崔海鑫 常振宇
摘 要:甲醇合成氣壓縮機由凝汽式汽輪機驅(qū)動,在汽輪機工作過程中會出現(xiàn)振動現(xiàn)象,汽輪機是否正常運行可由汽輪機的振動情況進行判定。如若汽輪機出現(xiàn)異常振動,可能對離心壓縮機的穩(wěn)定運行產(chǎn)生破壞作用,不利于安全生產(chǎn)的穩(wěn)定進行。本文以凝氣式汽輪機生產(chǎn)的實際情況進行分析,提出一些對策。
關(guān)鍵詞:凝汽式汽輪機;振動;對策
汽輪機是甲醇合成等行業(yè)廣泛運用的機械設(shè)備之一,也是甲醇等生產(chǎn)裝置中必不可少的。汽輪機振動問題一直是其運行、維護及管理的要點。汽輪機振動過高或者振動異常,不僅使離心式壓縮機組運行的效率下降、能耗增大,而且稍有不慎就可能造成嚴重的事故[1-2]。由此可見,如何有效地控制和減小壓縮機組中汽輪機振動顯得重要。
1 汽輪機的概述
汽輪機,可稱為蒸汽機,是一種旋轉(zhuǎn)式蒸汽動力裝置也是蒸汽動力裝置中最為重要的組成部分,可將蒸氣的熱能轉(zhuǎn)化為機械功。在實際應(yīng)用中,主要將其作為發(fā)電所用的原動機,也應(yīng)用于發(fā)電機的機組上,尤其是各種泵的驅(qū)動以及風機、壓縮機等,按照蒸汽初壓可以將汽輪機分為低壓汽輪機、中壓汽輪機、高壓汽輪機、超高壓汽輪機、亞臨界壓力汽輪機以及超臨界壓力汽輪機六個等級[3]。
1.1 工作原理
在蒸汽設(shè)備的作用下,汽輪機對進入其中的蒸汽進行擠壓,汽輪內(nèi)的蒸汽經(jīng)技能型膨脹做功以后,一部分的蒸汽會從軸封部分漏出,其余的部分全部會進入到凝汽器中,在其凝結(jié)成水,提高汽輪機熱效率??s減排氣缸直徑尺寸,將已經(jīng)做完功的蒸汽抽回回熱加熱器中,這種蒸汽機,稱之為凝汽式汽輪機。利用汽輪機帶離心式壓縮機的工作原理,打開閘門后實行對運行機組工作狀態(tài)進行檢測,得到汽輪機帶離心式壓縮機的實際工作參數(shù),進一步的分析并完成逆功率的保護。這對于汽輪機的機組調(diào)節(jié)是很重要的[4]。
1.2 結(jié)構(gòu)部件及配套設(shè)備
凝氣式汽輪機設(shè)備主要由凝汽器、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵以及抽氣器組成[5]。汽輪機排氣進入凝汽器中,然后在循環(huán)水作用下,凝結(jié)成水,然后凝結(jié)水泵將其抽出,經(jīng)過熱器的加熱后,將水送回鍋爐中。在進行汽輪機的使用時,其主要的配套設(shè)備應(yīng)該引起重視。汽輪機主要由輪轉(zhuǎn)部位和主要的聯(lián)動區(qū)域構(gòu)成,其他部分是靜止的,涵蓋隔板、進汽部分等。因為汽輪機在使用時需要在較高的溫度下,因此該設(shè)備屬于高精密度要求的機械設(shè)備,同時需要與不同的加熱器設(shè)備相結(jié)合,共同構(gòu)成相對穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)部件[6]。
2 本廠所用汽輪機簡介
本廠汽輪機采用杭州汽輪機有限公司生產(chǎn)的HNKS40/ 56型蒸汽輪機,其設(shè)計蒸汽壓力為8.83MPa,溫度535℃。正常轉(zhuǎn)速7562rpm,額定轉(zhuǎn)速7704rpm,排氣壓力-0.89kPa。
正常耗氣量57.6t/h,額定耗氣量60.4t/h。實際運行狀態(tài)中,蒸汽壓力為7.832-8.782MPa,溫度515℃左右,蒸汽消耗在50-67t/h。
3 一年來的總體振動分析
3.1 一年來的總體振動情況
