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        天然氣凈化裝置TEG脫水系統(tǒng)鹽沉積問題分析

        2020-08-19 08:05:52崔吉宏李長春盧克超曹振濤李卓彥
        石油與天然氣化工 2020年4期
        關(guān)鍵詞:沸器雜質(zhì)溶劑

        崔吉宏 李長春 盧克超 曹振濤 李卓彥

        1.中石化廣元天然氣凈化有限公司 2.四川中澤油田技術(shù)服務(wù)有限責任公司

        中石化廣元天然氣凈化有限公司元壩凈化廠4套天然氣脫硫裝置采用胺法脫硫(其主要成分為MDEA),脫水單元采用TEG脫水工藝,取得了良好的脫硫脫水凈化效果。自2014年試投產(chǎn)以來,產(chǎn)品氣穩(wěn)定達到GB 17820-2012《天然氣》一類天然氣指標,為“川氣東送”沿線城市供應(yīng)清潔能源提供了堅實的技術(shù)保障[1]。針對元壩天然氣凈化裝置在運行過程中存在脫水再沸器溶劑側(cè)結(jié)垢造成產(chǎn)品天然氣水露點升高的問題進行分析論證,并提出相應(yīng)的解決措施,以保障裝置的安全平穩(wěn)運行。

        1 脫水系統(tǒng)鹽沉積問題表象

        元壩氣田天然氣凈化裝置于2015年5月全面投產(chǎn),隨著裝置的生產(chǎn)運行,脫水單元TEG溶劑呈現(xiàn)出顏色逐步變深的現(xiàn)象。2018年,第二聯(lián)合裝置脫水再沸器換熱效果變差,脫水再生溫度由200 ℃逐步降至165 ℃,TEG貧液再生不合格,導致產(chǎn)品氣水露點升高。經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn),脫水再沸器管束外壁(溶劑側(cè))附著了大量污垢,見圖1。2019年,第一、四聯(lián)合裝置陸續(xù)出現(xiàn)相同問題。換熱效果變差現(xiàn)象的嚴重程度排序為:二聯(lián)合>一聯(lián)合>四聯(lián)合,三聯(lián)合無現(xiàn)象;該順序與TEG溶劑的色狀深淺程度吻合:二聯(lián)合、一聯(lián)合的TEG溶劑顏色最深,為深棕色,四聯(lián)合的TEG溶劑顏色較淺,為淺棕色,三聯(lián)合樣品顏色最淺,為淡黃色透明液體,見圖2。

        2 鹽沉積原因分析

        2.1 TEG溶劑分析

        脫水系統(tǒng)換熱器堵塞、塔板結(jié)垢等問題通常是由于TEG系統(tǒng)本身的污染造成的[2-8],鑒于換熱效果變差現(xiàn)象的嚴重程度與TEG色度變深情況高度吻合,分別取4套聯(lián)合裝置的TEG樣品進行分析檢測,以確定其內(nèi)在聯(lián)系。

        2.1.1TEG溶劑理化性質(zhì)測定

        4套聯(lián)合裝置的TEG溶劑理化性質(zhì)測定結(jié)果見表1,第一、三和四聯(lián)合裝置TEG溶劑的密度相近,黏度差異較大,其中,第二聯(lián)合裝置TEG溶劑的黏度遠大于其他3套聯(lián)合裝置,各裝置TEG黏度大小關(guān)系為二聯(lián)合>一聯(lián)合>四聯(lián)合>三聯(lián)合;而表面張力的大小情況則與黏度相反,二聯(lián)合TEG溶劑的表面張力最小,為43.3 mN/m。

        表1 TEG溶劑理化性質(zhì)TEG樣品密度(25 ℃)/(g·cm-3)黏度(25 ℃)/(mm2·s-1)表面張力(25 ℃)/(mN·m-1)一聯(lián)合1.113 783.2144.3二聯(lián)合1.092 0137.3943.3三聯(lián)合1.118 741.5944.0四聯(lián)合1.110 254.7444.5

        2.1.2TEG溶劑中雜質(zhì)含量測定

        通過紅外光譜和液質(zhì)聯(lián)用分析,ICP-AES對TEG溶劑進行檢測的結(jié)果見表2。

        表2 TEG溶液中雜質(zhì)含量ρ/(mg·L-1)裝置名稱有機雜質(zhì)元素雜質(zhì)MDEANaKCaMgFeSi一聯(lián)合51.0895624718360二聯(lián)合42.236090261216380三聯(lián)合63.4<1079391723320四聯(lián)合53.84882023300

