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        BGL氣化煤焦油渣無害化處理技術(shù)研究與應(yīng)用

        2020-09-11 02:35:18江成廣張曉敏曹文旭
        煤炭加工與綜合利用 2020年8期

        江成廣,張曉敏,王 忠,曹文旭

        (中煤鄂爾多斯能源化工有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017317)

        中煤鄂爾多斯能源化工有限公司(以下簡稱鄂能化公司)100萬t/a合成氨/175萬t/a尿素項目采用了BGL煤氣化技術(shù)。該項目氣化裝置2013年12月31日開始投料試車并順利產(chǎn)出粗合成氣[1]。BGL氣化副產(chǎn)物煤焦油渣與焦化工業(yè)的煤焦油渣成分相近,根據(jù)GB 5085.7—2007《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,應(yīng)集中進(jìn)行無害化處理。該公司在煤焦油渣的無害化處理方面進(jìn)行了一系列研究試驗,建設(shè)了離心分離裝置,以期消除環(huán)保風(fēng)險,為綠色發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

        1 煤焦油渣的來源及特性

        BGL氣化爐結(jié)構(gòu)示于圖1。與魯奇加壓氣化爐相同,BGL氣化爐原料碎煤由頂部進(jìn)入,下部氣化段反應(yīng)產(chǎn)生的高溫粗煤氣向上逆流通過原料煤[2],將原料煤加熱并干餾、熱解,原料煤中分離出的酚、氨、CH4、焦油等與粗煤氣一同由頸部出氣化爐。約500 ℃的粗煤氣經(jīng)激冷洗滌、廢熱鍋爐換熱等處理,溫度降至約175 ℃送至煤氣變換裝置,再經(jīng)氣液分離塔分離出含塵煤氣水后進(jìn)入變換爐。

        圖1 BGL氣化爐結(jié)構(gòu)示意

        該氣化裝置配套2個系列的煤氣/水分離裝置。在氣化裝置廢熱鍋爐、變換裝置氣/液分離塔分離出的含塵煤氣-水集中送煤氣/水分離系統(tǒng)。含塵煤氣-水經(jīng)減壓閃蒸分離出CO2、SO2等溶解氣體后,在粗焦油分離器中重力沉降,分離出含塵煤焦油后進(jìn)入油分離器,油分離器分離出中油后的含酚、氨的潔凈煤氣-水送儲罐。超過2/3的潔凈煤氣-水循環(huán)回氣化、變換裝置,約1/3潔凈煤氣-水經(jīng)過雙介質(zhì)過濾器后送酚氨回收裝置(見圖2)。粗焦油分離器底部存積的含油固態(tài)物質(zhì)即為煤焦油渣。

        圖2 煤氣/水分離系統(tǒng)流程

        粗焦油分離器底部排出的煤焦油渣是黑色黏稠固體物料,有刺激性氣味,成分主要是煤塵、焦粒和焦油、水(見表1)。兩套煤氣水分離裝置的煤焦油渣產(chǎn)生量約200 t/d。固定床氣化煤焦油渣含有苯類、酚類、萘、蒽、菲、芴等強(qiáng)致癌的多環(huán)芳烴,具有很大的危害性。

        表1 固定床煤氣化焦油渣的性質(zhì)

        由表1可知,鄂能化公司煤焦油渣發(fā)熱量高,揮發(fā)分高,而灰分和硫分都較低,可以作為高價值的化工原料或燃料進(jìn)行綜合利用。

        2 國內(nèi)煤焦油渣主要處理技術(shù)

        2.1 作為燃料直接利用

        (1)直接作為燒磚等土窯的燃料。由于燃燒溫度較低,且供O2不足,致使燃燒不完全而產(chǎn)生大量的含有多環(huán)芳烴等有毒廢氣排入空氣中[3],造成大氣嚴(yán)重污染,已經(jīng)被明令禁止。

        (2)與煤按一定比例混合制成型煤,送到高溫鍋爐充分燃燒,產(chǎn)生蒸汽。

        劉淑萍、曲雁秋等人的發(fā)明專利報告,將焦油渣中加入一定比例的稀釋劑和穩(wěn)定分散劑,制成混合均勻的乳化態(tài)液體燃料,發(fā)熱量達(dá)到31.65 MJ/kg以上,可以穩(wěn)定、完全燃燒[4]。

