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        離子液脫硫技術(shù)在環(huán)集煙氣處理中的應(yīng)用

        2020-09-09 04:22:00張慶朝張學(xué)敏布茂帥
        商品與質(zhì)量 2020年26期
        關(guān)鍵詞:液堿貧液吸收塔

        張慶朝 張學(xué)敏 布茂帥

        陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司 山東陽(yáng)谷 252300

        對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),銅冶煉系統(tǒng)比較復(fù)雜,會(huì)產(chǎn)生大量煙氣,對(duì)環(huán)境造成污染,以企業(yè)為例,該企業(yè)配置了專(zhuān)業(yè)的排煙系統(tǒng),借助通風(fēng)和收塵等方式,對(duì)飄散的煙塵進(jìn)行集中化處理,煙氣可以進(jìn)入相應(yīng)的脫硫塔,經(jīng)過(guò)液堿吸收之后,接著通過(guò)專(zhuān)門(mén)的環(huán)保煙囪進(jìn)行排放。但是這一工藝還有一些缺陷:第一,工藝需要消耗大量的液堿,這就導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)成本大大增加;第二,煙氣內(nèi)二氧化硫也沒(méi)有辦法進(jìn)行回收使用,導(dǎo)致浪費(fèi)大量硫資源;第三,吸收塔中會(huì)生產(chǎn)尾液,但是也沒(méi)辦法使用,處理起來(lái)比較困難,所以需要新型煙氣技術(shù)進(jìn)行解決。經(jīng)過(guò)多方面的考察,發(fā)現(xiàn)離子液脫硫技術(shù)能夠滿(mǎn)足企業(yè)需要,對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行有效解決,不僅能夠使排放的煙氣達(dá)標(biāo),還能對(duì)煙氣中的二氧化硫進(jìn)行回收使用[1]。

        1 工藝原理

        離子液脫硫技術(shù)和其他技術(shù)有些不同,其內(nèi)的吸收劑主要是有機(jī)陽(yáng)離子和無(wú)機(jī)陰離子,然后會(huì)添加一定的抗氧化劑和活化劑,進(jìn)而構(gòu)成新的水溶液,這種吸收劑對(duì)二氧化硫的解吸和吸收有很好的作用,主要原理如下:

        離子液脫硫技術(shù)就是使用了以上原理,如果溫度比較低時(shí),離子液就可以對(duì)煙氣內(nèi)含有的二氧化硫進(jìn)行吸收,然后借助熱交換使離子液的溫度增加,進(jìn)而將對(duì)其中的二氧化硫進(jìn)行解吸,實(shí)現(xiàn)回收和脫除煙氣內(nèi)含有二氧化硫的目的。借助離子液的特性,能夠得到超過(guò)99%純度的二氧化硫氣體,而這些氣體就能夠直接與相應(yīng)的硫酸系統(tǒng)相接,可以用來(lái)制作液硫或酸等。

        2 改造后工藝的流程

        首先要把收集到的煙氣放入布袋收塵器脫除去煙氣中夾帶的粉塵,再經(jīng)過(guò)洗滌塔,使用洗滌水進(jìn)行洗滌,機(jī)械除霧,然后煙氣進(jìn)入吸收段;其次和從吸收塔的頂部放入的脫硫液相逆流接觸,煙氣內(nèi)的二氧化硫和脫硫劑發(fā)生反應(yīng),進(jìn)而被吸收,而那些沒(méi)有完全吸收的煙氣會(huì)經(jīng)過(guò)脫鹽水進(jìn)行洗滌,回收離子液后,在經(jīng)過(guò)除霧器進(jìn)行除霧;最后才能通過(guò)環(huán)保型煙囪向外排出。

        溶液在吸收了二氧化硫后被稱(chēng)作富液,在吸收塔的底部,經(jīng)過(guò)富液泵進(jìn)行加壓,進(jìn)到貧富液換熱器,經(jīng)過(guò)換熱環(huán)節(jié)在到再生塔內(nèi)進(jìn)行再生操作。富液進(jìn)入再生塔后,會(huì)有兩段填料程序之后到再沸器中,繼續(xù)進(jìn)行加熱再生,進(jìn)而轉(zhuǎn)化成貧液,而再生塔底部的貧液在經(jīng)過(guò)換熱器對(duì)其進(jìn)行降溫,借助貧液器進(jìn)行加壓,再次經(jīng)過(guò)貧液冷卻器對(duì)其進(jìn)行降溫后,送到吸收塔中,能夠?qū)Χ趸蜻M(jìn)行重新吸收。

        再生塔中解析后的二氧化硫,和蒸汽一起從塔頂進(jìn)入到冷凝器中,等到冷卻到四十?dāng)z氏度后,進(jìn)入分離器,二氧化硫內(nèi)的水分被分離后,就能夠?qū)ζ溥M(jìn)行干燥操作,在干燥后就可以送出去進(jìn)行液化操作。冷凝液會(huì)經(jīng)過(guò)回流泵,再回到再生塔的頂部,進(jìn)而使整個(gè)系統(tǒng)的水資源保持平衡,再生塔的底端也要配置1臺(tái)再沸器,并要經(jīng)常向其通入蒸汽,進(jìn)而保持換熱,確保再生所需溫度[2]。

