鄧海濤,陸冬云,陳福坤
(1.廣西春暉環(huán)保工程有限責(zé)任公司,廣西 柳州 545000;2.廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣西 柳州 545004)
制藥廢水水質(zhì)復(fù)雜,鹽度、懸浮物、毒性物質(zhì)及有機(jī)物含量高,可生化性差等特點(diǎn),使得處理難度較大[1],如何高效、低耗、長期穩(wěn)定的處理制藥廢水成為了國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。以某制藥企業(yè)生產(chǎn)廢水為研究對象,根據(jù)廢水的特點(diǎn),采用“臭氧氧化+ UASB +SBR + 深度脫碳”組合工藝進(jìn)行處理,不僅出水滿足GB 21905—2008《提取類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn),而且抗沖擊負(fù)荷強(qiáng),經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu),穩(wěn)定性好。
采用“臭氧氧化+UASB+SBR+ 深度脫碳”組合工藝,工藝流程見圖1。
圖1 主體處理工藝流程
化學(xué)合成制藥廢水首先進(jìn)入中和處理單元,加NaOH 調(diào)節(jié)pH 值至8.0~9.5,中和沉淀去除Zn2+,同時(shí)絮凝沉淀去除部分CODCr及SS。中和后的上清液進(jìn)入臭氧氧化處理單元,利用臭氧的強(qiáng)氧化性將難生物降解的乙酰類化合物及其它副產(chǎn)物氧化成易生物降解的有機(jī)物,提高廢水可生化性。出水與提取制藥廢水充分混合,由泵泵入U(xiǎn)ASB 處理單元,去除廢水的CODCr。UASB 出水進(jìn)入SBR 處理單元,好氧、厭氧交替反應(yīng),主要去除CODCr,NH4+-N。SBR 出水進(jìn)入深度脫碳“混凝沉淀+ 臭氧氧化+ 生物活性炭(BAC)”工藝,去除CODCr、色度和SS,最后達(dá)標(biāo)排放。
試驗(yàn)進(jìn)水來自某制藥企業(yè)生產(chǎn)廢水,包括化學(xué)合成制藥廢水與提取制藥廢水。化學(xué)合成制藥廢水中含有大量Zn2+及難降解的乙酰類化合物和其它化學(xué)反應(yīng)的副產(chǎn)物,進(jìn)行預(yù)處理后再與提取制藥廢水混合進(jìn)入后序處理流程,水質(zhì)情況見表1。
表1 進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn) mg·L-1
CODCr∶微波消解法;BOD5∶稀釋與接種法∶NH4+-N∶納氏試劑分光光度法;SS∶重量法;pH 值∶雷磁PHBJ-260 便攜式pH 計(jì)。
化學(xué)合成制藥廢水Zn2+質(zhì)量濃度高達(dá)12 000~18 000 mg/L,陳國煒等[2]研究表明當(dāng)Zn2+的質(zhì)量濃度大于10 mg/L 時(shí),會對CODCr的去除產(chǎn)生抑制,Zn2+質(zhì)量濃度從5 mg/L 增加到20 mg/L 時(shí),CODCr去除率從98%降到76%,因此必須對化學(xué)合成制藥廢水進(jìn)行中和除Zn2+。工藝中選擇向廢水中投加NaOH,調(diào)節(jié)pH 值至8.0~9.5,Zn2+質(zhì)量濃度可由12 000~18 000 mg/L 下降至8 mg/L 以下,同時(shí)伴隨的化學(xué)絮凝可除去18%的CODCr和15%的SS。
提取制藥廢水的B/C(ρ(BOD)/ρ(CODCr))為0.4~0.5 之間,可生化性較好,而化學(xué)合成制藥廢水含大量的乙酰類化合物及其它化學(xué)反應(yīng)副產(chǎn)物,B/C 小于0.25,可生化性差。臭氧氧化可將乙酰類化合物及其它化學(xué)反應(yīng)的副產(chǎn)物等氧化成易生化的有機(jī)物[3-4],有效提高可生化性。
通過增加臭氧投加量,研究可生化性指數(shù)的變化,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。實(shí)驗(yàn)表明當(dāng)臭氧投加質(zhì)量濃度小于60 mg/L 時(shí),隨著投加量增加,B/C 從0.17 提高至0.48,增幅明顯;當(dāng)臭氧投加質(zhì)量濃度從60 mg/L增加至90 mg/L 時(shí),B/C 只從0.48 提高至0.56,增幅較小。從后序工藝處理的要求及經(jīng)濟(jì)性綜合衡量,確定臭氧最佳投加質(zhì)量濃度為60 mg/L。
圖2 臭氧投加量與B/C 關(guān)系曲線
