吳孝平
(云南云天化無損檢測有限公司,云南 昆明 650011)
殼牌煤制氣技術(shù)在化工生產(chǎn)已得到非常廣泛的應(yīng)用。然而,裝置設(shè)備的損傷機理仍在經(jīng)驗摸索中。某公司汽化裝置設(shè)備調(diào)和循環(huán)水過濾器S-1302在安裝投用后不久即發(fā)生了封頭側(cè)焊縫熱影響區(qū)開裂泄漏,裝置生產(chǎn)被迫停產(chǎn)處理的事故。
事故設(shè)備由湖北五環(huán)科技股份有限公司設(shè)計,西安亞劍石化設(shè)備有限公司制造,西安寶德粉末冶金有限公司監(jiān)制,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 事故設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖
其工藝流程是循環(huán)水從調(diào)和水泵P-1304出來經(jīng)加熱器E-1308加熱至210℃進入該過濾器S-1302,經(jīng)過濾去除機械雜質(zhì)后進入汽化爐的四個煤燒嘴水夾套冷卻汽化爐煤燒嘴,從水夾套出來的水再返回到調(diào)和水泵P-1304入口,形成一個水循環(huán)。循環(huán)過程損耗的冷卻水由鍋爐給水系統(tǒng)再予補給。
設(shè)備設(shè)計壓力7.0 MPa,設(shè)計溫度250℃,材質(zhì)06Cr19Ni10(304鋼),規(guī)格Φ700×24mm,容積0.81m3,工作壓力6.22MPa,工作溫度210℃。
制造時,封頭冷加工成形,用30mm代替,封頭與筒體組裝連接焊接時,B1焊縫有4處存在返修,返修后按JB/T47013.2-2005射線檢測,合格驗收。
設(shè)備投入使用后未曾出現(xiàn)過超溫、超壓,未進行過修理改造。
1.3.1 宏觀檢驗
宏觀檢驗除外觀有泄漏痕跡外,無明顯內(nèi)外部沖刷減薄和變形,容器結(jié)構(gòu)和幾何尺寸與設(shè)計圖樣相符。
1.3.2 壁厚測量
超聲波測量封頭和筒體壁厚均無明顯減薄,最大厚度29.5mm,最小28.7mm,經(jīng)強度校核計算滿足設(shè)計使用條件。
1.3.3 無損檢測
滲透檢測容器內(nèi)壁表面,在封頭內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)B1焊縫附近存在6條裂紋,最長150mm、最短45mm,見圖2。裂紋均出現(xiàn)在封頭一側(cè)有焊縫返修痕跡的熱影響區(qū),沿焊縫走向、有開叉有分枝、部分貫穿封頭直邊壁厚。
圖2 封頭內(nèi)壁B1焊縫附近裂紋示意圖
1.3.4 材質(zhì)分析
光譜分析封頭材質(zhì),組分符合06Cr19Ni10標準成份;金相檢驗主要為穿晶裂紋、部分有沿晶;在封頭直邊段還伴隨有非常強的鐵磁性。
1.3.5 硬度與鐵素體測定
測得封頭直邊硬度632HL(357HB)、焊縫427HL(162HB)、圓筒體 471HL(195HB);封頭直邊鐵素體35.8%、封頭頂端0.41%。硬度和鐵素體均沿封頭頂端向直邊逐步增高,差異較大,詳見圖3。
圖3 封頭鐵素體分布示意圖
1.3.6 水質(zhì)分析
因設(shè)備處于停車,沒有運行循環(huán)水供檢測,僅查閱到之前鍋爐給水取樣分析報告,其中氯離子約在 0.08mg/L、溶解氧 5.0μg/L、N2H44.0μg/L、鈉離子5.0μg/L、電導(dǎo)率 20μs/cm、pH值 9.4左右運行,指標均在工廠操作標準控制范圍。
06Cr19Ni10正常組織為奧氏體,無磁性,標準硬度≤201HBW。
本容器封頭在冷加工成型制作中,受機械冷擠壓發(fā)生塑性形變、晶格位錯,部分非穩(wěn)定奧氏體發(fā)生相變成馬氏體,出現(xiàn)硬化。因直邊受到的冷擠壓遠大于封頭頂端,從而直邊硬度和磁場強度遠高于頂端和過渡區(qū)。
據(jù)資料報導(dǎo) “奧氏體不銹鋼形變馬氏體,其磁場強度 (H)與馬氏體的含量 (MC)存在有H=-1.53666+1.42423MC的關(guān)系,馬氏體轉(zhuǎn)變量(f)與鐵素體測量值 (x)存在著f=1.67x+1.48的關(guān)系”;即馬氏體越多,硬度越高,磁場強度越大;馬氏體越多,鐵素體測出值越大。
從無損檢測圖2的裂紋特征、開裂材質(zhì)的金相檢驗、以及設(shè)備使用環(huán)境工況綜合分析得出裂紋為奧氏體不銹鋼應(yīng)力腐蝕開裂。
