劉志鵬
關(guān)鍵字 垃圾焚燒;螯合固化;飛灰;靜壓減容
隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程加快,生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增長,對我國生態(tài)環(huán)境、社會發(fā)展的影響日益加劇。生活垃圾處理技術(shù)中,垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)因其具有減容顯著、減少二次污染的環(huán)保優(yōu)勢以及替代燃煤的資源特點,在我國得以迅速發(fā)展。飛灰是垃圾焚燒的必然產(chǎn)物,富集高浸出濃度的重金屬、可溶鹽和二噁英、呋喃等有機污染物,屬于危險廢物(《國家危險廢物名錄》編號HW18),產(chǎn)量占焚燒垃圾量的3%~5%。
我國生活垃圾焚燒飛灰產(chǎn)量巨大,隨著垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的增長,未來還將繼續(xù)增加。2017 年全國生活垃圾清運量為2.15 億噸,生活垃圾焚燒量為8463 萬噸,生活垃圾焚燒率為39.33%,并且焚燒處理比例逐年上升。2020 年,飛灰產(chǎn)生量預(yù)計將達到1000 萬噸。
目前,焚燒飛灰處理處置的常用方式包括兩大類:固化穩(wěn)定化填埋和資源化利用。
固化穩(wěn)定化填埋是目前國內(nèi)外主流的飛灰處置技術(shù),但在填埋操作上有所不同,歐美國家一般送入危險廢物填埋場。我國2008 年修訂頒布的《生活垃圾衛(wèi)生填埋污染控制標準》規(guī)定,飛灰經(jīng)預(yù)處理滿足一定的入場要求后,可以進入垃圾填埋場的獨立單元進行填埋。
固定穩(wěn)定化填埋技術(shù)包括水泥固化、熔融固化和化學(xué)藥劑穩(wěn)定化技術(shù)。
(1)水泥固化因具有成本低廉、工藝簡單、固化產(chǎn)物強度高等優(yōu)點而被廣泛采用,該技術(shù)將垃圾焚燒飛灰和水泥按一定比例混合,加入適量的水,經(jīng)水化反應(yīng)后形成堅固的水泥固化體。其原理是通過吸附、沉降、離子交換、鈍化等方式,使重金屬離子以氫氧化物或絡(luò)合物的形式固化于水泥水化產(chǎn)物中,從而降低飛灰中有害成分的可滲透性,達到穩(wěn)定化、無害化處理的目的。但經(jīng)水泥固化處置后,飛灰中的重金屬難以達到長期穩(wěn)定狀態(tài)。
(2)熔融固化技術(shù)是指將飛灰和細小的玻璃質(zhì)混合,在高溫條件下使飛灰中的有機物燃燒氣化,無機物熔融成玻璃質(zhì)固化體。熔融固化后,重金屬能夠穩(wěn)定固化于玻璃體SiO 網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)內(nèi)。因熔融技術(shù)具有能耗大、成本高等缺點,制約了在國內(nèi)的推廣和應(yīng)用。
(3)固定重金屬,可以采用化學(xué)藥劑穩(wěn)定化技術(shù),利用化學(xué)藥劑通過化學(xué)反應(yīng)將重金屬離子轉(zhuǎn)變?yōu)榈腿芙庑?、低遷移性及低毒性的沉淀物或穩(wěn)定的絡(luò)合物,具有添加量小、固化效果好、長期穩(wěn)定性能高等優(yōu)點,但因飛灰成分波動大,目前仍難以開發(fā)具有普適性的穩(wěn)定劑。
資源化利用,主要包括兩大類:水泥窯協(xié)同處理、等離子體氣化熔融處置技術(shù)。
(1)水泥窯協(xié)同處理,具有窯內(nèi)溫度高、窯內(nèi)湍流強烈、堿性氣氛等特點,且飛灰的成分與水泥原料接近,是消除飛灰中有害有機物和固定重金屬的有效手段。但水泥生產(chǎn)對進料成分特別是氯離子含量要求極高,飛灰入窯前必須進行預(yù)處理,降低氯化物含量。