以城市污水厭氧反應(yīng)器中的厭氧污泥為接種污泥,接種量為SV30= 50%,HRT=40 h,控制反應(yīng)溫度為30~35 ℃,進(jìn)水pH 值為6.0~7.6;啟動初期,進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度約為1 000 mg/L,然后通過增加混合廢水水量,減少稀釋水水量方式逐步提高CODCr負(fù)荷,CODCr去除率也逐漸提高,在啟動第20~26 天時(shí),去除率穩(wěn)定在86%,反應(yīng)器啟動成功,期間CODCr進(jìn)出水情況詳見表2。
表2 CODCr 進(jìn)、出水情況
由表2可以看出,啟動初期,由于活性污泥剛開始馴化,CODCr去除率較低,隨著時(shí)間推移,活性污泥逐漸適應(yīng)此類廢水,即使負(fù)荷逐漸提高,CODCr去除率仍逐漸增大,最后穩(wěn)定在86%,出水CODCr質(zhì)量濃度約為1 000 mg/L,厭氧效果良好。
以城市污水處理廠活性污泥為種泥,SV30=36%,控制反應(yīng)溫度30~35 ℃,以厭氧+好氧交替方式運(yùn)行,好氧時(shí)控制DO 質(zhì)量濃度為6.5 mg/L,歷時(shí)33 d 啟動成功。SBR 啟動期CODCr變化情況見表3。
表3 CODCr 進(jìn)、出水情況
由表3可以看出,前5 d 由于活性污泥剛開始馴化,出水CODCr平均去除率僅為36%,隨著時(shí)間推移,活性污泥逐漸適應(yīng)此類廢水,出水CODCr平均去除率逐漸提高,21 d 后穩(wěn)定在70%左右,SBR 去除CODCr效果良好。同時(shí),反應(yīng)器好氧和厭氧交替運(yùn)行,通過硝化和反硝化可去除部分TN。
廢水經(jīng)前述單元處理后,剩余CODCr主要是難生物降解的有機(jī)物,因此采用“混凝沉淀+臭氧氧化+BAC”深度脫碳工藝進(jìn)一步處理,各單元CODCr進(jìn)出水見表4。出水優(yōu)于GB 21905—2008《提取類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn)。
表4 深度脫碳工藝各單元進(jìn)、出水CODCr 情況
混凝沉淀單元進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為300±45 mg/L,向廢水中投加混凝劑,充分混凝反應(yīng)后沉淀,出水CODCr質(zhì)量濃度為160 ± 20 mg/L,CODCr平均去除率46%。經(jīng)混凝沉淀后臭氧氧化單元,通過實(shí)驗(yàn)確定臭氧投加量與B/C 的關(guān)系見圖3。臭氧投加質(zhì)量濃度逐步增加到15 mg/L 時(shí),B/C 相應(yīng)提高到0.37,之后再增加投加量,B/C 反而逐漸降低,從而認(rèn)為最佳投加質(zhì)量濃度為15 mg/L。分析其主要原因是臭氧首先氧化大分子有機(jī)物成小分子有機(jī)物,因此可生化性提高,當(dāng)能被臭氧氧化的大分子有機(jī)物基本耗完時(shí),繼續(xù)投加臭氧,只能氧化小分子有機(jī)物,因此可生化性反而降低。
圖3 深度脫氮工藝中,臭氧投加量與B/C 關(guān)系曲線
該組合工藝進(jìn)行深度脫碳處理,其優(yōu)點(diǎn)在于先混凝沉淀去除懸浮狀態(tài)的CODCr,可有效降低臭氧投加量,節(jié)約成本;再利用臭氧將難生物降解的有機(jī)物氧化成易生化的小分子有機(jī)物,再結(jié)合BAC 去除小分子有機(jī)物。一般組合中,臭氧氧化通常與曝氣生物濾池(BAF)[5-6]或活性炭吸附組合使用,BAF 去除CODCr效率高,但需供氧,增加能耗;活性炭吸附雖然操作簡便,但容易飽和,需不定期更換活性炭[7],從而增加處理成本。BAC 結(jié)合了BAF 及活性炭吸附的優(yōu)點(diǎn),活性炭表面的微生物能充分利用被吸附在活性碳表面的有機(jī)物和溶解氧去除CODCr,無需曝氣,同時(shí)實(shí)現(xiàn)活性炭再生[8-11],無需更換活性炭。該組合工藝進(jìn)行深度脫碳,操作簡便,經(jīng)濟(jì)效益顯著,相對其它工藝具有明顯優(yōu)勢。
各反應(yīng)器啟動成功后進(jìn)行組合運(yùn)行,連續(xù)30 d監(jiān)測各單元進(jìn)出水水質(zhì),運(yùn)行穩(wěn)定,數(shù)據(jù)見表5。整個(gè)系統(tǒng)CODCr,NH4+-N 和SS 去除率超過98%,98%和94%,出水無色,優(yōu)于GB 21905—2008《提取類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn)。
表5 穩(wěn)定運(yùn)行期各處理單元進(jìn)出水水質(zhì) mg·L-1
