王晉權,張茂林,樊琦明
(1.山西格盟安全生產咨詢有限公司,山西 太原030006;2.山西京玉發(fā)電有限責任公司,山西 右玉037200;3.山西兆光發(fā)電有限責任公司,山西 霍州031400)
某電廠3號機組汽輪機為上海汽輪機廠生產的NZK600-24.2/566/566型超臨界雙缸雙排汽直接空冷凝汽式汽輪機,2009年6月投產。機組設計單低壓缸結構,整個低壓缸由1個外缸、1個內缸組成。低壓轉子為雙流2×6級,對稱反向布置。低壓內缸上半頂部有2個圓形進汽口,與低壓外缸進汽口相匹配;低壓缸有3段抽汽,共8個抽汽口,位于低壓內缸下半底部。低壓缸抽汽口布置見圖1。五段抽汽由低壓內缸下半調閥端靠第2級后抽出;六段抽汽由低壓內缸下半電機端低壓第4級抽出,中心線最外側的4個抽汽口為低壓第5級后抽汽,引至7號低壓加熱器。五段抽汽經第2級后抽出,再由2個支管的垂直分管引出,分管各安裝1個垂直方向的DN500 mm波紋膨脹節(jié),2個分管合并為1水平母管,母管安裝1個水平方向波紋的DN700 mm膨脹節(jié),共設計3處支架,其中1處設計與抽汽母管為滑動支撐,穿出排汽裝置后引至5號低壓加熱器。
圖1低壓缸抽汽口布置圖
2019年6月19日機組負荷400 MW運行,分布式控制系統(tǒng)DCS(distributed control system)畫面報警顯示5號低壓加熱器抽汽逆止門關閉,逆止門前、后疏水門聯(lián)開,抽汽電動門為開啟狀態(tài),五段抽汽壓力顯示為0。運行人員查閱運行曲線后發(fā)現6月10日五抽壓力由0.191 MPa降低至0.089 MPa,抽汽溫度由238℃降低至222℃,6月19日五抽壓力由0.068 MPa降低至-0.003 MPa,即壓力消失,溫度由207℃緩慢下降至44.3℃,10日至19日期間抽汽溫度由222℃緩慢下降至207℃。經就地檢查后,分析為排汽裝置內五段抽汽管道膨脹節(jié)破裂、泄漏。由于處于迎峰度夏期間,機組不能停機檢查,為了保證汽輪機安全,先將5號低壓加熱器正常疏水切換至事故疏水,然后關閉五段抽汽電動門、逆止門,打開管道疏水門,解列5號低壓加熱器汽側。運行過程中,同等負荷時,汽輪機主蒸汽量增大較多,機組經濟性降低。
2019年9月30日機組調峰停運,檢查發(fā)現五段抽汽2個分管膨脹節(jié)破裂,呈碎片狀跌落于排汽裝置底部;母管膨脹節(jié)波紋破裂,母管靠近第二個分管處焊縫斷裂,母管與第二個分管連接處有一長1 000 mm縱向裂縫;2個分管及母管斷裂部分呈傾斜狀。抽汽管道及排汽裝置內支撐管因蒸汽沖刷,留有大量沖刷痕跡?,F場檢查抽汽分管及母管斷裂位置見圖2。
圖2抽汽分管及母管斷裂位置示意圖
2個分管膨脹節(jié)內徑為500 mm,壓力1.6 MPa,溫度≥350℃,雙層波紋,波紋厚度1.5 mm,波數為4波,長度650 mm,材質為1Cr18Ni9Ti;母管膨脹節(jié)內徑為700 mm,壓力1.6 MPa,溫度≥350℃,雙層波紋,波紋厚度1.5 mm,波數為4波,長度780 mm,材質為1Cr18Ni9Ti;抽汽管道材質為20號碳鋼。經停機后進入排汽裝置查看及結合運行數據分析,造成五抽膨脹節(jié)破損[1]及抽汽母管裂紋的原因如下。
