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        某電廠600MW等級機組凝汽器與循環(huán)水泵聯(lián)合改造分析

        2020-08-31 05:42:24蔣文
        機電信息 2020年20期
        關鍵詞:背壓凝汽器效率

        摘要:闡述了凝汽器與循環(huán)水泵聯(lián)合改造的必要性,對某600 MW等級機組凝汽器與循環(huán)水泵的聯(lián)合改造進行了分析。實踐數(shù)據(jù)表明:循環(huán)水泵改造可在保證電機不變的前提下,流量增加10%以上,效率提升至87%,相當于增加了13%凝汽器余量;改造后的凝汽器背壓可降至4.7 kPa以下。

        關鍵詞:凝汽器;循環(huán)水泵;聯(lián)合改造;效率;背壓

        0 引言

        近年來,我國電力供應能力持續(xù)增強,電力需求增速逐步放緩,加上煤電企業(yè)加大環(huán)保治理投入力度,煤炭價格上漲,各地不斷推進的電力用戶直接交易進一步壓低了煤電上網(wǎng)電價,國內(nèi)火力發(fā)電企業(yè)的發(fā)展面臨著嚴峻的挑戰(zhàn),這對火力發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗工作提出了更高、更嚴的要求[1]?!睹弘姽?jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》(以下簡稱《行動計劃》)中,已對600 MW及以上機組提出了明確要求:“到2020年,改造后平均供電煤耗低于300 g/kWh”[2]。據(jù)不完全統(tǒng)計,600 MW等級亞臨界機組總容量約占全國火電裝機總容量的11%,且其標準煤耗高于全國火電機組平均煤耗,因此,研究600 MW等級亞臨界機組的節(jié)能改造工作具有重要意義[3]。

        凝汽器是火力發(fā)電廠冷端系統(tǒng)的核心設備,節(jié)能潛力巨大。對于亞臨界600 MW等級機組而言,凝汽器壓力每升高1%,汽輪機的平均汽耗量將增加1%~2%[4]。據(jù)有關資料統(tǒng)計,目前國內(nèi)機組凝汽器運行真空度普遍達不到設計要求,一般相差1 kPa以上,夏季工況下更加突出,一般機組與設計值相差1.5~2.5 kPa[5]。研究顯示,凝汽器的換熱效率、循環(huán)水流量等是影響凝汽器真空度的重要因素[6-7]。

        1 凝汽器與循環(huán)水泵聯(lián)合改造的必要性

        凝汽器本體設計上提高換熱效果的基本措施就是增加換熱面積。對于凝汽器改造項目,凝汽器殼體不變,管板尺寸不變,即使冷卻管長度勉強加長,也會因為與喉部不匹配而難以起到明顯作用,因此,只能靠增加冷卻管數(shù)量來增加換熱面積。在管板大小受限的情況下,要保證管束的換熱系數(shù)達到HEI標準,布管數(shù)量是有限的,過多地增加冷卻管數(shù)量只會導致管束布置不合理,只增加了換熱面積,實際卻沒有提高換熱效果,甚至可能起反作用。因此,在保證管束優(yōu)化的前提下,凝汽器通過本體改造來增加換熱面積是有限的,進一步提高凝汽器性能的最有效措施就是優(yōu)化改造循環(huán)水泵。

        2 循環(huán)水泵改造分析

        針對某600 MW等級機組,配套3臺1600HTCX4型循環(huán)水泵,電機為2 500 kW,改造前的循環(huán)水泵技術參數(shù):Q=27 396 m3/h,H=21.81 m,n=373 r/min,η=84%。

        該機組一般采用雙泵運行模式,極少用3泵運行,一機雙泵運行時的數(shù)據(jù):壓力0.2 MPa,電流268 A,溫差10 ℃。

        經(jīng)測量,現(xiàn)場泵裝置情況如下:泵吸入口中心距1 m,泵吐出口中心壓力0.2 MPa,泵吐出口中心距2.25 m。

        經(jīng)計算,雙泵運行揚程為20 m,檢查流量、揚程,功率取機房實際運行數(shù)據(jù)反算效率Pa=QHg/η,得出:Q=8 m3/s,H=20 m,η=73%,Pa=2 147 kW。