        2.1 二氧化硫脫水的流程

        二氧化硫氣體從再生塔的頂部流出后,還會(huì)含有很多水汽,濃度也比較高,要經(jīng)過(guò)降溫和分離工序,進(jìn)到除沫器中,進(jìn)而降低消耗的干燥酸。經(jīng)過(guò)除沫和除霧后的氣體,要進(jìn)入2臺(tái)互相串聯(lián)好的硫酸干燥塔中,濃硫酸都有吸水性,借助這一特性,進(jìn)而使氣體內(nèi)含有的水分盡可能的去掉。而經(jīng)過(guò)干燥工序后,氣體內(nèi)的水分每平方米會(huì)不超過(guò)0.1g,而干燥塔中也會(huì)使用93%-98%的硫酸進(jìn)行噴淋,在對(duì)水分進(jìn)行吸收后,硫酸會(huì)流進(jìn)干燥塔的酸循環(huán)槽中,最開(kāi)始會(huì)以濃度為98%的硫酸來(lái)干燥,隨著對(duì)水分吸收的持續(xù)增加,酸的濃度也在不斷降低,當(dāng)酸的濃度保持在92%時(shí),就可以將酸抽出一部分,并送入相應(yīng)的制酸系統(tǒng)中,然后在立刻補(bǔ)充一些98%濃度的酸。在進(jìn)行干燥時(shí),其反應(yīng)用循環(huán)水移熱,整個(gè)流程是氣體先進(jìn)入塔內(nèi),然后是槽,接著是濃酸冷卻器,再進(jìn)入塔中。氣體在經(jīng)過(guò)干燥之后,會(huì)夾帶一些酸霧或者硫酸液滴,還要借助纖維除霧器對(duì)其進(jìn)行去除,然后在送到液體二氧化硫系統(tǒng)中,進(jìn)而保證壓縮機(jī)進(jìn)口的氣體酸霧量,每平方米不能超過(guò)30mg。

        2.2 循環(huán)水站流程

        循環(huán)水一般都會(huì)在專(zhuān)門(mén)的循環(huán)水池中儲(chǔ)存,借助循環(huán)水泵進(jìn)行加壓之后,才會(huì)送到各個(gè)用水地點(diǎn)。各個(gè)換熱器內(nèi)的循環(huán)水回水,要經(jīng)過(guò)回水總管的涼水塔進(jìn)行噴淋,和空氣進(jìn)行換熱之后進(jìn)行有效降溫,然后自動(dòng)留到水池內(nèi)進(jìn)行儲(chǔ)存。循環(huán)水也要保持質(zhì)量,可以從水池中引出一部分,借助濾泵進(jìn)行增壓,進(jìn)到相應(yīng)的過(guò)濾器中,進(jìn)而使循環(huán)水內(nèi)雜物得到去除。

        2.3 優(yōu)勢(shì)介紹

        第一,這一工藝脫硫的效率比較高,和傳統(tǒng)液堿方式進(jìn)行脫硫相比,整個(gè)脫硫的效率大大提高,從以前90%提升到超過(guò)97%,而且脫硫的效率能夠按照工作狀況及時(shí)調(diào)節(jié)。第二,工藝適用的范圍也比較寬,尤其是波動(dòng)范圍比較大或者含硫量相對(duì)較低的煙氣,煙氣的含硫量在0.02%—5%范圍中都可以穩(wěn)定運(yùn)行,適應(yīng)能力也比較強(qiáng),可以對(duì)各種冶煉后的煙氣進(jìn)行有效處理,而煙氣內(nèi)含硫量比較高時(shí),使用這一技術(shù)能夠節(jié)省更多成本。第三,副產(chǎn)品的價(jià)值也比較高,其副產(chǎn)品是99%干基二氧化硫,可以生產(chǎn)出液體的硫酸、二氧化硫或者其他相關(guān)產(chǎn)品。第四,具有較好的環(huán)保作用,這一工藝使煙氣內(nèi)的二氧化硫、重金屬和粉塵等排風(fēng)量得到減少,而且不會(huì)產(chǎn)生其它的污染物,使煙氣對(duì)環(huán)境的影響大大降低。

        2.4 效果介紹

        借助離子液技術(shù)進(jìn)行改造后,脫硫效率超過(guò)了97%,處理后二氧化硫不超過(guò)100mg/Nm3,年產(chǎn)出硫酸八千多噸,而且煙氣排放也達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),處理的成本也大大降低,經(jīng)濟(jì)與環(huán)保效益相對(duì)較好。

        3 結(jié)語(yǔ)

        總之,離子液脫硫技術(shù)應(yīng)用效果較好,要引起相關(guān)企業(yè)的重視,結(jié)合企業(yè)自身情況,不斷對(duì)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)與完善,切實(shí)發(fā)揮技術(shù)作用,進(jìn)而為企業(yè)運(yùn)行成本、降低污染、保護(hù)環(huán)境等做出貢獻(xiàn),促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展[3]。

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