姜自中,林成傳
(中國水利水電第十六工程局有限公司,福建 福州 350003)
關健詞: 橋機;大車啃軌;原因分析;處理
某水電站地下廠房安裝2臺250T橋式起重機,2016年4月底投入使用,5月底2臺橋機陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大車水平輪及車輪輪緣與軌道啃軌,并伴隨刺耳聲音,對水平輪和軌道磨損嚴重,個別水平輪已經(jīng)出現(xiàn)損壞。兩臺橋機大車左、右運行時,均會向下游面平移,且左右運行中,發(fā)現(xiàn)大梁對角線偏差較大(最大達到15mm)導致上游軌道外側(cè)啃軌,分別檢查了上下游端梁 8 個行走輪的直線度不在同心線上。
(1)司機室側(cè)主梁上下游車輪一直沿下游側(cè)偏移,上游軌道外側(cè)與車輪外緣啃軌,下游軌道內(nèi)側(cè)與車輪內(nèi)側(cè)輪緣啃軌。
(2)電動葫蘆側(cè)主梁上下游側(cè)車輪整體向上游側(cè)偏移,未出現(xiàn)啃軌。
(1)司機室側(cè)主梁上下游車輪一直沿下游側(cè)偏移,上游軌道外側(cè)與車輪外緣啃軌,下游軌道內(nèi)側(cè)與車輪內(nèi)側(cè)輪緣啃軌。
(2)電動葫蘆側(cè)主梁上下游車輪慢慢向下游側(cè)偏移,上游軌道外側(cè)與車輪外緣啃軌,下游側(cè)車輪未出現(xiàn)啃軌。
水平導向輪磨損情況:上游側(cè)軌道外側(cè)水平輪磨損嚴重,內(nèi)側(cè)輕微磨損;下游側(cè)軌道外側(cè)水平導向輪輕微磨損,內(nèi)側(cè)磨損嚴重。
起重機車輪輪緣和軌道之間有一定的間隙,一般設計最大間隙為30~40mm,但由于某種原因,造成橋機運行時發(fā)生啃軌現(xiàn)象,啃軌的原因有許多種,本電站主要對以下幾方面進行分析。
首先,復查二期回填后,軌道跨度公差及兩根軌道標高誤差等符合要求;檢查軌道水平曲折在側(cè)面直線度誤差不大于2mm;檢查軌道安裝墊板壓實情況,測量不承載時和承載時軌道水平度是否發(fā)生變化;檢查軌道面是否油污、炭霜、雜物等,通過以上檢查軌道安裝符合規(guī)范要求,說明啃軌不是軌道引起的。
橋機上下游軌道兩側(cè)各安裝4個水平輪,共16個,運行時,發(fā)現(xiàn)水平滾輪與軌道不在同一直線上,滾輪設計與軌道間隙為10mm。懷疑橋機實際安裝誤差與軌道直線度偏差累加引起滾輪與軌道摩擦。為了不影響橋機正常使用,提出滾輪處理方案如下,將單側(cè)軌道上,8個內(nèi)外側(cè)滾輪全部拆下,已焊接于臺車架上的滾輪支架不做處理,對拆下的滾輪支撐架向內(nèi)側(cè)擴孔。調(diào)整滾輪與軌道間隙應大于16mm。水平輪處理后,運行一段時間發(fā)現(xiàn)大車又出現(xiàn)啃軌現(xiàn)象,說明水平輪間隙不是大車啃軌的主要原因。
為了排除電機不同步、制動器調(diào)整的松緊度不同,引起啃軌。將橋機對角線上的兩個電機對調(diào),所有電機抱剎松掉,試運行過程中橋機還是啃軌;檢測電機轉(zhuǎn)速、傳動機構(gòu)的齒輪間隙等都符合要求,說明電機及機構(gòu)方面不是引起啃軌的原因。
檢查車輪外觀有無裂紋、踏面剝落、壓陷等,以及兩邊主、被動輪的直徑大小、同位度、垂直度。 車輪的水平偏斜,即踏面中心線與軌道的中心線在水平方向上有一個夾角。這時,車輪運行速度V可分解為兩個方向,一個是平行于車輪軌道的Vx,使車體向前運行;一個是垂直于車輪軌道的Vy,使車體產(chǎn)生橫向滑動,導致車輪啃軌。
大車車輪跨度和對角線的偏差都應不大于士7mm;車輪同位差不應超過2mm,從表1中可以看出,車輪同位度超出偏差范圍。
表1 橋機未整改前大車同位度相關測量數(shù)據(jù)
橋機的橋架變形,必將引起車輪的歪斜和跨度大小的變化,從而導致大車運行啃軌。檢查發(fā)現(xiàn),端梁平衡梁與端梁連接間隙過大(50mm躥動量),造成橋機負載運行時,橋架的變形引起車輪的歪斜和跨度的變化。綜合分析:兩臺橋機啃軌主要原因是:大車車輪同位度超差以及運行橋架變形綜合作用引起的。
(1)用千斤頂調(diào)整大車車輪寬度中心線與軌道中心線相吻合。
(2)找兩條平行線作為基準線,用粉線來測量車輪同位度。
(3)將端梁與支座定位塊刨掉,用M20螺桿人為將臺車車輪調(diào)成內(nèi)八,數(shù)據(jù)如表2。
(4)將端梁平衡梁用千斤頂頂?shù)蕉肆褐行?,再焊定位塊固定,隨后將上下游側(cè)臺車組上的車輪同位度調(diào)成一條直線。
表2 刨掉定位塊后車輪同位度測量數(shù)據(jù)
(5)取掉大車所有水平滾動輪,多次嘗試來回試動行,調(diào)整臺車同位度最終將橋機調(diào)整到不啃軌狀態(tài)。
(6)經(jīng)過試運行合格后,再把端梁與支座定位塊焊上,水平輪重新裝上。
(7)經(jīng)過一段試運行,重新校核各相關尺寸如表3,本次啃軌處理是成功的,另一臺按同樣方法進行處理。
表3 重新校核的相關尺寸
通過以上對橋機調(diào)整,發(fā)現(xiàn)橋機啃軌的根本原因為:大車車輪同位度超差以及端梁平衡梁與端梁連接間隙過大(50mm躥動量),橋機運行過程中走S曲線,兩根主梁產(chǎn)生平行四邊形狀態(tài),從而使水平導向輪與軌道硬摩擦,水平輪磨損后,大車輪輪緣與軌道繼續(xù)啃軌;還有水平導向輪布置過于密集;水平導向輪應該設計成偏心軸形式,有調(diào)節(jié)余量,設計為固定形式焊接,焊接過程中肯定有誤差,造成現(xiàn)場水平輪磨損程度不一致。
產(chǎn)生軌道啃軌原因很多,有的是單一因素影響,有的是幾個因素同時作用綜合造成。采用分析法分析造成“啃軌”的主要原因,這樣處理起來就事半功倍。新投入機械設備,特別是地下廠房,粉塵多、噪音大,設備使用頻繁,一定要加強日常維護管理。