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        大慶油田管道失效治理實踐與認識

        2020-09-16 08:45:58
        油氣田地面工程 2020年9期
        關鍵詞:陰極保護保溫層完整性

        大慶油田有限責任公司第一采油廠油田管理部

        依據(jù)完整性管理工作總體部署,大慶油田某廠先后承擔了股份公司完整性管理檢測評價和修復試點、全流程試點等探索性工作,以完整性管理試點工程為契機,開展了管道檢測與修復、風險評價、陰極保護維修、高風險管道治理工程等失效治理工作,探索管道失效治理方法和模式。

        完整性管理是指管理者不斷根據(jù)最新信息,對管道和站場運營中面臨的風險因素進行識別和評價[1],并不斷采取針對性的風險減緩措施,將風險控制在合理、可接受的范圍內(nèi),使管道和站場始終處于可控狀態(tài),預防和減少事故發(fā)生,為其安全經(jīng)濟運行提供保障[2]。而管道失效治理工作,作為管道完整性管理的重要載體,是有效降低管道失效率的重要措施保障。實際上由于管道中所存儲的原油和水介質(zhì)成分復雜,使得腐蝕性增強,容易發(fā)生點蝕,而點蝕對于管道具有潛在的致命威脅[3]。管道失效治理主要包括失效成因分析、管道風險評價、管道完整性檢測和管道修復更換等。

        1 現(xiàn)狀調(diào)查

        某廠薩中開發(fā)區(qū)位于大慶油田長垣薩爾圖油田中部,始建于1960年10月,開發(fā)面積161.25 km2,管線共計3萬余條,近2×104km,是大慶油田建廠最早、規(guī)模最大、產(chǎn)量最高的采油廠。目前,管道運行10年以上管線占總量的55%,其中油集輸和注入管道占97%,規(guī)模龐大。

        通過2016—2019年管道內(nèi)外腐蝕失效率對比可知,2018年管道穿孔最為嚴重,到2019年有所下降,管道外腐蝕穿孔率從0.18 km-1·a-1下降到0.14 km-1·a-1;管道內(nèi)腐蝕穿孔率從0.1 km-1·a-1下降到0.08 km-1·a-1,見圖1。

        圖1 腐蝕失效率對比Fig.1 Comparison of corrosion failure rates

        各系統(tǒng)管道中,摻水管道、集油管道和注入管道,占總管道數(shù)的95%以上,從管道失效率來看,摻水管道穿孔率要高一些,注入管道其次,集油管道最低。

        2 失效分析

        Ⅰ類管道和Ⅱ類、Ⅲ類管道,依據(jù)管道運行及具體取樣情況實施差異化的失效分析工作。

        2.1 Ⅰ類管道穿孔失效調(diào)查與成因分析

        Ⅰ類管道選取某條供凈化油外輸管線,從失效調(diào)查、外防腐層破損檢測、焊縫直接開挖檢測、外防腐層電絕緣性能檢測和陰極保護效果測試等方面,開展了失效分析工作。

        (1)管道穿孔失效調(diào)查。西部供輸油站外輸油管道2005年投產(chǎn),全長16.6 km,輸送介質(zhì)為原油,管道規(guī)格Ф377 mm×7 mm,外防腐層為玻璃鋼,強制電流陰極保護。投產(chǎn)運行6年后管道發(fā)生穿孔,11年后管道穿孔次數(shù)大幅度上升,2019年穿孔15次;計算腐蝕速率超過0.5 mm/a,最高達到1.17 mm/a,說明沿線土壤腐蝕性很強,見表1。

        (2)管道外防腐層破損檢測。采用人體電容法對管道全線防腐層進行破損點測試和評價。共檢出破損點91處,管道檢測長度16.6 km,計算破損點處密度高達5.48 km,參照國標GB/T 19285《埋地鋼質(zhì)管道腐蝕防護工程檢驗》三層PE外防腐層破損點密度分級評價標準,測試段外防腐層破損點密度等級為3級,等級較差。

        表1 管道穿孔統(tǒng)計及腐蝕率計算Tab.1 Pipeline perforation statistics and corrosion rate calculation

        (3)管道焊縫直接開挖檢測。根據(jù)管道修復、檢測及失效調(diào)查結(jié)果,在外防腐層破損缺陷處發(fā)現(xiàn)嚴重的腐蝕坑,腐蝕坑連成片。根據(jù)開挖結(jié)果顯示,普遍存在外防腐層未做補口的現(xiàn)象,如圖2、圖3所示。

        圖2 管道未做補口照片F(xiàn)ig.2 Picture of unpatched pipeline

        圖3 管體腐蝕及防腐層失效照片F(xiàn)ig.3 Picture of tube corrosion and corrosion coating failure

        (4)管道外防腐層電絕緣性能檢測。采用交流衰減法對管道全線防腐層進行測試和評價,管道絕緣電阻率測試評價為3級,采用電流-電位法抽檢2段外防腐層。按照國標GB/T 19285《埋地鋼質(zhì)管道腐蝕防護工程檢驗》外防腐層電阻率分級評價標準,測試段外防腐層電阻率測試等級為4級(最差),其中4級管段長度占全長36%。