        2.2 作為原料

        2.2.1 配煤煉焦

        配煤煉焦是工業(yè)上煤焦油渣利用的主要方法。煤焦油渣具有低灰、低硫、高揮發(fā)分、高粘結(jié)性等特點[5],將煤焦油渣與煤按一定的比例混合壓制成煉焦型煤,回爐煉焦[6],可以增加焦炭和煤氣產(chǎn)量,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

        2.2.2 煤氣化原料

        近年來,科研人員對煤氣化原料的研究較多,但還沒有工業(yè)成功應(yīng)用的報道。下列2項成果對于煤焦油渣用作氣化原料有重大借鑒意義。

        (1)西北化工研究院先后承擔(dān)并完成了“煤油-水混合料漿制備及氣化研究”、“煤焦-水乳化制漿及氣化研究”、“煤瀝青-水制漿及氣化研究”和“多元料漿氣化新型氣化技術(shù)開發(fā)研究”,成功開發(fā)了多元料漿氣化新型氣化技術(shù)(MCSG)[8],并實現(xiàn)了廣泛的工業(yè)化應(yīng)用[7]。

        (2)延長石油集團(tuán)的煤-油共煉裝置產(chǎn)生的殘渣含有大量的重油和瀝青質(zhì),楊東元、扈廣法等進(jìn)行了該殘渣摻配水煤漿氣化試驗[9]。試驗結(jié)果表明,摻配5%殘渣的水煤漿對成漿特性、氣化及后續(xù)工段工藝無明顯影響,經(jīng)濟(jì)性較好。

        2.3 深度處理綜合利用

        采用物理或化學(xué)方法將煤焦油渣中的油、渣進(jìn)行分離,并從中回收有價值的焦油和煤粉分別利用,實現(xiàn)無害化處理。還可以對煤粉進(jìn)行進(jìn)一步的加工,制備活性炭、石墨烯等高附加值化工材料[10];對焦油的進(jìn)一步處理,一是蒸餾以回收多種餾分物質(zhì);二是加氫制備輕質(zhì)油品[11]。深度加工可實現(xiàn)焦油和煤粉的綜合利用,達(dá)到利用價值最大化。目前已經(jīng)開發(fā)出的方法有多種,其中一些已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化。

        2.3.1 溶劑萃取分離

        利用煤焦油渣中有機(jī)組分與萃取溶劑的互溶原理,將煤焦油渣與萃取溶劑按合理比例混合,達(dá)到完全混溶,再經(jīng)過濾、離心或沉降等工藝實現(xiàn)油、渣分離,最后通過汽提、蒸餾等方法將油品與萃取劑分離開。萃取分離的方法高效、處理量大,但溶劑的選擇較難,流程較長,運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、毒性等問題需深入研究,繼續(xù)完善。

        2.3.2 機(jī)械離心分離

        依據(jù)煤焦油渣中不同物質(zhì)密度不同的特性,在高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生的離心力不同而相互分離。該方法的特點是工藝流程簡單、可操作性強(qiáng),效率和經(jīng)濟(jì)效益高,但難以將不同物料徹底分離,且設(shè)備費用較高。

        2.3.3 熱解分離

        在無氧或缺氧的條件下,高溫加熱煤焦油渣,使其中有機(jī)物分解,大分子裂解成為小分子,從而獲得可燃?xì)怏w、油品和焦炭等化工產(chǎn)品。隨著研究的深入和工藝技術(shù)的逐步成熟,該方法具有廣闊的發(fā)展前景。

        3 鄂能化公司煤焦油渣無害化處理研究進(jìn)展

        鄂能化公司氣化裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時,粗焦油分離器底部的沉積物——煤焦油渣間歇排出到油罐車中約200 t/d,運(yùn)送到公司附近一家固廢處理公司(有危廢處理資質(zhì))。該公司對煤焦油渣進(jìn)行分離處理,產(chǎn)出的焦油銷售獲利,產(chǎn)出的殘渣(主要成分是煤粉)返回到鄂能化公司。卾能化公司將該殘渣與燃料煤混合后送高壓粉煤鍋爐燃燒。為應(yīng)對設(shè)備檢修、道路運(yùn)輸?shù)蕊L(fēng)險,鄂能化公司建設(shè)了375 m3的地面緩沖池(水去油分離罐,渣去固廢處理公司)。為徹底消除經(jīng)營風(fēng)險和環(huán)保風(fēng)險,確保氣化裝置長周期安全運(yùn)行,鄂能化公司聯(lián)合相關(guān)科研院所、技術(shù)公司進(jìn)行了一系列煤焦油渣無害化的研究試驗和應(yīng)用實踐,取得了一定成效。

