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        安徽開發(fā)礦業(yè)鏡鐵礦浮選柱工業(yè)分流試驗研究

        2020-09-16 10:48:28
        礦業(yè)工程 2020年3期
        關(guān)鍵詞:浮選機(jī)鐵礦尾礦

        王 濤

        (安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司,安徽 霍邱 237400)

        0 引言

        安徽霍邱礦區(qū)已探明鐵礦資源儲量近17億噸,安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司李樓鐵礦是中國五礦集團(tuán)邯邢礦業(yè)公司控股的礦山企業(yè),成立于2003年7月,資源擁有量達(dá)3.81億噸[1,2],服務(wù)年限44年,是華東地區(qū)儲量最大的地下黑色金屬礦山。該選廠設(shè)計規(guī)模為年處理鐵礦石750萬噸,其中鏡鐵礦500萬噸/年,磁鐵礦250萬噸/年,鐵精粉年生產(chǎn)能力270萬噸以上。鏡鐵礦系統(tǒng)原設(shè)計選礦工藝采用階段磨礦—強(qiáng)磁粗選拋尾—強(qiáng)磁提精—中礦反浮選的選別工藝。由于井下原礦性質(zhì)發(fā)生重大改變以及市場形勢的要求,鏡鐵礦工藝后經(jīng)過多次重大技術(shù)改造,引入重選螺旋溜槽選別工藝,現(xiàn)選礦工藝為階段磨礦—強(qiáng)磁粗選拋尾—重選螺旋溜槽提精—中礦反浮選的選別工藝。改造完成后,現(xiàn)生產(chǎn)工藝對原礦適應(yīng)性顯著增強(qiáng),鏡鐵礦精礦品位達(dá)到64 %以上,尾礦品位11 %以下,工藝生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

        同時,生產(chǎn)運(yùn)行模式得到顯著優(yōu)化,選礦加工費(fèi)用大幅度降低。

        1 礦石性質(zhì)

        李樓鐵礦礦石中的組成礦物種類較為簡單,鐵礦物嵌布粒度粗細(xì)不均,主要為鏡鐵礦,其次是假象赤鐵礦,偶見褐鐵礦零星分布;脈石礦物以石英為主,次為綠泥石、角閃石、云母(包括黑云母、白云母和絹云母)和方解石,還包括微量礦物鋯石、磷灰石、榍石和黃鐵礦等。由于綠泥石、角閃石、云母等含鐵硅酸鹽礦物的表面物理化學(xué)性質(zhì)與鏡鐵礦極其相近因而分選難度大。

        對李樓鐵礦鏡鐵礦采集的兩批樣品(編號1#樣、2#樣)開展工藝礦物學(xué)研究。經(jīng)鏡下鑒定和X射線衍射分析綜合研究查明,兩樣品的主要組成礦物種類基本一致,鐵礦物主要是鏡鐵礦,次為假象赤鐵礦,偶見磁鐵礦和褐鐵礦零星分布;脈石礦物以石英居多,其次是綠泥石、絹云母、白云母、鐵白云石和透閃石,見表1。

        表1 樣品中主要礦物的含量 /%

        總體來看,李樓鏡鐵礦中對選礦指標(biāo)影響較為顯著的是綠泥石和微細(xì)粒假象赤鐵礦的存在,其主要散布在由綠泥石和絹云母組成的集合體中。生產(chǎn)中,這是影響浮選選別效果的主要原因。

