馮兵兵
(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán) 四候煤業(yè)有限公司, 山西 晉城 048100)
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)四候煤業(yè)有限公司3108工作面位于井田一采區(qū)中部,西部為3105工作面進(jìn)風(fēng)順槽,留有15 m的保安煤柱;東部為3103回風(fēng)順槽,留有21 m的保安煤柱;北側(cè)為礦井邊界保護(hù)煤柱;南側(cè)為一采區(qū)三條大巷。3108工作面設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為640 m,傾向長(zhǎng)度為156 m,3#煤層平均厚度為4.3 m,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含0~3層夾矸,夾矸為泥巖煤層裂隙不發(fā)育,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,煤層賦存穩(wěn)定,進(jìn)、回順槽掘進(jìn)期間都遇到不同程度的構(gòu)造發(fā)育,煤層最薄為2.8 m,夾矸最厚約1.3 m。
3108綜采工作面采用綜合機(jī)械化回采工藝,以MG400/930-GWD型采煤機(jī)、SGZ830/2×400型刮板輸送機(jī)、SZZ800/250型轉(zhuǎn)載機(jī)及DSJ100/80/2×160型帶式輸送機(jī)進(jìn)行聯(lián)合出煤。截至2018年5月21日工作面已回采120 m。
3#煤層工作面在回采時(shí)煤塵揮發(fā)性大。傳統(tǒng)采煤機(jī)噴霧系統(tǒng)噴灑不均勻,降塵效果差,噴霧的方向無法靈活旋轉(zhuǎn),無法根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要快速便捷地調(diào)節(jié)噴霧方向,而且經(jīng)常出現(xiàn)噴霧裝置堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致工作面粉塵濃度高,影響著工作面安全高效回采。對(duì)此,四候煤礦通過技術(shù)研究,設(shè)計(jì)了一套新型噴霧裝置。
1) 采煤機(jī)新型噴霧裝置主要由支撐板、連接板、轉(zhuǎn)軸、通孔、固定螺栓、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、風(fēng)筒、水箱、水泵、出水管、霧化噴頭、固定板、電機(jī)、軸承、扇葉等部分組成[1-2],如圖1所示。
2) 在機(jī)體上方位于截割部一側(cè)安裝一塊支撐板,在支撐板兩側(cè)安裝兩塊連接板并通過轉(zhuǎn)軸進(jìn)行連接,支撐板頂部焊接若干個(gè)直徑為10 mm的圓孔,兩塊連接板利用圓孔通過螺栓進(jìn)行固定。風(fēng)筒安裝在連接板上方,風(fēng)筒為一側(cè)開口的空腔結(jié)構(gòu),且風(fēng)筒開口靠近機(jī)臂,相鄰連接板頂端通過旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)與風(fēng)筒連接。水箱安裝在機(jī)體的另一側(cè),水箱底部安裝一根直徑為20 mm、長(zhǎng)度為8.0 m的出水管Ⅰ,另一端與水泵輸入端連接。同時(shí),水泵輸出端連通出水管Ⅱ,出水管Ⅱ另一端貫穿風(fēng)筒頂端,且出水管Ⅱ另一端與安裝在風(fēng)筒內(nèi)的霧化噴頭連接。
1-機(jī)體;2-水箱;3-出水管Ⅰ;4-水泵;5-固定板;6-出水管Ⅱ;7-電動(dòng)機(jī);8-軸承Ⅰ;9-軸承Ⅱ;10-風(fēng)葉;11-霧化噴頭;12-風(fēng)筒;13-旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);14-固定螺栓;15-通孔;16-轉(zhuǎn)軸;17-連接板;18-支撐板;19-機(jī)臂。
3) 在風(fēng)筒內(nèi)分別安裝霧化噴頭、扇葉,且扇葉通過軸承與風(fēng)筒外部電動(dòng)機(jī)連接,電動(dòng)機(jī)功率為15 kW,通過聯(lián)鎖開關(guān)與采煤機(jī)開關(guān)連接。當(dāng)采煤機(jī)啟動(dòng)后,通過連鎖開關(guān)可對(duì)噴霧電動(dòng)機(jī)進(jìn)行供電。
