弓金保
(西山煤電集團(tuán)公司 馬蘭礦, 山西 古交 030200)
西山煤田古交礦區(qū)從20世紀(jì)50年代初開始大規(guī)??碧降?0年代精查階段基本結(jié)束,由多個(gè)勘探單位組織施工,其中利用煤田勘探鉆孔兼做奧灰勘探孔的多達(dá)132個(gè)。這些鉆孔均不同程度揭露奧灰含水層,成為奧灰導(dǎo)水的直接通道。在生產(chǎn)中如何勘查其導(dǎo)水性,確保安全揭露,直接關(guān)系到礦井安全[1-3]。本文通過對實(shí)際揭露的M94揭奧灰煤田孔的綜合勘查及全過程治理管控,查明了該類鉆孔的封孔情況和治理方法,對今后采掘揭露類似鉆孔有重要的現(xiàn)實(shí)意義[4-5]。
馬蘭井田位于西山煤田西北邊緣,主要開采石炭二疊系山西組和太原組煤層,主要含水層自下而上有奧陶系碳酸鹽巖巖溶含水層,石炭系上統(tǒng)太原組灰?guī)r巖溶含水層及砂巖裂隙含水層,二疊紀(jì)下統(tǒng)山西組砂巖裂隙含水層,二疊系上、下石盒子組砂巖裂隙含水層和第四系松散層孔隙水含水層。其中以太原組灰?guī)r巖溶含水層q=0.000 1~0.008 1 L/(s·m)和第四系松散層孔隙水含水層q=1.3~11.79 L/(s·m)為鉆孔充水水源;奧陶系碳酸鹽巖則重點(diǎn)關(guān)注峰峰組二段q=0.002 5~5.011 L/(s·m)與鉆孔間補(bǔ)給。井田奧陶系碳酸鹽巖含水層賦水性強(qiáng)至中等,賦水不均一,對下組煤開采影響較大。
馬蘭礦南八采區(qū)M94煤田/水文孔為原148勘探隊(duì)于1977年1月施工,孔深634.56 m,終孔進(jìn)入奧灰?guī)r層151 m,主要作用是對奧灰含水層進(jìn)行水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探,該孔為礦區(qū)補(bǔ)勘階段施工鉆孔,鉆孔對K4至奧灰?guī)r段進(jìn)行了取芯觀測,鉆孔綜合質(zhì)量乙級,終孔測斜6°;在《馬蘭勘探區(qū)精查地質(zhì)報(bào)告》對補(bǔ)勘所有鉆孔封孔說明中,均評價(jià)為封閉質(zhì)量良好,鉆孔頂部下木塞,煤系層段用水泥砂漿封堵。
2.2.1 探查方案及實(shí)施
南八運(yùn)輸大巷(巖巷)位于該鉆孔附近,大巷底板標(biāo)高908 m,該區(qū)域奧灰水位905 m左右,為防止發(fā)生鉆孔奧灰導(dǎo)水,在施工至里程1 248 m,距該孔46 m處停掘,采用瞬變電探測與鉆探驗(yàn)證的綜合勘探方法對M94鉆孔導(dǎo)水性進(jìn)行了探查[4],見圖1。
圖1 鉆孔位置示意
1 ) 物探方法。瞬變電探測采用多匝重疊回線方式,發(fā)射頻率為25 Hz,疊加次數(shù)為64次,發(fā)射線框采用多匝1.5 m×1.5 m正方形回線。探測分水平順層方向、水平向上30°、水平向下30°三個(gè)方向掃描,水平方向掃描共計(jì)19個(gè)測點(diǎn),掃描180°范圍;另外還加測垂直方向掃描,共計(jì)11個(gè)測點(diǎn),掃描頂板50°~底板50°范圍。因?yàn)樗沧冸姶欧ㄌ赜械年P(guān)斷效應(yīng),使得探測中前方20 m以內(nèi)的數(shù)據(jù)不可靠,形成盲區(qū)。
綜合物探成果資料,視電阻率分布范圍為0~100 Ω·m,根據(jù)整體視電阻率分布情況,定義煤巖層視電阻率小于10 Ω·m為相對低阻異常區(qū),推測為富水區(qū)。對比分析4個(gè)方向上視電阻率等值線圖得出:掘進(jìn)頭正前方及左右?guī)?20 m范圍內(nèi)整體視電阻率值變化不大,無低阻異常區(qū),推測為含水性較弱或不含水。但有6處視電阻率范圍在15~40 Ω·m,視電阻率值相對較低,結(jié)合相關(guān)地質(zhì)資料分析,推測這些區(qū)域巖體裂隙較為發(fā)育且掘進(jìn)過程中可能由于裂隙的導(dǎo)通會使掘進(jìn)頭頂板出現(xiàn)淋水現(xiàn)象,對采掘工程有一定的影響。
