王 陳 王紅飛
(安寧公司新區(qū)煉鋼廠)
安寧公司新區(qū)煉鋼廠主要工藝裝備有兩座120t轉(zhuǎn)爐,一座120tLF鋼包精煉爐,一臺五機五流矩形坯連鑄機,兩臺七機七流小方坯連鑄機。目前兩座120t轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)冶煉作業(yè)時,共有兩輛50t電動平車(以下50t電動平車都簡稱廢鋼車)。將廢鋼間內(nèi)裝滿廢鋼的廢鋼斗運輸?shù)綗掍搮^(qū)域鋼水接收跨,再由行車吊起廢鋼斗將廢鋼倒入轉(zhuǎn)爐內(nèi)進行冶煉。
自從股份公司開展“節(jié)鐵增鋼”工作后,新區(qū)按照年產(chǎn)鋼260萬噸生產(chǎn)規(guī)模組織生產(chǎn)后,原來每座120t轉(zhuǎn)爐每爐冶煉的廢鋼裝入量由8~10t增加到為20~25t,廢鋼車承載運輸重量比以前增大了一倍多,導致廢鋼車頻繁出現(xiàn)設備事故、故障,甚至停止運行,難以保證生產(chǎn)組織的正常進行,制約了煉鋼廠產(chǎn)能的提升。
通過現(xiàn)場認真調(diào)查并分析研究,造成故障后車輛無法運行的主要原因如下:
(1)原來受車體結(jié)構(gòu)設計限制(為保證車體平面),走行傳動機構(gòu)減速機采用不合理的水平安裝方式,齒箱內(nèi)的一部分齒輪、軸承得不到良好潤滑,造成軸承缺油,容易卡死。
(2)電機安裝位置不合理,電機與齒箱安裝高度在同一水平面上,當電機與齒箱之間的密封墊由振動或高溫引起松動或損壞后,齒箱內(nèi)的機械潤滑油會流淌到電機內(nèi),造成電機經(jīng)常短路燒壞。
(3)減速機輸出軸與主動輪聯(lián)軸器鉸制孔螺栓太細,廢鋼車裝鋼量增大后,螺栓經(jīng)常被切斷,造成傳動失效。
對廢鋼車的車體結(jié)構(gòu)、走行傳動機構(gòu)進行設備升級改造。
續(xù) 表
改造措施:原廢鋼車車體形狀結(jié)構(gòu)如圖1所示。首先,將廢鋼車上電纜卷筒及導向裝置從車上撤出,重新安裝到地面上,同時防護罩后移并加高加大,由原來的電纜卷筒及導向裝置防護罩改為傳動裝置防護罩;再將主動車輪組整體移動到傳動機構(gòu)防護罩下方;最后增加車體下方筋板長度,增加廢鋼車結(jié)構(gòu)強度,如圖2所示。
圖1 改造前的廢鋼車示意圖
圖2 改造后的廢鋼車示意圖
改造措施:原廢鋼車的走形傳動機構(gòu)示意圖,如圖3所示。電機與齒箱安裝高度在同一水平面上,齒箱與主動輪通過聯(lián)軸器連接。
改造后的廢鋼車原齒箱改為T系列平行軸減速箱,電機與齒箱靠聯(lián)軸器連接;同時,去掉了兩個聯(lián)軸器,新增加了圓柱齒輪組及一個走輪軸,如圖4所示。
圖3 改造前的走行傳動機構(gòu)示意圖
圖4 改造后的走行傳動機構(gòu)示意圖
3.4.1 電動機的選型
1)電動機的類型選用
通常情況,選擇電動機的類型要根據(jù)設備的工作環(huán)境及負載性質(zhì)來決定。新區(qū)煉鋼廠廢鋼車在線工作長期穩(wěn)定,常溫且負載平穩(wěn),故采用籠型三相異步電動機。
其中Y型系列三相異步電動機是常用于驅(qū)動各種類型的起重機械和冶金設備中輔助機械的系列產(chǎn)品,它具有較大的過載能力和較高的機械強度,特別適用于短時或斷續(xù)周期運行,頻繁啟動和制動,有時過負荷及有顯著振動與沖擊的設備。YX3型系列是在Y型系列上升級改造后的高效型三相異步電動機。
2)電動機功率的選擇
已知直線運動機械的功率可用式(1)計算:
式中:PZ——工作機需要的功率(KW);
S——安全系數(shù);
F——作用力(N);
υ——受F作用件運動的速度(m/s);
廢鋼車負載運行需要的功率用Ped表示,用式(1)求得Ped為:
式中:S——安全系數(shù),其值為S=1.1;
μ——摩擦系數(shù),其值為μ=0.05;
M——電平車的載重量,其值為M=50t;
m——電平車自重,其值為m=23.35t;
υ——行走速度,其值為υ=28m/min;
g——重力加速度,其值為g=9.8N/kg。
電動機輸出功率用Pd表示,輸出功率Pd應根據(jù)負載功率Ped和中間傳動裝置的效率η確定,故計算電動機輸出功率Pd為:
式中:η1——滾動軸承效率,其值為0.98;
η2——開式齒輪傳動效率,其值為0.98;
η3——減速器傳動效率,其值為0.97。
已知電動機輸出功率Pd時,應以電動機的工作制來確定電動機的額定功率PN。
新區(qū)煉鋼廠轉(zhuǎn)爐冶煉每爐鋼水平均時長為40 min,故廢鋼車約每40min完成一個工作周期,見表2。
表2 廢鋼車電動機工作周期表(從加完廢鋼空斗擺放好計時)
表中,M為電平車的載重量;m電平車的自重量。
從表2可見,廢鋼車完成一個工作周期,需要時間約為40min,其中滿負荷工作時間為2min,空載時間為2min,停機時間長達36min。
