李曉飛,張 羽,李秀杰
(國(guó)電大渡河檢修安裝有限公司,四川 樂(lè)山 614900)
某電站4F機(jī)組發(fā)電機(jī)保護(hù)外部重動(dòng)跳閘(滅磁跳閘聯(lián)跳)動(dòng)作,4F機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行,甩有功504 MW、無(wú)功79 Mvar,AGC、AVC自動(dòng)退出,機(jī)組最大轉(zhuǎn)速158.13 r/min(126%Ne),電網(wǎng)頻率最低降至49.91 Hz。
故障前全站有功與無(wú)功功率實(shí)發(fā)情況見(jiàn)表1。
表1 故障前有功功率與無(wú)功功率數(shù)據(jù)表
11時(shí)46分04秒923毫秒,發(fā)電機(jī)保護(hù)告警動(dòng)作,11時(shí)46分28秒811毫秒,發(fā)電機(jī)保護(hù)動(dòng)作跳閘,期間間隔時(shí)間約24 s。
1)根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù),滅磁開(kāi)關(guān)跳閘前,勵(lì)磁變高壓側(cè)二次電流最大瞬時(shí)值為4.268 A,折算至轉(zhuǎn)子側(cè)直流電流約為33 034 A(額定電流為3 105 A,約為10倍額定勵(lì)磁電流)。
2)根據(jù)故障錄波數(shù)據(jù),4F機(jī)組轉(zhuǎn)子電流出現(xiàn)異常變化持續(xù)時(shí)間為217.2 ms,且存在一定周期性變化規(guī)律。
3)根據(jù)PMU數(shù)據(jù)記錄,故障時(shí)勵(lì)磁系統(tǒng)勵(lì)磁電壓在380~480 V之間波動(dòng),勵(lì)磁電流呈急劇上升趨勢(shì),因PMU數(shù)據(jù)來(lái)自電流/電壓變送器,受輸出上限限制,最大勵(lì)磁電流顯示為8 000 A。
1)根據(jù)勵(lì)磁系統(tǒng)現(xiàn)地工控機(jī)報(bào)警記錄,故障過(guò)程中報(bào)“轉(zhuǎn)子過(guò)熱報(bào)警104”“勵(lì)磁開(kāi)關(guān)外部跳閘143”信號(hào)。
2)勵(lì)磁系統(tǒng)“轉(zhuǎn)子過(guò)熱報(bào)警”用于監(jiān)視轉(zhuǎn)子溫度,轉(zhuǎn)子溫度由勵(lì)磁電流和勵(lì)磁電壓計(jì)算出的轉(zhuǎn)子電阻推導(dǎo)出來(lái),當(dāng)轉(zhuǎn)子溫度超過(guò)定值115℃(1009)時(shí),勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)子過(guò)熱告警信號(hào),當(dāng)轉(zhuǎn)子溫度超過(guò)定值125℃(1010)時(shí),勵(lì)磁系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)子溫度監(jiān)視模式(1001)控制字狀態(tài),發(fā)轉(zhuǎn)子過(guò)熱跳閘信號(hào)。
該電站轉(zhuǎn)子溫度監(jiān)視模式(1001)投“開(kāi)啟/報(bào)警”狀態(tài),轉(zhuǎn)子溫度超過(guò)115℃或125℃時(shí),只發(fā)報(bào)警信號(hào)。經(jīng)廠家軟件模擬仿真計(jì)算,故障時(shí)該電站轉(zhuǎn)子溫度超過(guò)300℃,轉(zhuǎn)子過(guò)熱報(bào)警正常動(dòng)作,因此“轉(zhuǎn)子過(guò)熱報(bào)警”只發(fā)告警信號(hào),不跳閘。
3)根據(jù)該電站勵(lì)磁系統(tǒng)滅磁開(kāi)關(guān)脫扣定值整定情況,瞬時(shí)脫扣整定定值為18 000 A,故障時(shí)最大勵(lì)磁電流達(dá)33 034 A,超過(guò)滅磁開(kāi)關(guān)脫扣定值,因此滅磁開(kāi)關(guān)正常脫扣分閘,發(fā)送分閘信號(hào)至發(fā)電機(jī)保護(hù),發(fā)電機(jī)保護(hù)聯(lián)跳機(jī)組出口斷路器,機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行。
1)發(fā)電機(jī)滅磁開(kāi)關(guān)聯(lián)跳保護(hù)動(dòng)作分析。11時(shí)46分29秒393毫秒,勵(lì)磁系統(tǒng)滅磁開(kāi)關(guān)本體過(guò)流保護(hù)動(dòng)作,跳開(kāi)滅磁開(kāi)關(guān)。發(fā)電機(jī)1號(hào)、2號(hào)保護(hù)屏PCS-985GW保護(hù)裝置均收到滅磁開(kāi)關(guān)分閘信號(hào)。結(jié)合發(fā)電機(jī)并網(wǎng)狀態(tài)判據(jù),保護(hù)裝置滅磁開(kāi)關(guān)聯(lián)跳功能動(dòng)作于跳閘,跳開(kāi)發(fā)電機(jī)出口斷路器,保護(hù)動(dòng)作正確。
