楊淳 王銀坤
摘要:發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要組成部分,文章從一起Lycoming活塞發(fā)動(dòng)機(jī)滑油滲漏故障切入,闡述某型Lycoming航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障排除程序和步驟,分析故障原因并依據(jù)最終故障原因提出該型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)建議,為相同或相似機(jī)型日常維護(hù)提供參考借鑒。
關(guān)鍵詞:活塞發(fā)動(dòng)機(jī);滑油系統(tǒng);故障分析
0 ?引言
某部Cessna172R飛機(jī)正常結(jié)束飛行訓(xùn)練后,維修人員在進(jìn)行飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)100小時(shí)定檢前準(zhǔn)備工作時(shí)檢查發(fā)現(xiàn),該飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)1、3號(hào)氣缸上下部均有大量滑油痕跡,維修人員隨即開(kāi)始檢查排故。
1 ?滑油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理簡(jiǎn)析
Cessna172R飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)主要包括收油池、收油池濾網(wǎng)、滑油泵、主滑油濾、安全活門(mén)、恒溫旁通活門(mén)、散熱器、調(diào)壓活門(mén)以及機(jī)匣和附件機(jī)匣上的滑油通道。發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)是壓力潤(rùn)滑(主)、潑濺潤(rùn)滑以及二者相結(jié)合的混合潤(rùn)滑方式,詳細(xì)潤(rùn)滑線(xiàn)路見(jiàn)圖1。
2 ?排故流程
根據(jù)該型發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)結(jié)構(gòu),目視檢查滑油系統(tǒng)收油池、滑油濾、供油管路、回油管路、均未發(fā)現(xiàn)異常,故維修人員考慮可能是發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸本體可能存在滑油滲漏情況,故開(kāi)始以下排故流程:
①檢查各缸氣密性,汽缸輸出壓力均高于60PSI且各缸輸出壓力相差不應(yīng)超過(guò)15PSI,未見(jiàn)異常。
②清除油跡進(jìn)行第一次排故試車(chē),發(fā)現(xiàn)1缸進(jìn)氣門(mén)和排氣門(mén)推桿套上有大量滑油痕跡,懷疑1缸進(jìn)氣門(mén)推桿套上有裂紋,更換后進(jìn)行第二次試車(chē),因試車(chē)時(shí)間不長(zhǎng)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有滑油滲漏痕跡。為了進(jìn)一步確認(rèn)故障是否排除,進(jìn)行了第三次試車(chē)。第三次試車(chē)多次推大車(chē)后,發(fā)現(xiàn)1缸和3缸處又有大量滑油痕跡出現(xiàn)。
③拆下滑油壓力調(diào)節(jié)活門(mén),檢查滑油壓力調(diào)節(jié)活門(mén)及密封圈,未發(fā)現(xiàn)異常。
④用耐高溫膠帶對(duì)滑油壓力開(kāi)關(guān)、滑油壓力傳感器導(dǎo)管、3缸進(jìn)排氣門(mén)推桿套進(jìn)行包扎;用軟鋁板固定在3缸上部,對(duì)疑似滲油區(qū)域進(jìn)行隔離。試車(chē)后檢查,膠帶外表均有少量油跡,撕下膠帶,膠帶內(nèi)部干燥,排除上述包扎處是滲漏點(diǎn)的可能。鋁板兩面均無(wú)油跡,未獲得預(yù)期效果。同時(shí)發(fā)現(xiàn)3缸排氣門(mén)推桿套靠機(jī)匣端密封圈處有少量滑油泡沫。
⑤更換3缸排氣門(mén)推桿套靠機(jī)匣端密封圈后試車(chē),依然有大量油跡。
⑥將1缸和3缸拔下徹底清潔,對(duì)1缸和3缸的推桿套進(jìn)行氣密測(cè)試,對(duì)1缸和3缸的缸體進(jìn)行油液滲漏測(cè)試,檢查機(jī)匣本體、氣缸安裝邊、各接縫處等相關(guān)部位,均未發(fā)現(xiàn)異常。
⑦恢復(fù)1、3缸后,進(jìn)行地面長(zhǎng)時(shí)間試車(chē),慢車(chē)時(shí)讓維修人員在安全位置進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)油跡后立即停車(chē)。隨后維修人員仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),1號(hào)氣缸正上部距離氣缸安裝面約99.93mm處,即從氣缸底部計(jì)數(shù),第13和14個(gè)散熱片之間(如圖1)存在長(zhǎng)度約為70mm的周向裂紋(如圖3)。