        聯(lián)合裝置TEG中MDEA組分的質(zhì)量濃度依次為三聯(lián)合>四聯(lián)合>一聯(lián)合>二聯(lián)合,這與樣品的色度相反。各樣品雜質(zhì)組分的元素分析結(jié)果與色度和黏度的結(jié)果一致,其中雜質(zhì)含量最高的二聯(lián)合TEG樣品顏色最深且黏度最大,雜質(zhì)含量較低的三聯(lián)合樣品的顏色最淺,黏度最低,表明TEG樣品顏色加深和黏度增加的主要原因之一是Na、K、Ca、Fe、Si等鹽類及其化合物含量較高,而非MDEA溶劑的引入。

        2.2 垢樣組分分析

        表3 二聯(lián)合垢樣組分中陰離子含量離子種類質(zhì)量濃度/(mg·L-1)質(zhì)量分數(shù)/%Cl-19.100.300SO2-441.800.660HCOO-1.680.027CH3COO-4.030.064COO2-24.420.070S2O2-3<0.40<0.006SCN-<0.50<0.008

        表4 二聯(lián)合垢樣中元素含量元素質(zhì)量分數(shù)/%原子分數(shù)/%C3.927.12O31.6843.19Na35.0333.24Mg0.230.21P9.066.38S5.103.47Cl0.560.34K1.430.80Ca0.600.33Cr2.611.09Mn1.350.54Fe8.423.29

        同時,利用紅外光譜及液質(zhì)聯(lián)用分析法進一步測定了垢樣中MDEA和TEG質(zhì)量分數(shù),結(jié)果見表5。TEG的縮合物主要為TEG形成的醇鈉(C6H13O4Na)、三縮四乙二醇PEG-4(C8H18O5),以及PEG-4形成的醇鈉(C8H17O5Na),這些組分可能主要來自于TEG的同系物雜質(zhì)或TEG縮合產(chǎn)物,是TEG更高碳數(shù)的縮合產(chǎn)物及其醇鈉。

        表5 垢樣中TEG和MDEA質(zhì)量分數(shù)組分質(zhì)量分數(shù)/%MDEA13.16TEG15.58TEG縮合產(chǎn)物42.94

        2.3 工業(yè)裝置運行情況分析

        通過分析裝置的歷史運行記錄及故障事件,如表6所列,發(fā)現(xiàn)第一、二、四聯(lián)合裝置均出現(xiàn)過脫硫塔沖塔現(xiàn)象,并有少量脫硫溶劑竄入脫水單元TEG系統(tǒng)中的歷史記錄,且其時間先后順序與出現(xiàn)脫水再沸器鹽沉積的時間先后順序一致,即最先發(fā)生沖塔的裝置也最先出現(xiàn)鹽沉積現(xiàn)象,時間間隔為21~25個月。

        表6 裝置沖塔及發(fā)泡情況裝置沖塔日期鹽沉積日期竄入TEG中的脫硫溶劑量/tTEG中MDEA質(zhì)量濃度/(g·L-1)發(fā)泡頻次/(次·天-1)一聯(lián)合2016-12-032019-02-12551.01~2 二聯(lián)合2015-11-252018-01-15842.20.5三聯(lián)合63.42~3四聯(lián)合2018-07-192020-04-23253.81

        加注阻泡劑越頻繁、發(fā)泡越嚴重的裝置,其TEG溶液中MDEA質(zhì)量濃度越高,而與沖塔竄入TEG中的脫硫溶劑量關(guān)系不大。說明早期沖塔進入TEG系統(tǒng)的MDEA已熱降解消耗,且必定已在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生降解產(chǎn)物[2-4],從分子結(jié)構(gòu)和化驗數(shù)據(jù)分析,MDEA降解產(chǎn)物主要是由C、O元素組成,長期運行的TEG溶液中MDEA含量會對溶劑發(fā)泡產(chǎn)生影響。

        TEG溶劑中的金屬離子含量主要受沖塔時攜帶的脫硫溶劑量的影響。正常運行時裝置中Na、K、Ca、Mg、Si等無機鹽只有上游氣田原料氣攜帶這一條途徑,這部分無機鹽通常大部分被吸收在脫硫單元,少量會隨天然氣攜帶至脫水單元,但發(fā)生沖塔時,脫硫溶劑會攜帶大量水和無機鹽進入脫水系統(tǒng)。

