摘要:碳鋼車體側(cè)墻生產(chǎn)過程中,墻板漲拉時存在的諸多問題,諸如漲拉力無法有效計算、墻板撕扯、壓頭松脫、墻板受力不均等問題,本文主要是研究碳鋼側(cè)墻板拉伸制造過程中的各種問題,并通過分析,制定改進方案,為相似工藝過程提供技術(shù)借鑒。
關(guān)鍵詞:碳鋼車體;側(cè)墻制造;墻板拉伸
0? 引言
碳鋼車體側(cè)墻板原材料為冷軋耐候鋼板,板厚基本為2.5mm。國內(nèi)碳鋼車體側(cè)墻板制造過程中,基本上都采用了液壓漲拉工藝,即使用液壓裝置,通過夾頭夾住墻板端頭,施加拉緊力,使墻板發(fā)生彈性變形,以此來達(dá)到釋放原材料應(yīng)力,保證墻板平整度的要求。本文以國內(nèi)鐵路客車某主機廠側(cè)墻板漲拉工藝進行詳細(xì)介紹,以板厚2.5mm,板幅2.5米、板長25米拉伸時工藝為例,重點介紹拉伸力計算、拉伸時常見問題分析及解決方案。
1? 總述
國內(nèi)鐵路客車某主機廠碳鋼側(cè)墻板拉升工藝流程如圖1。
2? 拉伸力計算
在碳鋼車體側(cè)墻板拉伸平臺上進行拉伸操作,預(yù)計拉伸量ΔL為40mm。在比例極限下的彈性變形(拉伸)應(yīng)遵循胡克定律:
ΔL=PL/EA。通過數(shù)學(xué)計算P=166660kg。
工作現(xiàn)場實際拉伸長度約25mm左右,理論計算值為103000kg;壓力表顯示讀數(shù)14-15MPa,液壓油缸有效直徑Φ160mm,活塞面積20106.2mm2。測算拉力值:一個油缸拉力28148.6kg,四個油缸拉力的合力為112594kg。
實際拉伸值偏大說明耐候鋼材料的彈性模量E值偏高,ΔL值有測量誤差,通過理論計算和工作現(xiàn)場實際測定證明上述結(jié)論是正確的。
3? 其他常見問題原因分析
在碳鋼車體實際生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)的問題主要包括:
①拉伸過程中在壓卡處偶有鋼板撕裂現(xiàn)象。
②拉伸保壓過程中在壓卡處有鋼板滑脫現(xiàn)象。
正常狀態(tài)壓塊與壓槽保持平行,壓塊將側(cè)墻板壓牢;實際測量壓塊尺寸面積150*40,作用在壓塊上的正壓力320kN,每壓塊作用力53.3MPa鋼與鋼靜摩擦系數(shù)按0.1計算,實際作用力5.33MPa每三個壓頭為一組作用力的合力16MPa,與液壓站的壓力14-15MPa,基本處于同一極限壓力范圍。所以,當(dāng)實際壓力發(fā)生波動時,有可能造成某壓點鋼板被撕裂或滑脫。以上只是簡單的受力分析,實際的材料變形,拉、壓力的變化,材料材質(zhì),應(yīng)力分布均勻性等諸多因素都是造成鋼板被撕裂或滑脫的原因。
4? 優(yōu)化方案
為此提出改進方案如下:
①更換全部壓緊裝置,壓塊下部添加耐壓鋁塊,減小壓塊對鋼板的損壞程度,增大摩擦力,改變壓力值使其保持良好的工作狀態(tài)。②改變壓塊長度,使其長度基本為板幅長度,但是改變后由于壓塊體積較大,使其重量增加較多,達(dá)到200Kg以上,并且操作難度增加,不易與壓槽保持平行。容易造成壓緊裝置失效。③改變裝卡方式,由原來的下壓式改變?yōu)槔焓?如圖4。
這種方式拉緊效果較好,但由于在拉伸時的自鎖效應(yīng)使其工件退出困難;鋼板裝卡時由于鋼板自身的重量,裝入鎖緊口操作難度較大;改為此種方式一端拉伸,一端被動,被動端存在裝卡不可靠因素;此種方式需對工作平臺加以改造,工作量較大,占地面積大;且最好為雙向拉伸,需增加同種數(shù)量的液壓油缸及工作站。另:該卡頭為開放式,使用壽命相對較低。
④改變壓槽形式從而改變鋼板的受力方式,如圖5。
此方案是加深壓槽的深度使鋼板產(chǎn)生較大的變形以改變力的作用點,且在被拉伸的方向留有一定的空間,使鋼板自由變形,減少變形應(yīng)力。此方法要求鋼板有較好的延展性能,防止發(fā)生剪切現(xiàn)象及冷作硬化產(chǎn)生應(yīng)力集中。
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