        2 工藝現(xiàn)狀及存在問題

        2.1 工藝改造現(xiàn)狀

        自2013年開始,隨著井下開采范圍的擴(kuò)大,井下采出礦石性質(zhì)發(fā)生變化,礦石中部分磁性較強(qiáng)的假象赤鐵礦以及含鐵硅酸類脈石礦物逐漸增多,使得鏡鐵礦工藝流程對井下生產(chǎn)礦石顯現(xiàn)出一定的不適應(yīng)性,并造成生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)大幅度波動。鐵精礦質(zhì)量嚴(yán)重不合格,低于外銷要求品位63.5%,遠(yuǎn)低于初設(shè)的65%;尾礦品位遠(yuǎn)高于初設(shè)的10.37%,達(dá)到12%左右,鐵回收率顯著降低[3]。2013~2019年間,該選廠經(jīng)過一系列工藝技術(shù)改造[4,5],最終實現(xiàn)了以下效果:一是球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)模式由初設(shè)的3個一段加2個二段變?yōu)?個一段加1個二段,停運(yùn)一臺二段磨機(jī),年節(jié)約鋼球和電費(fèi)1 000萬元以上,降本效果顯著;二是改造后工藝流程對礦石的適應(yīng)性大幅度增強(qiáng),精礦可穩(wěn)定達(dá)到64.5%以上,尾礦降至11%左右;三是由于二段沉砂重選新工藝的應(yīng)用,二段球磨負(fù)荷大幅降低,入浮粒度由改造前的-0.074 mm(-200目)80%提高至90%以上,為常溫藥劑的應(yīng)用提供了必要條件;四是改造后系統(tǒng)臺時處理量達(dá)到750 t/h,較初設(shè)的630 t/h提高近20%,生產(chǎn)效率提升明顯[6,7]。

        2.2 存在問題及解決方案

        系列改造完成后,對礦石性質(zhì)變化適應(yīng)性和穩(wěn)定性更強(qiáng)的浮選工藝提精所占比例由改造前的21%提高至近50%。在指標(biāo)改善的同時,浮選工序也嚴(yán)重超負(fù)荷。從2018年10月長沙礦業(yè)研究院對該選廠進(jìn)行的《李樓鐵礦鏡鐵礦選礦廠全流程考查試驗研究報告》中可看出,現(xiàn)階段入浮干礦量為初設(shè)的2.76倍,浮選尾礦中鐵礦物主要損失在細(xì)粒級,且主要以單體形式損失在該尾礦中,其次為連生體。針對該問題,需要通過對浮選系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能或者設(shè)備改造來緩解浮選超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的瓶頸,進(jìn)而解決浮選藥劑消耗量大、浮選尾礦金屬量流失嚴(yán)重等問題。由此,引入節(jié)省空間且高效的浮選設(shè)備,替代原工藝中三次掃選作業(yè),優(yōu)化掃選作業(yè),同時替代下來的掃選作業(yè)改造后作為一粗一精的提精作業(yè),浮選處理能力可翻倍[8]。

        3 實驗室浮選柱試驗

        3.1 李樓鐵礦浮選流程

        本試驗旨在利用浮選柱替代流程中的浮選機(jī)掃選作業(yè),考查該作業(yè)的降尾效果,同時對比其產(chǎn)生精礦與原流程掃選作業(yè)精礦,見圖1。

        圖1 李樓鐵礦鏡鐵礦反浮選工藝流程圖

        3.2 實驗室浮選柱試驗

        在實驗室對浮選柱進(jìn)行最佳條件的開路試驗,質(zhì)量流程見圖2。從實驗室浮選柱試驗數(shù)據(jù)來看,浮選柱掃選兩次的指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)場浮選機(jī)三次掃選的技術(shù)指標(biāo),浮選柱尾礦品位均在20%以內(nèi),優(yōu)于現(xiàn)場的24%左右。產(chǎn)品篩析結(jié)果驗證浮選柱-0.019 mm(-800目)產(chǎn)率降低明顯,鐵精礦回收率明顯增加。

        圖2 藥劑條件1的開路試驗數(shù)質(zhì)量流程圖

        從實驗室浮選柱試驗數(shù)據(jù)來看,浮選柱掃選兩次的指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)場浮選機(jī)三次掃選的技術(shù)指標(biāo),浮選柱尾礦品位均在20%以內(nèi),優(yōu)于現(xiàn)場的24%左右。產(chǎn)品篩析結(jié)果驗證浮選柱-0.019 mm(-800目)產(chǎn)率降低明顯,鐵精礦回收率明顯增加。

