唐 力,王一娟
(廣西右江水利開發(fā)有限責任公司,廣西 百色 533000)
百色水利樞紐位于廣西壯族自治區(qū)百色市的郁江上游右江河段上,電廠設(shè)計有4 臺裝機容量135 MW的混流式機組。電廠舊有的調(diào)速器系統(tǒng)及其油壓裝置是福伊特西門子公司生產(chǎn)的VDG/VGC 511型數(shù)字調(diào)速器,機械液壓部分采用機械柜、回油箱合一的方案[1]。其中#3 機組自2007 年正式投運以來,已使用超過12年,出現(xiàn)設(shè)備老化現(xiàn)象。
機組調(diào)速器自投產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定可靠,但是仍存在以下問題:①電調(diào)柜為單通道控制,無法保障控制器突發(fā)故障情況下機組的正常運行;②比例伺服閥內(nèi)滑閥的刃邊磨損和閥芯徑向磨損,增加了比例伺服閥的零位泄露[2]。導致主配壓閥的零位不穩(wěn),最終使得壓力油泵啟動頻繁;③電子元氣件老化;④交互界面為按鍵輸入的液晶屏,屬于較落后的技術(shù);⑤產(chǎn)品升級換代后新配件與原系統(tǒng)不兼容,且備品昂貴,供貨周期長。
改造的目的是解決目前設(shè)備存在的缺陷,并盡可能降低設(shè)備的維護成本,保證設(shè)備運行的可靠性和經(jīng)濟性。要求產(chǎn)品應具備但不僅限于一般調(diào)速器所的所有基礎(chǔ)功能,所有性能指標優(yōu)于國標及行標要求。
(1)滿足設(shè)備自動控制的要求。能夠保證水輪發(fā)電機組穩(wěn)定運行于空載、發(fā)電、調(diào)峰、停機和手動等工況,及時響應計算機監(jiān)控系統(tǒng)的指令和正確及時反饋相應信息,保證水輪發(fā)電機組能迅速開機、停機、并網(wǎng)及增減負荷。
(2)提升設(shè)備的可靠性。增加備用控制通道以及機械手動功能,并保證設(shè)備的手、自動運行方式任意無擾動切換,切換時運行穩(wěn)定。
(3)提升設(shè)備交互體驗。令設(shè)備具有更友好的人機界面,同時集成調(diào)速器性能測試、維護軟件。
(4)能有效降低設(shè)備用油量和壓力油泵啟停間隔時間。液壓系統(tǒng)密封可靠,靜態(tài)密封無滲漏,動態(tài)密封可靠。調(diào)速器液壓傳動部件動作靈活,活塞動作靈活,無卡阻,死區(qū)小,閥體及活塞加工質(zhì)量滿足國標要求。
改造后的設(shè)備為東方電機HGS-E 型調(diào)速器電氣柜。
新的電調(diào)柜為A、B兩套冗余控制通道,兩套控制通道能夠同時接收外部信號和處理數(shù)據(jù),同時通過高速數(shù)據(jù)交換口進行數(shù)據(jù)交換。備用通道自動同步主用通道的數(shù)據(jù),通道之間能夠無擾動切換。柜內(nèi)配備電手操綜合控制模塊,作為PCC失效時的應急通道。
增加了備用的接力器位置傳感器和機械手動功能,當主用接力器位置反饋故障時,調(diào)速器自動切至備用接力其位置反饋信號,若主備用同時發(fā)生故障,則切至機械手動運行。控制通道依據(jù)不同的切換調(diào)節(jié)模式,具體調(diào)節(jié)原理框圖見圖1。
圖1 調(diào)速器調(diào)節(jié)原理框圖
新系統(tǒng)人機交互裝置為菲尼克斯BL_PPC15_1000 工控機,觸摸屏控制,人機交互界面為中文圖形用戶界面,操作更為簡便。具有實時事件登錄功能,能夠進行事件錄波和輔助分析及故障追憶,能進行故障自診斷,實時監(jiān)視各組成部分,顯示故障原因和實時記錄數(shù)據(jù)。
改造了設(shè)備的主配壓閥,事故配壓閥、分段關(guān)閉閥、緊急停機電磁閥及伺服比例閥,增加了手自動切換電磁閥及導葉手動操作閥。
在舊有的機械柜/回油箱一體柜上進行改造,根據(jù)新主閥設(shè)備對現(xiàn)場基礎(chǔ)架進行切割配孔,將新主閥設(shè)備安裝固定,并根據(jù)系統(tǒng)圖及管路圖進行現(xiàn)場配管作業(yè)。新的機械部分系統(tǒng)構(gòu)成見圖2。
圖2 調(diào)速器機械部分系統(tǒng)框圖
調(diào)速器改造后,為了保證機組安全穩(wěn)定運行,依照相關(guān)標準[3],測試調(diào)速器改造后各項性能指標是否滿足要求,進行以下試驗。
