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        某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落故障診斷與分析

        2020-08-17 10:47:28劉龍園付細(xì)能張向前
        教練機(jī) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:型飛機(jī)特制進(jìn)氣道

        劉龍園,張 斌,付細(xì)能,張向前

        (1.航空工業(yè)洪都,江西 南昌,330024;2.空裝駐南昌地區(qū)軍事代表室,江西 南昌,330024)

        0 引 言

        航空發(fā)動機(jī)是飛機(jī)的 “心臟” ,是航空機(jī)械設(shè)備中故障率最高、調(diào)整最復(fù)雜、維護(hù)工作量最大的系統(tǒng),其工作狀態(tài)的好壞直接影響到飛機(jī)的安全可靠與運(yùn)行[1]。

        某型飛機(jī)在使用過程中,出現(xiàn)了前罩圈(用于連接飛機(jī)進(jìn)氣道和發(fā)動機(jī)端面的過渡段)鉚釘頭裂紋和脫落的故障,如圖1和圖2所示,鉚釘頭脫落進(jìn)入發(fā)動機(jī),可能引起發(fā)動機(jī)葉片損傷。

        1 發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落故障原因分析

        1.1 發(fā)動機(jī)前罩圈結(jié)構(gòu)

        前罩圈是進(jìn)氣道與發(fā)動機(jī)之間的過渡段,用于實現(xiàn)發(fā)動機(jī)與進(jìn)氣通道氣流的平滑過渡。

        圖1 發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭脫落故障示意圖

        沿航向,前罩圈通過帶板(LY12-δ1.2 鋁板)與進(jìn)氣道后端連接(第1、2 圈鉚釘與進(jìn)氣道后端連接,第3、4 圈鉚釘與前罩圈連接); 第6 圈鉚釘與30 框連接,第5、7 圈鉚釘與加強(qiáng)型材鉚接;鉚釘均為HB6316-3×L,材料為LY10,每圈鉚釘約80 個,如圖3 所示。

        圖2 發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋故障示意圖

        1.2 發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落故障原因

        國內(nèi)其他飛機(jī)進(jìn)氣道鉚釘均采用HB8066-4×8鉚釘和1.5mm 厚蒙皮的設(shè)計,目前暫未出現(xiàn)鉚釘頭脫落的現(xiàn)象,而某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)前罩圈采用鉚釘均為HB6316-3×L,蒙皮厚度為1.2mm,鋁板出現(xiàn)鉚釘裂紋和脫落,從而可定位發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落的原因如下:

        圖3 前罩圈結(jié)構(gòu)及鉚釘脫落分布

        1)前罩圈蒙皮厚度和鉚釘選用不匹配,在锪窩鉚接時產(chǎn)生 “刀口” 現(xiàn)象,如圖4 所示,易對鉚釘表面造成損傷。另外,由于锪窩深度存在一定的分散性,形成 “刀口” 的程度不同,使用過程中對鉚釘造成的損傷程度也不完全相同,從而造成發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘鉚接質(zhì)量具有分散性。

        圖4 “刀口” 現(xiàn)象

        2)某型飛機(jī)進(jìn)氣道載荷與發(fā)動機(jī)前罩圈載荷一致,某型飛機(jī)進(jìn)氣道選用HB8066-4×L 鉚釘,未出現(xiàn)鉚釘頭裂紋和脫落現(xiàn)象,而發(fā)動機(jī)前罩圈出現(xiàn)鉚釘頭裂紋和脫落現(xiàn)象,說明HB6316-3×L 鉚釘拉脫力不夠,選用不合理,滿足不了進(jìn)氣道氣流交變載荷和噪聲作用下的疲勞強(qiáng)度要求,出現(xiàn)裂紋和脫落。

        在發(fā)動機(jī)狀態(tài)改變或飛行條件發(fā)生變化導(dǎo)致進(jìn)氣道氣流壓力交變和發(fā)動機(jī)噪聲載荷作用下,前罩圈蒙皮會產(chǎn)生鼓動,蒙皮 “刀口” 易損傷鉚釘,且鉚釘拉脫力偏小時,在上述載荷作用下,易導(dǎo)致鉚釘頭出現(xiàn)疲勞裂紋和脫落。

        2 發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落解決措施

        根據(jù)上述故障的產(chǎn)生原因,借鑒國內(nèi)其他飛機(jī)和某型飛機(jī)進(jìn)氣道鉚接設(shè)計 (采用1.5mm 厚度蒙皮及HB8066-4×L 鉚釘)情況,對于某型飛機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落問題,采取以下改進(jìn)措施:

