張宗振,李德波,李新虎,馮永新,周杰聯(lián),陳 拓,鐘 俊,廖宏楷
(1.華潤海豐電廠,廣東 汕尾 510060;2.廣東電科院能源技術(shù)有限責任公司,廣州 510080;3.國粵(韶關(guān))發(fā)電有限公司,廣東 韶關(guān) 512000)
國家能源局和生態(tài)環(huán)境部于2018 年6 月28日批準全國84 個燃煤發(fā)電廠生物質(zhì)耦合發(fā)電的試點項目,包括300 MW 亞臨界至1 000 MW 超超臨界燃煤電廠,預示著我國煤電開始在較大范圍和規(guī)模進行生物質(zhì)耦合發(fā)電改造工作。
國內(nèi)一些研究者開展了燃煤電廠污泥摻燒研究工作。李峰等[1]進行了塔式鍋爐產(chǎn)生含水率60%污泥耦合發(fā)電技術(shù)現(xiàn)場試驗研究,研究者提出了可摻燒含水率達60%的污泥耦合發(fā)電技術(shù),可以直接處理污水處理廠污泥,無需蒸汽干化,降低投資,大幅度減少污泥處置成本。陳大元等[2]進行了燃煤機組耦合污泥發(fā)電技術(shù)綜述性研究,針對我國大量城鎮(zhèn)污泥處理面臨的難題,研究者分析了污泥干化技術(shù)及干化污泥煤質(zhì)指標,介紹了污泥直接摻燒、煙氣直接干化污泥和蒸汽間接干化污泥耦合發(fā)電等3 種燃煤機組耦合污泥發(fā)電工藝。陳翀等[3]進行了300 MW 燃煤鍋爐協(xié)同處置干化污泥的現(xiàn)場試驗研究,研究者通過在300 MW 燃煤鍋爐中進行不摻燒污泥與摻燒不同比例污泥的試驗,研究了摻燒污泥對燃煤煙氣中HCl,SO2和NOX等排放指標的影響,同時研究了摻燒污泥后煙氣及飛灰中重金屬分布和二惡英濃度變化的情況,研究者還針對結(jié)渣、沾污、熱值、水分和經(jīng)濟性等方面對摻燒進行理論分析。吳浪等[4]進行了摻燒污泥對電廠鍋爐影響的研究。劉永付等[5]進行了大型燃煤電站鍋爐協(xié)同處置污泥的現(xiàn)場試驗研究。劉韻芳等[6]進行了煤粉爐摻燒干化污泥的污染物排放特性的研究。研究結(jié)果表明:在實驗室配比和燃燒的條件下,大部分重金屬元素Pb,Cu,Cr,Ni 殘留在灰渣中,Zn 及Cd部分殘留阻塞灰渣中,As,Hg 和Se 等易揮發(fā)元素釋放到煙氣中。李德波等[8-11]開展了燃煤耦合污泥摻燒灰熔點特性的研究,發(fā)現(xiàn)燃煤摻燒污泥后,灰熔點會降低,可能對鍋爐結(jié)焦等帶來不利影響。殷立寶等[11]、張成等[12]、朱天宇等[13]、李德波等[15-16]開展了四角切圓燃煤鍋爐摻燒印染污泥燃燒與NOX排放特性的數(shù)值模擬研究。國內(nèi)其他一些研究者[17-27]開展了污泥摻燒相關(guān)理論研究和現(xiàn)場試驗,取得了對現(xiàn)場有一定指導價值的應用成果。
本文針對1 臺1 000 MW 超超臨界燃煤鍋爐,開展污泥摻燒過程中原煤灰、污泥灰成分分布規(guī)律,高卡印尼煤(低位收到基熱值為14 800 kJ/kg,收到基水分為37%,收到基揮發(fā)分為29.88%)灰成分與電除塵灰成分分布規(guī)律,高卡印尼煤灰成分與爐渣中灰成分分布規(guī)律,以及電除塵灰與爐渣中重金屬分布規(guī)律的試驗研究。試驗污泥為生活污泥,含水率40%,摻燒比例為5%,7%,10%,12%,負荷為500 MW,750 MW,1 000 MW。通過采集現(xiàn)場飛灰、爐渣樣品,試驗室進行飛灰和爐渣重金屬濃度分析,為燃煤電廠開展污泥摻燒飛灰、爐渣中重金屬濃度是否滿足當前環(huán)保標準要求,提供定量的數(shù)據(jù)。
