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        某車型發(fā)動(dòng)機(jī)高壓油軌泄漏原因分析及解決方法

        2020-09-08 04:04:44李蓉
        機(jī)械工程師 2020年8期
        關(guān)鍵詞:壓裝釬焊合格

        李蓉

        (武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院,武漢430025)

        0 引 言

        近年來,發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)有了很大的進(jìn)步。燃油噴射系統(tǒng)是影響燃油過程的重要因素,高壓直噴和共軌系統(tǒng)能保證發(fā)動(dòng)機(jī)在保持良好的動(dòng)力性的基礎(chǔ)上,燃油經(jīng)濟(jì)性和排放性都能達(dá)到最優(yōu),同時(shí)降低噪聲和振動(dòng)及排放,所以很快得到了消費(fèi)者的認(rèn)可。在用戶的使用過程中,會(huì)出現(xiàn)少量的儀表報(bào)故障:“油軌壓力不正?!?。這說明發(fā)動(dòng)機(jī)供油系統(tǒng)出現(xiàn)問題??赡茉蛴校?)高壓油軌漏油,導(dǎo)致油軌壓力不穩(wěn)定;2)發(fā)動(dòng)機(jī)低壓進(jìn)油或者回油路堵塞,造成供油或者回油不暢、共軌內(nèi)部燃油壓力不穩(wěn)定。本文將討論第一類原因,并提出解決方法。

        1 問題描述

        為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,減少不合格品率,提高顧客滿意度,在接到4S店關(guān)于高壓油軌泄漏的反饋后,主機(jī)廠必須進(jìn)行檢測(cè)以分析泄漏原因。如某主機(jī)廠的裝配車間會(huì)對(duì)裝配后的發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓管路進(jìn)行100%氦氣檢測(cè),檢測(cè)時(shí)間約為20 s。檢測(cè)的目的是為了探測(cè)管路是否存在泄漏,泄漏會(huì)造成汽油泄漏,嚴(yán)重的還會(huì)導(dǎo)致車輛失火。所以,檢測(cè)工作非常重要。在某主機(jī)廠在進(jìn)行車輛路試達(dá)到600 00 km的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1件高壓油軌泄漏。泄漏點(diǎn)位于端蓋處接近于入口管接頭的焊縫位置。裝配工人立刻進(jìn)行了更換。然而,盡管是100%檢驗(yàn),由于我們進(jìn)行的是靜態(tài)檢測(cè),與車輛的實(shí)際使用環(huán)境(如振動(dòng)、高溫等)有差別,因此可能會(huì)存在車輛出廠后4S店反映存在高壓油軌的問題。必須做缺陷分析,找到故障原因,進(jìn)行工藝改進(jìn),防止類似質(zhì)量事故再次發(fā)生,提高顧客滿意度。

        2 缺陷分析

        根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),通常導(dǎo)致油軌泄漏的原因有焊膏缺失、配合件有磕碰傷、壓裝間隙過大等。對(duì)于不同的原因,需要借助于不同的儀器或方法。

        1)外觀分析是質(zhì)量檢驗(yàn)中的首要步驟。我們可以目視檢查是否在制造過程中存在磕碰傷、氣孔等。我們首先從外觀分析,如果沒有發(fā)現(xiàn)不良缺陷,接下來進(jìn)行氦泄漏測(cè)試和水密測(cè)試。為了發(fā)現(xiàn)是否為不良件,使用20 MPa高壓氦檢測(cè),檢驗(yàn)過程在生產(chǎn)廠家進(jìn)行。核查失效件的出廠氦檢測(cè),實(shí)驗(yàn)結(jié)果為合格。返回的失效件經(jīng)過檢測(cè)發(fā)現(xiàn),在低壓下有大泄漏,不合格。為了找出高壓油軌泄漏的位置,生產(chǎn)廠家進(jìn)行了水密度測(cè)試。檢驗(yàn)員將高壓油軌通氣,然后放入水槽中繼續(xù)進(jìn)行水密度檢測(cè),結(jié)果顯示,泄漏位置在端蓋和主管內(nèi)的焊縫連接處,如圖1所示。

        2)儀器檢測(cè)。為查找到具體原因,必須借助內(nèi)窺鏡進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于該不合格件,使用儀器內(nèi)窺鏡檢測(cè)的結(jié)果是:管內(nèi)一側(cè)銅膏堆積;另一側(cè)銅膏缺失,焊縫不飽滿,如圖2、圖3所示。

