馬百偉
摘 要:現(xiàn)階段,隨著社會的發(fā)展,我國的現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展也越來越迅速。殼牌氣化爐在內(nèi)部的結(jié)構(gòu)形式上采用的是冷壁結(jié)構(gòu),通過這種結(jié)構(gòu)的設(shè)置讓氣化爐在反應(yīng)過程當(dāng)中對產(chǎn)生的熱量進行轉(zhuǎn)移,同時生成相應(yīng)的水蒸氣。水冷壁的表面會粘附著一層耐火的材料、煤渣、氧氣以及水蒸氣,在1600℃的高溫下完成了劇烈反應(yīng),并且生成了熔渣。在鍋爐內(nèi)部四個噴嘴的旋鈕對應(yīng)的作用下,產(chǎn)生的熔渣會直接噴灑到水冷壁的表面上。初始反應(yīng)的過程當(dāng)中,液態(tài)的熔渣在耐火材料的表面上以及在內(nèi)部的金屬熱傳導(dǎo)的作用下,會形成一種冷卻和固化的反應(yīng),然后在水冷壁上形成了熔渣的殘留物,在融化的殘留物厚度達到一定程度的時候,對于鍋爐的熱傳導(dǎo)功能會形成一定的影響,冷壁外表面的加成就會慢慢變成熔融的狀態(tài),并且慢慢的向爐體的下方流淌,形成一種爐內(nèi)融渣層,渣層會重新繼續(xù)進行積累并且不斷的加厚,通過這種方式有效的維持著一種動態(tài)化的轉(zhuǎn)化平衡,實現(xiàn)了對冷水壁免受高溫侵蝕的作用。
關(guān)鍵詞:殼牌氣化爐;爐溫調(diào)節(jié);措施
煤制氫裝置由于工藝復(fù)雜、設(shè)備技術(shù)前沿、自動化程度高,從原始開工至今,氣化爐的長周期運行就一直是困擾生產(chǎn)裝置的問題。尤其是對4條燒咀的煤線速度、密度儀表和閥門的測量,控制穩(wěn)定就尤為重要。由于煤粉線的煤量是通過速度、密度的測量值運算得到的,如果測量不準將導(dǎo)致煤線控制不穩(wěn)。而且又在氣化爐高負荷情況下,各煤線不均勻燃燒,就會出現(xiàn)燒咀罩“偏燒”,最終會頻繁地導(dǎo)致各燒咀罩在高溫高壓下磨損燒破,漏的循環(huán)水嚴重影響了氣化爐生產(chǎn)合成氣的能力,特別嚴重的情況下還會導(dǎo)致氣化爐各級換熱器表面附著一層“石灰塊化”的介質(zhì),不僅影響流通量,甚至能將氣化爐氣流通道完全堵死,而且一定程度決定了燒咀罩使用壽命,是燒咀跳車和停車搶修的主因。因此,煤線儀表的精準測量和控制優(yōu)化,對氣化爐的長周期運行非常重要。
1 溫度控制工藝原理
氣化爐屬于煤氣化工生產(chǎn)過程當(dāng)中非常重要的生產(chǎn)設(shè)備,氣化爐在日常的工作過程當(dāng)中,需要保證氣化爐不會受到超高溫的損害,同時還需要最大程度上消除在低氧氣量的環(huán)境下工作,要充分實現(xiàn)碳的充分轉(zhuǎn)化,所以說氣化爐的溫度控制是非常重要的環(huán)節(jié)。殼牌氣化爐在結(jié)構(gòu)設(shè)置方面的特性直接關(guān)系到計劃爐的溫度是否可以直接進行控制,只有通過一種科學(xué)有效的方法來進行控制,在相應(yīng)的氧氣負荷狀態(tài)下,氧氣量和煤炭量的高低直接決定了反應(yīng)溫度的高低,同時氧氣量和煤炭量的比值越高則所生成的氣化溫度就越高,在氧氣量負荷增加的狀態(tài)下,要想有效的保證氣化爐內(nèi)部溫度的穩(wěn)定性,氧氣量和煤炭量的比值要進行一定的縮減,氣化爐整體的復(fù)合控制器在控制氧氣的流通量的同時還需要調(diào)節(jié)煤炭燃燒噴嘴的輸出頻率。