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        SS管線三通更換技術(shù)的探討

        2020-09-02 10:26:16楊之華
        石油和化工設(shè)備 2020年8期
        關(guān)鍵詞:消磁焊機(jī)三通

        楊之華

        (南京揚(yáng)子檢修安裝有限責(zé)任公司, 江蘇 南京 210048)

        揚(yáng)子石化公司烯烴廠大修期間對(duì)公用工程車(chē)間檢查發(fā)現(xiàn)SS管線有兩處三通支管(分別通向輔鍋A、C)焊口有裂紋,原準(zhǔn)備對(duì)這兩處焊縫進(jìn)行補(bǔ)焊,后經(jīng)相關(guān)單位討論,為確保裝置長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,在本次大修中后期,烯烴廠及揚(yáng)子石化公司相關(guān)部門(mén)提出更換出現(xiàn)裂紋的三通,因新三通較原三通短(主管方向),在主管方向還需增加兩個(gè)短節(jié),規(guī)格見(jiàn)表1:

        表1

        此次更換三通,是我公司首次焊接超高壓蒸汽管。時(shí)間緊,施工周期只有10天左右;且是非計(jì)劃項(xiàng)目,公司需臨時(shí)組織施工人員、機(jī)具和輔材;難度大,因管壁較厚且是Cr-Mo合金鋼,焊接難度大。圖1是需更換的三通。

        1 施工難點(diǎn)及對(duì)策

        此次施工,用戶要求在三通更換后,原管道不得有任何位移。施工周期只有10天左右,時(shí)間緊;質(zhì)量要求高。

        1.1 保證原管線無(wú)位移

        采用工裝,在三通切割后,保證原管線在三個(gè)方向無(wú)位移,原設(shè)計(jì)的加固方案如圖2:

        圖1 需更換的三通

        圖2

        圖3

        在施工中,對(duì)橫向固定作了改進(jìn),如圖3。這就保證了原管在水平和垂直方向不會(huì)有絲毫移動(dòng)。但不利之處是新更換的三通和原管間的裝配間隙要保證絕對(duì)精準(zhǔn),否則就要重新切割原管,來(lái)保證坡口間隙。

        1.2 防止焊接冷裂紋

        P11材質(zhì),合金公稱(chēng)成份是1.25Cr-0.5Mo,類(lèi)似于國(guó)內(nèi)15CrMo,存在一定的淬硬傾向,尤其在壁厚增加時(shí),淬硬傾向變得嚴(yán)重。此次焊接的最大壁厚達(dá)55mm,是我公司焊接類(lèi)似材料最大的壁厚,有較大的冷裂傾向。

        冷裂紋形成有3個(gè)要素,一是有淬硬組織,二是接頭中含有較多殘余氫,三是有較大的應(yīng)力。因此對(duì)這種淬硬傾向較大的接頭,我們采取了用電加熱法均勻預(yù)熱;為了防止在焊接過(guò)程中道間溫度低于預(yù)熱溫度,采用電加熱不斷電方法,保證焊接過(guò)程中道間溫度不會(huì)降低,在焊接完成后,立即升溫至消氫處理溫度。

        通過(guò)這樣焊接,經(jīng)我們測(cè)定,在消氫處理后,焊縫表面硬度不超過(guò)HB180,再經(jīng)過(guò)焊后熱處理,硬度會(huì)進(jìn)一步降低,能保證接頭硬度不大于HB215。如圖4:

        圖4

        雖然焊接環(huán)境惡劣,但憑著焊工的高水平和吃苦精神,在廠房預(yù)制的4道焊工(2G位置),RT檢測(cè)均無(wú)任何缺陷,現(xiàn)場(chǎng)焊接的6道焊工,僅有2處有缺陷(分別是夾渣和氣孔),焊工的能力在確保此次三通更換按時(shí)完成中,起到了關(guān)鍵作用。

        1.3 管道消磁

        此次更換三通的管線,因其介質(zhì)為超高壓蒸汽,從1987年開(kāi)車(chē)至今未更換過(guò),管道被嚴(yán)重磁化。在消磁前,坡口內(nèi)甚至無(wú)法起弧,可見(jiàn)磁性相當(dāng)大,是我公司第一次碰到這么大磁性的管道。圖5顯示的是在焊口底部吸上2個(gè)安全帶掛鉤。

