張 正,劉明高,李 防,鄧光政,付海軍,韓 翼,朱 剛,劉 林
(宜都興發(fā)化工有限公司,湖北 宜都 443311)
我國(guó)的磷礦資源豐富,磷酸工業(yè)正穩(wěn)健發(fā)展、逐步趨于成熟,但中低位礦多、富礦少,中低品位礦石廣泛應(yīng)用于濕法磷酸生產(chǎn),這極大影響了磷酸的質(zhì)量及向下游產(chǎn)業(yè)供酸的效率。目前,許多廠家在濕法磷酸澄清工序添加沉降劑來(lái)優(yōu)化濕法磷酸生產(chǎn)工藝[1]。加入沉降劑可以加快磷酸雜質(zhì)沉降的速度,減少濃磷酸的澄清時(shí)間[2],在一定程度上可解決因磷礦品味低導(dǎo)致的磷酸質(zhì)量差的問(wèn)題,提高濕法磷酸的生產(chǎn)效率。
興發(fā)集團(tuán)宜都興發(fā)化工有限公司2012年10月建成1套30萬(wàn)t/a濕法磷酸裝置,經(jīng)過(guò)2014年年低擴(kuò)能改造,現(xiàn)產(chǎn)能為36萬(wàn)t/a(折100%P2O5),目前裝置濃酸沉降工序設(shè)有1個(gè)Φ18200×12000mm陳化槽,2個(gè)Φ18200×12000mm濃磷酸澄清槽。生產(chǎn)過(guò)程中濃縮工序濃磷酸進(jìn)入濃磷酸陳化槽,濃磷酸陳化槽中酸液經(jīng)陳化后,啟動(dòng)濃磷酸陳化槽泵,將濃磷酸送入濃磷酸澄清槽,濃磷酸澄清槽上層清液經(jīng)澄清后由濃磷酸輸送泵送至下游生產(chǎn)裝置,底流淤渣經(jīng)錐體底部濃磷酸於酸泵輸送至渣酸貯槽。
充分考慮到與實(shí)際生產(chǎn)的結(jié)合及匹配,本實(shí)驗(yàn)在宜都興發(fā)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宜都興發(fā)”)磷酸生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)分為兩個(gè)階段:一是在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行小試實(shí)驗(yàn);二是在宜都興發(fā)磷酸生產(chǎn)裝置上進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)。
1.1.1 試驗(yàn)藥品
本試驗(yàn)采用某公司提供的磷酸沉降劑,沉降劑由A、B兩種藥劑組成,A為助凝劑,B為絮凝劑[3]。
取自宜都興發(fā)36萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃磷酸陳化槽的濃磷酸其P2O5含量約47.8%,溫度約75℃,密度約1.61g/mL,顏色為灰綠色至深灰色,固含量約5%。
1.1.2 試驗(yàn)過(guò)程
分別使用2000mL燒杯取宜都興發(fā)的濃磷酸約1000mL,分別加入0,50,100,200ppm(占濃酸質(zhì)量分率)的助凝劑(A),攪拌均勻后再分別間隔2,4,6,8s分別加入0,2 ,4,6,8,10ppm(占濃酸質(zhì)量分率)的絮凝劑(B),一起加入1000mL量筒沉降,停止攪拌以后觀察量筒中磷石膏的沉降情況。
經(jīng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):未添加沉降劑的空白磷酸中的固體顆粒較小,沉降速度緩慢,沉降后,下層的磷石膏比較厚、很疏松、呈灰白色,上層的酸液仍有細(xì)小的懸浮物存在;添加了沉降劑的磷酸中有大量的固體大顆粒迅速下降,在沉降基本完成之后,上層的酸液比較透明,懸浮顆粒較少。對(duì)于添加不同濃度沉降劑的磷酸,在初期它們的沉降速度隨著A、B兩種藥劑濃度的增大而加快;A、B兩種藥劑加入間隔時(shí)間在5s左右時(shí)沉降速度較快。
1.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求
目的:加快濃磷酸中雜質(zhì)的沉降;降低濃磷酸的固含量。
要求:添加沉降劑后磷酸的濃磷酸的有效沉降時(shí)間縮短≥1h/m,經(jīng)有效沉降后濃磷酸的固含量≤0.8%。
1.2.2 試驗(yàn)藥劑及加藥系統(tǒng)
根據(jù)小試試驗(yàn),沉降劑A在配置濃度為30%較方便溶解,考慮經(jīng)濟(jì)效益用量100~150ppm(占濃酸質(zhì)量分率),沉降劑B的配置濃度1‰~2‰,考慮經(jīng)濟(jì)效益用量6~10ppm(占濃酸質(zhì)量分率)。
根據(jù)磷酸生產(chǎn)單次轉(zhuǎn)酸量,在磷酸罐區(qū)安裝了1.5m×1.5m攪拌槽(A藥劑用)和3.0m×3.0m攪拌槽各一個(gè)(B藥劑用),并各自配置一臺(tái)計(jì)量泵和一臺(tái)流量計(jì)控制加藥量。將藥劑A、B分別配置最佳濃度溶液,在濃磷酸由陳化槽轉(zhuǎn)入澄清槽的過(guò)程中,利用隔膜泵將藥劑A、B分別泵入轉(zhuǎn)酸管道,隨濃磷酸一起進(jìn)入濃磷酸澄清槽中。