        3)CT掃描。如果是合格件,應(yīng)該為焊縫飽滿,內(nèi)部沒有銅膏堆積。如果是不合格品,則表現(xiàn)為內(nèi)部銅膏缺失,焊縫不飽滿或者是另外一邊焊縫缺失。

        表1 油軌泄漏的原因

        圖1 釬焊位置有氣泡溢出

        圖2 銅膏堆積

        3 原因分析

        當(dāng)我們查找到是焊接原因?qū)е碌男孤r(shí),需要進(jìn)一步查找是什么原因?qū)е碌暮附赢惓?。根?jù)釬焊理論,完美的釬焊三要素為:

        1)焊接雙表面狀態(tài)良好。軟釬焊的首要因素,就是把已經(jīng)熔化的焊料連接在固體的金屬表面上,充分漫流。這樣焊料和金屬表面會(huì)熔合一體,我們稱之為“浸潤(rùn)”。 粗看起來,金屬表面非常光滑,如果用顯微鏡看,會(huì)看到無數(shù)的凹凸不平,這可能是晶粒界面和劃痕等。熔化的焊料遇到這些凹凸與傷痕,會(huì)產(chǎn)生毛細(xì)作用,從而引起漫流浸潤(rùn)。

        2)金屬兩邊良好的縫隙。兩種浸潤(rùn)材料間產(chǎn)生浸潤(rùn),互相結(jié)合,二者會(huì)呈現(xiàn)出低表面能,此時(shí)的焊點(diǎn)強(qiáng)度良好。如果把兩種原子構(gòu)成的固體表面加工得非常光滑,在真空中進(jìn)行疊合,兩者可能黏附在一起,我們稱之為“范德華力作用”。這種結(jié)合以范德華力為基礎(chǔ),超過了任何接點(diǎn)的應(yīng)用強(qiáng)度。

        焊接金屬兩表面達(dá)到非常光滑,范德華力產(chǎn)生;如果有微小縫隙就可能產(chǎn)生毛細(xì)流動(dòng),就能夠?qū)崿F(xiàn)毛細(xì)現(xiàn)象;毛細(xì)流動(dòng)能力的大小,能決定釬料能否填滿釬縫間隙。

        3)金屬填料完全流通。為了保證足夠的強(qiáng)度,需要將兩個(gè)零件中間足夠的體積完全覆蓋流動(dòng)金屬,達(dá)到滿足壓力要求。

        根據(jù)完美釬焊理論,下面結(jié)合實(shí)物分析,油軌的泄漏問題發(fā)生在哪里。首先,分析高壓油軌的端蓋和主管表面上是否有異物。元素分析顯示,沒有發(fā)現(xiàn)異常元素能夠阻止釬焊,因此排除是這個(gè)原因。CT測(cè)量顯示,間隙是符合要求的,不合格的焊縫間隙會(huì)大于0.1 mm,此原因排除。為了排除第三點(diǎn),我們做了3個(gè)實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證,具體如表2所示。

        表2 銅環(huán)傾斜手動(dòng)實(shí)驗(yàn)

        從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以得出,間隙超過1 mm,內(nèi)部焊接質(zhì)量不合格,會(huì)出現(xiàn)焊接不良的現(xiàn)象;

        圖3 銅膏缺失

        4 魚骨圖分析法

        魚骨圖分析法是質(zhì)量管理人員進(jìn)行因果分析時(shí)常用的一種方法。在生產(chǎn)中,問題的特性會(huì)受到一些因素的影響,我們可通過頭腦風(fēng)暴法找出這些因素,并將它們與特性值一起,按相互關(guān)聯(lián)性進(jìn)行整理,并標(biāo)出重要因素的圖形,即特性要因圖。在本文中,油軌泄漏是結(jié)果,我們可以從人、機(jī)、料、法、環(huán)和測(cè)量因素6個(gè)方面進(jìn)行分析。運(yùn)用魚骨圖分析質(zhì)量問題基本程序如下:1)針對(duì)問題點(diǎn),選擇層別方法(如人/機(jī)/料/法/環(huán)/測(cè)等);2)按照頭腦風(fēng)暴法對(duì)各層次找出所有可能因素;3)對(duì)于找出的各要素明確其從屬關(guān)系,并進(jìn)行歸類、整理;4)確定最有可能的原因;5)制定解決措施;6)跟蹤效果。

