劉軍海 何慶兵 王江波
(安陽鋼鐵股份有限公司)
安鋼第一煉軋廠原電爐為1座100 t手指托架豎井式電弧爐(FSF),自1999年11月18日投產(chǎn)以來,達到了一系列先進的冶煉指標,獲得了良好的經(jīng)濟效益。2008年以來,受鋼材需求減少和廢鋼供應(yīng)不足等外界條件的影響,電爐冶煉成本居高不下,加之后期豎井系統(tǒng)故障較多,影響了電爐的正常運行,遂于2008年8月停產(chǎn)。后來隨著短流程電爐煉鋼的優(yōu)勢愈發(fā)明顯,安鋼決定恢復(fù)第一煉軋廠電爐煉鋼生產(chǎn),并對裝備技術(shù)進行升級改造,優(yōu)化電爐生產(chǎn)工藝,同時進一步提高節(jié)能、環(huán)保水平。100 t電爐復(fù)產(chǎn)改造工程于2017年10月25日正式投產(chǎn),改造后的電爐爐型為傳統(tǒng)爐型,采用普萊克斯集束爐壁氧槍技術(shù),設(shè)計年產(chǎn)能72萬t/a。在投產(chǎn)后的前半年里,裝有集束氧槍的水冷爐壁(特別是11#水冷爐壁)經(jīng)常被燒漏水,嚴重制約了電爐的達產(chǎn)創(chuàng)效。通過對裝有集束氧槍的水冷爐壁的不斷改進,提高了電爐水冷爐壁的使用壽命,為電爐穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力的設(shè)備保障。
復(fù)產(chǎn)改造后的100 t電爐爐型為傳統(tǒng)爐型,爐殼分為上爐殼和下爐殼兩部分,為分體式爐殼。上爐殼由鋼管焊接的圓柱狀籠形框架、水冷爐壁和爐門裝置等組成。上爐殼籠型框架的圓周內(nèi)側(cè)掛有13塊水冷爐壁,其中在3#、6#、11#水冷爐壁上裝有集束氧槍。
上部爐殼水冷爐壁緊貼籠型框架圓周內(nèi)側(cè)布置(如圖1所示)。每塊水冷爐壁都是由無縫鋼管緊密盤繞而成的,管內(nèi)通水冷卻,上部掛在籠型框架的銷軸上,下部用銷軸和楔板固定在籠型框架上,可快速拆卸更換。每塊水冷爐壁的回水管路上均設(shè)有熱電阻溫度計(引線設(shè)安全保護)、安全閥 ,以實現(xiàn)對回水水溫進行監(jiān)控,對每塊水冷爐壁的回水流量根據(jù)其受熱強度的不同進行調(diào)節(jié)的功能。
在日常生產(chǎn)中,裝有集束氧槍的11#水冷爐壁經(jīng)常被氧槍氧流反射燒漏水(如圖2所示),一旦漏水就得停爐處理,甚至被迫更換新的爐壁水冷板。處理時間最少得2個小時以上,不但嚴重制約了電爐的達產(chǎn)創(chuàng)效,還導(dǎo)致噸鋼備件消耗陡增。
從2017年11月到2018年4月這6個月內(nèi),通過安鋼一煉軋生產(chǎn)快報統(tǒng)計可得,電爐11#水冷爐壁一共發(fā)生漏水事故16次,共造成電爐熱停約3174分鐘,具體統(tǒng)計見表1。而同樣裝有集束氧槍的3#、6#水冷爐壁,在這6個月內(nèi)總共才發(fā)生燒漏水事故3次。為了讓電爐盡快實現(xiàn)達產(chǎn)創(chuàng)效,解決11#水冷爐壁經(jīng)常燒漏水的問題已迫在眉睫,必須對11#水冷爐壁進行相應(yīng)的改進。
表1 11#水冷爐壁燒漏水統(tǒng)計
電爐爐壁氧槍的布置如圖3所示。
圖3 爐壁氧槍布置
通過對比可以發(fā)現(xiàn),兩者氧槍布置的角度和高度基本相同,唯一不同的是安裝氧槍的部位,11#水冷爐壁的位置向爐內(nèi)凸出,最大凸出距離大約為450 mm(如圖4所示)。
圖4 11#水冷爐壁
當初這樣設(shè)計的原因是11#水冷爐壁所處位置爐內(nèi)存在冷區(qū),為了消除這個冷區(qū),刻意將裝槍位置向爐內(nèi)凸出。基于這個因素,當時考慮是因為裝槍位置過于靠近爐內(nèi),才會導(dǎo)致電爐冶煉過程中易發(fā)生氧槍氧流反射燒漏水冷爐壁。
按照將裝槍位置向爐外后移的思路,對11#水冷爐壁重新進行了設(shè)計,將氧槍安裝位置縮短了大約180 mm(如圖5所示)。
圖5 改短后的11#水冷爐壁
但是重新設(shè)計后,雖然氧槍的安裝位置向爐外縮短了大約180 mm,但安裝氧槍水冷銅盤的空間也變小了(如圖6所示)。氧槍銅盤安裝空間長度由以前的590 mm變成了532 mm,縮短了大約50 mm。這樣導(dǎo)致以前的氧槍水冷銅盤安裝不上去,必須重新設(shè)計氧槍水冷銅盤,才能配合改短后的11#水冷爐壁上線進行試驗。