1.2.3 試驗(yàn)過(guò)程
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室小試報(bào)告,藥劑A與B需分別濃磷酸混合,并間隔5s左右。在實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),為到達(dá)此要求,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加藥點(diǎn)做出三次調(diào)整,具體調(diào)整方案如下:
(1)藥劑A、B加藥位置均選在同一側(cè)轉(zhuǎn)酸泵泵入口管道,二者間距0.8m左右。根據(jù)計(jì)算所得,5s間隔需管道13m左右,二者間距太短,所得實(shí)驗(yàn)效果較差。為此做出第二次調(diào)整。
(2)藥劑A加藥位置不變,藥劑B加藥位置后移至轉(zhuǎn)酸泵泵出口管道,二者間隔8m左右。由于藥劑A能夠在轉(zhuǎn)酸泵中與濃磷酸混合的更加充分,理論上能夠取得較好的效果,但由于泵出口壓力較大,藥劑B泵入管道困難,用量降低較大,所得試驗(yàn)效果較差。為此做出第三次調(diào)整。
(3)將陳化槽兩側(cè)轉(zhuǎn)酸位置利用管道連接起來(lái)。轉(zhuǎn)酸時(shí),開(kāi)啟一側(cè)陳化槽底部閥門(mén),藥劑A在此側(cè)泵入口管道中加入,流經(jīng)中間連接管道至另一側(cè)轉(zhuǎn)酸位置轉(zhuǎn)酸泵進(jìn)行轉(zhuǎn)酸,藥劑B則在另一側(cè)轉(zhuǎn)酸泵入口管道加入。藥劑A、B均在轉(zhuǎn)酸泵入口管道加入,二者間隔18m左右,滿足試驗(yàn)小試要求的5s時(shí)間間隔。
1.2.4 試驗(yàn)結(jié)果
1.2.4.1 空白試驗(yàn)結(jié)果
轉(zhuǎn)酸至澄清槽液位為8.2m,不添加藥劑進(jìn)行澄清,澄清結(jié)果如下:
表1 空白試驗(yàn)結(jié)果表
1.2.4.2 方案1試驗(yàn)結(jié)果
取澄清至槽液位4m處的澄清高度統(tǒng)計(jì)澄清速率。
表2 第一輪試驗(yàn)記錄表
1.2.4.3 方案2試驗(yàn)結(jié)果
取澄清至槽液位4m及2m處的澄清高度統(tǒng)計(jì)澄清速率。
表3 第二輪試驗(yàn)記錄表
1.2.4.4 方案3試驗(yàn)結(jié)果
取澄清至槽液位4m及2m處的澄清高度統(tǒng)計(jì)澄清速率。
表4 第三輪試驗(yàn)記錄表
1.2.5 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
說(shuō)明:為了數(shù)據(jù)有代表性,只取了轉(zhuǎn)酸后槽位大于6米的數(shù)據(jù)。
序號(hào)試驗(yàn)名稱沉降速率/(h/m)4m2m備注1空白試驗(yàn)3.023.142第一輪試驗(yàn)2.29-A、B加藥間距不足3第二輪試驗(yàn)2.77-B在轉(zhuǎn)酸泵出口,試驗(yàn)不成功4第三輪試驗(yàn)1.721.88增長(zhǎng)轉(zhuǎn)酸泵前管道長(zhǎng)度
(1)在實(shí)驗(yàn)室小試中,試驗(yàn)組沉降固渣增加了3%,清液中鈣離子和硫酸根稍有下降,自然沉降清液含固量為0.95%,藥劑沉降的清液含固量為0.52%,清液含固量下降約50%。綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益及沉降效果,宜都興發(fā)濃磷酸采用100~150ppm A助濾劑且間隔約5s后加入6~10ppm B絮凝劑后沉降效果最佳。
(2)在生產(chǎn)裝置工業(yè)試驗(yàn)中,通過(guò)添加沉降劑,濃酸沉降速度顯著加快,從沉降速率可知,每米沉降時(shí)間縮短1.2~1.4h。為保障向下游的供酸效率,自然沉降的濃磷酸供清酸含固量在1.2%左右,通過(guò)加入沉降劑,清酸含固量可以控制在0.7%以下。通過(guò)初步測(cè)算,每噸48%磷酸的成本增加約0.33元,每噸五氧化二磷增加0.69元成本,每月藥劑費(fèi)用大概2萬(wàn)元。若大量使用,藥劑單價(jià)有下降空間。用添加沉降劑的方法來(lái)加快濃酸的沉降速度,減少停留時(shí)間,提高裝置負(fù)荷,擴(kuò)大磷酸產(chǎn)量,在實(shí)際生產(chǎn)中切實(shí)可行。
(3)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,可以通過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)和分析來(lái)確定沉降劑的加入方式、添加用量度等條件,力求達(dá)到沉降劑最佳的使用效果。