趙建國(guó)
摘 要:針對(duì)東曲礦煤層透氣性差、采用濕式鉆進(jìn)工藝鉆孔易塌孔、成孔率低、瓦斯抽采效果差的問題,通過在28802工作面采用干式鉆進(jìn)工藝施工本煤層鉆孔并對(duì)瓦斯抽采數(shù)據(jù)連續(xù)觀測(cè)表明,干式鉆進(jìn)施工的鉆孔瓦斯抽采濃度及抽采量大大提高,較好的解決了低透氣性煤層瓦斯抽采效果差的問題。
關(guān)鍵詞:煤層透氣性;瓦斯抽采;干式鉆進(jìn)工藝
0 引言
我國(guó)高瓦斯低透氣性煤層分布廣、瓦斯抽采難,低透氣性煤層高效抽采是眾多煤礦企業(yè)普遍存在的技術(shù)難題,也是制約安全生產(chǎn)水平,提高及落實(shí)“先抽后采”瓦斯治理方針的“瓶徑”。隨著煤礦開采深度的增加,地應(yīng)力增高,煤層及圍巖的透氣性變差,瓦斯含量增加,相對(duì)瓦斯涌出量增高,瓦斯的危險(xiǎn)性增加,利用鉆孔抽采瓦斯是治理瓦斯的最常用方法之一,目前國(guó)內(nèi)外煤礦井下鉆孔的施工工藝主要有濕式和干式,由于干式鉆進(jìn)施工時(shí)粉塵較大,作業(yè)環(huán)境較惡劣,井下鉆孔施工時(shí)多采用濕式鉆進(jìn)。但是在濕式鉆進(jìn)施工下向鉆孔時(shí),鉆孔易塌孔、積水積渣不易排出。通過在東曲礦順層鉆孔中進(jìn)行抽采瓦斯的實(shí)踐證實(shí):采用干式鉆進(jìn)施工鉆孔,通過配套的除塵器可以有效降低打鉆過程中的粉塵量,同時(shí)礦井的瓦斯抽采量及抽采率大大提高,保障了鉆孔的封孔質(zhì)量,解決了低透氣性煤層瓦斯抽采效果差的難題。
1 工作面概況
東曲礦為煤與瓦斯突出礦井,主要可采煤層為山西組2#、4#煤和太原組8#、9#煤,均為突出煤層,煤種有焦煤、瘦煤和貧煤,礦井絕對(duì)瓦斯涌出量133.40m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量18.19m3/t。2#、4#、8#和9#煤層均屬于可以抽采,煤塵均具有爆炸性,2號(hào)煤為Ⅱ類自燃煤層,4號(hào)、8號(hào)、9號(hào)煤為Ⅲ類不易自燃煤層。
28802工作面位于+860水平八采區(qū),北西為+860集中皮帶巷,北東為東翼軌道巷,南東為已回采的28804皮順,南西為八采邊界回風(fēng)巷。28802工作面所掘進(jìn)8#煤層屬上石炭統(tǒng)太原組煤層,煤厚2.57m-4.64m,平均3.87m,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層厚度變化不大,屬穩(wěn)定煤層。上部2#、4#煤大部分未回采。2#煤與8#煤層間為75m。煤層傾角1°-6°,平均傾角為4°。
該工作面走向長(zhǎng)1052m-1080m/1048m-1080m,傾向105m/133m。8#煤層瓦斯吸附常數(shù)a值:27.0861m3/t·r,瓦斯吸附常數(shù)b值:1.0989MPa-1,煤的孔隙率:3.5%,8號(hào)煤層透氣性系數(shù):0.396 m2/(MPa2.d),屬于可以抽放。由于八采區(qū)整體布置為北高南低,工作面順槽在掘進(jìn)過程中一路下山,掘進(jìn)期間絕對(duì)瓦斯涌出量為3.5m3/min。
2 抽采鉆孔的布置方式
