梁師齊 商浩
摘 要:發(fā)現(xiàn)并解決橫梁電機(jī)吊座組裝研磨量問題,并對(duì)焊接工藝進(jìn)行改進(jìn),可以更好的確保組裝可靠性。文中,就某城際車橫梁電機(jī)吊座組裝研磨量進(jìn)行分析,為提升轉(zhuǎn)向架產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性及服役安全提供借鑒。
關(guān)鍵詞:電機(jī)吊座;研磨量;產(chǎn)品質(zhì)量
中圖分類號(hào):U266 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0 引言
在某城際車試制過程中,由于尺寸匹配的變更,電機(jī)吊座局部研磨量過大,造成大量的人力物力浪費(fèi),同時(shí)由于人工研磨,會(huì)存在研磨后坡口尺寸不對(duì),存在較大的質(zhì)量隱患。發(fā)現(xiàn)和解決橫梁電機(jī)吊座組裝研磨量的問題、并落實(shí)改進(jìn)焊接工藝顯得尤其必要。[1-2]本論文的重點(diǎn)放在降低研磨量上,找出根本原因,制定預(yù)防措施,落實(shí)優(yōu)化技術(shù)要求,最終提高焊接構(gòu)架尺寸精度,提升轉(zhuǎn)向架產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性及服役安全。
1 問題描述
在工作中發(fā)現(xiàn)電機(jī)吊架圍板與橫梁干涉,上蓋板與橫梁干涉,無法將電機(jī)吊架調(diào)整到位。為了滿足尺寸要求,員工采用砂輪片將干涉部位研磨掉。研磨過程中耗費(fèi)大量的人力物力,研磨后還要對(duì)破口進(jìn)行修復(fù),將坡口研磨至設(shè)計(jì)角度,以滿足焊接要求。為了解決此處研磨,消除不必要浪費(fèi),從橫梁組裝要求入手,分析各組件放量要求,同時(shí)對(duì)照要求檢驗(yàn)相關(guān)組件,查找影響研磨量的關(guān)鍵要求,加以改進(jìn)。
為了了解研磨的具體現(xiàn)狀,統(tǒng)計(jì)第一列車研磨數(shù)據(jù),記錄研磨尺寸。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),電機(jī)吊架研磨量為3 mm。其中,研磨量高于3 mm的總共4根,占總數(shù)25%。
因此,若能通過尺寸鏈優(yōu)化,通過放量將電機(jī)吊架尺寸減少3 mm,將能取消75%的研磨數(shù)量,大量減少研磨量。
通過對(duì)相關(guān)影響因素的分析改進(jìn),消除掉3 mm的理論研磨量,將研磨數(shù)量由原來100%研磨,降低到25%研磨,由平均3 mm研磨量,降低至平均(3.5-3+4-3+3.5-3+3.5-3)/16=0.16 mm。
考慮受其他因素影響,我們將目標(biāo)定為:改善后研磨量將至平均0.5 mm。改善后的研磨量對(duì)比如下圖1所示:
2 問題的分析
根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面查找,分析發(fā)現(xiàn)造成電機(jī)吊座研磨尺寸偏差的原因主要有兩個(gè)。
原因1:單件放量不能滿足組裝要求。針對(duì)圓弧板處研磨問題,校核電機(jī)吊架小件與鋼管柱狀要求校核,主要是橫梁Y方向的尺寸偏差。經(jīng)校核橫梁組裝558(+2.5,+3.5)尺寸,與橫梁鋼管中心300(+1.5,+2)+258(+1,+3)重合范圍較小。如小件按照+1,+3控制,必然會(huì)造成Y方向研磨。
由以上分析可知,橫梁的單件尺寸設(shè)計(jì)不符合實(shí)際組裝要求,即單件放量不能滿足組裝要求,所以可以判定其為造成電機(jī)吊座研磨的主要原因之一。