奧氏體不銹鋼在含有氯離子的溶液中,因氯離子半徑小,穿透鈍化膜的能力強,電負性又很大,在有拉應(yīng)力的作用下,鈍化膜遭到破壞產(chǎn)生裂紋。特別是在殘余應(yīng)力與工作應(yīng)力疊加后,處于高應(yīng)力區(qū)域的薄弱部位首先產(chǎn)生裂紋,并在裂紋區(qū)域伴隨形成腐蝕電池的陽極。在溶解氧的作用下,電化學(xué)腐蝕連續(xù)不斷的進行,裂紋縫隙內(nèi)氯離子不斷產(chǎn)生濃縮。裂紋尖端氯離子濃度越來越高,腐蝕速度越來越快,裂紋迅速得到擴展,最終導(dǎo)致材料破裂、介質(zhì)泄漏。
2.2.1 拉應(yīng)力的產(chǎn)生
產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂的拉應(yīng)力主要來自封頭冷成型加工和焊接的殘余應(yīng)力,以及工作載荷的作用力和結(jié)構(gòu)不連續(xù)應(yīng)力、熱應(yīng)力等,裝置生產(chǎn)時設(shè)備受到這些應(yīng)力的疊加組合應(yīng)力作用。
2.2.2 氯離子來源
該設(shè)備工作介質(zhì)為調(diào)和循環(huán)水,循環(huán)水由鍋爐給水供給,鍋爐給水中含有一定量的氯離子Cl-。雖然從取樣分析的報告中氯離子0.08mg/L并未達到發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂的有害程度,但氯離子半徑小,電負性大,不易揮發(fā)、不易析出,吸附在不銹鋼表面,使不銹鋼鈍化膜遭到破壞,產(chǎn)生裂紋,形成腐蝕電池,連續(xù)不斷的電化學(xué)腐蝕,在裂紋縫隙尖端氯離子濃縮、腐蝕加劇,裂紋得到快速擴展。
據(jù)資料介紹:氯化物應(yīng)力腐蝕開裂一般在30×10-6以上,但少數(shù)比較敏感的材料,如304鋼可能幾個10-6甚至更低的濃度就會腐蝕開裂。
裝置需盡快恢復(fù)生產(chǎn),但設(shè)備因受到應(yīng)力腐蝕,其材料性能已不能恢復(fù),故而采取邊修復(fù)受損設(shè)備邊訂購新設(shè)備的處理,在設(shè)備修復(fù)后的使用采取監(jiān)控運行處理。新訂購的設(shè)備補充了封頭成形后恢復(fù)材料性能的固溶處理,組裝焊接嚴格控制焊接工藝規(guī)程、控制線能量、控制層間溫度、先焊外面后焊里面減少內(nèi)壁焊縫重復(fù)加熱、焊后快速冷水冷卻、減少或避免焊縫返修次數(shù)、降低焊接殘余應(yīng)力等的技術(shù)處理。
新設(shè)備投用一年后曾進行首次開罐檢驗,現(xiàn)已使用了四年多,進行了再次開罐檢驗,均未發(fā)現(xiàn)有裂紋缺陷的生成。
應(yīng)力腐蝕破裂通常在工作載荷遠遠低于材料抗拉強度、工作介質(zhì)腐蝕性很輕微、設(shè)備沒有變形、沒有任何征兆間突然發(fā)生破裂,其往往被疏于防范,釀成事故。故此,應(yīng)力腐蝕環(huán)境下使用的壓力容器應(yīng)該必須有預(yù)防措施,并且其預(yù)防措施必須前置到設(shè)計、制造階段。發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂有三個必須條件即敏感的金屬材料、拉應(yīng)力和腐蝕介質(zhì)同時存在。材料由設(shè)計選定,應(yīng)力由設(shè)計結(jié)構(gòu)和制造方法、制造工藝產(chǎn)生,腐蝕介質(zhì)由使用設(shè)備生產(chǎn)工藝所決定。
所以,應(yīng)力腐蝕環(huán)境下使用的壓力容器應(yīng)將應(yīng)力腐蝕開裂預(yù)防前置于設(shè)計、制造。在設(shè)計前充分考慮壓力容器在使用中可能出現(xiàn)的損傷及失效模式,選用合適的耐蝕材料、設(shè)計出低應(yīng)力水平的結(jié)構(gòu),規(guī)定制造、提出措施要求;制造按設(shè)計規(guī)定完善制造工藝、控制加工工藝、規(guī)范焊接和熱處理操作,制造出材料性能不降低、殘余應(yīng)力不高的合格產(chǎn)品。在壓力容器使用中加強工藝指標控制、減少波動,定時分析腐蝕組分成分,加強檢查,定期開蓋檢驗,及早發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除。
不銹鋼壓力容器的應(yīng)力腐蝕破壞一般是在沒有任何明顯變形、沒有任何征兆的情況下突然發(fā)生的破壞,其帶來的社會影響極大,預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)及時消除是遏制事故、減少事故的有效措施。
為避免和減少應(yīng)力腐蝕破壞事故發(fā)生,保護人民生命和財產(chǎn)安全,促進經(jīng)濟社會發(fā)展,對此起事故原因分析后,本人認為壓力容器應(yīng)力腐蝕開裂的預(yù)防有必要前置于設(shè)計、制造,其對化工企業(yè)安全生產(chǎn)具有極其重要的作用。