抽采鉆孔施工從28802軌順口往里60m處開始至距切眼10m結(jié)束,鉆孔布置在巷道的左幫(沿掘進(jìn)方向),鉆孔傾角:所有鉆孔均垂直于煤壁施工,根據(jù)28802工作面走向及8#煤傾角變化,考慮到鉆桿施工過程中存在一定的下沉量,鉆孔傾角取1°~2°。為增加28802工作面煤層的透氣性,提高抽采效果,使用CO2預(yù)裂增透技術(shù)對(duì)鉆孔進(jìn)行預(yù)裂爆破,同時(shí)結(jié)合8#煤層瓦斯抽采半徑測(cè)定結(jié)果,將鉆孔開孔及終孔間距均確定為6m。鉆孔開孔高度距底板1.5m處。根據(jù)施工鉆機(jī)性能、煤層地質(zhì)條件、施工技術(shù)水平及相關(guān)要求,鉆孔設(shè)計(jì)深度為120m。共計(jì)設(shè)計(jì)施工本煤層鉆孔175個(gè)。
3 干式鉆進(jìn)排渣原理及工藝
3.1 工作原理
除塵器是利用氣固混合物在作高速旋轉(zhuǎn)時(shí)所產(chǎn)生的離心力,將粉塵從氣流中分離出來的干式氣固分離設(shè)備。由于顆粒所受的離心力遠(yuǎn)大于重力和慣性力,所以分離效率較高。
除塵器結(jié)構(gòu)如圖1所示。主要結(jié)構(gòu)是一個(gè)圓錐形筒,筒上段切線方向裝有一個(gè)氣體入口管,圓筒頂部裝有插入筒內(nèi)一定深度的排氣管,錐形筒底有接受細(xì)粉的出粉口。含塵氣流一般以12-30m/s速度由進(jìn)氣管進(jìn)入旋風(fēng)分離器時(shí),氣流將由直線運(yùn)動(dòng)變?yōu)閳A周運(yùn)動(dòng)。旋轉(zhuǎn)氣流的絕大部分,沿器壁自圓筒體呈螺旋形向下朝錐體流動(dòng)。此外,顆粒在離心力的作用下,被甩向器壁,塵粒一旦與器壁接觸,便失去慣性力,而靠器壁附近的向下軸向速度的動(dòng)量沿壁面下落,進(jìn)入儲(chǔ)渣倉,由出渣口落入編制袋里。旋轉(zhuǎn)下降的外旋氣流,在下降過程中不斷向分離器的中心部分流入,形成向心的徑向氣流,這部分氣流就構(gòu)成了旋轉(zhuǎn)向上的內(nèi)旋流。內(nèi)、外旋流的旋轉(zhuǎn)方向是相同的。最后凈化氣經(jīng)出氣口管排入蓄水倉,一部分未被分離下來的較細(xì)塵粒也隨之逃逸。自進(jìn)氣口流入的另一小部分氣體,則通過除塵器與上升的內(nèi)旋氣流匯合,進(jìn)入出風(fēng)口,于是分散在這部分上旋氣流中的細(xì)顆粒也隨之被帶走。
3.2 工藝流程
干式鉆孔施工過程中利用礦井壓縮空氣作為鉆孔排渣的動(dòng)力來源,利用巷道中風(fēng)管產(chǎn)生的風(fēng)壓,通過鉆機(jī)的送水器與風(fēng)管連接,再將送水器與φ73mm鉆桿連接,采用φ113鉆頭施工順層鉆孔5m,然后將鉆頭、鉆桿退出,用毛巾包裹密封瓦斯接收器孔口段并用緊固件固定,之后插入鉆孔內(nèi),瓦斯接收器出氣口與3寸軟管連接、排渣口用4寸軟管連接,打開鉆機(jī)的下風(fēng)側(cè)安設(shè)一道凈化水幕,開機(jī)正常鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中,鉆頭切削的煤屑經(jīng)過高壓風(fēng)和螺旋鉆桿輸送到瓦斯接收器中,產(chǎn)生的鉆屑和煤體釋放的瓦斯分別勻速地進(jìn)入抽采管路和除塵裝置中,鉆進(jìn)中產(chǎn)生的粉塵沉降到除塵裝置中,瓦斯與空氣混合氣體通過3寸軟管輸排到蓄水倉中。如圖1所示。
4 抽采效果
4.1 鉆孔抽采量的測(cè)定
