摘要:林西礦四號井提升機(jī)及其制動系統(tǒng)已服役超過70年,系統(tǒng)嚴(yán)重老化,原有的制動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計與功能已不能完全滿足《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定,不具備安全生產(chǎn)條件,為此對四號井提升機(jī)制動系統(tǒng)進(jìn)行了改造。經(jīng)過多次論證和方案比較,徑向杠桿液壓彈簧閘改造方案較為適合四號井提升機(jī)制動系統(tǒng)改造。系統(tǒng)改造完成后,提高了提升機(jī)制動系統(tǒng)的安全可靠性、制動效能和操縱性能,減少了設(shè)備維護(hù)量,滿足煤礦的安全生產(chǎn)需要。
關(guān)鍵詞:提升機(jī)制動系統(tǒng);改造;彈簧閘;二級制動
0 引言
礦井提升機(jī)是煤礦生產(chǎn)中的重要設(shè)備,是確保整個礦井安全生產(chǎn)的“咽喉”,而制動系統(tǒng)是礦井提升機(jī)必不可少的關(guān)鍵組成部分,也是保障礦井提升機(jī)安全可靠運行的重要部件之一。
1 提升機(jī)制動系統(tǒng)現(xiàn)狀
四號井為我公司副井,擔(dān)負(fù)著該區(qū)域人員及物料的提升工作,提升機(jī)型號為單圓柱雙圓錐型,滾筒最大直徑7 m、最小直徑4.5 m,寬3.2 m,提升電動機(jī)型號為MPC108/200,功率2 200 kW,由英國制造。提升機(jī)電控系統(tǒng)后期改造為采用中礦生產(chǎn)的ASCS數(shù)字化控制系統(tǒng)。提升機(jī)制動系統(tǒng)的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)形式為角移式液壓制動閘,由閘體、連桿、重錘、安全缸、三通、四通、蓄油缸、制動油泵、油箱等組成。該制動系統(tǒng)操控杠桿傳動的系統(tǒng)比較復(fù)雜,環(huán)節(jié)多,導(dǎo)致出現(xiàn)故障的概率較大,且該制動系統(tǒng)投用年限長,形式老舊,制動系統(tǒng)配件難以購置,與改造后的電控系統(tǒng)難以對接?,F(xiàn)有制動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計與功能不能實現(xiàn)二級制動,無法滿足《煤礦安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,給四號井的安全運轉(zhuǎn)帶來很多隱患。因此,對四號井提升機(jī)制動系統(tǒng)的改造勢在必行。
2 制動系統(tǒng)改造原則
(1)改造后的提升機(jī)制動系統(tǒng),其制動空動時間、閘間隙、制動力矩、制動減速度等參數(shù)必須滿足我公司四號井使用要求,且符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;(2)四號井提升機(jī)使用年限較長,具有一定的煤礦歷史文化價值,在滿足安全使用的前提下,應(yīng)最大限度地保護(hù)其完整性;(3)改造后的制動系統(tǒng)能與改造后的電控系統(tǒng)對接,實現(xiàn)自動操作,且性能可靠;(4)新加設(shè)備設(shè)施占地面積小,不能影響其他設(shè)備設(shè)施的日常檢修檢驗;(5)采用較低的經(jīng)濟(jì)投入、較短的施工周期、較少的人工完成此次改造。
3 改造方案的選擇
目前國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)且應(yīng)用較成熟的制動系統(tǒng)主要為液壓彈簧閘,有3種常用的結(jié)構(gòu)形式:(1)軸向制動的液壓彈簧閘,俗稱盤形閘;(2)徑向直推液壓彈簧閘;(3)徑向杠桿液壓彈簧閘。以上3種液壓彈簧閘中,盤形閘因具有其他兩種制動形式所不具備的優(yōu)點而得到了廣泛應(yīng)用。我公司四號井提升機(jī)如果采用盤形閘改造方案,需要拆除原有制動杠桿和閘扇等部件,改變滾筒結(jié)構(gòu),將原來的制動輪改變?yōu)橹苿颖P,重新拼裝基座。提升機(jī)制動系統(tǒng)的制動性能及安全性雖然得到了保障,但其改造成本偏高、施工停運周期長,不符合改造原則。