        4 李樓鐵礦現(xiàn)場工業(yè)分流試驗

        4.1 工業(yè)分流試驗背景

        在安徽開發(fā)礦業(yè)公司浮選北系列北側(cè)安裝的兩臺長沙礦業(yè)研究院生產(chǎn)的直徑1 000 mm的短高/徑比的浮選柱,采用壓力為1.0~1.5 kg/cm2的流體射流形成微氣泡,礦漿與亞微米粒徑氣泡在氣泡發(fā)生器強(qiáng)紊流高效礦化,礦化礦漿分布在分選區(qū)靜態(tài)分選,有效實現(xiàn)了粗顆粒的脈石礦物快速上浮,又有效減少了細(xì)粒鐵礦物的泡沫夾帶,從而實現(xiàn)了浮選泡沫產(chǎn)品鐵品位的降低。根據(jù)現(xiàn)場流程,掃選作業(yè)的中礦最終均要返回到浮選給礦濃縮池,因此,浮選柱中礦也要最終返回浮選給礦濃縮池。返回方式分為集中返回和順序返回,見圖3、圖4。

        圖3 工業(yè)分流試驗中礦集中返回流程圖

        圖4 工業(yè)分流試驗中礦順序返回流程圖

        4.2 浮選柱中礦集中返回的工業(yè)分流試驗

        按圖3流程進(jìn)行工業(yè)分流試驗,柱精礦K1和柱精礦K2合并(即中礦)與浮選機(jī)粗選泡沫混合返回主流程。分流試驗時干礦量為4.13~5.10 t/h,礦漿濃度為36%,礦漿流量分別為8.50 m3/h、10.5 m3/h,使用常溫藥劑,礦漿溫度為浮選柱1為28 ℃~30 ℃,浮選柱2為24 ℃~26 ℃。從中礦集中返回的分流試驗結(jié)果分析,在干礦量處理為4.13~5.10 t/h條件下,每一次浮選柱作業(yè)都可以使精礦品位提升9%以上,泡沫2的全鐵品位低于現(xiàn)場浮選機(jī)掃選三的泡沫品位。浮選柱的回收效率較高為86.39%~92.03%[8]。2018年11月9日浮選柱集中返回試驗數(shù)據(jù),見表2。

        表2 20181109浮選柱中礦集中返回試驗數(shù)據(jù) /%

        在實際生產(chǎn)中,為避免浮選過程中粗顆粒中礦在浮選系統(tǒng)的累計現(xiàn)象,主要開展中礦的順序返回的分流試驗。

        4.3 浮選柱中礦順序返回的工業(yè)分流試驗

        按圖4流程進(jìn)行工業(yè)分流試驗,柱掃選二作業(yè)的精礦直接返回柱掃選一作業(yè),柱掃選一作業(yè)的精礦浮選機(jī)粗選泡沫混合返回主流程。試驗藥劑類型和試驗溫度中礦集中返回試驗相同,當(dāng)試驗給礦量較小(3.56 t/h),浮選濃度36%時,泡沫2的產(chǎn)率可達(dá)20%以上,浮選柱精礦比粗選尾礦(浮選柱給礦)品位可以提高7%~8%,回收率較高。為研究浮選柱的處理能力與選別指標(biāo)的關(guān)系,將試驗給礦量從5.13 t/h增加至7.18 t/h,浮選濃度38%,試驗數(shù)據(jù)如表3。

        表3 20181116浮選柱中礦順序返回試驗數(shù)據(jù) /%

        從表3可看出,隨著給礦量增加,精礦品位提升幅度有限,泡沫2對給礦的產(chǎn)率也下降,設(shè)備的分選效率下降,因此直徑為1 000 mm的浮選柱順序返回的干礦量適宜處理能力區(qū)間3.56~5.13 t/h。