        1)增加前罩圈蒙皮厚度,由1.2mm 改為1.5mm,向流道內(nèi)增加0.3mm,材料牌號不變;

        2)將前罩圈蒙皮鉚釘由HB6316-3×L改 為HB8066-4×L。(HB6316-3×L 鉚釘可承受的拉力為563.5N,單面最小破壞剪力為1725N;HB8066-4×L 鉚釘可承受的拉力為3386N,單面最小破壞剪力為3080N,分別是原鉚釘?shù)?.0 倍和1.78倍);

        3)進(jìn)氣道后端蒙皮不更換,由于進(jìn)氣道后端蒙皮第1 圈鉚釘和第2 圈鉚釘已按HB6316-3×L 锪窩,需特制鉚釘頭并重新锪窩,如圖5 所示,該特制鉚釘頭角度由90°改為100°,鉚釘頭直徑由5.7mm 改為6.2±0.1mm,其余技術(shù)要求與HB8066-4×L 鉚釘一致,特制鉚釘尺寸及技術(shù)要求見圖6。

        圖5 特制鉚釘锪窩

        圖6 特制鉚釘尺寸和技術(shù)要求

        3 措施方案強(qiáng)度分析

        3.1 前罩圈與HB8066-4×L 鉚釘強(qiáng)度

        在有限元模型中將鉚釘單元直徑由3mm 改為4mm,蒙皮厚度有1.2mm 改為1.5mm。

        壓力情況和吸力情況下蒙皮應(yīng)力云圖分別見圖7 和圖8。

        圖7 壓力情況應(yīng)力云圖

        圖8 吸力情況應(yīng)力云圖

        蒙皮材料:LY12 σb=390MPa,最大應(yīng)力見圖7,σ=95.6MPa

        鉚釘載荷最大載荷:

        模型共510 個鉚釘單元,吸力情況最大剪力為30210 單元(剪力120.9N,軸力-36.5N),最大軸力為30224 單元(剪力31.6N,軸力45.8N);壓力情況最大剪力為30210 單元(剪力324.6N,軸力98.1N),最大軸力為30367 單元(剪力256.4N,軸力-122.7N)。單元位于蒙皮圓筒搭接附近。

        鉚釘HB8066-4×L 單面最小破壞剪力為3080N,單只HB6316-3×L 鉚釘頭抗拉載荷為3386N。

        鉚釘剪切安全余量大于3:

        鉚釘抗拉安全余量大于3:

        3.2 特制鉚釘強(qiáng)度

        由于特制鉚釘是參照HB8066-4×L 鉚釘進(jìn)行設(shè)計,僅鉚釘頭圓錐面角由90°改為100°,鉚釘頭直徑由5.7mm 改為6.2±0.1mm,其他尺寸相同。鉚釘受剪時,特制鉚釘?shù)募羟忻婷娣e相同,擠壓面積稍大于標(biāo)準(zhǔn)鉚釘,特制鉚釘承載能力稍強(qiáng)。

        4 驗證情況

        某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)前罩圈機(jī)上更換工作在工廠某架飛機(jī)上進(jìn)行了更換通路和工藝可行性實施,改裝結(jié)果表明,前罩圈機(jī)上更換工藝可行。某架飛機(jī)改裝結(jié)束后進(jìn)行多架次飛行驗證,未出現(xiàn)發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落現(xiàn)象。

        5 結(jié) 論

        針對某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘頭裂紋和脫落故障現(xiàn)象,通過對比其他飛機(jī)類似結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘直徑選用過小和蒙皮選用過薄,在锪窩鉚接時產(chǎn)生 “刀口” 現(xiàn)象,在發(fā)動機(jī)狀態(tài)改變或飛行條件發(fā)生變化導(dǎo)致進(jìn)氣道氣流壓力交變和發(fā)動機(jī)噪聲載荷作用下,前罩圈蒙皮會產(chǎn)生鼓動,蒙皮 “刀口” 損傷鉚釘外表面;同時,長時間在進(jìn)氣道氣流壓力交變和發(fā)動機(jī)噪聲的載荷作用下,鉚釘頭也會出現(xiàn)疲勞裂紋和脫落。

        某型飛機(jī)發(fā)動機(jī)前罩圈通過選用牌號為HB8066、直徑為4mm 的鉚釘和蒙皮厚度增加為1.5mm 的解決措施,經(jīng)理論分析、工藝改裝驗證和空中飛行驗證,解決了發(fā)動機(jī)前罩圈鉚釘脫落的故障。

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