馬石雷
摘 要:電力工業(yè)上需要的超高壓棒形支柱瓷絕緣子,必須具備高電壓等級、大傘徑、大爬距的特性。受制于濕法工藝的生產(chǎn)能力,超高壓絕緣子生產(chǎn)傳統(tǒng)上都使用干法工藝,生產(chǎn)成本高昂。通過對Φ750mm真空練泥機的工藝套筒進行試驗、改造,先后試驗了4種逐級壓縮工藝套筒、3種鼓形工藝套筒,最終確定了最佳的工藝套筒結(jié)構(gòu)形式,實現(xiàn)了超高壓棒形支柱瓷絕緣子的濕法生產(chǎn),大幅降低了生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:超高壓棒形支柱瓷絕緣子;Φ750mm真空機改造;濕法生產(chǎn)
1 前 言
隨著我國電力工業(yè)的高速發(fā)展,電網(wǎng)的運行電壓等級在不斷提高,超高壓電網(wǎng)廣泛使用,其中500kV已經(jīng)成為我國省網(wǎng)骨干網(wǎng)架,750kV成為西北電網(wǎng)骨干網(wǎng)架,還有更高等級的1000kV特高壓電網(wǎng)正在大力推行。電網(wǎng)電壓等級的提升需要絕緣子提供更大的爬電距離,相應(yīng)的,絕緣子的傘徑也就隨之越來越大[1-2],生產(chǎn)難度也越來越大。
目前電瓷行業(yè)中,受制于濕法工藝的生產(chǎn)能力,500kV、750kV的超高壓棒形支柱瓷絕緣子基本都是使用干法工藝生產(chǎn),干法工藝具有生產(chǎn)穩(wěn)定、周期短等優(yōu)勢,但缺點也顯而易見,就是成本高昂。
近年來,電瓷行業(yè)競爭日趨激烈,價格廝殺也達到了白熱化程度,為了降低生產(chǎn)成本、確保產(chǎn)品價格優(yōu)勢,我公司提出將部分干法產(chǎn)品改為濕法生產(chǎn)的設(shè)想。
實現(xiàn)超高壓棒形支柱瓷絕緣子濕法生產(chǎn)的關(guān)鍵之處就在于大口徑真空練泥機,真空練泥機的口徑越大,可擠出泥柱直徑越大,所能加工的產(chǎn)品傘徑就越大。目前國內(nèi)電瓷企業(yè)濕法棒形生產(chǎn)多數(shù)使用的是口徑Φ500mm的真空練泥機,可擠出泥柱直徑一般不超過Φ300mm。
為配合超高壓產(chǎn)品的濕法生產(chǎn),我公司斥資三百余萬元,從德國進口了一臺口徑Φ750mm真空練泥機(以下簡稱750真空機),可擠出泥柱直徑達到Φ360mm、Φ390mm、Φ420mm三個規(guī)格,預(yù)計燒成后瓷件傘徑最大可達340mm~350mm,如此大規(guī)格棒形產(chǎn)品采用濕法生產(chǎn),如能試驗、量產(chǎn)成功,既是提升企業(yè)競爭力的一項重要舉措,也是代表我公司濕法制瓷工藝水平的一次飛躍。
2 真空機試驗改造過程與結(jié)果
2.1 試驗思路
真空練泥機的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其工作原理如下:
陶瓷泥料加入加料槽,被加料刀片破碎,受圓錐螺旋擠壓,經(jīng)錐形套筒進入真空室,借自重落到底部,同時泥料中夾雜的空氣在負壓下大部分被抽走,落下的泥料受到擠出螺旋的揉練、混合和擠壓,由擠出套筒推向工藝套筒,泥料被層層擠壓、逐級壓縮,直至填滿壓實,最后在末端螺旋的推力下通過出口,形成連續(xù)的泥柱擠出真空機。
圖1中Φ2/Φ1稱為“擠制比”,擠制比小則泥料致密,產(chǎn)品質(zhì)量相對較好,但擠制比過小會造成擠出阻力過大,泥柱發(fā)熱反而有害。
