熊 佩
(中國石化華北油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006)
水平井注水具有注水井段長、波及效率高、注 入壓力低、注入量大等優(yōu)勢,該技術(shù)在國內(nèi)外油田都取得了一定的效果[1–4]。目前,水平井注水主要采用籠統(tǒng)注水方式,但水平段上的儲層滲透率差異會導(dǎo)致高滲段超注與低滲段欠注,壓力剖面推進不均勻?qū)е聦?yīng)油井過早水淹[5],注水有效期短,嚴重影響水平井的均衡注水開發(fā)效果。
針對水平井籠統(tǒng)注水存在的問題,勝利油田研發(fā)了3 段集成注水管柱,采用連續(xù)管進行測試,實現(xiàn)了高效測調(diào)[6],但兩段分注時不能保護直井段套管。吉林油田研發(fā)了水平井井下分注工藝管柱,采用連續(xù)管實現(xiàn)水嘴更換和測試調(diào)配工藝,可分4段分注,但投配水嘴具有一定難度[5]。
為了提高分段注水的密封可靠性、測調(diào)效率和解封成功率[6],本文研制了多級多段分注工藝管柱和水平井無線測調(diào)技術(shù),并在紅河油田[7]進行了現(xiàn)場試驗,該技術(shù)可實現(xiàn)水平井分段流量自動測調(diào)及生產(chǎn)參數(shù)實時錄取與存儲,對致密油油藏注水開發(fā)具有重要意義。
為了實現(xiàn)水平段的分段注水,在注水管柱設(shè)計時,一般采用多個封隔器注水管柱。假設(shè)注水管柱一共有n個封隔器,除去最后一個封隔器,則該注水管柱總共有n-1個中間封隔器[8]。
1.1.1 兩個封隔器之間管柱形變量和力的計算
假設(shè)A封隔器為水平井的尾端,B封隔器為水平段的前段,確定封隔器A、B之間管柱的形變量與力的變化相當于單一或復(fù)合封隔器的情況。封隔器之間管柱所承受的軸向應(yīng)力與徑向應(yīng)力關(guān)系如下:
式中:F為螺旋彎曲力,kN;FA為封隔器A處的作用力,kN;FB為封隔器B處的作用力,kN。
由于實際注水過程中管柱所含井下工具非常復(fù)雜,因此在管柱受力分析時,可采用復(fù)合管柱結(jié)構(gòu)跟多級封隔器管柱類似的方法。
水平井分注管柱由地面無線控制設(shè)備、智能配水器、注水封隔器等組成(圖1)。
水平井分注管柱耐溫可達120 ℃,耐壓25 MPa,適用于套管外徑為139.7 mm的注水開發(fā)水平井;無線測調(diào)分段數(shù)不超過5段,壓力精度0.3%,流量精度0.5%。
圖1 套管固井完井水平井分段注水管柱
管柱中水平段的密封可靠性主要由注水封隔器和智能配水器來實現(xiàn)。常規(guī)多級注水封隔器是通過管柱上提同時解封的,解封負荷成倍增加(在直井中經(jīng)常出現(xiàn)3級封隔器負荷達到20 t以上),加上水平井的原因,修井機的上提負荷只能部分傳遞到井下工具,多級注水管柱可能會出現(xiàn)遇卡的情況。為此,針對水平井多段注水管柱,設(shè)計了 Y341–114逐級解封可洗井注水封隔器(圖2)。
管柱中注入水的分流主要是通過智能配水器來實現(xiàn),具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。智能配水器記錄井下注水狀態(tài),可實時監(jiān)控井底流量、壓力、溫度,電腦操作平臺可根據(jù)需要隨時調(diào)節(jié)控制井下各水嘴出水量。系統(tǒng)可實現(xiàn)注水井的分層測調(diào)、管理和動態(tài)監(jiān)測。
2.3.1 坐封與驗封
圖2 Y341-114逐級解封可洗井注水封隔器結(jié)構(gòu)
圖3 智能配水器工作筒結(jié)構(gòu)
從油管中心加壓,液壓從中心管進入坐封機構(gòu),推動坐封機構(gòu)的活塞向上,將液壓力傳遞到密封機構(gòu),壓縮密封件(膠筒)與套管接觸。當液壓達到8~10 MPa時,密封件與套管間的接觸應(yīng)力達到密封條件,實現(xiàn)段間封隔。在活塞上行的過程中,鎖緊機構(gòu)同步運動,完成鎖緊動作,防止泄壓后密封機構(gòu)回退失效,完成坐封。
地面發(fā)送指令,無線控制中間段智能開關(guān)器開啟,上下段的智能開關(guān)器關(guān)閉后,對中間段升壓。然后發(fā)送檢測地層壓力的指令,即可檢測到上下段地層壓力是否有壓力波動,如果壓力波動,則封隔器失效;反之封隔器密封良好。
2.3.2 注水與測試調(diào)配