2)發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置啟動(dòng)分析。11時(shí)46分29秒059毫秒,發(fā)電機(jī)1號(hào)、2號(hào)保護(hù)屏PCS-985 GW保護(hù)裝置均啟動(dòng),從錄波文件中分析可見(jiàn),啟動(dòng)原因?yàn)閯?lì)磁變高壓側(cè)電流突變,在保護(hù)啟動(dòng)216 ms內(nèi),勵(lì)磁變高壓側(cè)電流二次值由0.25 A逐漸激增至2.13 A,隨即衰減為0。在此期間勵(lì)磁變高壓側(cè)電流二次值已達(dá)到勵(lì)磁變過(guò)流Ⅱ段動(dòng)作定值1.02 A,但持續(xù)時(shí)間未達(dá)到勵(lì)磁變過(guò)流Ⅱ段動(dòng)作延時(shí)(500 ms),因此勵(lì)磁變過(guò)流Ⅱ段未動(dòng)作。勵(lì)磁變高壓側(cè)電流也已達(dá)到過(guò)流Ⅰ段動(dòng)作定值,但僅持續(xù)15 ms后即衰減為0,因此勵(lì)磁變過(guò)流Ⅰ段也未動(dòng)作。分析簡(jiǎn)表如表2。
表2 PCS-985 GW保護(hù)裝置啟動(dòng)原因分析簡(jiǎn)表
3)轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置兩次告警分析。11時(shí)46分05秒401毫秒,發(fā)電機(jī)1號(hào)保護(hù)屏轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置PCS-985RE告警,并發(fā)送報(bào)警信號(hào)上送監(jiān)控。從PCS-985RE保護(hù)裝置錄波文件中分析可見(jiàn),此時(shí)保護(hù)裝置采集計(jì)算的轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣電阻值為6.79 kΩ,低于轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地靈敏段告警定值20 kΩ,但未達(dá)到轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地保護(hù)跳閘定值5 kΩ,因此保護(hù)裝置僅告警而保護(hù)未啟動(dòng),持續(xù)3 100 ms后轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置告警復(fù)歸。
11時(shí)46分25秒366毫秒,發(fā)電機(jī)1號(hào)保護(hù)屏轉(zhuǎn)子接地保護(hù)裝置PCS-985RE啟動(dòng),并發(fā)送報(bào)警信號(hào)上送監(jiān)控。從PCS-985RE保護(hù)裝置錄波文件中分析可見(jiàn),在啟動(dòng)時(shí)刻,保護(hù)裝置采集計(jì)算的轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣電阻值為4.080 kΩ,已低于轉(zhuǎn)子接地跳閘定值5 kΩ,保護(hù)啟動(dòng)正常。因轉(zhuǎn)子接地保護(hù)動(dòng)作延時(shí)為5 s,在保護(hù)啟動(dòng)4 519 ms后,滅磁開(kāi)關(guān)本體過(guò)流保護(hù)、發(fā)電機(jī)滅磁開(kāi)關(guān)聯(lián)動(dòng)保護(hù)先后動(dòng)作切除故障,因此轉(zhuǎn)子接地保護(hù)僅啟動(dòng),未動(dòng)作跳閘。
綜上所述:機(jī)組異常解列原因?yàn)?,機(jī)組轉(zhuǎn)子側(cè)一次設(shè)備異常,導(dǎo)致機(jī)組勵(lì)磁電流瞬時(shí)(216 ms)增加至滅磁開(kāi)關(guān)脫扣定值(因持續(xù)時(shí)間短,未到勵(lì)磁變過(guò)流保護(hù)和轉(zhuǎn)子接地保護(hù)跳閘定值,上述兩種保護(hù)未動(dòng)作),滅磁開(kāi)關(guān)脫扣跳閘,發(fā)電機(jī)保護(hù)聯(lián)跳發(fā)電機(jī)出口斷路器,機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行。
設(shè)備故障后對(duì)4F機(jī)組定轉(zhuǎn)子等一次設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)4F轉(zhuǎn)子勵(lì)磁下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板燒損、下滑環(huán)下平面與L型板連接處燒蝕、下滑環(huán)部分支撐絕緣套表面被電弧燒損致表面碳化、下滑環(huán)近處的部分碳刷燒損,見(jiàn)圖1~圖5。吊開(kāi)機(jī)組大軸中心閥,檢查上滑環(huán)與L型連板連接處螺栓,發(fā)現(xiàn)其鎖片未鎖固到位。
圖1 轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷、防護(hù)罩燒損圖
圖2 風(fēng)罩內(nèi)下滑環(huán)支撐絕緣套管燒損圖
圖3 下滑環(huán)與引下線連接銅排處燒損圖
圖4 轉(zhuǎn)子下滑環(huán)至轉(zhuǎn)子中心體連接銅排熔斷圖
圖5 碳刷刷握有熔化物圖
1)測(cè)機(jī)組定子絕緣R15=97 MΩ,R60=280 MΩ,定子絕緣正常。
2)在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架處斷開(kāi)滑環(huán)至轉(zhuǎn)子磁極連接銅排,測(cè)轉(zhuǎn)子本體對(duì)地絕緣為251 MΩ,判定轉(zhuǎn)子磁極及相關(guān)連線正常。測(cè)上滑環(huán)(正極)對(duì)地絕緣為零。