為檢驗發(fā)電機組控制方式及調(diào)節(jié)特性,實現(xiàn)電網(wǎng)的穩(wěn)定性計算與分析,對機組調(diào)速器進行原動機及調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)實測時間,建立相關(guān)數(shù)學模型。
通過模型參數(shù)辨識,確認新調(diào)速器的永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù),人工轉(zhuǎn)速死區(qū),空載和并網(wǎng)工況下的PID控制參數(shù)等,設(shè)定值與實際值誤差在標準允許范圍內(nèi)。同時通過試驗計算得到了接力器反應時間常數(shù)和開度死區(qū)。通過執(zhí)行機構(gòu)小階躍試驗辨識得到電液伺服系統(tǒng)的模型并校驗參數(shù)準確,同時通過機組頻率擾動試驗辨識得到水流時間常數(shù)。具體結(jié)果如表1所示。
序號1 2 3 4項目名稱接力器反應時間常數(shù)Ty開方向開度死區(qū)Yx/%關(guān)方向開度死區(qū)Yx/%水流慣性時間常數(shù)/s實測指標0.099 0.05 0.05 1.80
最后通過增減負荷試驗檢驗了調(diào)速器調(diào)節(jié)負荷的能力。根據(jù)試驗結(jié)果擬合有功及導葉開度的關(guān)系,得到結(jié)果,當機組出力在20 MW至110 MW區(qū)間時,有功與開度的關(guān)系可以表示為:
y=2.1 705x-40.49
R2=0.9 948
其中y 表示有功,x 表示開度,R2表示擬和曲線決定系數(shù)。
當機組出力在110 MW至130 MW區(qū)間時,有功與開度的關(guān)系可以表示為:
y=0.9 862x+41.394
R2=0.9 793
交接試驗內(nèi)容包括導葉開啟和關(guān)閉時間測定,調(diào)速器靜特性試驗及永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)校核,故障模擬和控制切換試驗,自動開機試驗,空載試驗和甩負荷試驗。
導葉開啟和關(guān)閉時間測定得到,導葉全開時間為9.6 s;導葉分段關(guān)閉的第一段關(guān)閉時間為4.25 s,對應拐點為50.8%,第二段關(guān)閉時間為7.16 s,測試結(jié)果滿足調(diào)保計算要求,其余試驗結(jié)果如表2所示。其中TSr表示至額定轉(zhuǎn)速時消耗時間,T0.8表示至80%轉(zhuǎn)速時消耗時間,Tq表示接力器不動時間。
序號123 4 5項目名稱靜態(tài)特性轉(zhuǎn)速死區(qū)靜特性曲線線性誤差自動開機空載擺動3 min國標要求≤0.02%≤5.0%≤5手動≤0.2%自動≤0.15%甩25%負荷接力器不動時間實測指標最大:0.016%最大:0.003%Tsr/T0.8=3.37手動:0.101A套自動:0.137 B套自動:0.109 A套:0.12 s B套:0.14 s Tq≤0.20 s
進行了機組一次調(diào)頻人工死區(qū)驗證,調(diào)速器人工死區(qū)設(shè)為0.049 Hz時,試驗結(jié)果滿足“一次調(diào)頻的頻率死區(qū)不大于±0.05 Hz”的要求。
在仿真階躍給定±0.10、±0.15、±0.20 Hz 的情況下,#3機組調(diào)速器系統(tǒng)一次調(diào)頻負荷響應滯后時間小于3 s。機組在電網(wǎng)頻率一次調(diào)頻死區(qū)開始的60 s內(nèi),實際出力達到穩(wěn)定值,滿足規(guī)范要求。
檢查了一次調(diào)頻的限制功能及一次調(diào)頻與監(jiān)控系統(tǒng)AGC配合的邏輯,試驗結(jié)果證明限制功能正常,與AGC配合的邏輯與設(shè)計一致。
改造試運行時,在機組出力為固定負荷的狀態(tài)下,#3 機組壓力油泵啟停間隔由原來的20~30 min延長至50~60 min。試運行結(jié)果表明,改造工作減輕了閥組內(nèi)漏的現(xiàn)象,壓力油泵啟動的間隔時間明顯增加,能夠有效延長油泵及調(diào)速器油使用壽命。
同時,經(jīng)過此次全面改造,百色水利樞紐#3 機組調(diào)速器更新了設(shè)備,解決了調(diào)速器運行中出現(xiàn)的其他缺陷,提升了設(shè)備的可靠性和使用的便利性。