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        對給水泵增效節(jié)能降壓改造的研究

        2020-09-10 07:22:44孟劍馬廷順
        內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年8期

        孟劍 馬廷順

        摘要:針對鍋爐給水泵運(yùn)行工況不合理、效率偏低及運(yùn)行不穩(wěn)定等問題,通過更換水力模型和優(yōu)化平衡機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了鍋爐給水泵降揚(yáng)程、提效率的節(jié)能改造目標(biāo),同時還提高了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性及可靠性,而且改造項(xiàng)目的實(shí)施,每臺給水泵一年可為公司節(jié)省約315.6萬元的設(shè)備運(yùn)行成本費(fèi)用。該項(xiàng)改造具有良好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益,還可為同類給水泵的技術(shù)升級提供參考。

        關(guān)鍵詞:鍋爐給水泵;節(jié)能改造;水力部件;平衡機(jī)構(gòu)

        0? 引言

        鍋爐給水泵是煉廠動力中心給水除氧系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,采用兩用一備的并聯(lián)布置方式,其主要作用是輸送高溫鍋爐水,泵的運(yùn)行功率較大,耗電量較高。為了響應(yīng)國家節(jié)能減排的倡導(dǎo)以及節(jié)約公司的運(yùn)行成本,對我廠大功率運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行了節(jié)能改造可行性分析,經(jīng)評估我廠3臺3DG-10Q鍋爐給水泵節(jié)能改造價(jià)值較高,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

        通過管路系統(tǒng)分析計(jì)算,發(fā)現(xiàn)我廠選用的鍋爐給水泵揚(yáng)程相對偏高,效率偏低。由泵的軸功率計(jì)算公式(公式(1)可看出,泵的軸功率與揚(yáng)程成正比關(guān)系,與效率成反比關(guān)系。因此可從降低泵揚(yáng)程,提高泵效率的方面,進(jìn)行鍋爐給水泵節(jié)能改造。同時,由于平衡機(jī)構(gòu)平衡能力不足,該泵在運(yùn)行期間多次出現(xiàn)平衡盤、推力軸承磨損故障,因此在節(jié)能改造的同時對泵的平衡機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提高泵的運(yùn)行可靠性。

        1? 泵基本概況

        1.1 結(jié)構(gòu)介紹? 我廠運(yùn)行的鍋爐給水泵為臥式、兩端支撐的節(jié)段式多級離心泵,吸入、吐出口均垂直向上,采用集裝式機(jī)械密封、滑動軸承、強(qiáng)制潤滑,平衡機(jī)構(gòu)采用平衡盤加止推軸承,屬于API610中的BB4結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1.2 基本參數(shù)? 改造前鍋爐給水泵的基本參數(shù):流量320m3/h;揚(yáng)程1600m;效率77%;軸功率1650kW;NPSHr為8m。

        2? 改造方案及可行性分析

        由給水除氧系統(tǒng)可以看出,泵出口壓力只需13.247MPa(即泵揚(yáng)程為1385m)即可滿足運(yùn)行需求。因此,在確保外部接口尺寸不變的情況下,改造的主要目標(biāo)是:降低泵揚(yáng)程,提高泵效率,并保證汽蝕余量不變。

        改造后鍋爐給水泵的基本參數(shù):流量320m3/h;揚(yáng)程1385m;效率79%;軸功率1387kW;NPSHr8m。

        2.1 降低泵揚(yáng)程? 降低泵揚(yáng)程的方法相對較多,如進(jìn)行葉輪切割、撤去中間一級葉輪、降低泵的運(yùn)行轉(zhuǎn)速及更換水力部件等。對以上方案進(jìn)行分析,葉輪切割將會導(dǎo)致泵效率降低,達(dá)不到節(jié)能的效果;撤去中間一級葉輪,因該泵的單級揚(yáng)程為160m,而需要降低的揚(yáng)程為215m,無法滿足降低揚(yáng)程的需求;降低泵的運(yùn)行轉(zhuǎn)速,因該泵最初設(shè)計(jì)時未考慮調(diào)速,如要降低泵的運(yùn)行轉(zhuǎn)速,需增加耦合器或變頻電機(jī),改造工程巨大,故不考慮。通過對比分析,在不更換水力部件的情況下,在實(shí)現(xiàn)泵揚(yáng)程降低13.4%的同時,還要保證提高泵2%的效率,理論上是不可能實(shí)現(xiàn)的,因此最終確定采用更換水力部件的方案進(jìn)行改造。

        2.2 提高泵效率? 通過對國內(nèi)及國外給水泵在國內(nèi)煉油廠使用情況的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)近似參數(shù)鍋爐給水泵效率一般可達(dá)到79%,而我廠鍋爐給水泵的效率只有77%,至少存在2%的提高空間。改造時,擬對泵的流場進(jìn)行CFD計(jì)算分析,進(jìn)而對泵的水力模型進(jìn)行優(yōu)化,確保得到高效水力模型。同時,制造時采用精密鑄造的方式,以保證水力部件鑄造型線的準(zhǔn)確性。

