亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        某航空發(fā)動機積油故障振動分析

        2020-08-11 09:21:12任帥劉金南陳大力
        裝備維修技術(shù) 2020年32期

        任帥 劉金南 陳大力

        摘 要:本文通過分析某型航空發(fā)動機異常振動的出現(xiàn)和發(fā)展變化趨勢,并結(jié)合發(fā)動機結(jié)構(gòu),得出異常振動源于低壓壓氣機轉(zhuǎn)子積油的結(jié)論,分解檢查及后續(xù)試驗驗證了分析的準確性,其分析方法和思路對工程實踐中的類似振動問題排除有一定參考價值。

        關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機;振動分析;壓氣機;轉(zhuǎn)子積油

        振動測試是航空發(fā)動機狀態(tài)監(jiān)測主要手段之一,滑油系統(tǒng)工作狀態(tài)對航空發(fā)動機的振動必然有一定影響。滑油泄漏是航空發(fā)動機研制和批產(chǎn)過程中的常見故障,滑油泄漏可分為外部泄漏和內(nèi)部泄漏,外部泄漏主要為外部接口密封不良和管路破裂等,內(nèi)部泄漏可分為滑油進入流道和發(fā)動機腔內(nèi)。外部泄漏一般不會對振動產(chǎn)生影響;滑油泄漏進入流道可導致積碳和高溫部件燒蝕等,滑油泄露進入靜子腔內(nèi)導致發(fā)動機重量和滑油消耗量增大,此兩種類型的滑油泄露一般不影響發(fā)動機振動;當滑油進入到發(fā)動機轉(zhuǎn)子腔內(nèi)時可改變轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的動力學特性,對發(fā)動機振動產(chǎn)生很大影響。國內(nèi)學者對充液轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性偏重理論研究,試驗研究較少[1-3],航空發(fā)動機之類的高速轉(zhuǎn)子腔內(nèi)積液相關(guān)的文獻極少[4]。

        論文涉及的某型航空發(fā)動機試驗中出現(xiàn)振動異常問題,試驗因振動超過限制值而停止,通過結(jié)合發(fā)動機結(jié)構(gòu)和振動特征的分析,確定異常振動是低壓壓氣機轉(zhuǎn)子腔內(nèi)積油引起,分解檢查后證實了分析結(jié)果,有效避免了發(fā)動機可能的嚴重故障的發(fā)生,其經(jīng)驗可以為類似異常振動現(xiàn)象的排除提供參考。

        1 概述

        某航空發(fā)動機為三轉(zhuǎn)子發(fā)動機,分別為動力渦輪轉(zhuǎn)子(簡稱N1)、低壓轉(zhuǎn)子(簡稱N2)和高壓轉(zhuǎn)子(簡稱N3,附件傳動系統(tǒng)與N3相連),結(jié)構(gòu)非常復雜,然而臺架試驗只在機匣上設(shè)置5個振動測點,減速器作為一個相對獨立的子系統(tǒng)其唯一的振動測點與論文無關(guān)故不再贅述,其它4個發(fā)動機測點代號和安裝位置如下:

        1#測點——進氣機匣/壓氣機機匣安裝邊;

        2#測點——壓氣機機匣/中介機匣安裝邊;

        3#測點——中介機匣/燃燒室機匣安裝邊;

        4#測點——渦輪機匣。

        振動總量(帶通濾波獲得)限制值為40mm/s。

        2 故障現(xiàn)象

        該航空發(fā)動機首次裝配后進行多次試驗,按時間順序可將發(fā)動機振動情況分為:振動正常、振動異常初期、振動異常后期、振動超過限制4個階段,發(fā)動機振動及分解檢查情況如下:

        2.1振動正常

        發(fā)動機首次上臺試驗需進行轉(zhuǎn)速磨合,發(fā)動機最大狀態(tài)的頻譜見圖1(右側(cè)文本框數(shù)值為各測點振動總量),由圖可得:主轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)頻率振動幅值最大為5.93mm/s,368.7Hz對應(yīng)的附件振動幅值最大為6.06mm/s(該附件轉(zhuǎn)速處在N1和N2轉(zhuǎn)速之間約為N1),振動總量最大為11.0mm/s,前2次試驗振動頻譜特征一致,發(fā)動機振動未見異常累計運行90min。