        圖5

        1.3.1 建立反方向磁場(chǎng)消磁

        用一臺(tái)焊機(jī)的電纜線,在帶磁性的舊管側(cè),盡量靠近坡口,繞10圈左右(根據(jù)試驗(yàn)可增減圈數(shù)),焊接電流調(diào)至250A左右,開(kāi)始消磁,一手短路焊機(jī),為防止損壞焊機(jī),時(shí)間不能太長(zhǎng),一手用焊絲在坡口間隙中晃動(dòng)感覺(jué)磁性。如磁性比原來(lái)還強(qiáng),則把焊機(jī)正負(fù)極接線對(duì)調(diào)。經(jīng)過(guò)幾次短路,感覺(jué)不到磁性后,迅速在根部焊接過(guò)橋焊道,重復(fù)這一過(guò)程,焊接4至8個(gè)過(guò)橋焊點(diǎn),如圖6。

        圖6

        以后正式焊接由從過(guò)橋焊道邊緣開(kāi)始焊接,最后把過(guò)橋焊道全部打磨掉。如果管道沒(méi)有預(yù)熱要求,則可以把過(guò)橋焊道留在焊縫中。

        1.3.2 加熱消磁

        在實(shí)際施工中,我們發(fā)現(xiàn)帶磁性的舊管,在經(jīng)過(guò)700℃2h的焊后熱處理后,磁性完全沒(méi)有了。這應(yīng)該是該鋼材在經(jīng)過(guò)完全重結(jié)晶后,晶粒得以重新排列,不再是以前的方向一致。因此在無(wú)法用反向磁場(chǎng)消磁,或要求完全無(wú)磁性焊接時(shí),可以考慮加熱消磁,但要考慮焊接工藝評(píng)定的焊后熱處理保溫時(shí)間可否滿足接頭性能。

        2 經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

        2.1 新舊管的組對(duì)尺寸

        在新管尺寸和坡口加工前,一定要落實(shí)檢修現(xiàn)場(chǎng)舊管的組對(duì)尺寸和管壁厚,以便加工新管的尺寸和坡口。此次施工中,最終組對(duì)坡口時(shí),發(fā)現(xiàn)新管長(zhǎng)了約4mm,由于要求舊管不允許移動(dòng),只有重新切割打磨。有一個(gè)對(duì)口不知舊管的壁厚,造成新管重新加工坡口(削?。?,這種情況可以用超聲波測(cè)厚事先確定。

        2.2 焊后熱處理

        根據(jù)接管尺寸確定加熱功率,按規(guī)范要求配足測(cè)溫用熱電偶。由于在加熱和保溫時(shí)會(huì)有電流脈沖效應(yīng),配電箱負(fù)荷最好大于加熱功率,防止在熱處理過(guò)程中負(fù)荷不夠而導(dǎo)致熱處理停止。

        另外,需確認(rèn)加熱至保溫溫度時(shí),控制柜有無(wú)問(wèn)題,需先熱處理測(cè)試一下。本次施工過(guò)程中在現(xiàn)場(chǎng)熱處理時(shí),就因加熱至720℃時(shí),控制柜出問(wèn)題,導(dǎo)致跳電,不得已重新再熱處理,導(dǎo)致工期延長(zhǎng)。

        要多備熱電偶,做到有損壞時(shí)立即更換,要有照片記錄存檔,作為證明。

        3 結(jié)語(yǔ)

        此次停車(chē)大修SS管線更換P11材質(zhì)三通,任務(wù)重,必須保證一次成功。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況分析和對(duì)焊接方法的探討,采取了本文所述的焊接方法,確保了現(xiàn)場(chǎng)焊接質(zhì)量一次合格,保證了揚(yáng)子石化公司按期順利投產(chǎn),到目前為止,現(xiàn)場(chǎng)管線安全運(yùn)行正常,焊縫無(wú)任何延遲缺陷發(fā)生。

        ◆參考文獻(xiàn)

        [1] NB/T47014-2011,承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定[S].

        [2] SH/T3520-2015,石油化工鉻鉬鋼焊接規(guī)范[S].

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