從另外一個方面來看,氣化爐在合成器以及氣化爐的蒸汽量方面,有效的展現(xiàn)出了氣化爐內(nèi)部的實際工作狀況,在控制合成氣和蒸汽量的同時,還可以達到控制氣化爐內(nèi)部的溫度效果,氣化爐內(nèi)部的溫度不斷上升,使得氣化爐整體的水蒸氣含量不斷上升。合成器主要是以二氧化碳為主,二氧化碳的含量不斷上升,合成的甲烷成分含量就越來越低,氣化爐內(nèi)部的控制系統(tǒng)當(dāng)中,氧氣和煤炭的比值并不是完全不變的,與氣化爐內(nèi)部的含氧量呈現(xiàn)出一種正向的關(guān)系,最后在合成器的分組控制器以及蒸汽控制器的輸出調(diào)整當(dāng)中,煤炭量和氧化量比值的大小會隨著合成器組的控制量產(chǎn)生一定的變化,依照計劃爐的負荷轉(zhuǎn)化曲線來進行判斷。
2 氣化爐運行問題的分析
截至目前,我國針對氣化爐的應(yīng)用已經(jīng)開展了數(shù)年的時間,雖然已經(jīng)結(jié)合我國的實際運行狀態(tài)研究出了一系列適合我國自身的煤氣化運行模式,但是在實際的應(yīng)用環(huán)節(jié)仍舊存在或多或少的不足,結(jié)合實際的研究經(jīng)驗,本文認為這一環(huán)節(jié)中的不足,主要表現(xiàn)在如下幾個方面。首先,便是氣化爐在實際的運行過程中合成氣冷卻區(qū)域比較常見的積灰問題。根據(jù)原有的氣化爐運行可以發(fā)現(xiàn),造成這一積灰問題的主要原因是當(dāng)用于煤氣化的蒸汽在經(jīng)過第一個冷卻裝置中,燃燒所產(chǎn)生的飛灰會隨著中央冷卻蓋板的方向擴散,從而先在飛灰低速運行的區(qū)域產(chǎn)生積灰問題之后逐漸向高速運行區(qū)域擴張,從而造成過熱裝置冷卻裝置入口處的堵塞,從而影響其實際運行狀態(tài)中換熱的同時制約后續(xù)氣化爐的運行效率。其次,便是常見于除渣系統(tǒng)中的運行問題,在這一系統(tǒng)內(nèi)最為常見的就是垮渣和堵渣問題,根據(jù)以往的研究可以發(fā)現(xiàn),在實際的除渣系統(tǒng)運行環(huán)節(jié)通常情況下會要求針對爐渣的溫度控制在5℃~(25±0.5)℃之間,并分別根據(jù)爐渣溫度的不同與之相對應(yīng)一個恒定的溫度,但是如果當(dāng)爐渣的黏性不足時,就會在氣化爐中呈現(xiàn)出無法掛壁的問題出現(xiàn),進而影響實際運行環(huán)節(jié)爐內(nèi)壁溫度的改變和零部件的運行安全;與此同時,在這一狀態(tài)下,爐內(nèi)還極易出現(xiàn)垮渣的現(xiàn)象,大量的高溫液態(tài)爐渣瞬間進入渣池使得其內(nèi)部蒸汽含量瞬間增高,進而導(dǎo)致整個氣化爐內(nèi)部瞬移,造成不可挽回的蒸汽爆炸,不僅僅影響實際的除渣系統(tǒng)運行同時也會在很大程度上制約氣化爐的溫度改變。
3 殼牌氣化爐的爐溫調(diào)節(jié)
3.1 氣化爐無法直接測得反應(yīng)溫度
