陳景易
(哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱150040)
汽輪發(fā)電機機組振動可能發(fā)生在安裝后運行的初期,也可能發(fā)生在運行一段時間之后。汽輪發(fā)電機振動問題十分復(fù)雜,原因有很多,各種原因引起的特征有相同之處,也有不同之處,沒有統(tǒng)一的規(guī)律。當(dāng)發(fā)電機轉(zhuǎn)子發(fā)生振動時,需要專業(yè)人員根據(jù)實際情況進(jìn)行分析,查找出造成振動的原因,并給出相應(yīng)的解決方案來保證發(fā)電機轉(zhuǎn)子振動恢復(fù)正常。大型汽輪發(fā)電機出現(xiàn)振動問題的處理過程通常有以下四步:一是進(jìn)行振動測試和數(shù)據(jù)采集工作,進(jìn)行設(shè)計資料、安裝、檢修和運行情況資料的收集;二是對采集到的數(shù)據(jù)和收集到的資料進(jìn)行分析,確定振動的主要特征,根據(jù)振動特征制定處理方案,若振動特征對應(yīng)的問題可能性較多,可以制定進(jìn)一步的現(xiàn)場檢查方案或試驗方案,并根據(jù)結(jié)果制定處理方案;三是實施處理方案;四是觀察處理方案的實施效果,確定是否解決問題,效果如何,是否需要做進(jìn)一步處理。振動的處理還包含著很大的經(jīng)驗性。在解決大型汽輪發(fā)電機出現(xiàn)的振動問題過程中,需要加強梳理歸納,不斷總結(jié)積累相關(guān)處理經(jīng)驗。
水氫冷350MW 汽輪發(fā)電機采用端蓋式軸承,發(fā)電機定子振動和轉(zhuǎn)子振動相互耦合。發(fā)電機運行時,定子機座除了承受鐵芯傳來的電磁振動外,還將承受轉(zhuǎn)子不平衡力產(chǎn)生的機械振動。某電廠兩臺水氫冷350MW 汽輪發(fā)電機組的軸系軸承布置如圖1 所示。
圖1 發(fā)電機組軸承布置示意圖
1#機組滿負(fù)荷運行時,發(fā)電機5#軸承座垂直方向振動位移峰峰值最大為54μm,該值大于30μm 的整定值;6#x 向軸振位移峰峰值最大為95μm,該值大于76μm 的整定值值。1#機滿負(fù)荷運行工況TSI 監(jiān)測畫面如下圖2 所示。
圖2 1#機滿負(fù)荷TSI 監(jiān)測畫面
針對該兩處振動超標(biāo),通過機組升、降速振動試驗,發(fā)電機勵磁電流試驗,機組有功負(fù)荷試驗,端蓋及機座外部振動特性試驗和結(jié)構(gòu)固有頻率試驗,對該機組的振動故障進(jìn)行分析和診斷并給出改進(jìn)建議。
調(diào)取1# 機5#、6# 軸振隨轉(zhuǎn)速的變化曲線可以發(fā)現(xiàn):發(fā)電機5#、6#軸振在3000rpm 以下存在600rpm 附近和2882rpm附加存在兩個臨界轉(zhuǎn)速(而該型號發(fā)電機在3000rpm 以下的設(shè)計臨界轉(zhuǎn)速只有一個為1400rpm,第二階臨界轉(zhuǎn)速為3400rpm)。由于制造廠內(nèi)實測臨界轉(zhuǎn)速均比現(xiàn)場實測值高,而轉(zhuǎn)子本身沒有變化,因此是由于支撐剛度降低導(dǎo)致臨界轉(zhuǎn)速下降。5#、6#軸振隨轉(zhuǎn)速的變化曲線如圖3 所示,5#、6#軸振過速試驗振動如圖4。
圖3 5#、6#軸振隨轉(zhuǎn)速變化曲線
圖4 過速試驗座振、軸振曲線
5#端蓋振動偏大的原因:(1)5#端蓋支撐剛度不足,當(dāng)拉緊5?;A(chǔ)螺桿后5#座振明顯下降,可以證明連接剛度不足;(2)1#機比2#機同工況基礎(chǔ)振動偏大可以證明1#機基礎(chǔ)剛度偏弱,5#端蓋基礎(chǔ)本身剛度不足。
在變負(fù)荷工況(勵磁電流不變),5#,6#軸振隨負(fù)荷波動明顯且沒有滯后,這可以排除熱彎曲的影響,軸振隨負(fù)荷變化有兩個原因:(1)低發(fā)聯(lián)軸器連接不佳,導(dǎo)致振動隨扭矩增加;(2)汽輪機蒸汽參數(shù)變化,引起汽缸內(nèi)壓力和溫度分布改變,熱膨脹相應(yīng)改變,引起機組振動狀態(tài)改變。由于上述兩種原因的同時存在或者存在一個,導(dǎo)致1#機組帶到滿負(fù)荷時,5X 軸振最大到75μm,6X 軸振最大到95μm。1#機5#、6#軸振隨有功負(fù)荷的變化曲線如圖5 所示。