圖6 氧槍水冷銅盤安裝尺寸
按照改短后的11#水冷爐壁又重新設(shè)計并采購了長度縮短了50 mm的小氧槍水冷銅盤,最終于2018年5月3日將改短180 mm的11#水冷爐壁上線進行試驗。試驗效果還是比較不錯的,5月、6月兩個月每月只發(fā)生過一次燒漏水事故,大大提高了電爐作業(yè)率。但是這樣改造后,11#水冷爐壁上的氧槍水冷銅盤就不能和3#、6#水冷爐壁上的氧槍水冷銅盤互換,必須要同時準備大小兩種氧槍銅盤,給備件的組織工作帶來不便。還有就是裝槍位置向爐外移后,設(shè)計初期消除爐內(nèi)冷區(qū)的效果肯定也要打折扣。
第一次改造后,雖然使用效果還不錯,但還是存在一些問題,比如備件不統(tǒng)一、消除冷區(qū)效果打折扣等。為此,對11#水冷爐壁進行了進一步改造。經(jīng)過對以前燒漏水的11#水冷爐壁(包括第一次改進后的11#水冷爐壁)進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)燒損部位(如圖7所示)都位于氧槍銅盤下方位置。
圖7 11#水冷爐壁燒損部位
因為所有氧槍氧流反射燒損部位都位于氧槍銅盤下方位置,所以大膽決定將這個部位的水冷管全部去除,上線后留下來的缺損空隙直接用耐火爐磚砌筑,耐火爐磚是不怕氧槍氧流反射的,這樣氧槍氧流反射燒漏水冷爐壁的問題就可以解決了。
在保證大水冷銅盤安裝尺寸前提下,對11#水冷爐壁又重新進行了設(shè)計,將氧槍銅盤下方的水冷管全部去除,且還要盡量保證以前向爐內(nèi)凸出的裝槍位置。經(jīng)過綜合考慮,最終確定了一套最優(yōu)設(shè)計方案(如圖8所示)。該方案既保證了原來大水冷銅盤的安裝尺寸,裝槍位置也只比原設(shè)計向爐外縮短了約90 mm,完全可以保證氧槍消除冷區(qū)的工作效能。
圖8 去除銅盤下方水冷管的11#水冷爐壁
第二次改造后的11#水冷爐壁最終于2018年6月27日上線試驗,截止到2018年10月31日,冶煉爐數(shù)超2 500爐,未發(fā)生氧槍氧流反射燒漏11#水冷爐壁事故。試驗證明此次對11#水冷爐壁的改造是非常成功的,保證了電爐的高效運行。
經(jīng)過第二次的改造,截止到2019年6月31日,電爐11#水冷爐壁沒有發(fā)生過一次氧槍氧流反射燒漏水事故。因此,制約電爐冶煉節(jié)奏的11#水冷爐壁經(jīng)常被氧槍氧流反射燒漏水問題得到了徹底解決,大大減少了電爐設(shè)備故障熱停時間,為電爐快速達產(chǎn)創(chuàng)效創(chuàng)造了有利條件。據(jù)統(tǒng)計,在電爐滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)下,2019年5—8月電爐各項指標比改進前的2018年1—4月有了較大提高(見表2)。
表2 電爐各項指標對比
后來,又對同樣裝有氧槍的3#、6#水冷爐壁進行了相似的改造(如圖9所示),去除了氧槍銅盤下方的水冷管,徹底消除了氧槍氧流反射燒漏水冷爐壁的隱患,為電爐降本增效提供了有力的設(shè)備保障。
圖9 改進前后的3#、6#水冷爐壁
電爐機組日均產(chǎn)量2 500 t,小時產(chǎn)鋼量104 t,改進前按照表1統(tǒng)計的熱停時間計算,11#水冷爐壁燒漏水熱停時間每月平均529 min,約8.8 h;每月影響電爐煉鋼約900 t,每年減產(chǎn)約10 000 t,電爐噸鋼利潤按100元計算,年增效為100萬元。
另外,改造前半年,更換了12件11#水冷爐壁;改造后,11#水冷爐壁按照3 000爐的設(shè)計使用爐數(shù),將壽命周期定為半年,每半年只需更換2件(兩套爐殼),每件11#水冷爐壁單價按照1.5萬元計算,每年直接節(jié)約資金約30萬元。
此次電爐水冷爐壁的改造方案及設(shè)計手法為國內(nèi)同類型電爐煉鋼廠中首次采用,而且使用效果非常好,得到了國內(nèi)同行及相關(guān)冶金設(shè)計院的高度認可。本次改進方案具有廣泛的通用普及性,同類型電爐煉鋼廠都可以借鑒使用,未來的社會效益一定非??捎^。