        2.2振動異常初期

        第3次試驗前20min發(fā)動機振動未見異常,20min后最大狀態(tài)振動頻譜見圖2(發(fā)動機累計運行約130min),由圖2可得:主轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)頻率振動幅值最大為6.48mm/s,與圖1相比N1和N2旋轉(zhuǎn)頻率振動之間多了1個366Hz的異常振動峰值,該峰值最大幅值僅為1.21mm/s,對發(fā)動機振動總量的貢獻幾乎可以忽略,該頻率與N1、N2和N3旋轉(zhuǎn)頻率數(shù)值之比分別為1.255、0.880和0.746,與減速器及附件傳動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速無對應(yīng)關(guān)系。

        第4次試驗與圖2中366Hz振動對應(yīng)的振動頻率降至361Hz同時最大幅值增大至3~4mm/s,第4次試驗結(jié)束發(fā)動機累計運行166min。

        第3和第4次試驗雖然出現(xiàn)366Hz的異常振動然而其幅值不超過4mm/s,對發(fā)動機振動總量影響不大,同時發(fā)動機壓力、溫度、扭矩等參數(shù)未見異常,現(xiàn)場分析認為該振動峰值對試驗安全影響不大,后續(xù)試驗過程建議要加強對振動參數(shù)的監(jiān)控。

        2.3振動異常后期

        第5次試驗程序參考GJB 242-87第4.5.1.3持久試車程序編制,完成“最大試車功率狀態(tài)——慢車狀態(tài)運轉(zhuǎn)”和“遞增扭矩運轉(zhuǎn)(實際為扭矩遞減,發(fā)動機從最大狀態(tài)遞減0.1倍最大狀態(tài)功率至0.1倍最大狀態(tài)功率)”,本次試驗發(fā)動機累計運行約151min,發(fā)動機累計運行317min。

        “遞增扭矩運轉(zhuǎn)”N1恒為100%轉(zhuǎn)速。異常振動的頻率數(shù)值和振動幅值見表1,最大狀態(tài)振動頻譜見圖3。由表1和圖3可得:最大狀態(tài)主轉(zhuǎn)子和附件振動變化屬正常范圍;各測點振動總量明顯增大最大已達28.2mm/s,主要由349.1Hz異常振動峰值的增大引起。

        第6~10次試驗都是性能錄取試驗,期間發(fā)動機多次上下臺,每次發(fā)動機試驗約30min時間較短,相同狀態(tài)發(fā)動機振動幅值變化不大、頻譜結(jié)構(gòu)與圖3一致。

        2.4振動超過限制

        第11次試驗是該發(fā)動機首次裝配最后一次試驗,從飛行慢車上推最大狀態(tài)過程1#測點振動瀑布圖見圖4,由瀑布圖可得異常振動幅值達48mm/s已超過發(fā)動機振動限制,發(fā)現(xiàn)振動超過限制以后發(fā)動機立即下拉飛行慢車,隨后再次上推最大狀態(tài)發(fā)動機振動與前1次一致,異常振動已嚴重影響試驗安全,發(fā)動機試驗終止。

        3 機理分析

        圖3中1#測點和2#測點349.1Hz振動幅值明顯比3#測點和4#測點大,并且2#測點和3#測點及3#測點和4#測點振動幅值之比都接近2:1,由振動數(shù)據(jù)結(jié)合發(fā)動機結(jié)構(gòu)可以確定未知振動的振源在1#測點和2#測點之間,對應(yīng)發(fā)動機的低壓壓氣機機匣和附件傳動機匣。異常振動的頻率數(shù)值在266~349Hz之間且隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速降低而降低,當發(fā)動機降至飛行慢車后完全消失,若異常振動由發(fā)動機靜子引起則無法解釋上述振動現(xiàn)象,因此認為異常振動由低壓壓氣機轉(zhuǎn)子或附件轉(zhuǎn)子引起。

        假設(shè)異常振動由附件傳動引起,首先在異常振動對應(yīng)的頻率范圍內(nèi)沒有任何附件旋轉(zhuǎn)頻率與之對應(yīng);其次隨發(fā)動機功率的變化異常振動與N3旋轉(zhuǎn)頻率之比波動可超過7%,與N2旋轉(zhuǎn)頻率之比波動最大為1.6%,即異常振動和N2轉(zhuǎn)速相關(guān)性高于N3轉(zhuǎn)速; 最后2#測點和3#測點之間短而剛性好的承力機匣與3#測點和4#測點之間薄壁的燃燒機匣對異常振動的傳遞衰減相近,從振動傳遞的角度看是不合理的,低壓壓氣機的前后軸承承力框架恰好位于壓氣機機匣振動測點截面,因此異常振動由低壓壓氣機轉(zhuǎn)子引起。