中和除Zn2+為后序生化處理消除了Zn2+對微生物的毒害作用,而臭氧氧化處理大大的提高了廢水的可生化性,為“UASB + SBR”的有效運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
UASB 單 元進(jìn) 水CODCr,NH4+-N 質(zhì)量濃度分別為8 000 ± 232,70 ± 10 mg/L,出水分別為1 000 ±180,61 ± 8 mg/L,去除率分別達(dá)到87%和12%,UASB 對CODCr去除效果明顯;SBR 單元進(jìn)水CODCr,NH4+-N 分別為1 000 ± 180,61 ± 8 mg/L,出水分別為300 ± 36,6 ± 2 mg/L,去除率分別達(dá)到72%和90%,去除CODCr,NH4+-N 效果明顯;CODCr深度脫碳組合進(jìn)水CODCr,NH4+-N,SS 分別為300±36,6±2,100±20 mg/L,出水分別為74±4,≤1 和20±5 mg/L,去除率分別達(dá)到75%,90%和94%,其中,混凝沉淀進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為300±36 mg/L,出水CODCr質(zhì)量濃度為155±22 mg/L,平均去除率為46%,臭氧氧化進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為155±22 mg/L,出水CODCr質(zhì)量濃度為88± 12 mg/L,平均去除率為44%,BAC 進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為88 ± 12 mg/L,出水CODCr質(zhì)量濃度為74±4 mg/L,平均去除率為19%。臭氧氧化對廢水可生化性提高效果明顯,臭氧預(yù)處理投加質(zhì)量濃度為60 mg/L 時(shí),B/C 可由0.17 升高至0.48,臭氧深度脫碳投加質(zhì)量濃度為15 mg/L 時(shí),B/C 可由0.11 升高至0.37,臭氧氧化的嵌入,對整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行起促進(jìn)作用。
該系統(tǒng)運(yùn)行成本主要來自臭氧氧化單元和生化處理單元的電費(fèi),中和單元和混凝沉淀單元的藥劑費(fèi)。預(yù)處理單元臭氧投加質(zhì)量濃度為60 mg/L,深度脫碳工藝臭氧投加質(zhì)量濃度為15 mg/L,折算至每t混合廢水后,臭氧總投加質(zhì)量濃度為40 mg/L,每產(chǎn)生1 g 臭氧耗電量為25 kW·h,每t 水的耗電量為1.0 kW·h,電費(fèi)按0.60 元每kW·h 計(jì),臭氧氧化處理單元的電費(fèi)為每t 0.60 元;生化處理單元的電費(fèi)每t 0.8 元;另外,中和單元和混凝沉淀單元的藥劑費(fèi)為每t 0.4 元,成本合計(jì)每t 1.8 元(不計(jì)人工及污泥處置費(fèi)),經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(1)添加NaOH 中和化學(xué)合成制藥廢水,調(diào)節(jié)pH 值至8.0~9.5,Zn2+質(zhì)量濃度可由12 000~18 000 mg/L 下降至8 mg/L。
(2)用臭氧氧化預(yù)處理化學(xué)合成制藥廢水,臭氧最佳投加質(zhì)量濃度為60 mg/L。當(dāng)臭氧投加質(zhì)量濃度小于60 mg/L 時(shí),隨著投加量增加,B/C 從0.17 提高至0.48,增幅明顯;當(dāng)臭氧投加質(zhì)量濃度從60 mg/L增加至90 mg/L 時(shí),B/C 只從0.48 提高至0.56,增幅較小。
(3)深度脫碳“混凝沉淀+ 臭氧氧化+BAC”組合工藝,混凝沉淀去除懸浮狀的CODCr,可降低臭氧氧化投加量,臭氧投加質(zhì)量濃度逐步增加到15 mg/L時(shí),B/C 相應(yīng)提高到0.37,之后再增加投加量,B/C 反而逐漸降低,認(rèn)為最佳投加質(zhì)量濃度為15 mg/L;另外,BAC 無需曝氣和更換活性炭;深度脫碳工藝CODCr平均去除率達(dá)75%。
(4)“臭氧氧化+UASB+SBR+ 深度脫碳”組合工藝CODCr去除率≥98%,NH4+-N 去除率≥98%,SS 去除率≥94%,滿足GB 21905—2008《提取類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn),處理費(fèi)用僅為每t 1.8 元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。