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        熱泵閃蒸汽提脫氨技術(shù)在高氨氮廢水處理中的應(yīng)用

        2020-09-14 08:00:14劉文彬易繼紅屈玉良
        廣州化工 2020年17期
        關(guān)鍵詞:硫銨脫氨汽提

        劉文彬,易繼紅,戴 勁,屈玉良,倪 黎

        (中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司,湖南 岳陽(yáng) 414012)

        在石油化工企業(yè)生產(chǎn)排放的廢水中,高濃度氨氮的廢水是最常見(jiàn)、也是最難以處理的廢水。以催化劑長(zhǎng)嶺分公司為例,在催化裂化催化劑的生產(chǎn)過(guò)程中,需要使用大量不同形式的銨鹽(如氯化銨、硫銨、磷銨、氨水)作為原材料,這些原材料中的銨絕大部分以氨氮的形式進(jìn)入到廢水中,然后排放到廢水處理車(chē)間進(jìn)行后續(xù)處理。廢水中的氨氮含量約2000~4000 mg/L,如此高濃度的氨氮含量必須經(jīng)過(guò)一系列處理,使廢水達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行排放。結(jié)合公司的實(shí)際情況,2018年,催化劑長(zhǎng)嶺分公司新建了一套85 m3/h的汽提脫氨裝置,通過(guò)采用熱泵閃蒸汽提脫氨技術(shù)來(lái)處理高氨氮廢水,既能實(shí)現(xiàn)廢水的氨氮達(dá)標(biāo)排放,同時(shí),氨氮廢水處理過(guò)程中產(chǎn)生的硫銨也可以回用于上游生產(chǎn)裝置,實(shí)現(xiàn)銨鹽的循環(huán)利用。

        1 工藝原理

        當(dāng)廢水溫度達(dá)到100 ℃,且廢水的pH≥11.5時(shí),廢水中的銨離子幾乎全部轉(zhuǎn)變成游離氨[5],其反應(yīng)原理如下:

        (1)

        根據(jù)化學(xué)反應(yīng)的平衡原理,隨著pH的提高,平衡向右移動(dòng),游離氨的濃度會(huì)增加。同時(shí),該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),隨著溫度的提高,平衡也會(huì)向右移動(dòng),使得游離氨的濃度增加[6-7]。

        在一定的溫度下,通過(guò)蒸汽汽提的方法,廢水中的游離氨容易從液相進(jìn)入氣相,進(jìn)入氣相的氨通過(guò)雙級(jí)硫酸吸收系統(tǒng)生成硫銨溶液,其反應(yīng)方程式如下:

        2NH3+ H2SO4=(NH4)2SO4

        (2)

        2 流程簡(jiǎn)介

        圖1 汽提脫氨裝置工藝流程

        如圖1所示,高氨氮廢水通過(guò)與汽提脫氨塔閃蒸段來(lái)的氣相進(jìn)行混合預(yù)熱后進(jìn)入汽提脫氨塔的混合段,然后混合液堿進(jìn)入汽提脫氨塔的汽提段,系統(tǒng)蒸汽混合吸收塔來(lái)的蒸汽通過(guò)蒸汽噴射器進(jìn)入汽提脫氨塔的汽提段,在汽提段中高氨氮廢水與蒸汽進(jìn)入對(duì)流,游離氨隨著蒸汽通過(guò)熱泵進(jìn)入吸收塔系統(tǒng),在吸收系統(tǒng)中氣相中的氨與硫酸充分反應(yīng),被徹底吸收,富余的蒸汽返回蒸汽噴射器。汽提脫氨塔汽提段中的高氨氮廢水被脫去氨氮后,進(jìn)入閃蒸段,從閃蒸段出來(lái)的脫氨廢水經(jīng)檢測(cè)氨氮合格后進(jìn)入后續(xù)的處理工序。

        3 運(yùn)行參數(shù)選擇

        綜合廢水處理成本以及脫氨廢水的氨氮合格率考慮,設(shè)定運(yùn)行參數(shù)如下,高氨氮廢水pH:11.5~12.5;汽提脫氨塔頂部操作溫度:90~100 ℃;脫氨廢水溫度:60~70 ℃;硫銨吸收液的pH:2~3;進(jìn)水氨氮含量控制在3000 mg/L以下。