原因2:組裝基準(zhǔn)不一致。Y向橫梁組裝卡片與電機(jī)吊架單件一致,均以橫梁鋼管為中心。Z向基準(zhǔn),查閱電機(jī)吊架單件劃線,電機(jī)吊架Z向無基準(zhǔn),體現(xiàn)在:Z向只有檔口尺寸,而敞口上下公差參考300.3自由公差(±2),一是公差區(qū)間過大,二是與橫梁組裝+1不符。當(dāng)Z向在+2時(shí),存在研磨情況。
由此可知,橫梁組裝基準(zhǔn)與單件組裝基準(zhǔn)不一致,所以可以判定其為造成電機(jī)吊座研磨的另一主要原因。
3 制定對(duì)策
我們通過上部分分析可知,造成電機(jī)吊座研磨的主要原因有兩個(gè),我們針對(duì)這兩個(gè)原因制定相應(yīng)對(duì)策,具體對(duì)策見下表1:
4 對(duì)策的實(shí)施及結(jié)果
4.1 單件放量不能滿足組裝要求解決措施
4.1.1 具體措施
統(tǒng)計(jì)組裝研磨及坡口間隙超差數(shù)據(jù),通過制圖軟件模擬組裝關(guān)系,綜合分析各部位研磨量,形成優(yōu)化建議。
4.1.2 實(shí)施步驟
首先,統(tǒng)計(jì)電機(jī)吊座各部位實(shí)際研磨量及間隙超差情況,其次,通過CAD驗(yàn)證電機(jī)吊座單件尺寸及組裝關(guān)系,模擬電機(jī)吊座在橫梁組裝過程中與組焊工裝及橫梁鋼管的位置關(guān)系,最后,通過對(duì)單件尺寸放量的調(diào)整,從理論上消除了環(huán)形部位的研磨。
通過模擬發(fā)現(xiàn),電機(jī)吊架圓環(huán)處放量過大,會(huì)存在2 mm~3 mm的研磨,與現(xiàn)狀一致。因此將電機(jī)吊架圍板處尺寸減少3 mm,調(diào)整電機(jī)吊架組裝、劃線尺寸。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,同步調(diào)整電機(jī)吊架圍板單件加工尺寸、隔板下料尺寸,將電機(jī)吊架Y向尺寸整體縮減3 mm。
4.2 組裝基準(zhǔn)不一致解決措施
關(guān)于Z向基準(zhǔn)不統(tǒng)一問題,我們考慮從統(tǒng)一基準(zhǔn)入手解決該問題,具體實(shí)施過程,我們可以參考標(biāo)動(dòng)的調(diào)整經(jīng)驗(yàn),增加單件檔口處Z向尺寸要求。具體的調(diào)整如下圖:
4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
在本節(jié)的前兩部分內(nèi)容,已為電機(jī)吊座研磨的兩個(gè)主要原因的解決,制定出了具體的解決措施,并要求外協(xié)廠家對(duì)未交付的物料按照新的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
隨后對(duì)2列橫梁電機(jī)吊架組裝研磨情況及間隙進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。平均研磨量為0.19,研磨比例為5/16*100%=31%,研磨量在0.5以內(nèi)的占94%,研磨量降低明顯。并且在隨后的批量生產(chǎn)過程中,研磨情況也保持穩(wěn)定,再未出現(xiàn)過量研磨的情況。
5 總結(jié)
本論文首先從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面查找出可能造成電機(jī)吊座研磨的兩個(gè)主要因素,通過對(duì)這兩個(gè)要素進(jìn)行研究分析,制定并實(shí)施了相應(yīng)的對(duì)策,通過對(duì)相應(yīng)對(duì)策實(shí)施的結(jié)果分析可知,平均研磨量由3 mm降至0.19 mm,研磨比例由原來的100%降至現(xiàn)在的31%,大幅度地提升了生產(chǎn)效率,解決了生產(chǎn)的瓶頸。
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