煤粉在在殼牌氣化爐內(nèi)與氧氣、蒸汽混合后一同進行反應(yīng),生成主要為一氧化碳和氫氣的粗合成氣,粗合成氣中還含有少量的二氧化碳和甲烷。氣化爐內(nèi)反應(yīng)溫度高,約為1500℃,為此,不乏通過測量原件對爐膛內(nèi)的溫度進行直接測量,通過一些關(guān)鍵指標綜合判斷爐溫情況。當(dāng)負荷保持不變時,爐溫的高低可通過調(diào)節(jié)氧氣與煤粉的比來調(diào)節(jié),爐溫的判斷則可借助氣化爐反應(yīng)室的蒸汽產(chǎn)量,合成氣中各種氣體含量的多少及氣化爐的排渣形態(tài)的綜合分析來進行判斷。當(dāng)氣化爐內(nèi)的溫度高于正常溫度時,會導(dǎo)致?lián)Q熱后產(chǎn)生過多的蒸汽。當(dāng)溫度超過灰熔點時,則會使氣化爐內(nèi)壁無法掛渣,會燒壞氣化爐內(nèi)壁。如果氣化爐內(nèi)溫度過低,煤粉受反應(yīng)條件的影響無法反應(yīng)完全,大部分的煤粉將隨渣進入排渣系統(tǒng),導(dǎo)致排渣系統(tǒng)無法正常運轉(zhuǎn)甚至出現(xiàn)堵渣現(xiàn)象。
3.2 水冷壁損壞及解決方法
由于溫度過高,氣化爐內(nèi)的溫度只能通過蒸汽產(chǎn)量、合成氣的組分含量和爐渣外觀的綜合分析進行判斷,而不能直接測得,同時,氣化爐爐溫會受煤種變化而變化,還會受操作過程中氧碳比的影響。爐溫的高低會對水冷壁上渣層的形成及厚度造成直接的影響。當(dāng)煤種保持不變時,若爐溫過高,則形成的渣層會過于薄,無法對水冷壁形成足夠的保護,容易導(dǎo)致高溫熔掉襯釘,損壞水冷壁;當(dāng)爐溫過低時,形成的渣層會較厚,能很好的保護好水冷壁。當(dāng)水冷壁的管道出現(xiàn)堵塞或水量不足的情況時,反應(yīng)熱不能及時被循環(huán)水帶走,也會造成水冷壁干燒,損壞水冷壁。目前有效避免水冷損壞的方法如下:當(dāng)煤種比較穩(wěn)定時,可選用配煤,將氣化爐用煤調(diào)到合適的灰熔點,使其適合殼牌氣化爐的操作溫度,保證水冷壁掛渣。
3.3 外部條件保障法
在加入煤炭的品質(zhì)方面需要保證煤炭質(zhì)量的均一性,通過這種方式才可以充分的保證在產(chǎn)生的灰渣熔點以及溫度特性上的穩(wěn)定,并且在此基礎(chǔ)之上添加相應(yīng)的石灰石作為催化劑。在該反應(yīng)當(dāng)中需要建立起配煤基地,有效保證煤材料來源的穩(wěn)定性。通過實際工作分析得出,在燃燒了幾十種不同的煤炭之后實施了多種參合配比的實驗方法,最終確定了適合氣化爐粉煤的科學(xué)配方。原本的氣化爐在合成氣冷卻器當(dāng)中形成的結(jié)構(gòu)非常明顯,并且在反應(yīng)過程當(dāng)中溫度長期處于380℃左右的區(qū)域間徘徊,造成了負荷一再下調(diào),避免產(chǎn)生跳車的情況。運用了改進之后的煤炭配比方案之后,氣化爐內(nèi)部的整體負荷提升了百分之百,出口的溫度卻比之前下降了將近100℃左右,實際的效果非常明顯。運用不同的煤炭反應(yīng)類型的時候,石灰石的加入量需要產(chǎn)生一定的變化,低熔點的氛圍需要石灰石的摻入量相對較小,比如石灰石的添加過量會造成氣化爐水冷壁掛渣過薄,造成水冷壁會由于溫度的過高形成損壞。
4 結(jié)語
在保證充分的氧氣通入量的環(huán)境下,通過調(diào)節(jié)氧氣和煤炭的比值,有效的改變了氣化爐當(dāng)中煤炭的加入量,實現(xiàn)了對調(diào)節(jié)氣化爐的溫度控制,保證溫度一直控制在合理的范圍之內(nèi)的控制方式上。
參考文獻:
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