該發(fā)電廠1 號、2 號鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責任公司設(shè)計制造的HG-3100/28.25-YM4 型超超臨界參數(shù)(1 000 MW)、變壓直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π 型鍋爐,采用反向雙切圓燃燒方式。每臺鍋爐配6 層煤粉燃燒器,每層各8 只,共48 只煤粉燃燒器。A 層燃燒器配有微油點火裝置,共8 支,單支出力為120 kg/h,并隔層配置AB,CD,EF 3 層大油槍,共24 支,單支出力為1 275 kg/h。鍋爐設(shè)計煤種和校核煤種參數(shù)如表1 所示。
表1 設(shè)計煤質(zhì)參數(shù)
制粉系統(tǒng)為ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機冷一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺爐配6 臺磨煤機,BMCR(鍋爐最大出力)工況下五運一備,并配備6臺與之相適的電子稱重式給煤機。脫硝系統(tǒng)采用SCR(選擇性催化還原)法,除塵采用電除塵,每臺爐配2 臺BE 型三室五電場靜電除塵器。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏法,尾部安裝為濕式電除塵。
飛灰、爐渣中重金屬元素含量檢測采用美國Perkinelmer 公司的NEXION 300X 型電感耦合等離子質(zhì)譜儀(簡稱“ICP-MS”)。測量As 等微量元素時需要利用濃硝酸、濃鹽酸、氫氟酸對催化劑進行消解,消解采用的儀器為奧地利Anton Paar公司的MultiWave PRO 微波消解儀。
發(fā)電廠摻燒污泥期間,首先進行原煤和污泥工業(yè)分析和元素分析,為現(xiàn)場開展污泥摻燒提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),表2 為試驗期間污泥元素分析和工業(yè)分析結(jié)果。從污泥化驗結(jié)果可以看出,40%含水率污泥低位熱值為1 040 kJ/kg。污泥的灰分較高,收到基灰分達到了36.01%,硫分比較低,收到基硫分為0.28%。表3 為現(xiàn)場試驗期間,原煤煤質(zhì)元素分析數(shù)據(jù)。
表2 污泥元素分析數(shù)據(jù)
表3 煤質(zhì)化驗結(jié)果(高卡印尼煤)
鍋爐燃用高卡印尼煤收到基水分較高,達到了37%,空氣干燥基揮發(fā)份Vad達到了34.63%,由于煤的水分較高,導致現(xiàn)場實際摻燒運行中,鍋爐制粉系統(tǒng)干燥出力不夠,磨煤機出口溫度小于60 ℃,但是由于煤的揮發(fā)分較高,著火沒有問題,從現(xiàn)場化驗的飛灰和爐渣情況來看,飛灰和爐渣含碳量比較低,說明燃燒效果比較好。
鍋爐效率測試鍋爐在滿負荷下進行2 個工況,結(jié)果依據(jù)GB/T 10184—2015《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》,進行鍋爐效率計算。
試驗時,由于測試時間問題,飛灰A 側(cè)、B 側(cè)進行連續(xù)取樣;排煙溫度和氧量分別進行2 個工況測試;鍋爐散熱直接取設(shè)計值,不考慮其它損失qoth;外來輸入熱量只考慮進入系統(tǒng)空氣帶入熱量。不同負荷下,鍋爐效率的計算結(jié)果見表4—6。