        第3次試驗異常振動與N2旋轉(zhuǎn)頻率之比約為0.88,第5次試驗該比值降至0.826~0.842,隨發(fā)動機運行時間增加異常振動與N2旋轉(zhuǎn)頻率之比有下降趨勢并趨于穩(wěn)定,與積液轉(zhuǎn)子的振動特征相似(與文獻1-3振動特征的差異可能與該型發(fā)動機工作轉(zhuǎn)速位于2階和3階臨界轉(zhuǎn)速之間有關(guān)),確定異常振動由低壓壓氣機轉(zhuǎn)子積油引起。

        機理分析如下:滑油緩慢泄漏到低壓壓氣機腔內(nèi),少量滑油會附著在低壓壓氣機轉(zhuǎn)子上不會引起振動的變化;隨運行時間的增加積油量逐漸增大,油液在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子上會產(chǎn)生不穩(wěn)定的類似沖擊的激振力和較大的不平衡激振力,此激振力導致發(fā)動機累計運行130min后開始出現(xiàn)異常振動;隨積油量進一步增加,異常振動幅值有增大的趨勢,同時其頻率相對工頻有下降的趨勢;當積油量繼續(xù)增加到一定程度,積油產(chǎn)生的激振力使振動急劇增大,此時積油量達到了使轉(zhuǎn)子系統(tǒng)失穩(wěn)的臨界,第11次試驗從慢車狀態(tài)上推最大狀態(tài)過程振動高達48mm/s,導致發(fā)動機超過振動限制。

        4分解檢查及試驗驗證

        該航空發(fā)動機分解檢查發(fā)現(xiàn):高壓轉(zhuǎn)子和動力渦輪及減速器無異常;低壓壓氣機盤腔存在大量滑油(約占盤腔體積的1/2),N1軸尾部封嚴裝置失效。

        N1軸尾部封嚴裝置失效引起N2軸承封嚴空氣壓力不足,軸承腔滑油壓力高于封嚴空氣壓力導致低壓壓氣機積油,復裝該發(fā)動機上臺試驗振動頻譜結(jié)構(gòu)與圖1一致,發(fā)動機振動未見異常,驗證了異常振動是由低壓壓氣機轉(zhuǎn)子腔內(nèi)積油引起。

        5 結(jié)束語

        航空發(fā)動機是高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速的復雜機械,受安裝尺寸限制,中小型航空發(fā)動機振動測點一般位于外機匣,振動出現(xiàn)異常以后,很難確定異常振動的振源。本論文的分析方法和思路對工程實踐中的類似振動問題排除有一定參考價值。

        參考文獻:

        [1] 祝長生.部分充液懸臂轉(zhuǎn)子在不穩(wěn)定區(qū)的動力特性[J].航空學報,2001,22(2):155-159.

        [2] 祝長生.部分充液懸臂柔性轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不穩(wěn)定特性的實驗研究[J].振動工程學報,2003,16(4):453-456.

        [3] 祝長生.流體黏性對部分充液柔性轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性的影響[J].浙江大學學報,2004,38(4):484-489.

        [4] 姜廣義,武鵬,張潔. 航空發(fā)動機腔內(nèi)積油引發(fā)振動故障分析[J].航空發(fā)動機,2013,39(2):75-78.

        曰本无码人妻丰满熟妇5g影院| 开心五月天第四色婷婷| 国产98色在线 | 国产| 亚洲av永久无码精品国产精品| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 女人下面毛多水多视频| 欧美视频第一页| 日本二区视频在线观看| 亚洲一区二区日韩精品在线| 亚洲欧美一区二区成人片| 国产精成人品日日拍夜夜免费 | 无码粉嫩虎白一线天在线观看| 国产精品亚洲午夜不卡| 日韩亚洲国产中文字幕| 国产自国产自愉自愉免费24区 | 亚洲美腿丝袜综合一区| av毛片一区二区少妇颜射| 丰满的少妇av一区二区三区| 久久亚洲av无码西西人体| 精品88久久久久88久久久| 日韩人妻中文字幕一区二区| 一区二区三区国产高清视频| 亚洲av午夜福利精品一区二区 | 精品少妇人妻成人一区二区| 少妇太爽高潮在线播放| 人妻体内射精一区二区三区 | 亚洲日韩图片专区小说专区 | 日本高清一道本一区二区| 久久超碰97人人做人人爱| 国产中文aⅴ在线| 日本顶级片一区二区三区| 欧美老妇交乱视频在线观看| 少妇spa推油被扣高潮| 激情五月婷婷久久综合| 少妇免费av一区二区三区久久| 人人摸人人操| 在线无码国产精品亚洲а∨| 亚洲精品中文字幕乱码无线 | 国产激情一区二区三区在线 | 热99re久久精品这里都是精品免费 | 亚州综合激情另类久久久|