        (5)管道陰極保護效果測試。采用近參比方法對管道沿線陰極保護電位進行測試。測試結(jié)果表明,管道起點至大約750 m的管段的陰極保護電位能達標,其余管段均不達標。部分陰極保護電流將流向大地,管道中保護電流降低,導致陰極保護效果下降,致使管道失效。

        綜上所述,Ⅰ類管道失效根本原因是外防腐層絕緣性能差,誘因是管道建設過程中未做焊道補口,或在處理事故過程中未做防腐層修復。

        2.2 Ⅱ類、Ⅲ類管道穿孔失效調(diào)查與成因分析

        選取腐蝕穿孔最為嚴重的108隊、205隊和503隊為調(diào)查分析對象,從失效調(diào)查、管道預制及施工質(zhì)量抽檢、陰極保護應用狀況、管道外防腐保溫層調(diào)查、土壤環(huán)境腐蝕性、失效管段腐蝕速率計算和腐蝕產(chǎn)物微觀分析等方面,開展了失效分析工作。

        (1)管道穿孔失效調(diào)查。3個小隊的調(diào)查表明,108隊管道失效內(nèi)腐蝕占比98.47%,205隊管道失效內(nèi)腐蝕占比88.85%,503隊管道失效外腐蝕占比84.78%;Ⅱ類、Ⅲ類管道失效的情況較Ⅰ類管道更加復雜,內(nèi)外均不同程度存在腐蝕。

        (2)新建管道預制及施工質(zhì)量抽檢。抽查2組防腐保溫管,8項指標3項不合格,最差的低于產(chǎn)品標準要求的40%,詳見表2。

        對部分新建管道施工質(zhì)量進行了抽查檢測。2019年進行施工質(zhì)量抽檢,破損率2.1 km-1,相比于2016年抽檢防腐保溫層破損率9.42 km-1,雖有改善,仍然超標。

        (3)管道陰極保護應用狀況調(diào)查。據(jù)調(diào)查,Ⅱ類管道陰極保護覆蓋率14%,Ⅲ類管道陰極保護覆蓋率12.1%,大多數(shù)Ⅱ類、Ⅲ類管道未實施陰極保護。

        對某轉(zhuǎn)油站4個計量間站間管道進行了陰極保護電位測試,結(jié)果表明,轉(zhuǎn)油站一端陰極保護均未達標,保護率僅為50%,詳見表3。

        (4)失效管段腐蝕速率計算。通過現(xiàn)場截取腐蝕管段,測量管道實際局部腐蝕速率(表4),結(jié)果表明,聚驅(qū)管段腐蝕速率為0.343 mm/a已達穿孔程度;三元注入管道腐蝕速率為0.29 mm/a;水驅(qū)摻水管道腐蝕速率為0.111 mm/a?,F(xiàn)場腐蝕情況見圖4。

        圖4 失效管段內(nèi)腐蝕照片F(xiàn)ig.4 Pictures of internal corrosion in failure pipeline section

        (5)腐蝕產(chǎn)物微觀分析。將截取的3段腐蝕管段切割成Φ25 mm的小試樣,進行掃描電鏡觀察、能譜微區(qū)成分分析和X射線衍射分析等,分析結(jié)果如下:

        表2 防腐保溫層抽檢結(jié)果Tab.2 Results of spot check on anticorrosive insulation layer

        表3 陰極保護電位測試結(jié)果Tab.3 Test results of cathodic protection potential

        表4 管道腐蝕率計算結(jié)果Tab.4 Calculation results of pipeline corrosion rate

        3種驅(qū)替方式的腐蝕管段,都存在腐蝕坑,微觀下觀察,蝕坑底部產(chǎn)物由多孔的腐蝕產(chǎn)物和相對致密的雜質(zhì)構成,同時元素分析可知,蝕坑底部S、Cl、Ca等元素共同參與了垢下蝕坑底部的腐蝕過程,所形成腐蝕產(chǎn)物不斷膨脹、破裂、剝離,直至最終管道穿孔。存在少量硫化物,結(jié)合Wranglen.G理論[4]可知,硫化物等難溶性產(chǎn)物的出現(xiàn),破壞了表面的連續(xù)性和完整性,誘發(fā)點蝕,腐蝕坑不斷擴大,同時腐蝕產(chǎn)物及破損缺陷表面都有Cl-。由LIN等[5]研究可知,Cl-極易被缺陷、夾雜物界面吸附,聚集的Cl-與氧化膜作用形成鐵的可溶性氯化物,表面膜局部溶解,夾雜物周圍基體表面的鈍化膜破壞區(qū)域不斷擴大,這種點蝕的誘發(fā)及擴展,形成了電鏡下觀察到的微觀點蝕形態(tài),見圖5。