所以確定電動機的定額為周期工作,工作制為S4工作制。對于S4工作制的電動機且工作時間小于0.3~0.4倍周期時間時,需按過載能力選擇額定功率PN,其計算方法可用式(2)計算:
其中,λm指電動機允許過載的倍數(shù),見表3。
表3 電動機允許過載的倍數(shù)
根據(jù)表3可確定,一般籠型異步電動過載倍數(shù)選1.8,其額定功率PN由式(2)求得:
3)電動機轉(zhuǎn)速的選擇
電動機的額定轉(zhuǎn)速是根據(jù)工作機械的要求而選定的,具有相同額定功率的同類電動機有不同的同步轉(zhuǎn)速,通常電動機轉(zhuǎn)速不低于500r/min。
根據(jù)機械行業(yè)標準JB/T9616-1999,查詢Y系列三相異步電動機技術(shù)數(shù)據(jù)可知,當額定功率為11KW時,電動機的型號及轉(zhuǎn)速有四種,見表4。
表4 額定功率PN為11KW的電機技術(shù)參數(shù)
根據(jù)廢鋼車車體形狀結(jié)構(gòu),傳動裝置改造設計的結(jié)構(gòu)較簡單,傳動裝置的尺寸較少,就要求其總傳動比不能太高,故轉(zhuǎn)速太高的電機不符合要求。轉(zhuǎn)速太低的電動機尺寸、質(zhì)量較大,如果安裝在狹小的廢鋼車防護罩內(nèi),較為擁擠且效率也低,也不滿足設計要求。故查表3最終選擇的電動機額定轉(zhuǎn)速為980r/min。
最終確定電動機選用的規(guī)格型號為:YX3-160L-6變頻自動,功率11KW,轉(zhuǎn)速980r/min,三相交流電壓380V、50HZ。
3.4.2 減速機的選型
1)選擇減速機的類型
減速機是一種相對精密的機械,使用它的目的是降低轉(zhuǎn)速,增加轉(zhuǎn)矩。它的種類繁多,型號各異,不同種類有不同用途,具體要根據(jù)它的安裝方式途徑來選擇。
根據(jù)傳動機構(gòu)結(jié)構(gòu)改造及尺寸安裝要求,選擇T系列類型減速機。
2)安裝形式:水平安裝,其安裝面在立方體上面,屬于M1式安裝。
3)連接形式:輸入軸式連接,代號為FS。
4)計算減速機的技術(shù)參數(shù)
走行傳動裝置總傳動比以i0表示,齒輪組傳動比以i1表示,減速機的傳動比以i2表示,轉(zhuǎn)速以nt表示,功率以Pt表示,電動機的轉(zhuǎn)數(shù)以nn表示,車輪的轉(zhuǎn)速以nw表示。
計算參數(shù):
式中:D為車輪直徑,其值為D=630mm;
v為行走速度,其值為28m/min。
減速機功率:Pt=PN=11KW
最終確定減速機選用的型號規(guī)格為:TFS128-70-M1-11KW,轉(zhuǎn)速14r/min,速比70(128指減速機機型)。
3.4.3 圓柱直齒輪組的設計
1)選定齒輪材料、精度等級及齒數(shù)
①根據(jù)工作要求選用直齒圓柱齒輪傳動。
②精度等級選用8級精度。
③材料選擇:鍛件,40Cr鋼(調(diào)質(zhì)),齒面淬火硬度為HRC50~55。
④齒輪齒數(shù)z=50.
2)齒輪設計參數(shù),見表5。
表5 齒輪主要技術(shù)參數(shù)
3.4.4 主動車輪組的設計
原主動車輪組是由主動輪通過聯(lián)軸器與減速機齒箱連接,減速機輸出軸與主動輪聯(lián)軸器鉸制孔設計小,使用的螺栓太細,廢鋼車裝入廢鋼量變大后,導致螺栓經(jīng)常被切斷,造成傳動失效,車輛無法運行。經(jīng)過改造后,主動車輪組其結(jié)構(gòu)尺寸見圖5,聯(lián)軸器撤除,主動輪由通軸連接,徹底消除了螺栓切斷的源頭。
圖5 主動車輪組示意圖
第一輛舊50t電動平車于2019年5月13日改造完成運送到我廠,于2019年5月20日開始投入使用。改造后的廢鋼車運行至今,設備系統(tǒng)穩(wěn)定,達到了升級改造的技術(shù)要求。第二輛舊50t廢鋼車于2019年9月19日改造完成運送到我廠作為備用車待用。改造后取得以下效果:
(1)技術(shù)提升改造后,消除了廢鋼車設備故障隱患,降低了煉鋼工序設備事故、故障停機率。
(2)技術(shù)提升改造后,提高了轉(zhuǎn)爐冶煉作業(yè)率,根據(jù)一年時間的統(tǒng)計計算廢鋼車設備事故、故障影響的生產(chǎn)時間,得出煉鋼工序產(chǎn)能提升了近5%。
(3)技術(shù)提升改造后,每年可使新區(qū)煉鋼節(jié)約備件、材料消耗成本約2.6萬元,減少人工檢修時間60個工時。
針對新區(qū)廢鋼車在提升產(chǎn)能后故障率增加的原因分析,通過嚴格論證分析后對廢鋼車車體結(jié)構(gòu)、走行傳動機構(gòu)進行設備升級改造,改造后滿足了轉(zhuǎn)爐廢鋼運送的正常需求,有得于提升產(chǎn)能工作的正常開展,降低了廢鋼車相關備件材料成本,達到預期改造效果。