        2.3 優(yōu)化改進(jìn)泵平衡機(jī)構(gòu)? 鍋爐給水泵在運(yùn)行期間多次出現(xiàn)過平衡盤、止推軸承磨損的機(jī)械故障,經(jīng)分析是由于其平衡機(jī)構(gòu)平衡能力不足導(dǎo)致的。因此在節(jié)能改造的同時時,對平衡機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),采用雙平衡機(jī)構(gòu)(平衡盤與平衡鼓的結(jié)合)代替現(xiàn)有的平衡盤結(jié)構(gòu)。同時,由于泵揚(yáng)程降低215m,水力軸向力有所降低,運(yùn)行的穩(wěn)定性得到進(jìn)一步提高。

        3? 改造方案及主要內(nèi)容

        3.1 水力模型開發(fā)及優(yōu)化? 泵的水力模型設(shè)計(jì)方法,目前常用的有傳統(tǒng)的相似換算法和速度系數(shù)法以及近年來發(fā)展較為迅速的CFD分析迭代法。

        改造前泵的比轉(zhuǎn)速ns為72.2,改造后泵的比轉(zhuǎn)速ns為80.5。

        由于泵廠家有相似比轉(zhuǎn)速的模型泵(ns=79),因此,本次改造泵的水力模型設(shè)計(jì)采用相似換算法與CFD分析迭代法相結(jié)合的方法。

        3.1.1 相似換算法初步確定新水力模型? 選取比轉(zhuǎn)速相等或相近的效率高、高效范圍廣、抗汽蝕性能良好的模型泵。

        按照公式計(jì)算比列系數(shù);

        通過相似換算,得到新的水力模型,其效率為77.5%。

        3.1.2 CFD分析迭代法優(yōu)化水力模型? 模型建立過程簡述如下:①水利設(shè)計(jì)、三維建模、網(wǎng)絡(luò)劃分;②流場分析計(jì)算、優(yōu)化;③模型(1-n個);④3D打印快速成型;⑤試驗(yàn)篩選(試驗(yàn)驗(yàn)證返回②);⑥計(jì)算參數(shù)修整迭代;⑦模型固化。

        通過CFD優(yōu)化分析,改善了泵內(nèi)介質(zhì)流動狀態(tài),提高了泵的效率,分析結(jié)果如圖2所示。

        3.2 水力部件精密鑄造? 水力部件的成型精度直接決定了泵的水力性能及效率,該泵的比轉(zhuǎn)速ns為80.5,級數(shù)為10級,屬于中比轉(zhuǎn)速泵,效率相對較低,因此為確保泵的效率,對葉輪、導(dǎo)葉采用精密鑄造,以確保流道及葉片型線的精度。

        3.3 平衡機(jī)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)? 泵運(yùn)行時產(chǎn)生的不平衡軸向力是由于葉輪前后蓋板壓力的不對稱產(chǎn)生的,軸向力指向泵的入口方向。

        對于多級泵,常用平衡軸向力的方法有如下3種,對比如下:①平衡鼓機(jī)構(gòu)+推力軸承:平衡力范圍98%,泄漏大、影響泵效較大,間隙增大情況下,平衡效果不降,不適合變工況;②平衡盤機(jī)構(gòu)+推力軸承:平衡力范圍100%,泄漏大、影響泵效較小,間隙增大情況下,自調(diào)間隙、自平衡,適合變工況;③雙平衡機(jī)構(gòu)+推力軸承:平衡力范圍97.5%,泄漏中度、影響泵效小,自調(diào)間隙、調(diào)節(jié)范圍廣,適合變工況。通過平衡結(jié)構(gòu)的對比分析,為了徹底解決平衡機(jī)構(gòu)問題,改造方案采用適用范圍廣、調(diào)節(jié)范圍廣、可靠性高的雙平衡機(jī)構(gòu)。

        4? 改造結(jié)果

        4.1 泵的結(jié)構(gòu)? 改造后泵的結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        4.2 泵的性能? 通過改造后的試驗(yàn)驗(yàn)證,鍋爐給水泵的揚(yáng)程為1387m,效率為79.2%,滿足設(shè)計(jì)要求,改造前后的性能對比如圖4所示。

        4.3 運(yùn)行的平穩(wěn)性? 通過對平衡機(jī)構(gòu)的優(yōu)化改進(jìn),泵在現(xiàn)場運(yùn)行至今未出現(xiàn)過軸承及平衡機(jī)構(gòu)的磨損機(jī)械故障,泵組振動值、軸承溫度值均在正常運(yùn)行范圍內(nèi)。

        5? 總結(jié)

        通過此次鍋爐給水泵項(xiàng)目的改造,提高了泵組的運(yùn)行穩(wěn)定性,解決了潛在的機(jī)械故障隱患。同時通過此項(xiàng)目的開展,認(rèn)識到對于大功率的機(jī)械設(shè)備,合理參數(shù)的選擇尤為重要;要想得到高效、可靠的水力模型,需要傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法與CFD分析計(jì)算相結(jié)合。

        此次節(jié)能改造最為關(guān)鍵的是降低了我廠設(shè)備運(yùn)行成本,改造后鍋爐給水泵的功率為1387kW,相比原來的1650kW,軸功率降低了263kW,按照工業(yè)用電每度1.5元計(jì)算,每臺給水泵一年可為公司節(jié)省約315.6萬元,節(jié)約成本相當(dāng)可觀。

        參考文獻(xiàn):

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