喻文軍
摘要:本文所說的發(fā)動機以某公司中小功率(3.0L)的柴油發(fā)動機為例。針對發(fā)動機出廠測控臺架產(chǎn)生的拉缸問題進行分析,一方面從電控方面增加防錯功能;另一方面從發(fā)動機進出水管上增加排氣裝置。改進后效果明顯,為公司在降本增效方面取得了良好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:測控技術(shù);水循環(huán)系統(tǒng);防錯技術(shù)
中圖分類號:U472? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2020)22-0058-02
0? 引言
目前國內(nèi)所有的發(fā)動機生產(chǎn)廠家,在發(fā)動機出廠前必須經(jīng)過嚴格的出廠測試。確保發(fā)動機的各項性能參數(shù)滿足要求。在發(fā)動機性能試驗方法《GB18297-2001》及發(fā)動機可靠性試驗方法《GB/T19055-2003》中技術(shù)指標要求,為保證發(fā)動機各項參數(shù)測定的準確性,對測試過程冷卻液進入發(fā)動機時溫度必須進行恒定,這樣測出發(fā)動機的各項性能參數(shù)才是真實的、有效的。由于發(fā)動機本身不具備各個溫度的恒定控制功能,所以只能通過外部水循環(huán)系統(tǒng)來控制調(diào)節(jié)。發(fā)動機在出廠測試中會進行各項試驗等復雜工況變化,所以引起了發(fā)動機功率的變化即發(fā)動機熱負荷的變化。因此水循環(huán)溫系統(tǒng)中的冷卻液的溫度和流量也是不斷變化的。這就要求水循環(huán)系統(tǒng)能夠及時地調(diào)節(jié)控制發(fā)動機進出水的溫度,使發(fā)動機測試過程中不會因缺水(或冷卻液)而燒壞發(fā)動機。
1? 水循環(huán)系統(tǒng)裝置
測控臺架冷卻水循環(huán)系統(tǒng)裝置是代替發(fā)動機在整車上的散熱器,在發(fā)動機正常工作時,大循環(huán)的冷卻液在流過恒溫裝置后,使發(fā)動機冷卻液出口溫度保持在80±2℃。如圖1原理圖。
2? 發(fā)動機拉缸故障問題分析
從2018年1月起到3月底,該公司裝配車間南邊三個測試臺架陸續(xù)發(fā)生發(fā)動機拉缸問題,對公司產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)濟造成比較大的損失。為此公司組織了設(shè)備、質(zhì)量、技術(shù)及車間四部門的問題解決小組。通過對問題發(fā)動機的拆解及現(xiàn)場實驗跟蹤發(fā)現(xiàn)拉缸問題是發(fā)動機在高速高扭矩狀態(tài)下發(fā)動機內(nèi)部冷卻水循環(huán)會產(chǎn)生缺水(冷卻液)的情況,從而造成發(fā)動機拉缸。
缺水(冷卻液)產(chǎn)生的原因有如下幾點:
①發(fā)動機節(jié)溫器在高溫狀態(tài)下容易引起冷卻水循環(huán)不暢造成水溫過高。
②發(fā)動機在高工況狀態(tài)下會產(chǎn)一定量的水蒸汽,從而使發(fā)動機內(nèi)部循環(huán)管路局部缺水,引起發(fā)動機拉缸。
③水循環(huán)系統(tǒng)冷卻水溫調(diào)節(jié)慢,容易造成水溫超高。
3? 處理措施
經(jīng)過多方面技術(shù)論證分析,發(fā)動機節(jié)溫器在大功率工況下,會引起發(fā)動機循環(huán)水阻滯,易造成發(fā)動機冷卻水不能循環(huán),冷卻水沒有供給將直接導致發(fā)動機拉缸,所以第一步?jīng)Q定不安裝節(jié)溫器進行測試實驗。
發(fā)動機在測控運行過程中會產(chǎn)生一定的水蒸氣,水蒸氣如果無法排出,則會造成循環(huán)水阻滯,引起水溫過高而使發(fā)動機拉缸。鑒于這種情況,在循環(huán)水系統(tǒng)的進排氣管路結(jié)構(gòu)上,分析造成循環(huán)水阻滯的具體位置,經(jīng)過組織各方技術(shù)討論后我們對循環(huán)水系統(tǒng)進行了如下改進:
①由于原排氣閥工作是需要一定的壓力才能打開排氣,不利于發(fā)動機測試時各個復雜的工況產(chǎn)生的氣阻及時排氣,所以我們在發(fā)動機出水管原排氣閥處增加了一個排氣DN25球閥,接直徑?準8水管到補水箱。這樣發(fā)動機在測試工作狀態(tài)中,排氣閥中的空氣順著排氣管流回到補水箱中。如圖2出水管路安裝位置。
②考慮到發(fā)動機進水管的冷卻水是由外部的水循環(huán)系統(tǒng)供給的,可能會也會產(chǎn)生氣阻的現(xiàn)象。因此在原DN50的進水管上頂部末端處用軟管連接膨脹水箱,見圖3的紅色圈內(nèi),以便于在進水管處也進行排氣。
③發(fā)動機出水連接軟管與硬管連接的高度差改進,把硬管端的接口位置設(shè)置在發(fā)動機出水口的上方20厘米處,同時縮短連接的軟管。這樣更利于發(fā)動機出水口的水蒸氣排出。
4? 防錯技術(shù)
水循環(huán)系統(tǒng)意外斷電時,也會造成水循環(huán)無法工作,發(fā)動機冷卻水就不能及時補充。所以在突發(fā)情況出現(xiàn)斷電,很容易引起發(fā)動機拉缸。針對水循環(huán)系統(tǒng)無斷電提醒功能,現(xiàn)將水循環(huán)系統(tǒng)斷電保護與ECU電源進行控制。如果出現(xiàn)水循環(huán)系統(tǒng)斷電的情況下,水循環(huán)保護裝置將直接對ECU斷電,使發(fā)動機熄火,從而保護發(fā)動機不會因缺冷卻水而拉缸。圖4深色字體ECU 供電繼電器為增加的控制電路,改進后的水循環(huán)系統(tǒng)電控原理圖直接控制ECU 12V供電電源。在水循環(huán)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或意外斷電時,立即切斷ECU 供電,發(fā)動機停車。在水循環(huán)測控單元中增加PLC正常工作的信號至發(fā)動機ECU 控制停車,從而實現(xiàn)了發(fā)動機在缺冷卻液的情況下不會停車繼續(xù)運轉(zhuǎn)干燒發(fā)動機的防錯功能。圖5為防錯繼電器與PLC 控制的實物圖。
5? 結(jié)束語
實際效果驗證:
①從3月底改進措施實施完畢后,沒有出現(xiàn)一例發(fā)動機拉缸的情況。②現(xiàn)場實時跟蹤,發(fā)動機在全功率工況下,熱工況由發(fā)動機冷卻液溫度由38℃以下迅速升溫到110℃左右,冷工況時又需要迅速將冷卻液溫度由110℃左右迅速下降到38℃以下。發(fā)動機進出水溫度的調(diào)節(jié)非???,滿足要求。
經(jīng)濟效益和社會效益:一是發(fā)動機測試過程中冷卻水不會再有超溫的現(xiàn)象,徹底消除了干燒隱患的發(fā)動機出現(xiàn)在客戶,這對公司的聲譽起到了很大的保護作用。二是改進設(shè)備的硬件成本總計不到1000元(含人工費)卻十分有效的解決了發(fā)動機拉缸的問題,對公司發(fā)動機產(chǎn)品質(zhì)量提升起到了關(guān)鍵的作用。
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