        圖5 失效管段微觀形貌照片F(xiàn)ig.5 Microscopic pictures of failure pipeline section

        由X射線衍射分析可知,水驅(qū)摻水管線產(chǎn)物中,氧化產(chǎn)物Fe3O4和Fe2O3占比82%,SiO2占比13%;聚驅(qū)摻水管道產(chǎn)物中,氧化產(chǎn)物Fe3O4和Fe2O3占比37%,CaSiO3和FeCO3占比44%,Na2SO4占比19%;三元注入管道產(chǎn)物中,氧化產(chǎn)物Fe3O4和Fe2O3占比81%,CaSiO3、FeCO3和SiO2占比12%,Na2SO4占比7%。

        從目前分析測試數(shù)據(jù)可知,影響3種驅(qū)替方式腐蝕管道穿孔的主要產(chǎn)物為氧化產(chǎn)物和垢,主要影響因素為氧和垢。

        (6)綜合分析。建設期管道防腐保溫層預制和施工質(zhì)量不合格;運行期管道陰極保護覆蓋率低,運行效果差,防腐保溫層破損點多;管道輸送介質(zhì)復雜,氧、細菌和垢引起嚴重內(nèi)腐蝕。管道與沉積水直接接觸的內(nèi)底板及內(nèi)壁是腐蝕最嚴重的部分,主要腐蝕形式為電化學腐蝕[6]。由于油水密度差的存在,原油中所夾帶的水分經(jīng)長時間沉降在罐底形成沉積水,文獻[7-8]表明大量的SO2、H2S、CO2等有害物質(zhì)溶于水后具有極強的腐蝕性,從而引起電化學腐蝕。

        3 失效治理

        依據(jù)上述管道失效原因,從管道更換、檢測、外修復、內(nèi)修復、試點工程、陰極保護維修等方面[9-10],開展了管道失效治理,特別是2019年,加大了治理力度。

        (1)管道更換工程。為解決管線腐蝕老化問題,避免因管線穿孔而造成不必要的危害,降低管道失效帶來的安全環(huán)保風險,根據(jù)在用管道的使用年限、穿孔次數(shù)、所處區(qū)域、材質(zhì)等條件,結(jié)合生產(chǎn)單位實際情況,按照風險排序,優(yōu)先開展“雙高”管道更新的原則[6],對廠腐蝕老化管道逐年進行更換,預計更換各類管道836條,405.7 km,估算總投資1.2億元。截至11月底,已完成管道更換770條,371.11 km,基本完成預定目標,對Ⅱ、Ⅲ類管道失效治理起到?jīng)Q定性作用。

        (2)金屬管道檢測工程。2019年計劃檢測管道387條,長度266 km,截至10月底已檢測420條,長度210 km,檢測破損點560處,較好完成了預期目標。

        (3)金屬管道外修復工程。2019年依據(jù)檢測報告對腐蝕老化嚴重的管道進行外修復,降低因管道泄漏對生產(chǎn)和周邊環(huán)境產(chǎn)生的影響。計劃修復管道653條,長度433 km,截至10月底,已修復110條,長度68.2 km,修復破損點160處。

        (4)管道內(nèi)修復治理工程。對于穿越大醫(yī)院地區(qū),屬于高風險區(qū)域,腐蝕嚴重處理穿孔時無法開挖的外輸氣及返干氣線,采取管道內(nèi)修復技術,開展了6 km管道內(nèi)修復。

        (5)管道和站場完整性試點工程。完成了Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類管道及站場完整性試點工程,完成了高后果區(qū)管段識別、陰極保護、陰極保護饋電試驗、管道效果評價體缺陷不開挖檢測和防腐層漏點檢測,完成了數(shù)據(jù)采集、高后果區(qū)域識別和風險評價,新建管道基線檢測和腐蝕失效分析。

        (6)管道陰極保護維修工程。全廠147套已建強制電流陰極保護系統(tǒng),39套因故障停運,運行率73.5%。2019年對故障進行排查、檢測與維修,對修復后的強制電流陰極保護系統(tǒng)進行運行調(diào)試,目前已檢測12套,維修8套陰極保護系統(tǒng)。

        4 結(jié)論及認識

        (1)失效成因分析表明,Ⅰ類管道失效根本原因是外防腐層絕緣性能差,誘因是管道建設過程中未做焊道補口,或在處理事故過程中未做防腐層修復;Ⅱ類、Ⅲ類管道失效原因主要是建設期管道防腐保溫層預制和施工質(zhì)量不合格,運行期管道陰極保護覆蓋率低,運行效果差,防腐保溫層破損點多,管道輸送介質(zhì)復雜,氧、細菌和垢引起嚴重內(nèi)腐蝕。

        2)針對管道失效原因,結(jié)合近年來涂層、玻璃鋼、復合管等各種防腐材料在工程中的應用情況,從管道更換、檢測、外修復、內(nèi)修復、試點工程、陰極保護維修等方面,開展了管道失效治理,取得了良好效果。

        (3)管道失效治理工作具有“多接口、多界面、多系統(tǒng)、多部門”特點,是一項系統(tǒng)工程,需要全生命周期一體化運行、鏈條式程序化管理,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響治理效果。

        (4)需要成立專項組織機構,建立流程清晰、職責明確、有利考核、便于運行的管理體系。

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