李志東
(中國(guó)石油大慶石化公司化工一廠,黑龍江大慶163714)
某公司E1 裝置裂解爐原為16W 型的輻射爐管,共4程,在17 t/h投料量時(shí),停留時(shí)間在0.36 s以上,停留時(shí)間直接影響輻射爐管的選擇性和烯烴收率。將裂解裝置的EF-111B 爐由原“16W”型爐管改為“48U”型爐管,在降低停留時(shí)間,提高乙烯、丙烯收率的同時(shí),實(shí)現(xiàn)降低裝置能耗物耗的目的。
在對(duì)裂解爐輻射段爐管改造過(guò)程中,EF-111B爐輻射段爐膛幾何尺寸不作改動(dòng),將爐管由“16W”型改為“48U”型,每組由6個(gè)U型爐管組成,全爐共有8組U型爐管。其中第1程爐管的進(jìn)口設(shè)文氏管流量分配器,全爐設(shè)48個(gè)文氏管,以保證每組爐管進(jìn)料均勻。第2 程爐管每3 根集合后由裂解爐頂引出,兩兩合并進(jìn)入原裝置第1 急冷鍋爐(USX),即每6個(gè)U型爐管合并后進(jìn)1臺(tái)第1急冷鍋爐。
設(shè)計(jì)原料有管輸輕烴(占88.8%)和紅壓深冷輕烴(占11.2%),其組成見(jiàn)表1、2。
表1 管輸輕烴的組成/%
表2 紅壓深冷輕烴的組成/%
采用U型爐管時(shí)輻射爐管工藝參數(shù)見(jiàn)表3。
在裂解爐輻射段爐管改造后,車(chē)間及時(shí)進(jìn)行裂解爐的標(biāo)定,確定操作參數(shù)及裂解氣樣品。
管輸輕烴原料平均值見(jiàn)表4,深冷輕烴原料平均值見(jiàn)表5。
從表4 可以看出,正構(gòu)烷烴較設(shè)計(jì)值偏低,異構(gòu)烷烴較設(shè)計(jì)值高,從這兩項(xiàng)影響乙烯收率的主要組成看,乙烯收率會(huì)相對(duì)降低。
表3 EF-111B輻射爐管工藝參數(shù)
表4 管輸輕烴原料平均值/%
表5 深冷輕烴原料平均值/%
從表6 可以看出,正構(gòu)烷烴與設(shè)計(jì)值基本相當(dāng),異構(gòu)烷烴較設(shè)計(jì)值略低,從這2 項(xiàng)影響乙烯收率的主要組成看,乙烯收率與設(shè)計(jì)值相當(dāng)。
EF-111B大慶化工研究中心分析報(bào)告見(jiàn)表6。
表6 EF-111B大慶化工研究中心分析報(bào)告單
采用與改造前同等爐型同等操作條件的EF-111A爐進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)表7。
表7 改造前后EF-111爐對(duì)比
裂解氣數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)圖1。
圖1 裂解氣數(shù)據(jù)對(duì)比
從標(biāo)定考核期間的裂解氣組成分析結(jié)果看,相比同爐型同操作條件下的EF-111A 爐,乙烯收率提高了0.73%,丙烯收率提高了0.63%,說(shuō)明“48U”型輻射爐管的乙烯、丙烯收率較改造前均有所提高。
在同等操作條件下,與“16W”爐型的EF-111A爐進(jìn)行平均值運(yùn)行對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)表8。
表8 與EF-111A爐進(jìn)行平均值運(yùn)行對(duì)比
從表9數(shù)據(jù)可以看出,在投料量與COT相同的情況下,燃料氣量降低了0.26 t/h,產(chǎn)汽率幾無(wú)變化;在氧含量降低0.19%的情況下,排煙溫度略有降低。
更換為“48U”爐管后,燃料氣量略有降低,是基于氧含量相比略有降低的情況下得出的結(jié)論,根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),即便在氧含量相同的情況下,燃料氣消耗量相當(dāng),運(yùn)行周期與改造前相比約55 d 的情況下,乙丙烯收率確較改造前有所提高。