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        雅店煤礦選煤廠原煤分級脫泥環(huán)節(jié)技術(shù)改造

        2020-09-11 02:35:16程少坤
        煤炭加工與綜合利用 2020年8期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        程少坤

        (陜西華彬雅店煤業(yè)有限公司,陜西 彬州 713500)

        雅店選煤廠是2017年建成投產(chǎn)的礦井型選煤廠,設(shè)計能力6.0 Mt/a。選煤廠塊煤采用重介淺槽分選,末煤采用有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,塊、末煤分選系統(tǒng)相互獨立。原煤分級脫泥篩的作用有2個:一是13 mm分級,二是為13 mm以上塊煤脫泥;原末煤弛張篩的作用有2個:一是6 mm分級,篩下原末煤作為商品煤,二是為6~13 mm的原煤脫泥。

        原煤分選系統(tǒng)加工對象是礦井原煤,雅店煤礦的采煤方法是綜采方式,煤層含水量大,原煤水分甚至超過20%,原煤濕粘是影響選煤廠生產(chǎn)的不利因素。

        1 原煤篩分脫泥環(huán)節(jié)工藝流程及存在問題

        1.1 原煤篩分脫泥環(huán)節(jié)流程

        原煤篩分脫泥環(huán)節(jié)設(shè)計工藝流程如圖1所示。原煤經(jīng)帶式輸送機(jī)運輸進(jìn)入原煤分級篩進(jìn)行13 mm分級,大于13 mm塊煤經(jīng)過脫泥,進(jìn)入重介淺槽分選機(jī)分選;小于13 mm末煤進(jìn)入原末煤弛張篩進(jìn)行6 mm脫粉,13~6 mm小塊進(jìn)入重介旋流器分選,小于6 mm末原煤經(jīng)過703原末煤帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)載,作為商品煤銷售。

        圖1 原煤篩分脫泥環(huán)節(jié)工藝流程

        1.2 存在問題

        (1)由于原煤濕粘,而原煤系統(tǒng)又采用13 mm干法分級,隨著生產(chǎn)時間的增長,導(dǎo)致篩面大面積糊死,篩分效果極差,大量末煤進(jìn)入塊煤分選系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)煤泥量隨著洗選時間的增長而增加,致使分選密度極不穩(wěn)定,分選效果變差,矸石中帶煤嚴(yán)重,介耗隨之增加。

        (2)原煤含水率高,甚至超過20%。由于6 mm以下原末煤不入洗,含水率高,無法滿足市場對產(chǎn)品水分的要求,原末煤銷售困難,且售價較低,影響全礦經(jīng)濟(jì)效益。

        (3)原煤13 mm分級篩篩分效果極差,導(dǎo)致分級篩處理能力降低,洗選系統(tǒng)生產(chǎn)能力無法正常發(fā)揮,嚴(yán)重影響礦井正常生產(chǎn)。

        2 技術(shù)改造方案

        針對原煤分級脫泥環(huán)節(jié)存在的突出問題,結(jié)合實際生產(chǎn)情況,在不影響生產(chǎn)的前提下,選煤廠對原煤分級脫泥環(huán)節(jié)進(jìn)行了技術(shù)改造。

        技術(shù)改造原則是利用現(xiàn)有洗選系統(tǒng)的設(shè)備,通過局部工藝改造,實現(xiàn)改善原煤分級效果,提高原煤處理能力和精煤產(chǎn)量的目標(biāo),同時保證礦井原煤生產(chǎn)任務(wù)。本次改造不涉及到設(shè)備的調(diào)整或者更新,僅增加192塊13 mm彈性桿篩板和2套3675型弛張篩3 mm篩板及輔助材料(鋼材、管道、閥門、鋼梁等)。

        2.1 原煤分級篩改造

        (1)將原煤分級篩入料溜槽進(jìn)行了改造。通過新增管道使磁選機(jī)尾礦自流至入料溜槽,使原煤充分預(yù)濕,以防止篩面煤層太厚,噴水不能完全噴透。

        (2)在原煤分級篩后段新增加2道噴水(來自循環(huán)水),將原煤分級篩篩板13 mm編織網(wǎng)篩板全部更換為13 mm的彈性桿篩板。

        (3)將原煤分級篩脫泥段長度由1.2 m改為3.6 m,同時改造篩下溜槽,在篩下增加原煤脫粉篩煤泥水通道,引至原末煤弛張篩上。

        2.2 原末煤弛張篩改造

        (1)將原末煤弛張篩6 mm脫粉和1.5 mm脫泥篩板全部更換為3 mm篩板,同時增加噴水量。

        (2)改造篩下溜槽,將原煤泥水管道d219型更換為d325型,將篩下煤泥水引至煤泥水池。

        2.3 粗煤泥系統(tǒng)能力核算

        粗煤泥系統(tǒng)工藝為:煤泥水經(jīng)泵輸送至分級旋流器組分級后,溢流匯至濃縮池,底流經(jīng)弧形篩+煤泥離心機(jī)回收。根據(jù)《雅店煤礦原煤篩分試驗報告》并結(jié)合選煤廠實際生產(chǎn)情況,3~0 mm的煤泥產(chǎn)率為16.64%,其中0.25~0 mm細(xì)煤泥產(chǎn)率為5.98%。按照原煤入洗量為1 000 t/h,不均衡系數(shù)取1.15,經(jīng)核算:

