朱勝華 肖寶明 張國民
摘要:在輪胎硫化成型中,乘用胎機械式硫化機的后充氣,對于硫化后熟胎起到充氣定型和逐漸冷卻的作用,避免造成輪胎臺面下凹和胎圈變形等缺陷,從而影響輪胎質(zhì)量。本文首先介紹后充氣上夾盤座的作用,然后著重研究上夾盤座的支耳,在充氣定型過程中,斷裂失效的原因。本文主要通過機械性能的理化測試、對斷口進(jìn)行電鏡掃描分析,找出其斷裂根本原因。
關(guān)鍵詞:硫化機;后充氣;上夾盤座;支耳;斷裂失效;分析
1? 概述
在乘用胎硫化成型的生產(chǎn)工藝中,后充氣是必不可少的。由于現(xiàn)今輪胎中,大部分采用尼龍或聚酯纖維的簾線作為其骨架材料,但是其彈性模量小、伸長率較大的缺點,以及材料熱收縮特征,當(dāng)輪胎在高溫硫化后,按照硫化工藝程序進(jìn)行開模、卸胎,由于輪胎溫度較高,直接進(jìn)行自然冷卻,容易使得簾線和橡膠的收縮率突然增大,從而造成輪胎胎面下凹和胎圈變形等缺陷。所以在硫化生產(chǎn)工藝中,增加后充氣,使得輪胎能夠在充氣壓力大于使用時壓力的狀態(tài)下進(jìn)行逐漸冷卻,保證輪胎胎體不發(fā)生永久變形,確保能夠生產(chǎn)出高精質(zhì)量的輪胎。因此,對于輪胎硫化機和后充氣的部件的原材料、加工精度的質(zhì)量要求,必須要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照零部件圖紙的技術(shù)要求執(zhí)行。
2? 斷裂失效描述
當(dāng)生胎經(jīng)過硫化后,將會被機械手或者卸胎裝置轉(zhuǎn)運到后重啟裝置,而在后充氣裝置(圖1)中有上下夾盤,高溫的熟胎被卸胎裝置轉(zhuǎn)運至下夾盤上,然后兩個上夾盤上的氣缸活塞桿伸出,推動上夾盤,將輪胎夾緊于上、下夾盤之間,緊接著進(jìn)行充氣加壓,使得輪胎膨脹定型。此工藝過程中,僅僅是氣缸向下推上夾盤的力,且氣缸內(nèi)壓縮空氣壓力為0.5~0.6MPa。此外,輪胎充氣時對上夾盤的反作用力。
最近,在某一輪胎硫化生產(chǎn)線中,有一臺后充氣的上夾盤座所連接兩個氣缸的支耳意外斷裂。在十幾年的后充氣使用中,很難遇到這種斷裂問題。雖然視為個案,但是作為工程師,我們必須深入調(diào)查分析,找到根本原因。
3? 本體材料的機械性能理化測試
此上夾盤為鑄件ZG230-450,熱處理要求為退火處理,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:《GB/T 11352-2009 一般工程用鑄造碳鋼件》。
3.1 化學(xué)成分分析(表1)
3.2 力學(xué)性能試驗(圖1、表2)
3.3 金相檢驗
我們選取斷后截面,然后進(jìn)行處理,依據(jù)GB/T13298-2015標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。
我們可以看出:拋光而未經(jīng)過腐蝕處理的顯微顯像中,大部分區(qū)域存在疏松的氣孔。經(jīng)過腐蝕處理(見圖2~圖3)后,顯微組織有:魏氏體+珠光體+塊狀鐵素體,且原奧氏體晶粒粗大,屬于鑄態(tài)組織。
4? 斷口的掃描電鏡分析
我們依據(jù)《分析型掃描電子顯微鏡方法通則》JY/T 010-1996標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,對斷口處進(jìn)行掃描電鏡分析。從照片來看,斷口呈現(xiàn)脆性、沿晶斷裂的形貌。
5? 斷裂分析和總結(jié)
由于設(shè)備材料的斷裂原因、斷裂機理、斷裂變形情況有很多種。我們從上夾盤的使用工況,通過計算分析該斷裂位置處所受最大剪應(yīng)力為12MPa,屬于交變低應(yīng)力,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于該材料的屈服強度,以及從斷口的掃描電鏡照片來看,可以判定為:因晶粒粗大,疲勞脆性斷裂,也屬于沿晶斷裂。同時,根據(jù)金相顯微組織和機械性能測試的數(shù)據(jù)來看,判定該上夾盤的鑄件由于供應(yīng)商在生產(chǎn)制造過程中遺漏,未經(jīng)過熱處理,從而流入裝備生產(chǎn)線。
雖然僅僅一個零件發(fā)生一次意外的質(zhì)量問題,但是我們也發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)制造管理上,容不得一點失誤,因為這將給設(shè)備制造方和使用方非常大的名譽和經(jīng)濟(jì)損失。
參考文獻(xiàn):
[1]彭碧草,沈丁杰,唐遠(yuǎn)富,等.17CrNiMo6鋼齒輪斷裂原因分析[J].礦業(yè)工程,2013(6).
[2]蔣憲邦,袁春,劉立才.支臂斷裂原因分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2018(21).
[3]易衍濤,龐陽光.關(guān)于影響輪胎爆充的因素及控制方法淺析[J].內(nèi)燃機與配件,2019(20):86-87.