(2)等離子體氣化熔融處置技術(shù),是利用等離子體炬產(chǎn)生的高強度熱量作為氣化熔融爐的熱源,完全分解二噁英及其他有機污染物。最終,形成玻璃態(tài)無機物的一項新型無害化技術(shù),但與玻璃熔融固化方式類似,也存在能耗大、成本高的缺點。
生活垃圾焚燒飛灰屬于危險廢物,按照法規(guī)要求,一般采用加入螯合劑和水泥進行穩(wěn)定化和固化處理,滿足《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)要求后,轉(zhuǎn)運至生活垃圾填埋場內(nèi)進行衛(wèi)生填埋。
由于在飛灰中加入了螯合劑和水泥,質(zhì)量和體積都有明顯增加,且進入填埋場的飛灰密度也較小,一般約為0.8-0.9 g/cm3。隨著國內(nèi)各地區(qū)(特別是發(fā)達地區(qū))新建填埋場規(guī)劃用地日趨緊張,現(xiàn)有填埋場的庫容利用效率日益受到政府和相關(guān)職能部門的高度重視。
將粉狀飛灰進行靜壓減容方式制成磚塊式飛灰,可以有效減少單位飛灰的體積,提高現(xiàn)有填埋場的使用年限,提高填埋場的利用效率,降低生物質(zhì)電廠的運營成本,提高經(jīng)濟效益。
目前依托國內(nèi)某垃圾焚燒發(fā)電企業(yè),已完成一套垃圾焚燒飛灰靜壓減容生產(chǎn)線,以液壓靜壓機為核心設(shè)備,將飛灰通過模具塑型壓制成高密度磚塊,并通過自動碼垛系統(tǒng)進行打包。
生產(chǎn)線主要由原料存儲輸送系統(tǒng)(1)、皮帶機輸送系統(tǒng)(2)、過渡存料系統(tǒng)(3)、喂料系統(tǒng)(4)、壓磚成型系統(tǒng)(5)、出磚系統(tǒng)(6)、打包碼垛系統(tǒng)(7)、回板清掃及翻板系統(tǒng)(8)、送板系統(tǒng)(9)、液壓系統(tǒng)(10)、電控系統(tǒng)(11)、托盤輸送系統(tǒng)(12)、除塵系統(tǒng)(13)等組成,其總圖見圖1。
已進行水泥/化學(xué)藥劑穩(wěn)定化的飛灰被送入原料儲存輸送系統(tǒng),通過皮帶輸送系統(tǒng)進入過渡存料系統(tǒng),按照系統(tǒng)節(jié)拍由喂料系統(tǒng)送入壓磚成型系統(tǒng),在下模板上被壓制成塊狀;塊狀灰磚及下模板由送板系統(tǒng)送入的下一工作過程的下模板推出壓磚成型系統(tǒng),進入打包碼垛系統(tǒng),由碼垛機上夾頭將灰磚從下模板上取出,并送入并行的碼垛托盤上。
圖1 飛灰靜壓減容生產(chǎn)線
圖2 改造取料打包碼垛線
下模板在灰磚被取出后,經(jīng)由回板清掃及翻板系統(tǒng)送入送板系統(tǒng),模版上殘留的物料被清除干凈,并在下一工作流程中使用上次壓制時的背側(cè),使模板兩側(cè)磨損均勻,延長模版的使用壽命。當壓磚成型系統(tǒng)完成一次壓制,上模面離開下模板后,送板系統(tǒng)將新的下模板送入壓磚成型系統(tǒng),新的下模板將壓磚成型系統(tǒng)內(nèi)的下模板推出,完成一個完整的工作流程。
由于現(xiàn)有飛灰靜壓減容生產(chǎn)線每個工作節(jié)拍中都要使用下模板,并在打包碼垛系統(tǒng)將灰磚取出后,下模板要經(jīng)過一整套生產(chǎn)線回到送板系統(tǒng)中,動作機構(gòu)多,控制流程煩瑣,生產(chǎn)線故障率偏高,使用穩(wěn)定性較差。
為提高生產(chǎn)線穩(wěn)定性,降低故障率,決定對飛灰靜壓兼容生產(chǎn)線進行改造,將原本循環(huán)使用的下模版固定在壓磚成型系統(tǒng)中,并由原來的塑料材質(zhì)改為金屬材質(zhì),提高使用壽命。