        3.1 離心分離

        3.1.1 兩相離心分離系統(tǒng)

        2014年,組織相關(guān)設(shè)備廠家到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行離心分離中型試驗,委托賽鼎工程公司設(shè)計建設(shè)了一套兩相離心分離系統(tǒng)(離心機(jī)型號LW 1000BD-SM),設(shè)計處理量10~15 m3/h,投資399萬元。該裝置2017年11月1日投入運(yùn)行,成功地將煤氣-水二系列煤焦油渣進(jìn)行離心分離。產(chǎn)出的液相送油-水罐,靜置后分離出煤焦油送罐區(qū);產(chǎn)出的固相送煤場,與燃料煤摻混后送鍋爐燃燒。

        3.1.2 三相離心分離系統(tǒng)

        2019年又接收了黑龍江省龍化公司退役的三相離心機(jī)(福樂偉三相離心機(jī),型號Z4E-3/441),安裝到煤氣-水系列粗焦油分離器出口處(見圖3),12月25日投入運(yùn)行,產(chǎn)出的固相——含油煤粉較干散,可堆放(見圖4)??膳c燃料煤混合后送鍋爐。該離心分離器設(shè)計處理量10 m3/h。

        圖3 三相離心分離器系統(tǒng)流程

        兩相離心機(jī)運(yùn)行工況與之相比,其固相出料較濕、較黏(見圖5),與燃料煤攪拌后輸送時,易出現(xiàn)堵塞備煤系統(tǒng)溜槽、粘膠帶的現(xiàn)象,對磨煤機(jī)的運(yùn)行也有不良影響。三相離心機(jī)與兩相離心機(jī)進(jìn)出料成分比較列于表2。

        圖4 三相離心機(jī)出料固相

        圖5 兩相離心機(jī)出料固相

        表2 離心機(jī)進(jìn)出料成分對分(平均值)%

        3.1.3 離心分離經(jīng)濟(jì)效益

        2臺離心分離器一起投運(yùn)后,每天產(chǎn)焦油約9 t,送罐區(qū)銷售增加了經(jīng)濟(jì)效益。

        3.2 三廢鍋爐

        選擇固定床氣化的大型煤化工企業(yè),副產(chǎn)廢物有煤焦油渣、生化污泥、污甲醇、高COD濃鹽水、酸性尾氣、LNG尾氣等。鄂能化公司考慮建設(shè)三廢鍋爐,一起處理廠區(qū)產(chǎn)生的各種廢物,生產(chǎn)高壓蒸汽。

        2016年,鄂能化公司委托西安交通大學(xué)研究煤焦油渣燃燒特性,了解煤焦油渣的運(yùn)動粘度和熱值,煤焦油渣入爐完全燃燒所需溫度、氧量及燃燒后煙氣成分、灰渣成分等。其燃燒試驗分為850~900 ℃、900~1 000 ℃及1 000 ℃以上三個階段。實驗完成后出具了正式報告。

        試燒在河北省某公司鍋爐裝置(75 t/h、3.82 MPa)進(jìn)行。試燒結(jié)論:

        (1)煤焦油渣按115 kg/min均勻加入爐膛,試燒過程爐膛沸騰正常,加入油渣后爐膛燃燒更劇烈,沸騰燃燒無任何障礙。

        (2)燃燒過程中,爐膛溫度900 ℃,氧過剩量為5%~7%,在該條件下煤焦油渣完全燃燒,完全轉(zhuǎn)化為CO2和水。

        (3)整個試燒過程煙囪排煙指標(biāo)無任何變化。

        3.3 熱解分離

        煤焦油渣經(jīng)過二、三相離心機(jī)處理之后產(chǎn)生的含油煤粉中焦油含量40%左右,具有較高利用價值。鄂能化公司聯(lián)合河北省、寧夏自治區(qū)兩家技術(shù)公司及賽鼎工程公司研究煤焦油渣的熱解工藝技術(shù)方案,進(jìn)行了熱解分離的中型試驗,制定了含油煤粉處理工藝技術(shù)路線。