地面無線控制開啟被測段,關(guān)閉其他段的智能開關(guān)器,逐步提高注入壓力,記錄各個壓力點上的注入量。根據(jù)壓力和流量的對應(yīng)關(guān)系,可繪出吸水指示曲線,算出吸水指數(shù)。根據(jù)吸水指數(shù),地面無線控制智能配水器的水嘴開度,使各段達到配注,監(jiān)測注入壓力和流量并存儲信息。
注水時,地面閥組關(guān)閉一段時間,注水壓力下降,形成“0”的二進制編碼;再打開一段時間,注入壓力又上升,形成“1”的二進制編碼。井下智能配水器也可關(guān)閉和打開水嘴,同樣產(chǎn)生“0”和“1”的二進制壓力波。通過壓力波的形式,實現(xiàn)了地面設(shè)備和井下設(shè)備的無線數(shù)據(jù)傳輸。
2.3.3 反洗井
需要反洗井時,從油套環(huán)空進入的洗井液,能推開反洗活塞,將封隔器的反洗通道打開,洗井液流經(jīng)封隔器、底部球座,再從油管內(nèi)返出,從而將油套環(huán)空的機雜、近井地帶的堵塞物、油管內(nèi)的結(jié)垢等洗出。
2.3.4 解封
需要解封時,上提油管帶動封隔器的中心管,中心管帶動釋放套上行,與指形爪接觸后使指形爪內(nèi)收。解除指形爪與鎖套的咬合,依靠膠套的回彈力,推動鎖套下行,實現(xiàn)解封(圖4)。
圖4 封隔器鎖緊、解鎖機構(gòu)
逐級解封隔器的設(shè)計是在不改變常規(guī)成熟的密封結(jié)構(gòu)的情況下,在解封方式上進行改進。將釋放套設(shè)計為可調(diào)整位置的方式。管柱中每級封隔器裝配的釋放套位置不同,解封行程也就不同。行程短的先解封,行程長的后解封。從上至下,各級封隔器逐漸增大解封距,那么解封順序也是從上至下解封,從而實現(xiàn)逐級解封(圖5)。
圖5 逐級解封原理
A井為紅河油田一口注水水平井,于 2014年完鉆,2015年轉(zhuǎn)注。該井完鉆井深2 905 m,水平段長692 m(2 213~2 905 m),為二級井身結(jié)構(gòu),采用φ139.7 mm生產(chǎn)套管固井完井,可鉆橋塞分6段壓裂。A井層段非均質(zhì)性嚴重,孔隙度、油層厚度以及儲層發(fā)育等都存在較大層間差異,前期采用籠統(tǒng)注水。從前期的吸水剖面測試情況看,水平段吸水嚴重不均,在3 MPa壓力及產(chǎn)液量150 m3/d情況下,水平段兩端吸水(相對吸水質(zhì)量分數(shù)分別為35.33%、15.33%),中間段不吸水,不能滿足均衡注水的要求,因此需要進行分注[9–14],實現(xiàn)均衡注入。
綜合考慮A井水平段的分層密封可靠性以及測試準確、簡便、高效原則,采用多級多段分注管柱,于2019年6月順利實施多級多段分注管柱,管柱結(jié)構(gòu)自下而上采用導(dǎo)錐絲堵+水平井單向閥+智能配水器 3#+扶正器+Y341–114注水封隔器+拉脫式安全接頭+智能配水器 2#+扶正器+Y341–114注水封隔器+安全接頭+智能配水器1#。
先對A井進行籠統(tǒng)注水,在全井吸水穩(wěn)定且壓力上升后,再進行分層流量測調(diào)。測試前分別將流量計在內(nèi)徑62 mm和內(nèi)徑44 mm管內(nèi)進行標定,將得到的數(shù)據(jù)進行地面回放。依據(jù)測試繪制的分層指示曲線,1#層實注19.5 m3/d(配20.0 m3/d),2#層實注10.5 m3/d(配10.0 m3/d),3#層實注19.5 m3/d(配20.0 m3/d),均滿足配注要求。
水平井A井實施多級多段分注管柱注水2個月,其仍密封可靠、注水有效,分層流量偏差仍小于3%,提高了水平井分段注水的有效率。該井對應(yīng)的油井生產(chǎn)效果明顯改善,日產(chǎn)油由實施前1.2 t上升至3.0 t,含水由89.6%下降至77.5%,水驅(qū)效果顯著。
(1)水平井多級多段分注管柱采用多級封隔器和無線測調(diào)結(jié)構(gòu),解決了水平井分段注水密封可靠性差、測試效率低和測試成功率低的技術(shù)難題,適用于儲層非均質(zhì)性嚴重的水平井分段均衡注水。
(2)多級封隔器具有反洗機構(gòu),延長了注水管柱的有效期。
(3)無線測調(diào)技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用能降低測調(diào)難度,測調(diào)不需要現(xiàn)場作業(yè),保障井場安全可靠,降低了作業(yè)成本。