圖5 1#機5#、6#軸振隨有功負(fù)荷變化曲線
根據(jù)原因初步分析得到的結(jié)論,確定了機組檢查的主要方案,內(nèi)容包括:檢查密封瓦、擋油蓋等與轉(zhuǎn)軸的磨損情況和間隙;復(fù)查機座地腳階梯墊片;解開聯(lián)軸器,復(fù)查軸系標(biāo)高;基礎(chǔ)沉降測量、二次灌漿質(zhì)量檢查。
按照機組檢查方案對機組進(jìn)行了檢查,得到檢查結(jié)果如下:軸系中心標(biāo)高變化;密封瓦、軸瓦、擋油蓋等與轉(zhuǎn)軸存在研磨情況;基礎(chǔ)座板與二次灌漿面結(jié)合有較大間隙;現(xiàn)場觀測發(fā)電機墊片布置不符合安裝說明書要求;汽輪發(fā)電機組基礎(chǔ)無沉降。
通過以上兩條的分析,5#座振和6#軸振偏大的原因可能是由于端蓋支撐剛度不足或基礎(chǔ)剛度不足造成,為了跟進(jìn)一步確定具體原因,對1#機和2#機的安裝狀態(tài)和滿負(fù)荷工況的振動特征進(jìn)行對比。
圖6 1#機低發(fā)對輪實測值與設(shè)計值差異
圖7 1#機、2#機軸系揚度對比
在1#機和2#機同時滿負(fù)荷工況選取相同的8 個測點測試基礎(chǔ)振動并進(jìn)行對比,如表1 所示。
由表1 可見1#機基礎(chǔ)振動明顯大于2#機,且個別點超過了20μm 的合格值。
表1 1#機和2#機滿負(fù)荷工況基礎(chǔ)振動對比
對本臺機組,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)電機基礎(chǔ)的二次灌漿不密實,二次灌漿面與發(fā)電機臺板存在1mm~40mm 間隙,間隙寬度5mm~25mm。臺板在二次壓力灌漿時,發(fā)電機定子全部重量都落在臺板上。灌漿結(jié)束后,由于二次灌漿不密實,導(dǎo)致原本應(yīng)該由臺板和基礎(chǔ)共同承擔(dān)的發(fā)電機重量大部分作用在了臺板上,使臺板產(chǎn)生彎曲變形,導(dǎo)致定子機座的撓度曲線與原設(shè)計不同,發(fā)電機定子部分出現(xiàn)傾斜,進(jìn)而造成分配在汽勵端軸承上的載荷與設(shè)計值產(chǎn)生較大偏差。當(dāng)軸承載荷偏差過大時,機組運行過程中軸承處油膜就會在運行到一定轉(zhuǎn)速時發(fā)生失穩(wěn),產(chǎn)生振動。
根據(jù)以上對1#機5#座振和6#軸振偏大的原因分析以及1#機、2#機相關(guān)參數(shù)的對比可以得出以下結(jié)論:
a.1#機5#瓦座振偏大達(dá)到54μm 并且超過30μm 要求。是由于5#端蓋支撐剛度或基礎(chǔ)剛度不足以導(dǎo)致。
b.1#機5#和6#軸振隨有功負(fù)荷波動且無滯后,其原因為:低發(fā)聯(lián)軸器連接狀態(tài)不佳或汽輪機蒸汽參數(shù)變化引起汽缸內(nèi)壓力和溫度分布改變導(dǎo)致熱膨脹相應(yīng)改變,以上兩個原因共同導(dǎo)致6#X 向軸振最大到95μm 并且超過76μm 要求值。
根據(jù)以上分析,綜合考慮各種因素提出以下改進(jìn)處理建議:
a.檢查基礎(chǔ)剛度及沉降。
b.檢查二次灌漿面水平度及四角高程差。
c. 另外可對發(fā)電機轉(zhuǎn)子6# 軸承位置進(jìn)行熱態(tài)動平衡試驗。
運行現(xiàn)場的汽輪發(fā)電機機組振動,可能發(fā)生在安裝后的運行初期,也可能發(fā)生在運行一段時間之后。汽輪發(fā)電機機組振動問題產(chǎn)生原因十分復(fù)雜,沒有通用的振動處理方案,需要根據(jù)實際情況進(jìn)行分析處理。本章提供了一例發(fā)電機振動處理實例,大型汽輪發(fā)電機可能出現(xiàn)的振動問題具有很好的參考借鑒作用。