姚欣 何金蓉 張發(fā)暉
摘 要:文章結(jié)合汽車涂裝生產(chǎn)現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,著重闡述了排查和分析產(chǎn)生電泳縮孔的原因,并根據(jù)試驗結(jié)果提出了相應(yīng)解決方法,為有效減少電泳縮孔提供一定的方法思路。
關(guān)鍵詞:電泳;縮孔;涂裝
1 引言
隨著汽車生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善,人們對汽車的外觀美化和保護工作越來越重視。而汽車涂裝恰恰是能夠決定汽車外觀最為關(guān)鍵的工藝之一。如何能夠有效提高汽車的美觀度,防止汽車殼體材料受到腐蝕,延長汽車使用壽命,一直是用戶最為關(guān)注的問題。而電泳縮孔往往是汽車涂裝最容易產(chǎn)生的缺陷之一。一旦形成縮孔,利用一般的物理方法,如打磨等都很難消除縮孔。即使噴涂面漆,也很難掩蓋縮孔缺陷,不僅影響汽車的防腐性能,還會增加造車成本。本文結(jié)合涂裝現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)驗,簡單分析縮孔產(chǎn)生的原因。本文針對某次縮孔事故,著重分析電泳烘爐對縮孔的生產(chǎn)的影響。
2 常見電泳縮孔產(chǎn)生的原因
電泳縮孔是指在電泳過程中或電泳后由于縮孔物質(zhì)(油、硅油等)的存在,導(dǎo)致電泳過程產(chǎn)生直徑為1~5mm孔穴的現(xiàn)象。在濕的電泳漆膜上難以發(fā)現(xiàn)縮孔,一般只有烘干后漆面表面才能看到火山口的凹坑。引起這一現(xiàn)象的主要原因是電泳濕膜中或表面有塵埃、油污等與電泳涂料不相容的粒子,成為陷穴中心,使烘干初期的流展能力不均衡,而產(chǎn)生涂膜缺陷[1]。涂裝電泳縮孔可能由以下幾個因素造成:1)前處理脫脂不完全,殘留的油污被帶入電泳槽而產(chǎn)生縮孔;2)除油過濾袋過濾不完全,污染電泳槽液;3)電泳后水洗受到污染[2];4)工件中油污除不完全,烘烤中油水共沸,造成縮孔;5)烘房中殘留具有易揮發(fā)性的油污,在烘烤過程中隨熱風(fēng)吹到車身造成縮孔。
而根據(jù)涂裝電泳縮孔產(chǎn)生的不同原因,采取相對應(yīng)的措施可有效消除縮孔的產(chǎn)生。例如加強脫脂工序,防止殘留油污污染電泳槽;定期更換除油過濾袋;控制烘爐溫度和循環(huán)熱風(fēng)的清潔程度;保持后清洗水質(zhì)的潔凈度等。
3 案例分析
3.1 問題描述
涂裝車間生產(chǎn)線某生產(chǎn)時段,電泳車左右兩側(cè)腰線以上、BC柱、及頂棚流水槽附近出現(xiàn)大量縮孔缺陷(如圖1所示),且故障率達50%以上,嚴(yán)重影響后期的打磨暗燈。由于這些縮孔必須用打磨器處理才能完善,而使用打磨器,不可避免會增加打磨工作量和打磨灰,還可能會造成成品車表面產(chǎn)生顆粒,直接影響車間下線合格率。
3.2 問題調(diào)查分析
針對涂裝生產(chǎn)線上發(fā)生的縮孔現(xiàn)象,為快速找到污染發(fā)生的部位,我們采取交叉試驗法對電泳工序進行分析研究。試驗及結(jié)果如表1所示。根據(jù)表1可知:試驗2、3、4縮孔數(shù)量較多,嚴(yán)重超標(biāo),與試驗1和試驗5對比,可以確定污染區(qū)域發(fā)生在電泳線上的烘爐區(qū)域。