經(jīng)過對(duì)28802軌順本煤層鉆孔井下連續(xù)觀測(cè)數(shù)據(jù)可知,在采用干式鉆孔施工工藝和CO2增透預(yù)裂后,單孔瓦斯抽采濃度能夠穩(wěn)定在36%-95%,28802軌順本煤層鉆孔(175個(gè)鉆孔)平均單孔抽采量為0.0592m3/min。28802軌順本煤層抽采支管路的最高抽采濃度72.5%,抽采量為3.7m3/min。支管路平均抽采濃度67%,抽采量3.2m3/min,瓦斯抽采效果較好。
4.2 干式與濕式鉆孔單孔抽采效果對(duì)比分析
為對(duì)比干式與濕式兩種不同鉆進(jìn)工藝的抽采效果,選擇了位于同一采區(qū)的28812工作面本煤層鉆孔,隨機(jī)抽取5個(gè)用濕式鉆進(jìn)施工并且剛做完CO2增透預(yù)裂的鉆孔,每隔3天選取抽采數(shù)據(jù),抽采情況見表1。
通過抽采情況表1可知,5個(gè)鉆孔連續(xù)40天的觀測(cè),單孔瓦斯抽采濃度能夠穩(wěn)定在40%-80%之間,28812工作面本煤層鉆孔(5個(gè)鉆孔)平均單孔抽采量為0.0574m3/min。
在28802軌順本煤層鉆孔中也隨機(jī)抽取5個(gè)用干式鉆進(jìn)施工并且剛做完CO2增透預(yù)裂的鉆孔,在相同的抽采時(shí)間內(nèi)對(duì)單孔的抽采濃度、抽采量進(jìn)行連續(xù)觀測(cè)。抽采情況見表2。
同理通過抽采情況表2可知,5個(gè)鉆孔連續(xù)40天的觀測(cè),單孔瓦斯抽采濃度能夠穩(wěn)定在57%-90%之間,28802工作面本煤層鉆孔(5個(gè)鉆孔)平均單孔抽采量為0.101m3/min。
通過上述抽采數(shù)據(jù)對(duì)比可知,采用干式鉆進(jìn)施工的鉆孔同比濕式鉆進(jìn)施工的鉆孔抽采濃度及抽采量都有較大提升。
4.3 干式與濕式鉆孔支管路抽采效果對(duì)比分析
28812工作面本煤層抽采支管路的最高抽采濃度61.8%,抽采量為2.47m3/min。支管路平均抽采濃度53.8%,抽采量1.89m3/min,如圖2所示。
28802工作面本煤層抽采支管路的最高抽采濃度72.5%,抽采量為3.7m3/min。支管路平均抽采濃度67%,抽采量3.2m3/min,如圖3所示。
通過圖2與3對(duì)比,28802工作面采用干式鉆進(jìn)施工,抽采濃度相比濕式鉆進(jìn)提高了15%,達(dá)到每孔50%以上,抽采量相比濕式鉆進(jìn)增加了1.3m3/min。
5 結(jié)論
①干式鉆孔施工工藝能夠提高鉆孔的抽采濃度及抽采量,適用于煤與瓦斯突出煤層和低透氣性煤層,通過抽采瓦斯有效地消除或減弱瓦斯突出的危險(xiǎn)性;
②干式鉆孔施工工藝尤其適用于下向孔,鉆孔成孔率高,鉆孔塌孔、卡鉆現(xiàn)象相比濕式大幅下降;
③使用鉆孔干式鉆進(jìn)工藝后,不僅減少了水的消耗,降低了排水時(shí)人、財(cái)、物的投入,而且封孔的質(zhì)量得到保障,縮短了鉆孔的預(yù)抽時(shí)間,提高了礦井的抽采量及抽采率,降低了風(fēng)排瓦斯量;
④采用干式鉆孔鉆進(jìn)工藝并結(jié)合二氧化碳預(yù)裂增透技術(shù),增加了煤層的透氣性,縮短了鉆孔的施工工期,延長(zhǎng)了鉆孔的預(yù)抽時(shí)間,緩解了采掘抽銜接緊張的局面。
參考文獻(xiàn):
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[2]程國(guó)軍.回采工作面順層鉆孔抽放瓦斯研究[J].煤炭工程,2005(03).