原本壓制后的灰磚隨下模板運動進入打包碼垛系統(tǒng),新設(shè)計改為由一臺平動夾取裝置直接從壓磚成型系統(tǒng)中取出,并向后運動放入由液壓升降平臺及地面輥道組成打包碼垛系統(tǒng)中。
改造后的取料及打包碼垛系統(tǒng)主要由自動取磚設(shè)備(1)、液壓升降平臺(2)和動力輥道組成(3),其組成見下圖2。
在壓磚成型系統(tǒng)完成塊狀灰磚壓制后,自動取磚設(shè)備的夾頭伸入壓磚成型系統(tǒng)內(nèi),在上模板與下模板之間將灰磚夾取牢固,之后夾頭在液壓系統(tǒng)作用下后退進入液壓升降平臺范圍內(nèi),將灰磚放置在碼垛托盤上,當一層灰磚鋪滿后,液壓升降平臺下降一定高度,完成下一個工作循環(huán)直到碼垛完成,托盤在動力輥道作用下推至叉車取貨位置,并將新托盤送入碼垛位置。
改造后的生產(chǎn)線較原有設(shè)計問題性有所提高,但對系統(tǒng)的工作效率產(chǎn)生一定影響,低于改造前的生產(chǎn)能力,但能滿足目前所依托企業(yè)的生產(chǎn)能力。
為了分析和研究螯合灰經(jīng)壓制成塊后與原螯合灰浸出毒性的差異,以及飛灰壓塊的綜合物理性能,委托專業(yè)檢測機構(gòu)對飛灰浸出毒性進行了檢測,檢測選用HJ/T 300-2007 固體廢物浸出毒性浸出方法醋酸緩沖溶液法中規(guī)定的浸提劑,用于檢測原螯合飛灰與飛灰壓塊的毒性。從檢測結(jié)果分析,原螯合灰經(jīng)壓制成塊后,除了鋇元素的浸出毒性量有所輕微增加(遠小于國標限值),其他所有檢測項均有明顯降低,且遠小于國標限值,檢測表及國標限制見表1。
表1
表2
結(jié)論:通過飛灰靜壓減容技術(shù)處理,飛灰壓塊的浸出毒性優(yōu)于原螯合灰的浸出毒性,完全能夠滿足《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)
原螯合飛灰與飛灰壓塊二噁英類檢測結(jié)果如表2。
從檢測結(jié)果分析,原螯合灰經(jīng)壓制成塊后,二噁英類總量明顯降低,且均小于《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)中規(guī)定限制的 3 μgTEQ/kg。
為了驗證飛灰壓塊成品在后續(xù)運輸和填埋過程中的穩(wěn)定性和可靠性,確保能夠?qū)w灰壓塊成品轉(zhuǎn)運至生活垃圾填埋場內(nèi)進行衛(wèi)生填埋,委托了專業(yè)檢測機構(gòu)進行飛灰壓塊成品的各項綜合物理性能檢測(見表3)。
檢測方法根據(jù)GB/T 4111-2013《混凝土砌塊和磚試驗方法》,對飛灰壓塊成品的吸水率、相對含水率、干燥收縮值、軟化系數(shù)、抗壓強度、抗折強度、塊體密度等進行了詳細檢測。
綜合物理性能檢測結(jié)論:通過飛灰靜壓減容技術(shù)處理,飛灰壓塊的各項物理性能指標已達到混凝土砌塊和磚塊的性能指標,能夠保證其在后續(xù)運輸和填埋過程中的穩(wěn)定性和可靠性。
通過飛灰靜壓減容技術(shù),可將生活垃圾焚燒發(fā)電廠產(chǎn)生的飛灰比重從0.8-0.9 kg/m3提高至1.65 kg/m3,同重量的飛灰體積減小近一半,從而可以將原有的飛灰填埋場的使用年限提高一倍,這對提高土地使用率是非常有益的,可以有效緩解目前有關(guān)填埋場用地緊張的局面,同時可以降低生活垃圾焚燒發(fā)電廠的運營成本,提高經(jīng)濟效益。
目前的靜壓減容生產(chǎn)線生產(chǎn)能力偏低,設(shè)計較為復(fù)雜,已開展下一代生產(chǎn)線的工藝設(shè)計研究工作,減少設(shè)備總量,提高工作能力。
表3