        3.3.1 中型試驗

        利用寧夏自治區(qū)某技術(shù)公司2 t/h物料處理量熱相分離設(shè)備對含油煤粉進(jìn)行液固分離試驗。首先采用間接加熱方式將加熱腔里的含油煤粉加熱到600 ℃,在無氧環(huán)境下加熱45 min,從而使含油煤粉中的可揮發(fā)物質(zhì)大部分汽化揮發(fā)出來。然后油-水混合氣經(jīng)冷卻單元冷卻后送入油/水分離裝置中進(jìn)行油/水分離,油送入油產(chǎn)品儲罐。分離后的煤粉殘渣、水進(jìn)行回收處理。原料含油煤粉目測呈現(xiàn)為顆粒狀,分析結(jié)果為含油率35.4%,含水率11.8%,含固率52.8%。

        本次試驗共計處理500 kg含油煤粉。物料經(jīng)熱相分離設(shè)備處理后出料殘渣呈現(xiàn)干粉狀,化驗分析結(jié)果見表3。

        表3 熱相分離設(shè)備處理后出料殘渣化驗結(jié)果

        由表3可見:

        (1)煤焦油渣經(jīng)熱解后變?yōu)榉勰?,焦油渣中的油含量由進(jìn)料時的35.4%下降至出料時的1.86%;

        試驗結(jié)果表明,鄂能化公司副產(chǎn)物含油煤粉適合使用間接加熱熱相分離技術(shù)進(jìn)行液/固分離處理,且處理后的固體殘渣含油率在1%左右,焦油的回收率達(dá)到98%以上。

        3.3.2 熱解分離工藝路線

        根據(jù)試驗報告和國內(nèi)煤焦油渣熱解技術(shù)最新成果,研究團(tuán)隊制定了無害化、資源化處置含油煤粉工藝技術(shù)方案,在無氧環(huán)境下對含油煤粉進(jìn)行間接加熱,實現(xiàn)熱解分離,達(dá)到分離后的固體殘渣含油率小于2%,含油煤粉油回收率大于98%的目標(biāo)。工藝流程如圖6所示。

        圖6 含油煤粉熱解分離工藝流程

        根據(jù)相關(guān)設(shè)計規(guī)范,建設(shè)1套含油煤粉處理能力4 t/h的熱解裝置總投資約3 077萬元。

        4 存在的主要問題及下一步研究方向

        4.1 存在的主要問題

        (1)煤焦油渣黏度大、氣味大,輸送難,應(yīng)就近建設(shè)處理裝置,而現(xiàn)場空間有限,技術(shù)選擇受限制。

        (2)煤焦油渣流動性差、含塵量高、腐蝕性強(qiáng),對設(shè)備、管道、閥門質(zhì)量要求高,難以實現(xiàn)自動化。

        (3)除配煤煉焦外,煤焦油渣無害化處理技術(shù)應(yīng)用成功的案例較少,且多數(shù)技術(shù)保密。一般處理裝置投資高,產(chǎn)出物價值低,經(jīng)濟(jì)效益低。

        4.2 下一步研究方向

        根據(jù)公司現(xiàn)狀及前期研究成果,煤焦油渣無害化處理下一步主要研究方向如下。

        (1)優(yōu)化二、三相離心機(jī)運(yùn)行工況,提高分離效果,總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗,與相關(guān)設(shè)備廠家合作進(jìn)行工藝改進(jìn),實現(xiàn)技術(shù)升級。

        (2)繼續(xù)煤焦油渣熱解分離研究,優(yōu)化工藝技術(shù)方案,降低總體投資,適時建設(shè)煤焦油渣熱解分離裝置,提高煤焦油渣無害化處理水平。

        (3)與西北化工研究院、應(yīng)用多元料漿氣化的煤化工企業(yè)合作開展煤焦油渣制漿、氣化試驗,為公司長遠(yuǎn)發(fā)展做好技術(shù)儲備。

        5 結(jié) 論

        鄂能化公司針對氣化裝置副產(chǎn)物煤焦油渣的無害化處理投入大量人力物力,進(jìn)行了一系列的技術(shù)改造和新技術(shù)試驗,取得了豐碩成果。

        一是煤焦油渣經(jīng)過離心分離,產(chǎn)出了焦油和含油煤粉。焦油銷售和含油煤粉摻燒燃料煤成功,增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

        二是積累了以下經(jīng)驗和技術(shù)儲備:① 采用三廢鍋爐技術(shù),投資較高,適合大型煤化工園區(qū)集中處理三廢項目;② (離心分離+熱解分離)技術(shù)可以有效解決煤焦油渣無害化處理問題,投資也較高;③ 多元料漿氣化技術(shù)是解決煤焦油渣無害化處理問題的較佳途徑,適合新增氣化裝置的企業(yè)應(yīng)用。

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