        在無機鹽及有機物等雜質(zhì)存在的條件下,三甘醇解吸再生過程中易出現(xiàn)換熱器堵塞等問題,特別是三甘醇與熱穩(wěn)定鹽會形成膠束垢物,改變長鏈結(jié)構(gòu),嚴重時抑制脫水作用[5-9]。

        2.4 鹽沉積原因

        綜上所述,元壩凈化裝置發(fā)生鹽沉積的原因為:伴隨MDEA脫硫裝置發(fā)泡沖塔事件及日常溶劑發(fā)泡,鹽類化合物與有機溶劑MDEA會隨天然氣進入TEG系統(tǒng),在再生塔再沸器中較高的溫度條件下,鹽類因脫水后溶液濃度升高而析出,并沉積在再沸器管束上形成鹽垢,而MDEA發(fā)生熱降解并與金屬離子形成熱穩(wěn)定鹽。在金屬離子雜質(zhì)和有機溶劑雜質(zhì)的促進作用下,TEG也開始發(fā)生失效降解反應(yīng),縮合成TEG的更高碳數(shù)產(chǎn)物,這些縮合物分子量較大,容易沉積在換熱器管束上,且在管束較高溫度的長期作用下又加劇了其縮合反應(yīng),形成惡性循環(huán),最終與鹽類化合物一起沉積在管束上形成膠束,膠束間存在吸引力而相互連接,隨著電荷移動及電離作用,當膠束間排斥力與吸引力達到平衡時,膠束不再自由運動,被束縛在換熱器固定的位置,呈半固體狀,嚴重影響換熱效果。

        3 TEG吸附實驗

        對硅藻土、硅膠、離子交換樹脂等10種常用固體吸附材料進行預(yù)處理后,通過靜態(tài)吸附實驗考察不同吸附材料對TEG溶液的吸附處理效果,取相同質(zhì)量的TEG樣品,加入同等質(zhì)量的不同固體材料,常溫下靜態(tài)吸附24 h,大孔吸附樹脂D101處理后樣品的顏色有明顯變化,另外9種吸附材料的顏色變化不明顯。

        建立如圖3所示的實驗?zāi)M裝置,進一步通過動態(tài)吸附實驗定量考察不同材料對TEG的吸附凈化效果,經(jīng)大孔吸附樹脂D101處理過的TEG溶液由深棕色恢復為黃色透明液體,如圖4所示,而另外9種吸附材料吸附后的TEG溶液顏色未見明顯變化。采用ICP~AES方法對吸附處理后收集到的TEG溶液進行雜質(zhì)元素分析,結(jié)果如表7所列,原TEG樣品中的金屬雜質(zhì)經(jīng)大孔吸附樹脂D101床層后被有效脫除。此外,處理后TEG中樣品的堿性氮質(zhì)量濃度由56.49 g/L降至27.73 g/L,也證明了大孔吸附樹脂D101對TEG中引入的脫硫溶劑和脫硫溶劑生成的有機縮合物雜質(zhì)組分具有同樣顯著的脫除效果。

        表7 大孔吸附樹脂D101處理前后的TEG溶液分析數(shù)據(jù)樣品TEG溶液中組分質(zhì)量分數(shù)/(mg·kg-1)CaKMgNaFeSi原TEG溶液172 117962619 391經(jīng)吸附后TEG溶液32 29 426814189

        4 結(jié)論及建議

        (1) TEG樣品顏色加深和黏度增加的主要原因之一是Na、K、Ca、Fe、Si等鹽類及其化合物含量較高,而非由于MDEA溶劑的引入。

        (2) 脫水再沸器管束上形成鹽垢的原因與鹽類化合物、有機溶劑MDEA等的引入有關(guān),以Na、K、Ca為代表的無機鹽和MDEA有機溶劑,促進了TEG的降解變質(zhì),形成高分子降解產(chǎn)物附著在換熱器管壁。應(yīng)從源頭上減少雜質(zhì)組分的引入,維持溶劑過濾系統(tǒng)運行良好,同時檢修復產(chǎn)后強化系統(tǒng)的清潔,以保持TEG系統(tǒng)的清潔。

        (3) 大孔吸附樹脂D101吸附床對聯(lián)合裝置TEG溶劑有較好的凈化效果,建議參照撬裝式胺液凈化裝置工藝流程對TEG進行在線凈化。

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