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        量子管通環(huán)在瓦斯抽采泵站的應(yīng)用

        2020-08-21 04:45:58張偉偉
        機(jī)械管理開發(fā) 2020年8期
        關(guān)鍵詞:環(huán)式除垢真空泵

        張偉偉

        (西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司通風(fēng)處, 山西 太原 030025)

        引言

        長期以來,使用循環(huán)水系統(tǒng)的礦井瓦斯抽采泵站,由于循環(huán)水水質(zhì)較硬,即使加入軟化水藥劑、使用軟化水裝置,水環(huán)式真空泵泵體、配套電機(jī)水冷裝置管網(wǎng)結(jié)垢及管路腐蝕現(xiàn)象仍然存在,影響泵的運(yùn)行效率及安全。因此,如何有效除垢,改善循環(huán)水水質(zhì),同時兼顧安全、經(jīng)濟(jì)、便利因素,成為馬蘭礦瓦斯抽采泵站管理的一項重點(diǎn)工作。

        1 現(xiàn)場概況

        馬蘭礦建有南一地面瓦斯抽采泵站一座,高濃系統(tǒng)于2005年年底建成并試運(yùn)轉(zhuǎn),安裝1臺2BEC-72和2臺2BEC-62型水環(huán)式真空泵,分別配套630 kW、400 kW電機(jī);低濃系統(tǒng)于2013年10月底建成并試運(yùn)行,安裝兩臺2BEC-100型水環(huán)式真空泵,配套1 120 kW電機(jī)。為節(jié)約用水,泵站建有循環(huán)水倉,對水環(huán)真空泵及配套電機(jī)進(jìn)行供水和冷卻。

        隨著水環(huán)式真空泵的運(yùn)行,為降低水溫、水質(zhì)、相互反應(yīng)等導(dǎo)致的結(jié)垢,馬蘭礦采用注入藥劑、更換水倉用水、定期拆泵進(jìn)行清洗等措施,但仍不可避免地出現(xiàn)氣水分離器出水口結(jié)垢明顯,循環(huán)水倉入水口有垢體、鐵銹流出,電機(jī)水冷管路內(nèi)壁有鐵銹層、管壁變薄(如圖1所示),水環(huán)式真空泵使用一段時間后吸氣量下降、真空度降低,甚至?xí)r間稍長,循環(huán)水倉水體渾濁、表面漂浮菌藻微生物等現(xiàn)象。措施的效果有限,難以維持長久,同時頻繁注入藥劑、拆開泵體清洗(結(jié)垢現(xiàn)象如圖2所示)成本較高,尤其是拆泵清洗耗工耗時,且敲打葉輪等易導(dǎo)致泵的使用壽命下降[1]。

        2 解決方案

        2.1 結(jié)垢原因分析

        水進(jìn)入真空泵后,隨著葉輪轉(zhuǎn)動在泵體內(nèi)形成水環(huán)做功、發(fā)熱,使溶解在水中的碳酸鹽分解,析出難溶于水的沉淀并結(jié)成水垢;循環(huán)水中原本溶解度較大的鹽類,在真空泵運(yùn)行過程中和其他鹽類發(fā)生反應(yīng),形成難溶物質(zhì)而結(jié)成水垢;受轉(zhuǎn)子離心力作用,水內(nèi)雜質(zhì)易在轉(zhuǎn)子、泵體上沉積,形成一種致密的垢層。隨著真空泵結(jié)垢開始,泵體內(nèi)水的熱傳遞效率逐步下降,進(jìn)一步加快結(jié)垢速度。同樣,被加熱的循環(huán)水析出的沉淀物在水冷管路內(nèi)形成結(jié)垢,而電化學(xué)反應(yīng)的存在導(dǎo)致金屬管壁出現(xiàn)銹蝕幾乎無法避免。

        鑒于當(dāng)前循環(huán)水倉用水不能實現(xiàn)不含雜質(zhì)、水的總硬度為零,結(jié)垢、管道內(nèi)壁銹蝕現(xiàn)象是客觀存在的。而使用軟化藥劑、人工清除結(jié)垢,更多的是緩解此種現(xiàn)象進(jìn)一步加劇的措施,難以實現(xiàn)從源頭的治理。因此,實現(xiàn)較好的泵體、管路除垢與防垢效果,需引入新的工藝、手段。

        圖1 水冷管路內(nèi)銹蝕、結(jié)垢實況

        圖2 水環(huán)式真空泵泵體結(jié)垢實況

        2.2 量子管通環(huán)簡介

        經(jīng)過調(diào)研,市面上的量子管通環(huán)裝置具有除垢、防垢、防腐及水質(zhì)改善功效。

        量子管通環(huán)是德國IAB公司開發(fā)的以硅、鋁為主要成分的生物活性功能材料,是一種能夠在亞原子級穩(wěn)定儲存、記憶及釋放量子信息(超精微振動波,分子振動波,生物信號)的高科技材料,如下頁圖3所示。