4) 旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)包括設(shè)置于連接板頂端的固定塊,固定塊頂端設(shè)有凹槽,風(fēng)筒底端設(shè)有與凹槽相配合的連接柱,風(fēng)筒與旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、連接板進(jìn)行固定連接。
1) 當(dāng)采煤機(jī)啟動(dòng)時(shí),通過聯(lián)鎖開關(guān)的聯(lián)鎖作用接通采煤機(jī)新型噴霧裝置水泵及霧化裝置電源。水泵開啟后,使裝置水箱內(nèi)水源通過出水管Ⅰ進(jìn)入水泵,并通過出水管Ⅱ進(jìn)入風(fēng)筒內(nèi)。
2) 水源通過霧化噴頭噴出,并在風(fēng)葉吹動(dòng)作用下從風(fēng)筒的開口處吹向指定位置,從而對(duì)空氣內(nèi)粉塵進(jìn)行降塵。
3) 當(dāng)需對(duì)風(fēng)筒在水平方向調(diào)節(jié)時(shí),通過松動(dòng)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)固定螺栓,從而使風(fēng)筒可進(jìn)行水平角度調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為0°~180°。當(dāng)風(fēng)筒需在豎直方向調(diào)節(jié)時(shí),松動(dòng)與支撐板之間的固定螺栓,通過與連接板上不同圓孔進(jìn)行固定,實(shí)現(xiàn)風(fēng)筒口上下調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為-60°~+60°(下為-,上為+)。
1) 成本費(fèi)用低。該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,整套裝置成本費(fèi)用為0.64萬元,成本費(fèi)用低,而且裝置中配件易于拆卸、更換,在使用過程中便于操作維護(hù)。
2) 故障率低。與傳統(tǒng)噴霧裝置相比,該裝置獨(dú)立安裝在機(jī)身上,解決了傳統(tǒng)噴霧裝置噴頭經(jīng)常出現(xiàn)煤泥堵塞、碰撞損壞的問題,降低了裝置的故障率,延長(zhǎng)了裝置的使用壽命。
3) 降塵效果好。該裝置獨(dú)立安裝在采煤機(jī)機(jī)身上,裝置通過驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)將霧化水霧通過出風(fēng)口噴出,噴霧量及壓力大,對(duì)工作面高濃度粉塵可迅速進(jìn)行濕潤(rùn)、降塵作用;同時(shí),該裝置可通過調(diào)節(jié)作用對(duì)工作面不同方向進(jìn)行降塵,降塵效果好[5]。
4) 實(shí)用性強(qiáng)。新型噴霧裝置在使用過程中不受地質(zhì)條件及施工工藝限制,不僅可用于采掘工作面中,還可用于運(yùn)輸、隧道等領(lǐng)域中,實(shí)用性強(qiáng),應(yīng)用區(qū)域廣。
1) 采煤機(jī)在采煤期間會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),導(dǎo)致連接板出現(xiàn)變形現(xiàn)象,需定期進(jìn)行更換,增加了設(shè)備維護(hù)的成本費(fèi)用。
2) 該裝置在進(jìn)行工作面噴霧時(shí),無法自動(dòng)根據(jù)工作面粉塵濃度大小調(diào)節(jié)噴霧量,需人工操作控制,尚未實(shí)現(xiàn)無人值守的目標(biāo)。
3108工作面回采至400 m處時(shí),對(duì)MG400/930-GWD型采煤機(jī)機(jī)身安裝一套新型噴霧降塵裝置。截至2018年10月5日,工作面已回采結(jié)束,通過3個(gè)月對(duì)該噴霧裝置應(yīng)用效果觀察發(fā)現(xiàn),該裝置在使用過程中未出現(xiàn)故障。采煤過程中采用該裝置降塵后,可使工作面粉塵濃度由原來的87 mg/m3降至35 mg/m3以下,大大提高了工作面的降塵效果,全年可提高工作面經(jīng)濟(jì)效益44萬元左右。
針對(duì)3108工作面回采前期MG400/930-GWD型采煤機(jī)傳統(tǒng)噴霧裝置降塵時(shí),出現(xiàn)降塵效果差、噴霧系統(tǒng)損壞嚴(yán)重等現(xiàn)象,四候煤礦設(shè)計(jì)了一套新型采煤機(jī)噴霧裝置。通過實(shí)際應(yīng)用效果發(fā)現(xiàn),該裝置不但噴霧量大、故障率低,而且可實(shí)現(xiàn)多方位降塵,降塵效果好,取得了顯著的應(yīng)用成效。