a)經現場查看分析,認為故障由母管焊縫處開始,母管焊縫出現裂縫后,部分五段抽汽經過裂縫直接排至排汽裝置,造成DCS顯示五段抽汽壓力降低;同時由于五抽內漏,造成五段抽汽分管流量增加,焊縫前五抽母管通流量增大;且2個分管中抽汽在此處汽流方向突然改變90°,蒸汽流向改變加上蒸汽流速增加,蒸汽的沖擊作用會對抽汽母管產生更為強烈的沖擊振動[2],同時結合五抽母管的支撐方式,此處管道處于懸空狀態(tài),管道振動現象會更加嚴重。在沖擊力及管道振動作用下,母管焊縫裂紋擴大,最后造成母管徹底斷裂,蒸汽經五段抽汽母管直接排至排汽裝置,5號低壓加熱器進汽管道無蒸汽進入,壓力消失,抽汽逆止門關閉。
b)五抽母管焊縫斷裂后,母管支撐作用減弱,造成抽汽母管下沉,2個分管內通流量加大,在蒸汽作用力和抽汽母管的下拉力作用下,2個分管膨脹節(jié)瞬間破裂成碎片。
c)受電力輔助服務要求,火電機組需采用電網區(qū)域誤差控制運行方式,電網區(qū)域誤差控制方式下機組負荷變動頻繁,抽汽壓力、流量隨負荷變動頻繁,300 MW時五抽壓力為0.126 MPa,600 MW時五抽壓力為0.310 MPa,抽汽流量在45~100 t/h之間變化;抽汽管道內蒸汽流速與流量成正比,由于蒸汽流速頻繁變化,造成抽汽母管焊縫受交變應力作用疲勞而產生裂紋。
為適應電力市場需求,在更換破損膨脹節(jié)及恢復抽汽管道后,必須對抽汽母管支撐進行加固,充分利用排汽裝置內部拉筋作為支撐點,在抽汽母管焊縫處增加支撐點,使抽汽母管有了4處支撐;同時將排汽裝置內部抽汽管道膨脹節(jié)、焊縫作為C修停機檢查項目,以提高抽汽膨脹節(jié)的可靠性。
五段抽汽管道出現故障后,由于機組受迎峰度夏要求,堅持運行了約3個月,通過對400 MW運行工況進行熱力計算,得出了故障前后機組熱力參數變化,并根據等效焓降法,計算了機組經濟性變化。故障前后各段抽汽量變化見表1。
根據再熱機組等效焓降矩陣模型[3-4],j段抽汽處于再熱熱段之后,其等效焓降的計算公式如下。
表1故障前后各段抽汽量變化
式中,Hj為j級抽汽等效焓降,kJ/kg;hj為j級抽汽焓,kJ/kg;hc為排汽焓,kJ/kg;qr為r級抽汽放熱量,kJ/kg;Ar為r級加熱器吸收量矩陣,kJ/kg;Hr為r級抽汽等效焓降,kJ/kg。
五段抽汽管膨脹節(jié)破裂后,蒸汽經五段抽汽口直接排至排汽裝置。根據表1看出:400 MW負荷下五段抽汽口處漏汽量約為190 t/h,造成汽端七段抽汽量減少,7號低壓加熱器出水溫度降低,六段抽汽量增加;除氧器進口水溫降低,致使高加及除氧器用汽量均增加,除氧器用汽量增加約50 t/h。給水溫度較之前提高3℃左右,汽溫偏高,減溫水用量增加。
五抽抽汽量約190 t/h,根據式(1)計算五抽等效焓降效率,折合造成汽輪機熱耗增加320 kJ/(kW·h),四抽抽汽量增加約50 t/h,根據式(1)計算四抽等效焓降效率,折合造成汽輪機熱耗增加80 kJ/(kW·h)。
綜上,400 MW工況時五段抽汽膨脹節(jié)破裂,影響機組出力約40 MW,造成汽輪機熱耗增加400 kJ/(kW·h),機組發(fā)電煤耗升高13 g/(kW·h)。
600 MW汽輪機調峰負荷波動較大,位于排汽裝置內部的抽汽管路膨脹節(jié)、焊縫受抽汽變化、背壓變化影響,承受著較大的拉應力和蒸汽作用力;抽汽膨脹節(jié)破損會造成機組效率降低,能耗大幅增加,嚴重影響機組的經濟穩(wěn)定運行,且漏汽直排排汽裝置沖刷設備及管路,長時間運行易造成設備損壞。建議在安裝階段加強膨脹節(jié)驗貨、安裝質量控制,同時將抽汽管路膨脹節(jié)及其附近焊縫列入機組定期檢查項目。