摘? 要:針對燃煤電廠脫硫脫硝改造后煙氣系統(tǒng)阻力增加,造成原引風機出力無法滿足運行要求的問題,以及為消除單臺運行的增壓風機給系統(tǒng)可靠性帶來的風險,進行了技術改造,采用引風機與增壓風機合并成聯(lián)合風機。經(jīng)過對比選型,聯(lián)合風機選用并列運行的兩臺雙級動葉可調(diào)軸流式風機,并對相關電氣系統(tǒng)及控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化,對煙道系統(tǒng)進行了加固改造等。實際應用表明:聯(lián)合風機運行平穩(wěn),調(diào)節(jié)靈活,達到了安全、節(jié)能、環(huán)保的目的。
關鍵詞:引風機;增壓風機;合并改造;燃煤機組
0? ? 引言
隨著《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223—2011)、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB 3095—2012)等一系列環(huán)保標準與文件的陸續(xù)頒布與實施,火電廠相關主要污染物排放指標進一步大幅收緊,為此沙角C電廠相繼進行了鍋爐煙氣脫硫改造、尾部煙氣加裝脫硝裝置(SCR)及爐內(nèi)低氮燃燒改造、電袋除塵改造以及為提高SCR入口煙溫的熱水再循環(huán)改造等諸多改造工程,旨在提高鍋爐脫硫、脫硝、除塵的效率,減少污染物排放,建設節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的電廠。這些改造會導致煙氣系統(tǒng)阻力增加,鍋爐原來的引風機出力無法滿足要求,需要對引風機進行擴容改造[1]。此外,由于原增壓風機的配置為每臺機組1臺,增壓風機的可靠性大大影響了機組的可靠性,因此為提高機組運行的可靠性,需要對脫硫的煙風系統(tǒng)進行優(yōu)化。
1? ? 原引風機、增壓風機運行情況
每臺鍋爐配置2臺離心式引風機及1臺軸流式增壓風機,并聯(lián)運行,配置高低速電機切換,進/出口擋板為氣動門調(diào)節(jié)。增壓風機布置在引風機出口到脫硫煙氣再熱器(GGH)之間。
1.1? ? 原引風機性能曲線及運行工作特點
原引風機性能曲線如圖1所示,同等負荷下,A、B引風機的馬達電流、流量、壓頭及全壓效率的大小關系與其進口擋板開度大小相一致,且A、B引風機運行出力較均勻。A、B引風機運行工作點位于額定負荷設計工作點的左下方,630 MW負荷下,A引風機進口擋板開度為89.4%,流量為435.1 m3/s;620 MW負荷下,B引風機進口擋板開度為82.6%,流量為429.09 m3/s。由以上實測數(shù)據(jù)推算到THA工況(660 MW),得出引風機THA工況下的流量為456.3 m3/s,由熱耗率驗收THA工況流量推算得出鍋爐最大出力BMCR工況下流量為483.68 m3/s。根據(jù)以上引風機性能試驗數(shù)據(jù),630 MW負荷下,實測A引風機全壓為3 320.3 Pa;620 MW負荷下,實測B引風機全壓為3 112.3 Pa;再根據(jù)鍋爐負荷與煙氣阻力特性換算到BMCR工況,得出煙風系統(tǒng)BMCR工況下的阻力為4 103 Pa。
由圖1可以看出,離心式引風機的TB點最高壓頭約4 800 Pa,原設計風機壓頭為4 076 Pa,考慮現(xiàn)階段改造增加SCR脫硝裝置后,煙風系統(tǒng)阻力增加約1 000 Pa,則引風機所需承擔的壓頭為5 076 Pa,已經(jīng)接近引風機的TB點壓頭,根據(jù)風機流量計算值查圖1,該運行工作點已經(jīng)偏離性能曲線。且電袋除塵改造后,預計煙氣阻力將增加約800 Pa,因此原引風機無法滿足SCR改造后的機組出力要求,必須擴容改造[2-3]。
1.2? ? 原增壓風機運行情況