⑧分析近近期正常飛行的發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù):滑油溫度平穩(wěn)、無(wú)明顯波動(dòng),隨發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài)正常變化;滑油壓力平穩(wěn)、無(wú)明顯瞬時(shí)波動(dòng),隨發(fā)動(dòng)機(jī)功率改變正常變化,見(jiàn)圖4;四個(gè)氣缸的CHT均在規(guī)定范圍內(nèi),差值較小不超過(guò)50°F;在功率變化時(shí),短時(shí)間出現(xiàn)1、3缸EGT較高,2、4缸EGT較低,1缸EGT最大,最大差值較大,最大接近200°F,其他階段EGT參數(shù)正常,見(jiàn)圖5。從維修經(jīng)驗(yàn)看,這種程度的差值變化可以接受,即從SD卡數(shù)據(jù)上不能明顯看出1號(hào)氣缸出現(xiàn)裂紋的異常。
3 ?故障原因分析
從該發(fā)以往的故障情況看,僅出現(xiàn)過(guò)一般故障,與氣缸裂紋無(wú)直接關(guān)系。在之前的維修工作中也未出現(xiàn)滲滑油的異常情況,說(shuō)明氣缸裂紋出現(xiàn)時(shí)間不長(zhǎng)。氣缸裂紋位置不在燃燒室區(qū),氣缸壓縮性檢查也不能反映出與裂紋有關(guān)的異常。從發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)看,到目前為止,裂紋故障對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能參數(shù)無(wú)明顯影響。在排故過(guò)程中,也排除了發(fā)動(dòng)機(jī)其他部附件滲油的可能。試車(chē)過(guò)程中,需要在大功率狀態(tài)工作較長(zhǎng)時(shí)間才出現(xiàn)滲油,說(shuō)明裂紋可能處于發(fā)展初期,只是因發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)氣缸處于惡劣的高溫環(huán)境和大功率應(yīng)力作用下,裂紋擴(kuò)展速度較快,滲油量較大。
綜上所述,初步認(rèn)為本次發(fā)動(dòng)機(jī)滲滑油的原因是氣缸裂紋所致。查閱該型飛機(jī)故障記錄,發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸出現(xiàn)裂紋的故障極為少見(jiàn),故在排故初期,維修人員重點(diǎn)檢查的方向?yàn)槌R?guī)的管路檢查,加上裂紋位置較為隱蔽,故維修人員在連續(xù)多次試車(chē)排故后才明確發(fā)動(dòng)機(jī)的滲漏位置。本次故障的排除也為后續(xù)相同故障的排故提供了一定參考。
維修人員更換1號(hào)汽缸后,再次試車(chē)檢查,發(fā)動(dòng)機(jī)各項(xiàng)參數(shù)正常,無(wú)滑油滲漏,故障排除。
4 ?維修提示
該故障的排除給了我們幾點(diǎn)提示,一是隨著該型飛機(jī)的長(zhǎng)期服役,在使用過(guò)程中會(huì)暴露出越來(lái)越多的之前未曾出現(xiàn)的故障,維修人員在排故過(guò)程,不能局限于之前的維修經(jīng)驗(yàn),在發(fā)現(xiàn)特殊情況之后,要及時(shí)改變排故思路。二是根據(jù)力學(xué)分析,汽缸裂紋的出現(xiàn),往往跟使用過(guò)程環(huán)境的劇烈變化有關(guān),汽缸本身屬于發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部件,要求我們?cè)谡J褂眠^(guò)程中注意發(fā)動(dòng)機(jī)操作使用情況,地面試車(chē)及空中飛行時(shí),盡量柔和操作油門(mén)桿,避免發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)大變化,以減少發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部瞬時(shí)環(huán)境變化對(duì)缸體的沖擊,減少類(lèi)似于本次故障中裂紋的出現(xiàn)。
參考文獻(xiàn):
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基金項(xiàng)目:中國(guó)民用航空飛行學(xué)院科研基金面上項(xiàng)目(J2019-073、J2020-99)。
作者簡(jiǎn)介:楊淳,女,助理工程師,主要從事通用航空器維修與管理工作。