白曉軍 郭軍偉 劉月建
(安陽鋼鐵股份有限公司)
燒結(jié)機(jī)頭煙氣流量大,SO2和NOX濃度低,這導(dǎo)致配套的煙氣治理設(shè)備運行成本高。安鋼提出建設(shè)4A級廠區(qū)的環(huán)保目標(biāo),需要通過更多途徑來優(yōu)化燒結(jié)機(jī)煙氣的治理效果。本次試驗擬從源頭減輕燒結(jié)煙氣治理的壓力,同時保證燒結(jié)生產(chǎn)、燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量可控,進(jìn)而維持鐵前系統(tǒng)(燒結(jié)、高爐)的整體穩(wěn)定運行,為公司的節(jié)能減排創(chuàng)造條件。
水蒸氣可參與燒結(jié)中碳的燃燒過程[1],其化學(xué)反應(yīng)為:
式(1)中左邊的H2O來自料面上部,與熾熱燒結(jié)礦換熱后參與汽化吸熱反應(yīng),右邊的來自吸熱反應(yīng)產(chǎn)物H2和O2的反應(yīng)。
水蒸氣與C的汽化反應(yīng)擴(kuò)大了燃料孔隙度,增加了反應(yīng)面積,有利于燃料的完全燃燒。H2和H2O的擴(kuò)散能力和傳熱能力強(qiáng),水蒸氣的比熱也較高,有利于擴(kuò)散、接觸、燃燒和傳熱。
試驗為排除干擾因素,配礦結(jié)構(gòu)、熔劑配比、燃料配比等過程參數(shù)均保持不變,僅設(shè)置噴吹水蒸氣制度一個變量。煙氣分析采用菲索M60便攜式煙氣分析儀。燒結(jié)杯試驗工藝設(shè)備條件見表1。
表1 燒結(jié)杯試驗工藝設(shè)備條件
試驗以安鋼500 m2燒結(jié)系統(tǒng)當(dāng)前施行的配比為基準(zhǔn),按照表2的燒結(jié)礦成分進(jìn)行配礦。經(jīng)過計算確定的配料方案見表3。
表2 燒結(jié)礦理論計算成分
表3 配料方案 %
在燒結(jié)杯點火前,將煙氣分析儀探桿插入煙道檢測孔。從燒結(jié)杯點火開始,每隔30 s記錄一次燒結(jié)煙氣分析儀數(shù)據(jù)。噴吹蒸汽條件中,試驗調(diào)整噴吹開始時間和持續(xù)時間,噴吹蒸汽的壓力和飽和度不作調(diào)整。試驗時,蒸汽壓力約0.1 MPa,溫度約100 ℃。噴吹蒸汽開始時間設(shè)置在燒結(jié)杯點火后3~7 min,持續(xù)時間設(shè)置為5~10 min,采用正交方法設(shè)計試驗方案,設(shè)一個對照組,具體試驗方案見表4。
表4 試驗方案
燒結(jié)杯試驗時,嚴(yán)格按照試驗方案控制混合料配比、水分、混勻等參數(shù),最大限度地消除干擾因素,記錄的過程參數(shù)見表5(方案4產(chǎn)出的燒結(jié)礦和成礦率目測較差,未進(jìn)行指標(biāo)檢測)。
表5 燒結(jié)過程參數(shù)
方案1、方案2和方案3的蒸汽噴吹開始時間較早(點火后3 min),點火后料層紅層較薄,與蒸汽接觸后發(fā)生吸熱反應(yīng),導(dǎo)致燒結(jié)礦的表層質(zhì)量變差而降低了燒結(jié)礦的成品率。方案4和方案5將開始噴吹時間推遲至點火后5 min和7 min,方案5的成品率好轉(zhuǎn)。方案3噴吹蒸汽的時間長,噴吹量大,導(dǎo)致表層和中間層冷卻強(qiáng)度大,成品率最差。同時,試驗使用的蒸汽壓力和溫度較低,含水量大,造成燒結(jié)礦粉末較多,成品率下降。
燒結(jié)時間方面,噴吹蒸汽以后,料柱含水量加大,影響透氣性,導(dǎo)致各方案燒結(jié)時間普遍延長,但變化量較小(<60 s)。同時,燒結(jié)速度減緩,利用系數(shù)降低,變化趨勢基本相似。方案2較為特殊,其燒結(jié)時間相比對照組縮短了70 s,燒結(jié)速度加快,利用系數(shù)升高。