原脫硫增壓風機采用Denmark HOWDEN風機制造廠生產(chǎn)的動葉可調(diào)軸流式風機,設計參數(shù)BMCR工況流量3 490 560 m3/h,全壓2 900 Pa;TB工況流量3 933 720 m3/h,全壓3 900 Pa。原來煙氣脫硫系統(tǒng)僅設置一臺增壓風機,從機組可靠性角度看,由增壓風機解列引起停爐的概率相比雙列風機高,當增壓風機出現(xiàn)事故時,機組必須進行停機處理。為了提高機組運行可靠性,需對脫硫煙風系統(tǒng)進行優(yōu)化。
2? ? 改造方案及風機選型
2.1? ? 改造方案選定
由于煙氣脫硫、脫硝及電袋除塵改造后煙氣系統(tǒng)阻力增加,同時由于單臺配置的增壓風機增加了機組運行的不可靠性,設計方案充分考慮設備改造工作量、改造費用、耗能情況、運行安全性、改造風險等多個方面,通過對比分析,最終選定引風機及增壓風機合并方案,取消原增壓風機,由重新選型的兩臺并列運行雙級動葉可調(diào)軸流式風機替換原引風機并安裝在原來的引風機位置。
2.2? ? 聯(lián)合風機選型
風機合并后的選型參數(shù)如表1所示。
說明:
(1)TB(test block)工況點的風量、風壓為風機能力考核點;
(2)BMCR工況及BECR工況下的風機參數(shù)都作為風機考核點;
(3)風機裕量已考慮空氣預熱器堵塞及脫硫GGH堵塞的阻力。
根據(jù)上述選型參數(shù),對風機進行了初步選型,風機性能曲線如圖2所示。
最終選定雙級動葉可調(diào)軸流風機:
風機型號:ANT-3200/1600B;
輪轂直徑:1 600 mm;
葉片長度:800 mm;
負荷調(diào)節(jié)方式:雙級動葉可調(diào);
轉(zhuǎn)速:995 r/min;
設計介質(zhì)溫度:126 ℃;
電機功率:7 100 kW。
聯(lián)合風機選型性能參數(shù)如表2所示。
3? ? 改造方案實施
3.1? ? 煙風道改造
重新制作聯(lián)合風機進出口部分煙道,取消的增壓風機煙道前后連接起來,拆除原脫硫系統(tǒng)旁路煙道,加固聯(lián)合風機前后煙道。
3.2? ? 配套系統(tǒng)改造
風機基礎改造:根據(jù)原來引風機的樁圖資料,原項目采用6根?準500管樁,每根樁的原設計荷重為2 300 kN,新風機每臺重量40 315 kg,原有樁基基本能滿足受力要求,對原風機基礎進行加固處理。
基于新聯(lián)合風機電機容量核算各工況下線路負荷情況,對風機電氣系統(tǒng)、邏輯控制系統(tǒng)進行改造,本文不對此展開論述。
4? ? 結語
本項目經(jīng)過前期的可研和多個方案對比分析,最終選擇雙級動葉可調(diào)軸流式風機代替原離心式引風機及脫硫增壓風機,脫硫系統(tǒng)阻力由新的聯(lián)合風機承擔,新風機的設計全壓除滿足風機入口鍋爐尾部煙道及SCR反應裝置阻力外,同時考慮風機出口到煙囪的脫硫系統(tǒng)及電袋除塵器阻力,風機出口煙道由原微負壓運行變?yōu)檎龎哼\行。因此,在改造風機的同時,對風機進出口煙道和電除塵的強度進行了加固,同時對配套電氣系統(tǒng)和控制系統(tǒng)進行了改造。
該項目在機組實施以后,風機運行平穩(wěn),風量調(diào)節(jié)迅速靈活,節(jié)能效果明顯。機組運行6個月后,在滿負荷運行時,A、B聯(lián)合風機動葉開度均小于85%,電機平均電流235 A、246 A,合計481 A。改造前相同負荷下,原引風機電流分別為232 A、240 A,增壓風機電流243 A,合計715 A,節(jié)能效果明顯。結合優(yōu)化的控制系統(tǒng),改造后的風機達到了安全、節(jié)能、環(huán)保的目的。
[參考文獻]
[1] 惠潤堂,苗永旗,朱立平,等.火電廠鍋爐引風機改造策略研究[J].環(huán)境工程,2015,33(5):85-89.
[2] 廣東電網(wǎng)公司電力科學研究院.鍋爐風機性能實驗報告[R].
[3] 電站鍋爐風機現(xiàn)場性能試驗:DL/T 469—2004[S].
收稿日期:2020-06-05
作者簡介:唐帥(1982—),男,遼寧錦州人,助理工程師,研究方向:熱能與動力工程。