聯(lián)系制造廠技術(shù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)查勘,檢查4F轉(zhuǎn)子勵(lì)磁下滑環(huán)(負(fù)極)與引下線L型銅排的四顆固定螺栓中靠大軸側(cè)的2顆螺栓孔完好且清潔,靠碳刷側(cè)的2顆螺栓孔已完全融化,經(jīng)初步分析判斷此次燒損故障原因?yàn)檗D(zhuǎn)子勵(lì)磁下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板燒損是本次故障的直接原因。放電燃燒產(chǎn)生的巨大熱量及能量不僅燒損下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板、燒蝕下滑環(huán)下平面與L型板連接處,同時(shí)引起了下滑環(huán)部分支撐絕緣套表面被電弧燒損致表面碳化、下滑環(huán)近處的部分碳刷燒損。
具體原因分析:結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況分析,主要原因可能為施工單位安裝工藝不到位。在故障查找時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)存在上滑環(huán)與L型連板鎖片未鎖緊到位,考慮到下環(huán)滑與L型連板連接時(shí)施工難度更大,鎖片同樣未鎖緊的可能性非常大,機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間振動(dòng)運(yùn)行該部位連接螺栓會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)。而廠家設(shè)計(jì)導(dǎo)致滑環(huán)至引線連接部位常規(guī)檢修不易檢查也是其中原因之一,因?yàn)?F機(jī)組上滑環(huán)與L型連板處需吊開(kāi)大軸中心閥才能檢查,常規(guī)檢修時(shí)不具備檢查條件;而下滑環(huán)與L型連板處位置低矮,又有支撐件等遮蔽,難以檢查。這也導(dǎo)致此隱患沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)及消除。
因此,機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,該位置連接螺桿松動(dòng),導(dǎo)致接觸電阻增大,運(yùn)行過(guò)程中持續(xù)發(fā)熱,最終導(dǎo)致4F轉(zhuǎn)子勵(lì)磁下滑環(huán)(負(fù)極)引下線L型連接板燒損、下滑環(huán)下平面與L型板連接處燒蝕;并引起轉(zhuǎn)子正負(fù)極直接接地,使勵(lì)磁電流急劇增大,最終引起滅磁開(kāi)關(guān)動(dòng)作跳閘(見(jiàn)圖6)。
圖6 下滑環(huán)與引下線L型銅排固定螺栓燒損情況圖
為確保該電站4F機(jī)組能盡快投入運(yùn)行,公司與制造廠制定了臨時(shí)的處理措施。因原轉(zhuǎn)子引線與發(fā)電機(jī)下滑環(huán)連接位置已燒損,因此將連接部位挪移一段距離。主要處理過(guò)程如下:
1)全部拆除發(fā)電機(jī)風(fēng)罩及大軸中心閥后,對(duì)轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷、連接銅排等部位進(jìn)行詳細(xì)檢查,并對(duì)風(fēng)罩內(nèi)部滑環(huán)、刷架等進(jìn)行了清潔處理,對(duì)絕緣支撐件表面進(jìn)行了打磨處理后涂刷188絕緣漆,確?;h(huán)和刷架絕緣水平恢復(fù)正常水平。
2)拆除受損滑環(huán)外送修復(fù)處理,對(duì)下滑環(huán)燒蝕部位進(jìn)行了處理,并在其附近重新開(kāi)孔。對(duì)整個(gè)滑環(huán)面進(jìn)行了研磨處理,確保其光潔度。
3)拆除燒損的L型銅排,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)連接尺寸情況,重新配制了L型銅排及其至引下線銅排,完成連接后,對(duì)接頭部位進(jìn)行了絕緣防護(hù)處理(各連接部位均進(jìn)行了燙錫處理,連接螺栓緊固到位,并涂抹了螺栓緊固劑)。
4)對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架處斷開(kāi)滑環(huán)至轉(zhuǎn)子磁極連接銅排恢復(fù)連接,并重新進(jìn)行了絕緣處理。
5)對(duì)發(fā)電機(jī)滑環(huán)、大軸中心閥及風(fēng)罩完成回裝。對(duì)下滑環(huán)碳刷全部完成更換,并更換了受損的刷握,上環(huán)滑更換了尺寸較短的碳刷。
6)處理后對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行絕緣電阻、交流阻抗及整體耐壓試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均滿足要求。
1)因4F機(jī)組轉(zhuǎn)子引線與滑環(huán)連接部位燒損較嚴(yán)重,需對(duì)滑環(huán)進(jìn)行整體更換。
2)對(duì)碳刷架進(jìn)行改造,采用最新型可以監(jiān)測(cè)碳刷溫度及電流的產(chǎn)品。
3)在檢修期間,加強(qiáng)對(duì)大電流接頭的檢查,同時(shí)豐富檢測(cè)手段。主要是,盡量對(duì)裸露接頭測(cè)接觸電阻及通過(guò)塞尺檢查接觸情況。