L稱為“擠出工裝長度”,θ稱為“壓縮角度”,L和θ關(guān)系到泥料在套筒內(nèi)的流動狀態(tài),即“泥料結(jié)構(gòu)”,θ受Φ2/Φ1和L的約束,過大或過小均不利于生產(chǎn),一般取20°以內(nèi)的經(jīng)驗值即可;實際生產(chǎn)中最常考慮的是L,一般來說增大L則阻力增加有利于泥料壓實,但L過大,則擠出阻力過大,同樣造成泥柱發(fā)熱,反之如L過小,則泥料得不到充分壓實就被擠出[3]。
由以上理論可知,真空機影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵點有二:一是Φ2/Φ1是否合適;二是L和θ是否適宜,θ有經(jīng)驗值可供參考,一般生產(chǎn)上主要看L是否適宜。
本試驗的目標是750真空機產(chǎn)品合格率達到一定質(zhì)量水平,不出現(xiàn)大批量的開裂、掉傘等和真空機高度關(guān)聯(lián)的缺陷。
試驗通過對比不同工藝套筒方案下產(chǎn)品的質(zhì)量情況,選定最佳工藝套筒方案。
我司購買的750真空機原廠工藝套筒有4套,試驗就從原廠套筒開始。
2.2 原廠工藝套筒試驗
2015年7月啟動第一輪試驗,方案代號A、B、C、D,分別對應(yīng)原廠的4套工藝套筒,均為逐級壓縮型式,見圖2、圖3、圖4、圖5,出口為Φ360mm(如Φ360mm產(chǎn)品合格率不好,則Φ390mm和Φ420mm產(chǎn)品只會更差)。
試驗結(jié)果見表1。
2.3 原廠工藝套筒加長L試驗
第二輪試驗,在方案A、B、C、D的基礎(chǔ)上,分別增加1節(jié)Φ500mm套筒,增加套筒為無壓縮角度的“平行”套筒,方案代號A+P、B+P、C+P、D+P,見圖6、圖7、圖8、圖9,出口為Φ360mm。
試驗結(jié)果見表2。
工藝套筒進行型式改造,設(shè)計、定做了3節(jié)鼓形工藝套筒,以及1節(jié)壓縮套筒、1節(jié)平行套筒用于加長L,并配套相應(yīng)出口,開始第三輪試驗,方案代號G、G+1、G+1+P,見圖10、圖11、圖12,出口為Φ360mm。
試驗結(jié)果見表3。
2.5 批量試驗再驗證與套筒方案最終定型
經(jīng)評估,G方案產(chǎn)品質(zhì)量較差,無繼續(xù)試驗必要,G+1和G+1+P方案效果較好,再次驗證并小批量試做,出口為Φ360mm和Φ390mm兩個規(guī)格同時展開試驗,最終G+1+P方案脫穎而出,于2016年06月最終定型,確定為生產(chǎn)方案。
批量試驗結(jié)果見表4。
3 試驗分析與推論
3.1 原廠套筒分析
原廠套筒是采用常見的逐級壓縮形式,經(jīng)計算擠制比為0.48,處在0.3~0.6的合理區(qū)間[3],理論上講是合適的,但從表1中第一輪的試驗結(jié)果看,無論套筒結(jié)構(gòu)如何變動,4種方案的產(chǎn)品質(zhì)量都很差,生坯檢驗即“全軍覆沒”,幾乎全部產(chǎn)品都在傘裙根部產(chǎn)生開裂。
經(jīng)技術(shù)分析,此類開裂的根本原因在于泥料結(jié)構(gòu)不均勻,泥柱外層和中心密度差異較大,干燥和燒成時內(nèi)外收縮不一致引起開裂;這種不均勻是逐級壓縮工藝套筒本身結(jié)構(gòu)特點造成的,當泥料在套筒內(nèi)向前推進時,四周受筒壁摩擦阻力作用,擠壓的會更密實,中心則流動更順暢,因此泥柱總是外層較致密、中心較疏松,當差異超過一定程度時就會對產(chǎn)品造成致命缺陷。第二輪試驗中增加了一節(jié)平行套筒,L增大有利于泥料壓實,但產(chǎn)品質(zhì)量并沒有改善,可見單純增大L對改善泥料結(jié)構(gòu)均勻性也幫助不大。