        根據(jù)現(xiàn)有資料得出,雙泵運行時流量8 m3/s,效率72%,考慮測量誤差,效率估計78%,比理論效率降低了7個百分點,低效且耗能。

        因此,需對泵進行整體更換,不用更換電機。改造后雙泵運行技術參數(shù):Q=8.5 m3/s,H=20.5 m,n=373 r/min,η=87%,效率提升9%,流量上升超過10%。

        3 凝汽器聯(lián)合循環(huán)水泵改造方案分析

        本文對凝汽器布管方式進行改造,針對不同管徑的冷卻管進行優(yōu)化設計。不同管徑冷卻管方案對比如表1所示。

        OD25方案為保證設計壓力達4.9 kPa,相對改造前增加了換熱面積2 360 m2,此時冷卻水流速為1.75 m/s,對不銹鋼管來說屬于較低的流速。若繼續(xù)增加換熱面積,會導致流速進一步降低,換熱效果不明顯。為防止水阻增加過多,OD22方案以保持2 m/s冷卻水流速為設計原則。由于流速下降,OD25方案的水阻相比改造前明顯減小,即實際運行中由于阻力減小,循環(huán)水流量會有所增加;OD22方案則相反,實際運行中循環(huán)水流量會低于計算值。

        兩個方案的水阻相差16 kPa,即相當于揚程相差1.6 m,實際運行揚程為20 m,即揚程差距8%,在水泵電機功率相同的情況下,實際流量差距也約為8%。

        循環(huán)水泵改造后的情況類似,OD22方案由于水阻相比改造前增加過多,因此實際運行水量與計算值差距較大;OD25方案水阻與改造前差距很小,因此水量計算值與實際運行值差距較小。

        綜上所述,OD25方案能夠與循環(huán)水泵改造相匹配,循環(huán)水流量增加10%,凝汽器壓力從4.9 kPa降至4.66 kPa,相當于增加了13%凝汽器余量。

        4 結語

        本文對某600 MW等級機組凝汽器與循環(huán)水泵的聯(lián)合改造進行了分析,得出了如下結論:

        (1)循環(huán)水泵改造可保證在電機不變的前提下,流量增加10%以上,效率提升至87%,相當于增加了13%凝汽器余量。

        (2)綜合布管優(yōu)化設計、水泵優(yōu)化改造、凝汽器改造,改造后的凝汽器背壓可降至4.7 kPa以下。

        [參考文獻]

        [1] 史衛(wèi)剛,孟云社,郭民,等.600 MW機組凝汽器改造方案與實踐[J].汽輪機技術,2018,60(4):315-317.

        [2] 國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局關于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》的通知:發(fā)改能源〔2014〕2093號[A].

        [3] 任淵源,黃琪薇,田家平,等.600 MW級亞臨界機組凝汽器雙背壓節(jié)能改造研究[J].發(fā)電技術,2019(S1):14-19.

        [4] 葛曉霞,繆國鈞,鐘澎,等.雙壓凝汽器循環(huán)水系統(tǒng)的優(yōu)化運行[J].動力工程,2009,29(4):389-393.

        [5] 蔣文,胡清,寧玉琴,等.某600 MW機組冷端系統(tǒng)優(yōu)化及應用研究[J].汽輪機技術,2017,59(1):63-64.

        [6] 王學棟,袁建華,曲建麗,等.330 MW機組凝汽器改造的數(shù)值模擬及性能分析[J].汽輪機技術,2010(2):150-154.

        [7] 張煒光,葉學民,吳瑞濤.600 MW機組凝汽器性能分析與循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化研究[J].電站系統(tǒng)工程,2012(6):59-62.

        收稿日期:2020-06-15

        作者簡介:蔣文(1986—),男,四川成都人,碩士,高級工程師,研究方向:火力發(fā)電廠節(jié)能環(huán)保。

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