從試驗結(jié)果來看,500 MW 負荷時,40%含水率污泥分別為5%,7%,10%,12%摻燒比率下,鍋爐效率分別為93.94%,93.78%,93.95%,93.94%;平均排煙熱損失為5.835%,6.014%,5.827%,5.827%;化學不完全燃燒損失為0.002%,0.012%,0.032%,0.032%;固體不完全燃燒損失為0.124%,0.094%,0.096%,0.103%;灰渣物理熱損失為0.120%,0.125%,0.122%,0.122%。
從試驗結(jié)果來看,750 MW 負荷時,40%含水率污泥分別為7%,10%摻燒比率下,鍋爐效率分別為93.76%,93.41%;平均排煙熱損失為5.882%,5.897%;化學不完全燃燒損失為0.15%,0.15%;固體不完全燃燒損失為0.106%,0.433%;灰渣物理熱損失為0.127%,0.128%。
從試驗結(jié)果來看,1 000 MW 負荷時,40%含水率污泥分別為5%,7%,10%摻燒比率下,鍋爐效率分別為93.66%,93.64%,93.64%;平均排煙熱損失為5.67%,5.715%,5.712%;化學不完全燃燒損失為0.348%,0.353%,0.353%;固體不完全燃燒損失為0.206%,0.184%,0.18%;灰渣物理熱損失為0.128%,0.127%,0.127%。
總體上看,污泥摻燒后對鍋爐效率影響比較小,固體不完全燃燒損失和灰渣物理熱損失都比較小。
從圖1 高卡印尼煤灰成分分布規(guī)律可以看出,高卡印尼煤灰中SiO2含量為28.49%,CaO含量為20.2%,Al2O3含量為15.36%,F(xiàn)e2O3含量為15.6%。其它含量較多的為MgO 和SO3等成分。
表4 鍋爐效率測試主要結(jié)果(500 MW,40%含水率污泥)
表5 鍋爐效率測試主要結(jié)果(750 MW,40%含水率污泥)
發(fā)電廠燃用煤種為高卡印尼煤,現(xiàn)場實際運行過程中發(fā)現(xiàn)鍋爐容易結(jié)焦,為了定量分析污泥摻燒后加劇鍋爐結(jié)焦的可能性,計算了純燒高卡印尼煤和污泥摻燒后鍋爐結(jié)渣指數(shù)變化的情況,為現(xiàn)場優(yōu)化運行提供指導。結(jié)渣指標采用灰成分中的堿酸比B/A 來計算,A 代表灰中酸性成分的質(zhì)量百分比含量,B 代表灰中堿性成分的質(zhì)量百分比含量。堿酸比的定義如下:
圖1 高卡印尼煤中灰成分分布
當B/A 大于0.7 時為強結(jié)渣燃料,B/A 在0.4~0.7 時為結(jié)渣燃料,B/A 在0.1~0.4 時為輕微結(jié)渣燃料,小于0.1 時為不結(jié)渣燃料。通過化驗得到的高卡印尼煤灰成分計算結(jié)果,B/A 為1.05,說明高卡印尼煤為強結(jié)渣燃料,燃用高卡印尼煤時容易造成鍋爐結(jié)焦,建議現(xiàn)場實際運行中加強鍋爐吹灰,同時進行鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,防止鍋爐出現(xiàn)大面積結(jié)焦。
煤燃燒后的煤灰可能會對高溫受熱面(包括爐膛水冷壁、高溫過熱器、高溫再熱器)有沾污的傾向,因此有必要分析燃用高卡印尼煤是否會增加鍋爐的沾污傾向。這種沾污傾向可以用沾污指數(shù)RF 來衡量,RF 為堿酸比與Na2O 質(zhì)量百分比的乘積,判斷指標為RF 小于0.2 為輕微沾污,0.2~0.5 為中等沾污,0.5~1.0 為強沾污,大于1.0 為嚴重沾污。通過計算得到高卡印尼煤的沾污指數(shù)為2.0,說明高卡印尼煤為嚴重沾污性煤,因此現(xiàn)場燃用高卡印尼煤時,要加強鍋爐吹灰。
表6 鍋爐效率測試主要結(jié)果(1 000 MW,40%含水率污泥)