2) 鉆探情況。結(jié)合瞬變電探測情況,在里程1 248 m處施工5個(gè)鉆孔對M94鉆孔20 m范圍頂、底板進(jìn)行了超前鉆探控制,未發(fā)有涌水異常。
2.2.2 實(shí)際揭露經(jīng)過
2017年4月20日,當(dāng)允許掘進(jìn)至里程1 274.8 m時(shí)揭露該鉆孔(揭露層位為02號煤頂3 m巖層中),發(fā)現(xiàn)鉆孔封堵不良,揭露段未封堵,鉆孔上部有涌水約0.2 m3/h,鉆孔實(shí)際為D108 mm,鉆孔揭露位置與原坐標(biāo)偏離25 m,鉆孔下部出水0.5 m3/h左右。
由于該鉆孔終孔進(jìn)入奧灰?guī)r層151 m,且位于南八采區(qū)的02、2、8號煤開準(zhǔn)巷道施工區(qū)域附近,均位于帶壓區(qū)內(nèi),為防止在其它巷道施工中揭露該孔時(shí)由于封孔不良造成奧灰水害事故[5]。結(jié)合揭露位置鉆孔上下兩段不同水文地質(zhì)條件,確定以上、下兩部分段封堵方案,具體為:在完善排水系統(tǒng)后,采用分段封堵法,先對鉆孔進(jìn)行套孔,下部至上馬家溝組內(nèi)30 m,上部考慮后期采動影響擴(kuò)孔至頂上80 m;然后下止水器,分別位于上馬家溝組與峰峰組間、峰峰組與煤系基底、9號線在底板以下30 m處和上部孔深80 m處;每下一下止水器均進(jìn)行一次水泥注漿,確保分段注漿可靠。
1) 探掃孔。探掃孔是探查封閉井孔前的一個(gè)重要環(huán)節(jié),其目的是查明井孔原結(jié)構(gòu),清理孔內(nèi)雜物及灰漿,為下一步封堵作業(yè)做準(zhǔn)備。M94號孔施工時(shí)間已經(jīng)久遠(yuǎn),據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)孔內(nèi)可能存在掉塊、雜物堆積和井壁坍塌等問題,極易造成掃孔時(shí)孔位偏離原孔。
解決辦法:一是通過對鉆頭改進(jìn),在三翼鉆頭掃孔時(shí)鉆具下部加2~3根D68 mm鉆鋌(總長10~15 m) ,起到導(dǎo)向作用的同時(shí),也提高了鉆探效率;二是探掃孔過程中保持穩(wěn)壓勻速轉(zhuǎn)進(jìn),鉆壓在1~2 kN,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在75~150 r/min;三是當(dāng)施工中孔內(nèi)出現(xiàn)異常如異響、進(jìn)尺變慢等現(xiàn)象時(shí),及時(shí)提鉆、下鉆取芯察看等方案,針對性解決。
探掃查明,巷道底板下260 m(進(jìn)峰峰組80 m),地面孔深563 m情況。原孔在153.40~153.60 m(峰峰組頂部位置),孔內(nèi)用木塞封堵;153.60~154.80 m峰峰組段無任何封堵物,處于空芯狀態(tài);中間局部有水泥塊,至258.10~259.70 m時(shí),孔內(nèi)又處于空芯狀態(tài)。
2) 掃孔注漿封堵。通過對鉆孔揭露層位情況分析,在上、下兩段封堵過程中采用不同止水方法,從而達(dá)到最佳封堵效果。
向下掃孔注漿時(shí),采用止水器+配重組合體,止水器為外徑90 mm、長度1.7 m、置深180 m;配重圓鋼為外徑90 mm、長度7 m、置深7 m;然后將鉆具下至距止水器5~10 m位置開泵注漿,并勻速上提鉆具,直至孔口后上堵板加壓注漿至設(shè)計(jì)壓力,凝固48 h。