        (1)進(jìn)入粗煤泥系統(tǒng)的煤量為191 t/h,質(zhì)量百分比濃度為15%時,水量為1 082 m3/h,煤泥水體積為1 210 m3/h?,F(xiàn)有1組6×φ500 mm的分級旋流器組,處理能力為1 350 m3/h,Q=200 t/h,可滿足系統(tǒng)能力要求。

        (2)分級旋流器底流3~0.25 mm煤量為123 t/h?,F(xiàn)有2臺φ1 000 mm臥式刮刀離心機(jī),單臺處理能力為65 t/h,可滿足系統(tǒng)能力的要求。

        原煤分級脫泥環(huán)節(jié)改造后,原設(shè)計粗煤泥系統(tǒng)生產(chǎn)能力可以滿足生產(chǎn)需求。

        3 技術(shù)改造后工藝流程及效果分析

        3.1 技術(shù)改造后的工藝流程

        技術(shù)改造后原煤篩分脫泥環(huán)節(jié)工藝流程如圖2所示。原煤經(jīng)過膠帶輸送機(jī)進(jìn)入原煤分級篩,經(jīng)過13 mm分級脫泥,150~13 mm塊煤進(jìn)入重介淺槽分選,選出塊精煤和塊矸石2種產(chǎn)品,分別脫介脫水后,精煤進(jìn)701膠帶機(jī)輸送至倉上分級(精大塊、精中塊、精小塊)后進(jìn)入塊精煤倉,矸石入進(jìn)入901 矸石膠帶機(jī)輸送至矸石倉。

        13 mm以下末原煤進(jìn)入弛張篩,經(jīng)過3 mm脫泥,13~3 mm物料進(jìn)入重介旋流器分選,選后末精煤和末矸石分別進(jìn)行脫介脫水后,精煤再經(jīng)離心機(jī)二次脫水后進(jìn)入702末精煤膠帶,末矸石入進(jìn)入901 矸石膠帶機(jī)輸送至矸石倉。

        弛張篩篩下物小于3 mm篩下煤泥水經(jīng)煤泥管道匯至煤泥水桶,由泵輸送至分級旋流器組分級,溢流匯至濃縮池,底流經(jīng)弧形篩+煤泥離心機(jī)回收,再經(jīng)703膠帶機(jī)運至原末煤倉銷售。

        圖2 技術(shù)改造后原煤篩分脫泥環(huán)節(jié)工藝流程

        3.2 技術(shù)改造后的效果分析

        (1)將原煤13 mm干法篩分改為濕法篩分,并將原編織篩板改為彈性桿篩板,避免了原煤粘篩板,解決了原煤分級篩分級效果差的問題,保證了塊煤分選系統(tǒng)來料的穩(wěn)定性。

        (2)將末煤6 mm脫粉改為3 mm濕法脫泥,解決了末煤脫粉效果差的問題,提高了脫泥效率,避免了大量煤泥進(jìn)入末煤重介系統(tǒng)而影響分選效果,保證了介質(zhì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時降低了選煤廠的介質(zhì)消耗。

        (3)經(jīng)過技術(shù)改造,不僅理順了原煤分級脫水環(huán)節(jié),生產(chǎn)系統(tǒng)得到了平穩(wěn)運行,也提高了分選系統(tǒng)的分選效果和產(chǎn)品質(zhì)量,而且使選煤廠生產(chǎn)能力得到了大幅度提升,保證了礦井生產(chǎn)正常進(jìn)行。

        4 結(jié) 語

        原煤分級脫泥環(huán)節(jié)改造后,與原設(shè)計對比,分級和脫泥效果得到了大幅提升,也提高了分選系統(tǒng)的分選效果和產(chǎn)品質(zhì)量。在原煤濕粘煤的情況下,濕法分級脫粉的效果顯而易見。

        總之,雅店選煤廠經(jīng)過2017—2019年多次技術(shù)改造,不僅理順了原煤分級脫泥環(huán)節(jié),也提高了處理能力和精煤產(chǎn)量,基本滿足礦井生產(chǎn)能力。2019年年底增加了1套末煤分選系統(tǒng),實現(xiàn)了原煤全部入洗,生產(chǎn)能力由6.0 Mt/a提升至8.0 Mt/a。

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