        對浮選柱作業(yè)與現(xiàn)場浮選機(jī)作業(yè)進(jìn)行了對比。浮選柱試驗條件為:給礦量5 t/h、作業(yè)濃度38%、作業(yè)溫度為常溫(25 ℃);現(xiàn)場運(yùn)轉(zhuǎn)的BF-20型機(jī)械攪拌式浮選機(jī)作業(yè)條件為:給礦量和作業(yè)濃度適宜,作業(yè)溫度為常溫(25 ℃).由表4可知,針對浮選機(jī)粗選作業(yè)的尾礦產(chǎn)品,在兩種設(shè)備最佳運(yùn)行條件選別,在精礦品位40%~45%(滿足現(xiàn)場生產(chǎn))時,浮選柱相對于浮選機(jī)降低尾礦品位有明顯的優(yōu)勢,作業(yè)回收率大幅度提高。

        表4 20181125浮選柱分流試驗數(shù)據(jù)(與浮選機(jī)對比) /%

        表5 20181124-20181203浮選柱與浮選機(jī)產(chǎn)品指標(biāo)對比統(tǒng)計數(shù)據(jù) /%

        由表5可知,浮選柱與浮選機(jī)相比,在精礦品位低0.56個品位的前提下,尾礦品位降低5.19個品位,但回收率提高了10.04個百分點(diǎn),因此,采用浮選柱可以有效提高微細(xì)粒鐵精礦回收率。

        5 浮選柱工業(yè)分流試驗產(chǎn)品粒級分析

        為了避免機(jī)械攪拌浮選機(jī)在工程化過程中出現(xiàn)的粗顆粒存槽累積現(xiàn)象,對浮選柱作業(yè)過程中各作業(yè)樣品進(jìn)行了-0.074 mm的粒級篩析。表中編號為1107-1600的試驗數(shù)據(jù)就是粗顆粒脈石礦石礦物沒有上浮的呈現(xiàn);其它三組數(shù)據(jù)都是實現(xiàn)了粗顆粒脈石礦物的有效上浮,而得到較好技術(shù)指標(biāo)。

        表6 浮選柱產(chǎn)品的粒級篩析數(shù)據(jù) /%

        從表6中的-0.074 mm篩析結(jié)果可以得知,要實現(xiàn)浮選柱精礦品位有一定幅度的提升,泡沫2中+0.074 mm粒級含量要上升,即實現(xiàn)粗顆粒脈石礦物的有效上??;而柱精礦-0.074 mm含量要低于給礦中-0.074 mm粒級含量,這樣就可以保證柱精礦返回粗選段后,不會在體系中形成所謂的粗顆粒存槽現(xiàn)象,造成浮選機(jī)壓槽現(xiàn)場,導(dǎo)致浮選分選系統(tǒng)的分選效率下降。

        6 結(jié)語及建議

        1)安徽開發(fā)礦業(yè)李樓鐵礦選礦廠浮選作業(yè)可以用浮選柱二次掃選代替現(xiàn)場機(jī)械攪拌浮選機(jī)三次掃選,且浮選柱單位體積的處理能力>機(jī)械攪拌浮選機(jī)。

        2)浮選柱可以在精礦品位與機(jī)浮選接近的前提下,尾礦品位較浮選機(jī)降低3~5個品位,提升掃選段的作業(yè)回收率2%~5%。

        3)替代兩個系列的三次掃選系統(tǒng),需要增加兩臺直徑為5 000 mm,高度為5 000~7 000 mm浮選柱,兩臺浮選機(jī)的裝機(jī)功率也低于機(jī)械攪拌浮選機(jī)的裝機(jī)功率,可以有效減少空間占用和基建投資,該工業(yè)分流試驗為該選廠后續(xù)改造奠定了基礎(chǔ)。

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