為進一步找出烘爐哪一區(qū)域?qū)s孔產(chǎn)生影響,嘗試對電泳烘爐內(nèi)壁板、夾層、鏈條、吹風(fēng)嘴等進行排查。采取“擦拭- 浸泡”法[3],首先準(zhǔn)備好做好記號的潔凈瓶子,并往瓶子內(nèi)裝適量純水。然后以干凈的擦凈紙作為空白對照實驗,將拭擦過電泳烘爐的不同區(qū)域的擦凈紙標(biāo)記好,分別將其放入事先準(zhǔn)備好的瓶內(nèi)浸泡24h。最后取瓶內(nèi)的浸泡液進行蘸板試驗,如表2所示。由蘸板試驗結(jié)果可知,電泳烘爐內(nèi)的鏈條是產(chǎn)生縮孔的主要區(qū)域。結(jié)合電泳爐溫曲線的升溫特點(如圖2所示),初步猜想由于烘爐前段升溫較快,當(dāng)車身帶水進入烘爐時,與烘爐內(nèi)的鏈條潤滑油形成油水混合物,從而增大電泳烘爐內(nèi)油水混合物的揮發(fā)量,產(chǎn)生縮孔現(xiàn)象。
為驗證猜想是否正確,我們利用油和水+油混合物做對比試驗。將等質(zhì)量的潤滑油和水+潤滑油混合物在190℃條件下分別對電泳板進行烘干,對比其產(chǎn)生縮孔的數(shù)目大小。結(jié)果如表3所示。由實驗結(jié)果可知,當(dāng)烘爐中存在油水混合物時,相同溫度下,時間越長,油水混合物在高溫條件下的揮發(fā)量越大,從而造成電泳縮孔現(xiàn)象的產(chǎn)生。而不同的溫度,也會影響潤滑油的揮發(fā)程度,造成不同的縮孔現(xiàn)象。
取相同質(zhì)量的鏈條潤滑油,放在50℃,100℃,150℃,200℃的實驗室烘箱中進行烘烤5h, 測量并記錄烘干前、烘干后的質(zhì)量。試驗結(jié)果如表4和圖2所示,電泳烘爐內(nèi)鏈條潤滑油的揮發(fā)量隨著溫度的升高而增加,從而產(chǎn)生縮孔現(xiàn)象。
4 改善措施
通過以上試驗內(nèi)容可知,電泳烘爐內(nèi)的鏈條潤滑油會隨著爐溫升溫段的驟然升溫而揮發(fā),當(dāng)車身進入烘爐時,車身未瀝干的水分將和潤滑油形成的油水混合物,從而會導(dǎo)致電泳縮孔的產(chǎn)生。因此有必要保持車身干燥和控制烘爐溫度,減少縮孔現(xiàn)象的產(chǎn)生。
4.1 保持車身干燥
電泳后瀝水時間的長短將會影響車身的水分含量,因此可通過適當(dāng)延長瀝水時間,減少車身水分進入烘爐;除此之外,還可以在電泳下線位置增加人工壓縮空氣吹水,將車身的水分吹干,從而保持車身干燥。
4.2 調(diào)整電泳烘爐溫度
由電泳爐溫曲線可知,電泳烘爐升溫段上升較快,容易導(dǎo)致烘爐內(nèi)鏈條潤滑油的揮發(fā),因此可通過適當(dāng)減少烘爐內(nèi)鏈條潤滑油的涂油量和優(yōu)化烘爐烘烤段的結(jié)構(gòu)等,適當(dāng)降低烘爐的升溫段溫度,可有效降低潤滑油的揮發(fā)量,從而減少電泳縮孔的產(chǎn)生。
5 總結(jié)
涂裝電泳縮孔問題是汽車生產(chǎn)線上最常見的質(zhì)量弊病。 本文重點研究電泳烘爐對汽車縮孔的影響。通過對電泳生產(chǎn)現(xiàn)場工序的分析,開展污染源的排查,以及實施對照試驗等確定了電泳縮孔產(chǎn)生的主要原因,并提出相應(yīng)措施,從而有效減少電泳縮孔現(xiàn)象。為實際分析縮孔問題產(chǎn)生原因和解決措施提供思路。
基金項目:文章為2020年度廣西高校中青年教師科研基礎(chǔ)能力提升項目“汽車涂裝過程中出現(xiàn)電泳縮孔問題的研究分析”研究成果,項目編號:2020KY37007, 主持人:姚欣。
參考文獻:
[1]鄧烈雄,電泳漆膜縮孔案例分析,現(xiàn)代涂料與涂裝.
[2]潘辰,淺析汽車涂裝電泳縮孔及顆粒問題的治理,工藝裝備.
[3]趙曉峰,淺談電泳烘干爐環(huán)境對電泳縮孔的影響,現(xiàn)代涂裝.