料面噴吹水蒸氣方案的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)較對照組更低。方案2和方案3噴吹蒸汽的時間早(點火后3 min),噴吹時間長(10~15 min),累積的水分較多,燒結(jié)礦表層和中間層急冷,導(dǎo)致轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降。燒結(jié)礦質(zhì)量情況見表6。
表6 燒結(jié)礦質(zhì)量
總的來看,噴吹蒸汽對燒結(jié)過程和燒結(jié)礦質(zhì)量是不利的。噴吹開始時間較遲的方案試驗效果較好,長時間連續(xù)噴吹方案的試驗效果較差。在試驗中,由于蒸汽的溫度和壓力比實際工業(yè)生產(chǎn)使用的蒸汽低,含水量較多,所以一定程度上影響了蒸汽噴吹的效果。
各組試驗方案煙氣中各種排放物的積累量與對照組的對比如圖1所示。
試驗表明,噴吹水蒸氣各方案的耗氧超過對照組。這驗證了水蒸氣在燃燒過程中起到催化作用的結(jié)論。但是,噴吹時間過長反而會降低耗氧。方案3的噴吹時間最長(15 min),耗氧最低,為對照組的90%。這說明噴吹水蒸氣應(yīng)控制在適宜的總量和時間內(nèi),否則會對燒結(jié)過程中的耗氧產(chǎn)生負(fù)面作用。
圖1 燒結(jié)過程耗氧和煙氣中污染物排放的情況
噴吹水蒸汽以后,各組方案的CO排放量均比對照組減少。這說明燒結(jié)料面噴灑蒸汽后,提高了C的燃盡程度和燃燒速度,減輕了對氧的依賴,有助于降低燒結(jié)固體燃料消耗,降低廢氣中CO含量。各組試驗方案的CO排放量相比對照組降低了5%~28%,噴吹時間長,噴吹開始時間早有利于降低CO排放量,方案5的噴吹開始時間過晚(點火后7 min),CO排放量與對照組相比降低幅度不明顯。通過噴吹水蒸氣來降低CO含量,應(yīng)控制開始噴吹時機(jī),開始時間太晚則效果不明顯。
在原燃料條件不變的前提下,燒結(jié)礦料層的最高溫度升高,高溫保持時間延長,有利于 CO 對NOX的還原。試驗各方案噴吹水蒸氣,增加了料柱水分含量,降低了料層溫度,縮短了高溫期持續(xù)時間,從而導(dǎo)致NOX排放量普遍比對照組的高,方案3噴吹水蒸氣的時間最長,NOX的排放量比對照組高12%。
潘建等人認(rèn)為[3],SO2排放量主要受到燃料用量、燒結(jié)礦堿度及混合料含硫量等參數(shù)的影響。原燃料不變的試驗條件下,噴吹水蒸氣,使得SO2溶于水蒸氣,從而被干燥帶和過濕帶吸附的幾率加大。結(jié)果使煙氣中SO2的排放量降低。因此,試驗各方案的SO2排放量比對照組減少了23%~39%,減排效果明顯。噴吹結(jié)束時間接近燒結(jié)終點的方案,SO2排放量低。這說明應(yīng)盡可能在燒結(jié)終點以前持續(xù)噴吹水蒸氣抑制SO2排放量。
料面噴加蒸汽,水分進(jìn)入燒結(jié)料層,改善了燃料的燃燒條件,提高了燃料的燃燒效率。燒結(jié)料柱的透氣性得到改善,煙氣中的O2含量升高。過量的水分提高了過濕帶的厚度,產(chǎn)生了吸熱作用,延緩了過濕帶下移的速度,致使燒結(jié)過程延長。試驗各方案的耗氧量濃度變化如圖2所示。
圖2 試驗各方案的耗氧量濃度變化
從圖2可以看出,對照組的耗氧量從點火開始持續(xù)升高,在燒結(jié)后期(24 min)開始降低;各方案的耗氧量濃度在開始噴吹后都有不同幅度的降低,方案1、方案2和方案3開始噴吹后耗氧量濃度開始降低,方案1噴吹持續(xù)時間短,噴吹期間耗氧量保持較低水平,方案2和方案3的噴吹持續(xù)時間較長,在噴吹后期耗氧量開始回升;噴吹水蒸氣對耗氧量的影響有一定的時間限度,方案4和方案5噴吹開始時間推后,開始噴吹時間越遲,耗氧量下降的持續(xù)時間越短,對耗氧量的影響也越小。
料面噴加蒸汽改善了燒結(jié)過程的熱力學(xué)條件,增加了碳氧反應(yīng)面積,增強(qiáng)了煙氣的擴(kuò)散能力和傳熱能力,有助于燃料的充分燃燒,從而減少CO的排放量。燒結(jié)過程中CO的排放趨勢如圖3所示。
圖3 燒結(jié)過程中CO的排放趨勢