正常情況下,汽輪機振值一般在18μm以下。自2016年11月25日-2017年11月20日,一年來,汽輪機共發(fā)生67次不同程度的超值振動;平均每月波動5.58次,每周波動1.28次,振動發(fā)生時,一般在20-60μm波動,其中,大于35μm振動次數(shù)達到63次,占94%;大于45μm振動次數(shù)達到41次,占61.2%;大于50μm振動次數(shù)達到21次,占31.3%。氣量調(diào)節(jié)時,振動次數(shù)60次,占89.88%;蒸汽量調(diào)節(jié)時,振動67數(shù)次,占100%。具體振動情況如表1所示。
如表1所知,我們得到2016年12.8-2017年1.2,25天時間內(nèi),振動17次,平均0.68次/日,主要原因為入口壓力過低,都在1.2 MPa以下,振動前平均壓比4.52。振動占總量的25.37%。
2017年1.7-2017年2.16,40天,振動19次,平均0.63次/日,平均入口壓力1.6MPa,振動前平均壓比4.19。振動占總量的28.36%。
2017年5月、8月、9月、10月,4個月一般每月振動4-5次,共22次,平均入口壓力1.82MPa,振動前平均壓比4.21。振動占總量的32.83%。
2017年11.6-11.20,15天振動8次,平均入口壓力1.929MPa,振動前平均壓比4.27。振動占總量的11.95%。
3.2 一年來的總體振動原因分析及危害
從上述表1的數(shù)據(jù)分析來看,有如下結(jié)論:
汽量調(diào)節(jié)時,振動必發(fā)生。實際蒸汽品質(zhì)達不到要求,壓力不足,汽輪機蒸汽耗量大(超負荷),(超負荷最大:17.5%)。
原因:①汽機末級蒸汽濕氣大,葉片負載大,易引進葉片振動;②蒸汽流量超設(shè)計,單位面積的流量超設(shè)計,易引起葉片振動;③透平整體超負荷,轉(zhuǎn)子的承載力增加,油膜的承載力增加,油楔角改變,轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)平衡破壞,易發(fā)生振動。
危害:①汽輪機輪室壓力高,通流部分沖刷大;②運行不穩(wěn)、經(jīng)常發(fā)生振動,易引起葉片應(yīng)力增大、葉片受損;③止推軸承承載力大,溫度高(實際),軸承壽命短;④經(jīng)常振動,密封部件受損;⑤轉(zhuǎn)子的彎曲應(yīng)力增大,易造成轉(zhuǎn)子失衡。
入口壓力低,高壓比,氣體在葉輪內(nèi)易形成渦動,易引進轉(zhuǎn)子振動。而且,入口壓力越低、壓比越大,越易發(fā)生振動。
危害:①運行不穩(wěn)、經(jīng)常發(fā)生振動,易引起葉輪應(yīng)力增大、葉片受損;②經(jīng)常發(fā)生振動,軸承承載力大,軸承壽命短;③經(jīng)常振動,密封部件受損;④渦動的產(chǎn)生,出口溫度相應(yīng)也增加;⑤轉(zhuǎn)子的彎曲應(yīng)力增大,易造成轉(zhuǎn)子失衡。
氣體組分變化時,質(zhì)量流量發(fā)生變化,承載變化,一般也易發(fā)生振動。
3.3 對汽輪機振動情況提出采取的措施
在之后的汽輪機運行中,我們認為采取下列措施是有用的。
①提高蒸汽品質(zhì);②優(yōu)化工況,降低壓比;負荷調(diào)節(jié),要緩、穩(wěn);③提高保溫措施(對保溫全面檢查,不合格時修正);④控制合成負荷,不要長期超負荷運行;⑤控制氫碳比4.0以上;⑥在正常情況下關(guān)閉防喘振閥,盡量降低機組轉(zhuǎn)速;⑦機會檢修時,檢查軸承、密封。
參考文獻:
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[4]馮宏.也論汽輪機異常振動的分析與排除[J].今日科苑,2008(18):74.
[5] Li B, Zhang C. Briefly Discusses the Condensing of Steam Turbine Equipment Operation[J].2012.
[6]孫柏軍.連續(xù)重整聯(lián)合裝置用能優(yōu)化改進[J].石油煉制與化工,2011,42(1):69-74.