李茂清
(同煤集團馬脊梁礦,山西大同 037000)
采煤機的液壓系統(tǒng)大多采用了開式回路,由于受到結(jié)構(gòu)的約束,其油箱不應(yīng)過大,為了對油溫加以控制,避免其出現(xiàn)過高現(xiàn)象,一般會運用強制冷卻的方法,在主回油路中與油箱油口相接近的部位安裝冷卻器,利用冷卻水來發(fā)散出油液的熱量。采煤機在礦井中的工況較為惡劣,現(xiàn)存的冷卻器存在較高的故障率,在某些礦區(qū)會頻繁損壞,并且不斷發(fā)生內(nèi)部泄漏問題,對機組的穩(wěn)定運行及礦井的安全生產(chǎn)造成了極大的影響。因此,本文針對采煤機回油冷卻器產(chǎn)生的故障進行改良設(shè)計[1]。
原采煤機所采用的回油冷卻器一般為翅板式或全釬焊式,以不銹鋼為材質(zhì),其耐壓的壓力為3 MPa。存在的關(guān)鍵故障就是內(nèi)部泄漏,經(jīng)過相關(guān)分析,該冷卻器故障頻繁發(fā)生的原因如下。
(1)受到大流量的沖擊,翅板間存在的阻力持續(xù)增加、采煤機搖臂降低時,一些調(diào)高油缸的無桿腔可以達到80 L/min的回油流量,翅板間產(chǎn)生了較大的回油阻力,處于大流量及大壓力的沖擊下,翅片出現(xiàn)變形,甚至裂縫出現(xiàn)爆裂問題。
(2)翅板式焊接結(jié)構(gòu)不具有較強的抗振性,礦井中的工況較為惡劣,冷卻器也會因采煤機運行而出現(xiàn)嚴重的振動現(xiàn)象,導(dǎo)致該結(jié)構(gòu)的焊縫出現(xiàn)松動,不具有較高的強度,進而導(dǎo)致翅板之間出現(xiàn)串漏問題。
(3)水或油液的污染物質(zhì)將會導(dǎo)致流道出現(xiàn)堵塞,而翅板式結(jié)構(gòu)的流道會隨著壓降的突然降低而不斷變小,如果介質(zhì)受到污染,極易因堵塞問題而導(dǎo)致壓降增加,導(dǎo)致冷卻器受損,并且極大增加清洗及維護的難度。
(4)礦井不具有較好的水質(zhì),內(nèi)部的腐蝕點出現(xiàn)泄漏。由于礦井水質(zhì)較差,特別是水溫過高的狀況,翅板的隔板及翅片都不具有較大的厚度,腐蝕之后其內(nèi)部極易出現(xiàn)泄漏,無法修補。冷卻器在損壞之后,其結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出蜂窩式,出現(xiàn)了腐蝕點泄漏的問題[2]。
處于采煤機惡劣的工況下,翅板式結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致故障頻繁發(fā)生的關(guān)鍵因素。因此應(yīng)當(dāng)設(shè)計出一個可以滿足采煤機使用的新型冷卻器。其設(shè)計原則如下。
(1)可靠性第一。盡管翅板式冷卻器具有緊湊的結(jié)構(gòu)及較好的性能,但是在使用的過程中不斷出現(xiàn)損壞問題,導(dǎo)致其出現(xiàn)較大的損失,采煤機的工況較為惡劣,因此在設(shè)計及選型的時候應(yīng)當(dāng)以可靠性為前提。
(2)冷卻效果應(yīng)當(dāng)以可以實現(xiàn)調(diào)高系統(tǒng)的溫控要求為基準。所涉及的采煤機回油未產(chǎn)生背壓損失,發(fā)熱量較小,對于冷卻器也沒有提出較高的要求,不需要選擇翅板式冷卻器。
(3)成本更低,性價比較高。
(4)新產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)與原有產(chǎn)品保持相同的安裝尺寸,互換性不受到影響[3]。
為了增強穩(wěn)定性,設(shè)計了殼管式冷卻器,如圖1所示,
圖1 殼管式冷卻器結(jié)構(gòu)
其特征為:
(1)冷卻器的結(jié)構(gòu)為殼管式,其構(gòu)造較為簡單,利于維修,蛇形管可以直接設(shè)置在油液的容器內(nèi),冷卻水在經(jīng)過管道時會消散出一部分熱量,其加工工藝較為簡單,成本較低;
(2)蛇形管大多以紫銅為材質(zhì),具有較好的散熱性、抗腐性,可以承載高壓;
(3)焊接的部位較少,并且增強了焊接的強度與抗振的性能,可以實現(xiàn)采煤機提出的各個要求,內(nèi)筒的作用在于支撐蛇形管,避免出現(xiàn)松動;
(4)冷卻水在經(jīng)過蛇形管的時候,油液與冷卻水出現(xiàn)逆向流動,提高流動速度;
(5)在設(shè)計結(jié)構(gòu)的過程中,盡量使冷卻水與油液保持流動,以提高熱量傳導(dǎo)的水平;筒體與水管之間的間隙及各個管體之間的間隙都較小,可以確保油液的流動方向始終沿著水管螺旋線的方向,以有效散熱[4]。
當(dāng)液壓系統(tǒng)長期處于工作狀態(tài)時,為了不增加系統(tǒng)的溫升,必須確保系統(tǒng)熱量得到徹底發(fā)散,即冷卻器的冷卻功率為:
式中:H為系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)熱功率,W;H1為油箱產(chǎn)生的散熱功率,W。
假設(shè)液壓體系始終處于調(diào)高狀態(tài),根據(jù)調(diào)高的實際壓力及流量來進行計算可知,冷卻器產(chǎn)生的功率H2應(yīng)不小于1 155 W。
油與水之間存在的溫度差為:
式中:t1和t2分別為液壓油進口、出口的溫度,K;t1′和t2′分別為冷卻水進口、出口的溫度,K;A 為散熱的面積,mm2;k為冷卻器的傳熱系數(shù),將蛇形管的冷卻水定為k =175 W/(m·K)。
根據(jù)式(2)、(3)可以計算出新型冷卻器LQW138 的運行功率,其數(shù)值為1 500 W,與散熱的相關(guān)要求相吻合[5]。
處于相應(yīng)的冷卻水流量之下(其流速維持在1 ~1.2 m/s),冷卻器產(chǎn)生的壓力損失應(yīng)當(dāng)?shù)陀?.2 MPa。
水管兩端壓降:
式中:v為管內(nèi)液體的速度,m/s;d 為管道的內(nèi)徑,mm;l為螺旋水管的展開長度,m。
對于黏性、雷諾系數(shù)Re 及管壁的粗糙程度等不加以考慮,利用式(4)來計算出Δp,其數(shù)值為0.046 MPa,與設(shè)計要求相吻合[6]。
在進入主機之前,對其開展有效的出廠檢驗如下。
(1)耐壓試驗
焊接完成之后必須開展耐壓試驗,分別對冷卻水管及承壓殼體進行相應(yīng)的打壓,其壓力的試驗值為5 MPa,維持10 min,各個焊接縫及接口不存在滲漏問題[7]。
(2)通油(水)試驗
筒體內(nèi)通油,對其進口及出口(M30)的壓降進行測量;冷卻管內(nèi)通水,對其進口及出口(M22)的壓降進行測量,確保其壓降數(shù)值小于0.2 MPa。
第一次驗證:對于以往頻發(fā)故障的某個礦區(qū),采煤機進行了新型冷卻器的質(zhì)量追蹤與改良,經(jīng)過180 d 的實際驗證之后,該冷卻器并未產(chǎn)生故障,運行具備較高的穩(wěn)定性,油箱中油液存在的溫度可以滿足正常的使用條件,其溫度必須低于55 ℃,具有較好的散熱性[8]。
目前已經(jīng)在多個系列的大型采煤機和多個礦區(qū)中得到廣泛運用,新型冷卻器的應(yīng)用極大改善了采煤機液壓體系存在的問題,增強了機組運行的穩(wěn)定性,減少了生產(chǎn)的成本。
總之,新設(shè)計的采煤機回油冷卻器,在經(jīng)過多次耐壓試驗以及通油(水)試驗后,發(fā)現(xiàn)其各項性能都符合使用需求,且經(jīng)采煤機長期實際安裝應(yīng)用,該冷卻器冷卻效果良好,運行穩(wěn)定,能很好地降低采煤機油箱中的油液溫度,該種新型采煤機回油冷卻器具有一定的推廣應(yīng)用價值。