掃孔前先用D94 mm復(fù)合片鉆頭掃孔12.11 m,再用D150 mm復(fù)合片鉆頭擴(kuò)孔12.11 m;下D108 mm套管12.12 m,并注水泥漿封閉固井,2 h后測試打壓2.5 MPa,合格。主要是預(yù)防掃孔時(shí)發(fā)生奧灰突水。
孔口管安設(shè)好后,采用D94 mm三翼復(fù)合片鉆頭掃孔至260.28 m(進(jìn)入峰峰組80 m左右),后注入水泥漿封井至220 m,待48 h再掃至220.05 m,確認(rèn)上底部水泥硬化,封孔合格;下入第一止水器和配重組合體(止水器:外徑90 mm、長度1.7 m、置深213 m;配重圓鋼:外徑90 mm、長度7 m、置深213~220 m),注漿封井至180 m,48 h后再掃孔至187.17 m,確認(rèn)水泥硬化,封孔合格后下第二止水器和配重組合體,注漿封井至130 m,48 h后探掃孔至132 m,水泥已硬化,封孔合格,后下入第三止水器和配重組合體,注漿封井至底板,下部封堵結(jié)束,見圖2。
圖2 鉆孔封堵結(jié)構(gòu)示意
下部共下入止水器3個(gè),其中第一止水器下入巷道底板下213 m(進(jìn)峰峰組33 m),加配重,注漿;第二止水器下入巷道底板下180 m(位于本溪組底部),加配重,注漿;第三止水器下入巷道底板下125 m(9號煤下約15 m),加配重,注漿至底板井口位置。
向上注漿前先用D94 mm復(fù)合片鉆頭掃孔10 m,再用D150 mm復(fù)合片鉆頭擴(kuò)孔10 m;后下D108 mm套管10 m,并注水泥漿封閉固井,凝固48 h后測壓2.5 MPa,30 min內(nèi)無滲水合格;目的是防止在向上掃孔過程中出現(xiàn)異常涌水。
掃孔采用D94 mm三翼復(fù)合片鉆頭,向上掃孔至81.02 m(其以上原鉆孔仍未封好、中空),地面深度220 m左右;將MNZF/A76型的中空止水器于81 m,隔離上部含水層,后用逆向注漿器向上注漿至巷道頂板孔口,封堵結(jié)束。
1) 通過對鉆頭改進(jìn),在三翼鉆頭掃孔時(shí)鉆具下部加2~3根D68 mm鉆鋌(總長10~15 m),起到導(dǎo)向作用的同時(shí),也提高了鉆探效率。
2) 通過在原高壓注漿系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加計(jì)置排氣系統(tǒng),以解決向上注漿時(shí),在井孔內(nèi)形成相對密閉空間,致氣壓迅速升高的問題,可以及時(shí)排出氣體,確保封堵注漿正常進(jìn)行,見圖3。
圖3 逆向封堵注漿示意
3) 通過圓鋼止水器與MNZF/A76型中空止水器不同特點(diǎn),采用圓鋼止水器封堵下部奧灰水,中空止水器封堵止部含水層水,達(dá)到最佳止水效果。
1) 由于歷史施工測斜誤差較大,鉆孔測斜資料與實(shí)際施工偏差達(dá)20余米,在今后揭露類似鉆孔時(shí),要特別注意孔斜造成的鉆孔偏移。
2) 從掃孔情況看,鉆孔的封孔質(zhì)量較差,一般僅在峰峰組頂部下木塞進(jìn)行隔水,后水泥封堵,但水泥封堵質(zhì)量差,全孔僅個(gè)別深度出現(xiàn)有水泥封堵痕跡。今后在類似鉆孔揭露或在其附近施工中一定要注意鉆孔封堵質(zhì)量,特別是揭露奧灰鉆孔,要充分考慮揭露奧灰深度和其含水性,防止無計(jì)劃揭露發(fā)生事故。
3) 該孔掃孔至上馬家溝組30 m后,鉆孔有涌水0.5 m3/h左右,為上馬家溝組與峰峰組接觸位置涌水,對比鉆孔資料,對該孔奧灰含水層的描述基本可靠,可以做為今后奧灰?guī)洪_采的參考依據(jù)之一。
4) 在治理過程中要充分考慮鉆孔孔斜問題,采用導(dǎo)向掃孔措施,防止發(fā)生掃孔偏斜。
5) 掃孔前要完善排水系統(tǒng),充分考慮鉆孔孔口承壓、涌水量等因素。