從圖3可以看出,對照組的CO濃度在整個燒結(jié)過程中穩(wěn)步上升,達(dá)到峰值后下降。噴吹蒸汽以后,在噴吹期間,CO濃度明顯降低,噴吹結(jié)束后CO濃度再次升高。這說明,噴吹蒸汽可以降低煙氣中的CO濃度。方案1、方案2和方案3開始噴吹蒸汽的時間較早(點火后3 min),噴吹后CO濃度下降。方案1噴吹5 min期間,CO濃度持續(xù)降低,停止噴吹后CO濃度上升;方案2和方案3噴吹5 min期間,CO濃度也持續(xù)降低,超過5 min后,雖然還在噴吹,但CO濃度開始回升。噴吹水蒸氣對CO濃度的影響有限。方案4和方案5噴吹開始時間推后,方案4點火5 min后開始噴吹,CO濃度開始降低,5 min后CO濃度開始回升;方案5點火7 min后開始噴吹,CO濃度開始降低,3 min后,CO濃度開始回升。噴吹對CO濃度的影響基本集中在開始噴吹到點火后10 min的時間段。
楊林[2]等人認(rèn)為,影響燒結(jié)礦煙氣中NOX濃度的主要因素是原燃料條件。較高的料層溫度有助于提高CO對NOX的還原能力,降低NOX濃度[3]。試驗各方案NOX濃度變化如圖4所示。
圖4 試驗各方案NOX濃度變化
從圖4可以看出,各方案NOX濃度呈現(xiàn)中間高、兩頭低的趨勢[4]。NOX排放數(shù)據(jù)因為燒結(jié)終點位置不同而略有偏移,且與基準(zhǔn)對照組相比,噴加蒸汽后,各方案的NOX排放峰值、排放均值和排放總量均略有升高。試驗中由于噴吹水蒸氣,CO含量大幅度降低,不利于NOX的還原,導(dǎo)致煙氣中的NOX濃度略有升高。
煙氣中的SO2濃度主要受硫在燒結(jié)料層的遷移規(guī)律所控制。試驗各方案燒結(jié)煙氣中的SO2的濃度變化如圖5所示。
圖5 試驗各方案燒結(jié)煙氣中的SO2的濃度變化
從圖5可以看出,對照組燒結(jié)過程中產(chǎn)生的SO2氣體被水蒸氣和水分吸收,在通過燒結(jié)料層時,被吸附在礦石表面或與消石灰形成硫酸鈣[5]。停止噴吹蒸汽后,料柱中的過濕帶和干燥帶消失,被料柱吸附的SO2再次排出進(jìn)入煙氣。這時,煙氣中的SO2濃度達(dá)到峰值。隨著燒結(jié)過程的結(jié)束,SO2濃度降至0 。
料面噴吹水蒸氣后,SO2出現(xiàn)時間推遲。同時,SO2峰值濃度也較對照組降低了30%左右。方案3開始噴吹蒸汽的時間早(點火后3 min),噴吹持續(xù)時間長(15 min),雖然其SO2峰值濃度超過對照組的,但峰值回落速度較快,所以其SO2排放總量和均值均低于對照組。方案3蒸汽開始噴吹較早,噴吹時間較長,致使燒結(jié)料層過濕層較厚,燃料燃燒速度慢但燃燒更充分。一方面,燃料產(chǎn)生了較多的SO2,另一方面SO2在過濕層中“儲存”時間較長,因此最后過濕層消失時,SO2瞬間釋放峰值較高,但是SO2總排放量并未增加。
試驗表明:燒結(jié)料面噴加蒸汽后,過濕層增厚,燒結(jié)過程延后,SO2在過濕層中吸收較多,因此峰值產(chǎn)生時間推遲,釋放不充分而降低了排放值。噴吹水蒸氣過多會使這一抑制作用失效,導(dǎo)致隨后出現(xiàn)的SO2峰值濃度過高。
(1)料面噴吹水蒸氣提高燃料充分燃燒的比例,有利于燒結(jié)節(jié)能降耗,可以起到CO減排和改善燒結(jié)礦質(zhì)量的綜合效果,但不利于NOX的還原,無法降低煙氣中的氮氧化物。SO2排放峰值降低,排放量減少,減排幅度可達(dá)到23%~39%。蒸汽噴加量過大時,燃料燃燒效率提高,SO2排放峰值反而更高,但總排放量并沒有增加。
(2)料面噴吹水蒸氣對燒結(jié)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響表現(xiàn)在降低成品率、燒結(jié)速率和利用系數(shù)等方面。
(3)控制噴吹開始時間不要太晚,噴吹持續(xù)時間不超過10 min,可以避免燒結(jié)過程參數(shù)過分惡化。使用過熱脫水蒸汽,蒸汽溫度高、含水量小,有利于減輕該措施的不利后果。