        它通過特定設(shè)備測定和儲存水中水垢和鐵銹等相關(guān)物質(zhì)的分子振動波形,并針對性地開發(fā)改變其物理特征的超精微振動波,然后利用激光技術(shù)將這種波儲存于量子管通環(huán)。在量子管通環(huán)安裝于管道上的瞬間,超精微振動波即被持續(xù)恒定地釋放出來,透過管壁傳入水中,并用水作為傳輸和儲存這種振動波的介質(zhì)。水接納這種振動波后按水流方向傳播開去,使管網(wǎng)中每個角落的水都能載上振動波能量,如圖4所示。

        圖3 量子管通環(huán)實物及基本原理示意圖

        圖4 量子管通環(huán)釋放超精微振動波示意圖

        在振動波的作用下,水中相關(guān)離子的振動特性發(fā)生改變,離子間的結(jié)合力減弱,不易結(jié)晶析出;水分子的活性得到極大加強(qiáng),溶解力、滲透力和包含垢的能力增強(qiáng);原有老垢和銹蝕物分子的振動能級及振動幅度不斷增強(qiáng),容易擺脫晶體變軟脫落;激發(fā)水中的氧原子和金屬表面的鐵原子,使其產(chǎn)生特定結(jié)合,在金屬表面形成保護(hù)性氧化層,從根本上實現(xiàn)管路防腐。

        2.3 方案選定

        進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn),量子管通環(huán)在油田石化、冶金鋼鐵、啤酒飲料、食品制藥等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,一定程度上從側(cè)面證明了其應(yīng)用效果。對于礦井瓦斯抽采泵站而言,由于其安裝、使用便捷,無需停泵或拆開管路(安裝如圖5所示),不影響抽采系統(tǒng)運(yùn)行;不用電,符合泵站防爆等級要求;無化學(xué)藥品,不產(chǎn)生污染;自身無需維護(hù)、單次投入使用時間長等特點(diǎn)適合抽采泵站使用并選定試用。

        圖5 量子管通環(huán)安裝示意圖

        量子管通環(huán)為兩個半環(huán),用螺栓連接,被直接安裝于管道外壁,無需切割或打孔,不停系統(tǒng)。

        3 應(yīng)用效果

        確定方案后,馬蘭礦于2013年2月在高濃瓦斯抽采泵循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行試用,將WELLAN2000型量子管通環(huán)安裝到循環(huán)水倉出水管上,如圖6所示。

        經(jīng)過3個月的運(yùn)行,在不使用軟化藥劑的情況下,倉內(nèi)水質(zhì)有明顯改變,水面漂浮菌藻微生物減少,出水口水量穩(wěn)定,入水口無水垢和鐵銹流出[2]。使用半年后,拆開管路查看,管路內(nèi)結(jié)垢體基本消失,管壁銹蝕程度得到了抑制,如圖7所示。

        圖6 量子管通環(huán)現(xiàn)場安裝圖

        圖7 量子管通環(huán)使用半年后管路內(nèi)壁實況

        此時抽采泵的工況流量達(dá)到了267 m3/min,在抽采系統(tǒng)無大的變化的條件下(最大影響為回采工作面抽采距離縮短),抽采量較半年的250 m3/min左右增加了17 m3/min,泵的機(jī)械效率由半年前的71%左右提升到76%左右,同時真空泵進(jìn)氣側(cè)抽采負(fù)壓增加了2~3 kPa。

        從2013年下半年開始,馬蘭礦高濃瓦斯抽采泵循環(huán)水系統(tǒng)停止使用除垢裝置和軟化水藥劑,實現(xiàn)了量子管通環(huán)的替代,并且近6年來未拆泵進(jìn)行清洗,大大節(jié)省了人工、成本。再考慮管路系統(tǒng)結(jié)垢導(dǎo)致的用水、耗電增加,應(yīng)用量子管通環(huán)所帶來的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保效益更大。

        根據(jù)2019年2月抽采報表,礦高濃系統(tǒng)2BEC62水環(huán)真空泵的工況流量在281 m3/min左右,即抽采泵投用超過13年、未拆開清洗超過6年的條件下,泵的機(jī)械效率仍能達(dá)到80%,遠(yuǎn)超其他礦井同等條件下未使用量子管通環(huán)的真空泵的運(yùn)行效率,充分證明了量子管通環(huán)除垢、防垢及改善水質(zhì)解決方案在瓦斯抽采泵站應(yīng)用的合理性、有效性。

        4 結(jié)語

        截至目前,雖然量子管通環(huán)應(yīng)用時間未達(dá)到設(shè)計壽命(不低于15年),后續(xù)的防垢、改善水質(zhì)效果是否會下降,或者徹底失效,暫無從考證。但從當(dāng)前超過6年的運(yùn)行情況來看,綜合人工、藥劑、維護(hù)、能耗、用水、延長管道壽命等因素,在應(yīng)用有效的前提下,費(fèi)用已低于一般除垢、清洗方法。下一步,馬蘭礦南九地面抽采泵站投用時將繼續(xù)應(yīng)用該解決方案。

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