        圖4 魚骨分析圖

        5 高壓油軌生產(chǎn)流程

        為進(jìn)一步分析原因,接下來,對(duì)高壓油軌的生產(chǎn)流程進(jìn)行梳理,分析為什么會(huì)生產(chǎn)出不合格品,以及不合格品為什么會(huì)流出。

        在質(zhì)量問題分析中,我們常使用6Why方法剖析根本原因。針對(duì)該高壓油軌泄漏的分析結(jié)果如表3所示。

        表3 泄漏原因分析

        通過表3分析可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致油軌泄漏的根本原因是內(nèi)部銅環(huán)傾斜。所以接下來我們要對(duì)其生產(chǎn)流程進(jìn)行梳理,判斷哪個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部銅環(huán)傾斜。

        生產(chǎn)的10個(gè)工序分別為主管打碼、銅環(huán)壓裝、端蓋壓裝、焊接過程檢具、釬焊檢查、總成檢具、傳感器安裝、氦泄漏測(cè)試、流量測(cè)試、外觀檢驗(yàn)。

        因此,會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部銅環(huán)傾斜的關(guān)鍵步驟是工序2和工序3,即銅環(huán)壓裝和端蓋壓裝。

        6 根本原因分析

        首先對(duì)工序2進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)照相機(jī)測(cè)量銅環(huán)位置,在壓裝環(huán)節(jié),銅環(huán)的位置是可以被識(shí)別的,因此排除工序2。

        接下來就是驗(yàn)證工序3。失效件是如何制作出來的?銅環(huán)的壓裝深度是從管子底部3 mm。主管放入設(shè)備,壓端蓋。端蓋的壓裝深度是從主管底部7 mm,當(dāng)端蓋壓入時(shí)銅環(huán)被推入4 mm的深度。在這過程中,銅環(huán)有一定的概率發(fā)生傾斜,傾斜的銅環(huán)引起了不合格的釬焊結(jié)果。作業(yè)指導(dǎo)書要求在記錄端蓋壓裝后把不合格的銅環(huán)位置記錄在表格中。檢查壓裝不合格記錄表及2019年的報(bào)廢表,有3件不合格件在不合格記錄表格中,但是只有1件在報(bào)廢清單中。2個(gè)不合格件遺漏,1件不合格件在3月7日生產(chǎn),另一件在3月14日生產(chǎn)。在兩個(gè)班次中操作工是相同的,操作工沒有及時(shí)把不合格件放入報(bào)廢箱,導(dǎo)致后續(xù)工位繼續(xù)生產(chǎn),使不合格銅環(huán)流出,導(dǎo)致焊縫處不飽滿。

        分析到這里,已經(jīng)確認(rèn)導(dǎo)致高壓油軌泄漏的原因是工序3:端蓋壓裝。

        7 結(jié) 語

        為了減少用戶在使用過程中高壓油軌故障的出現(xiàn),必須從生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)入手把關(guān)。因此,質(zhì)量工作是汽車制造業(yè)的重要環(huán)節(jié),也是提高產(chǎn)品合格率的重要保障。我們不僅要找出問題發(fā)生的原因,而且要幫助生產(chǎn)者找出防止問題再次發(fā)生的方法。在本次泄漏問題中,首先應(yīng)防止事件發(fā)生,即防止高壓油軌在端蓋壓裝后銅環(huán)傾斜,方法是調(diào)整壓銅環(huán)深度,從最初的3 mm調(diào)整到6 mm。

        如果工人操作不慎,導(dǎo)致生產(chǎn)出不合格件,則還可以從檢測(cè)上進(jìn)行控制。方法如下:1)針對(duì)沒有及時(shí)報(bào)廢不合格件這一原因,每個(gè)工位增加不合格品箱,確保不合格品能夠及時(shí)隔離在過程中,操作工能夠管理和隔離不合格件;2)針對(duì)操作工粗心這一原因,每個(gè)季度對(duì)操作工進(jìn)行培訓(xùn),監(jiān)控培訓(xùn)結(jié)果;3)針對(duì)不合格表和報(bào)廢表這一原因,需更新作業(yè)指導(dǎo)書,由報(bào)廢清單所有者核對(duì)不合格記錄表。

        通過以上的詳細(xì)分析,我們希望這些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)能夠給主機(jī)廠的相關(guān)工作人員及4S店檢驗(yàn)人員提供幫助,從而提高工作效率,增加用戶滿意度。

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