我公司四號井提升機(jī)如果采用徑向直推液壓彈簧閘改造方案,雖然制動性能及安全性同樣得到了保障,改造成本偏低、施工停運周期有所縮短,但仍需要拆除原有制動閘系,重新拼裝,對現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施改動仍較大,不是最佳選擇。
我公司四號井提升機(jī)如果采用徑向杠桿液壓彈簧閘改造方案,在保障制動性能和安全性的同時,還能夠保留原絞車的滾筒及制動輪,保留原制動系統(tǒng)的閘系結(jié)構(gòu),僅在布局上有一定改動,改造成本最低、施工停運周期最短,為最佳改造方案。
4 徑向杠桿液壓彈簧閘具體改造方案
將現(xiàn)有油壓連桿制動改造為液壓-彈簧式制動,由液壓站控制彈簧驅(qū)動器取代制動油泵、油箱、重錘、三通、四通、蓄油缸、閘拉桿等部件。將現(xiàn)有提升機(jī)的老式角移結(jié)構(gòu)改變?yōu)樾率浇且平Y(jié)構(gòu),液壓-彈簧驅(qū)動器具有結(jié)構(gòu)緊湊、互換性強(qiáng)、動作靈活、制動可靠等諸多優(yōu)點,采用比例閥調(diào)壓方式,其重復(fù)精度、響應(yīng)速度等得到大幅提高,從而使制動系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性更強(qiáng)。改造后的制動系統(tǒng)在克服老式角移閘缺點的同時,可以最大限度地保留現(xiàn)有設(shè)備的原貌,提升機(jī)司機(jī)操作變化不大,易熟練掌握。同時,采用兩套中高壓、大流量、完全獨立的供油系統(tǒng)和控制系統(tǒng),液壓站具有電氣延時功能,保證在緊急制動時,可實現(xiàn)二級制動,最大限度地保證安全生產(chǎn),并滿足《煤礦安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定。液壓站占地面積小,改造后原有制動系統(tǒng)的大部分部件雖然脫離了提升機(jī),但仍可以保留不必拆除。
5 原有制動系統(tǒng)操作
制動油泵處于開啟狀態(tài),司機(jī)操作閘把,蓄油缸儲備的壓力通過三通、四通傳遞給安全閘缸,使重錘抬起,帶動閘拉桿完成敞閘,提升到位后由司機(jī)操作閘把,由連桿控制三通、四通泄油,使重錘落下,帶動閘拉桿完成合閘。該系統(tǒng)制動過程需全程由人工控制,不能接入電控系統(tǒng)PLC程序,無法實現(xiàn)自動控制。
6 改造后的制動系統(tǒng)操作
液壓站處于工作狀態(tài),司機(jī)操作閘把,通過電控系統(tǒng)PLC程序控制液壓站各個電磁閘閥,將壓力油通過油缸傳遞到彈簧驅(qū)動器,帶動閘拉桿完成敞閘;提升到位后,由司機(jī)操作閘把,通過電控系統(tǒng)PLC程序控制液壓站各個電磁閘閥,使壓力油回流,油缸收縮,彈簧驅(qū)動器帶動閘拉桿完成合閘。改造后的制動系統(tǒng)通過接入電控系統(tǒng),可全程由PLC系統(tǒng)控制完成以上操作,實現(xiàn)系統(tǒng)的自動操作。改造前后的制動閘示意圖分別如圖1、圖2所示。
下面將我公司四號井提升機(jī)原有制動系統(tǒng)與新制動系統(tǒng)進(jìn)行簡單的分析比較,如表1所示。
通過表1分析比較可知,四號井提升機(jī)制動系統(tǒng)通過改造,原制動系統(tǒng)存在的安全性低、無二級制動、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、維護(hù)難、配件可替代性差、與電控系統(tǒng)不能融合等問題都能得到有效解決。改造后的制動系統(tǒng)具有安全可靠、動作靈敏、制動速度快、制動平穩(wěn)、制動力調(diào)節(jié)范圍廣、維護(hù)簡單等優(yōu)點,有效地提高了礦用提升機(jī)的制動安全系數(shù)。該系統(tǒng)改造對提升機(jī)整體系統(tǒng)改動小,改造成本低,施工周期短,能夠最大限度地減少我公司的經(jīng)濟(jì)投入,縮短施工周期。
7 結(jié)語
我公司四號井提升機(jī)制動系統(tǒng)采用徑向杠桿液壓彈簧閘改造方案,改善了原有制動系統(tǒng)的諸多問題,結(jié)合制動性能、安全可靠性、改造成本、改造周期、調(diào)整維護(hù)成本以及造型美觀等各項指標(biāo)考慮,此方案是最佳選擇。
收稿日期:2020-07-06
作者簡介:潘偉偉(1980—),男,河北唐山人,工程師,研究方向:煤礦機(jī)電。