        4 運(yùn)行效果

        4.1 裝置處理能力

        圖2 廢水處理量統(tǒng)計(jì)

        汽提脫氨裝置設(shè)計(jì)處理能力為85 m3/h,考察裝置在脫氨廢水氨氮合格后的72 h連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行中,共計(jì)處理高氨氮廢水7320 m3(每12 h累計(jì)量一次,共計(jì)6次,如圖2所示),平均每小時(shí)的處理量為101.67 m3/h;超過(guò)設(shè)計(jì)處理能力,各單元運(yùn)行平穩(wěn),控制手段能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)操作的調(diào)節(jié)需要。流量調(diào)控范圍可以滿(mǎn)足上游廢水排水量的需求。

        4.2 氨氮去除率

        4.2.1 高氨氮廢水氨氮含量

        表1 高氨氮廢水的pH和氨氮含量分析結(jié)果

        對(duì)進(jìn)汽提裝置的高氨氮廢水進(jìn)行采樣分析,分析結(jié)果如表1所示,進(jìn)水的平均pH為9.11,進(jìn)水平均氨氮濃度為2434 mg/L。廢水中的氨氮含量符合進(jìn)水要求。

        4.2.2 脫氨廢水氨氮含量

        每2 h對(duì)汽提出水的氨氮進(jìn)行采樣分析,分析結(jié)果見(jiàn)圖3,計(jì)算得出平均出水氨氮含量為0.62 mg/L。

        圖3 脫氨廢水氨氮含量分析結(jié)果

        4.2.3 氨氮脫除效率

        汽提裝置的進(jìn)水平均氨氮濃度為2434 mg/L,通過(guò)汽提裝置處理后的廢水平均氨氮濃度為0.62 mg/L,氨氮的去除率高達(dá)99.97%,處理后的廢水氨氮含量完全能夠滿(mǎn)足廢水氨氮達(dá)標(biāo)排放的要求(GB31571,NH3-N≤8 mg/L)。

        4.3 硫銨pH值

        裝置運(yùn)行期間,對(duì)吸收塔產(chǎn)出的硫銨溶液分析pH,測(cè)量溫度,60~70 ℃。結(jié)果如圖4所示,最高pH為2.82,最低pH為2.23,平均pH值為2.55,硫銨溶液濃度為25%~30%,符合上游裝置回用濃度要求。

        圖4 硫銨溶液pH值

        4.4 運(yùn)行成本

        表2 裝置運(yùn)行成本

        裝置運(yùn)行期間,裝置所消耗的能耗物耗成本包括濃硫酸(98%)、液堿(30%)、工業(yè)水、動(dòng)力電以及蒸汽成本,處理高氨氮廢水過(guò)程中產(chǎn)生的硫銨溶液回用于上游生產(chǎn)裝置,可以產(chǎn)生部分經(jīng)濟(jì)效益,因此,在未計(jì)入人工成本以及設(shè)備折舊的前提下,裝置的運(yùn)行成本為:成本=物耗成本+能耗成本-硫銨效益,最終得到高氨氮廢水的成本為25.83元/m3。具體數(shù)值如表2所示。

        5 結(jié) 論

        汽提脫氨裝置在處理高氨氮廢水的過(guò)程中,裝置運(yùn)行平穩(wěn),裝置配套設(shè)備設(shè)施能夠滿(mǎn)足工藝控制要求,裝置的處理能力達(dá)到101.67 m3/h,超出設(shè)計(jì)能力19.61%,廢水處理能力完全能夠滿(mǎn)足上游裝置排污需求。對(duì)于氨氮濃度達(dá)到2000~3000 mg/L的高氨氮廢水,通過(guò)汽提脫氨裝置處理后,脫氨廢水的氨氮濃度≤8 mg/L,氨氮脫除率高達(dá)99.97%,完全滿(mǎn)足《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)中的特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)。裝置廢水處理成本為25.83元m3,處理廢水的過(guò)程中所生產(chǎn)的硫銨溶液可回用于上游生產(chǎn)裝置,實(shí)現(xiàn)銨的資源化利用,具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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