圖2 為污泥灰成分化驗結(jié)果。污泥灰中SiO2含量最高,占到了灰成分43.4%。其它含量較多的 有Al2O3,F(xiàn)e2O3,P2O5等成分,Al2O3含量為25.26%,F(xiàn)e2O3含量為21.28%。
圖3 對比分析了原煤與污泥灰成分的差異,其中污泥含水率為40%。從圖3 可以看出如下規(guī)律:污泥灰中SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3含量都比高卡印尼煤高。污泥灰中CaO 和MgO 含量低于高卡印尼煤的含量,說明污泥與原煤灰成分有一定差異,這個直接決定了污泥和煤的結(jié)渣和沾污特性的差異。發(fā)電廠實際摻燒污泥時,要定期進行污泥灰成分化驗分析,準確了解污泥灰成分變化的規(guī)律,為現(xiàn)場鍋爐及環(huán)保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行提供指導。
圖2 污泥灰成分分布
圖3 高卡印尼煤與污泥灰成分對比
圖4 為不同負荷、不同摻燒比例時,高卡印尼煤灰成分與電除塵灰成分對比分析。不同負荷以及不同污泥摻燒比例負荷時,電除塵灰成分中SiO2和Al2O3含量明顯高于原煤灰成分中的含量,電除塵灰中Fe2O3,CaO,MgO,SO3含量低于原煤灰成分中的含量,說明摻燒污泥后,電除塵灰成分有一定程度的變化。
圖4 高卡印尼煤與電除塵灰成分對比分析
圖5 為不同負荷、不同污泥摻燒比例時,高卡印尼煤灰成分與爐渣中灰成分對比分析。不同負荷以及不同污泥摻燒比例時,當摻燒污泥后,爐渣灰成分中SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3含量明顯高于原煤灰成分中的含量,爐渣灰中CaO,MgO,SO3含量低于原煤灰成分中的含量,說明摻燒污泥后,爐渣灰成分有一定程度的變化。
圖5 爐渣中灰成分分布規(guī)律
圖6 為電除塵灰與爐渣中重金屬元素化驗結(jié)果?,F(xiàn)場試驗中,采集了電除塵A 側(cè)、B 側(cè)灰樣,在不同摻燒工況下研究其重金屬元素的規(guī)律。不同負荷以及不同摻燒比例時,Cu,Cr,Ni,Pb 等重金屬元素含量較多,說明這些重金屬元素揮發(fā)性較強,容易在飛灰中沉積;As,Co,Ga,Li,Cd,Sb,Hg 等重金屬元素含量較少。
圖6 電除塵灰中重金屬濃度分布
含水率50%的污泥與平煤摻配1D 原煤倉上煤:給煤機出力10%以上時,極易出現(xiàn)1D 給煤機斷煤現(xiàn)象,通過空氣炮振打后下煤正常,最頻繁斷煤時間間隔為3 min,現(xiàn)場觀察無入爐煤濕度大、混煤不均的現(xiàn)象,偶爾可見直徑20 mm 較大塊的污泥。該發(fā)電廠1D 原煤倉曾發(fā)生2 次斷煤故障,其中一次煤倉燒空倉檢查發(fā)現(xiàn)無掛壁現(xiàn)象,判斷頻繁斷煤是由污泥自身流動性較差的物理特性所致;另一次31 日煤倉掛壁嚴重,掛壁煤量近400 t/h,分析其原因主要是由于摻配的平煤濕度加大,后期的進廠污泥干燥程度遠低于前期來泥,到廠污泥隨機取樣2 次化驗,含水率分別為56.5%和58.5%,致使摻配的混煤水分較大,造成板結(jié)。
2C 原煤倉摻配污泥上煤時,事故煤斗活化給煤機出力30%時偶爾出現(xiàn)斷煤現(xiàn)象,加大出力至40%斷煤次數(shù)增加,結(jié)合設(shè)備本身特性,建議摻燒比例控制在1∶10 以內(nèi),原煤倉內(nèi)壁光滑度較好且原煤外水較低(伊泰煤)時可增加摻燒比例至1∶7。
由于污泥的硬度特性與燃煤差別較大,所以特性較軟的污泥進入磨煤機內(nèi)部需多次循環(huán)才能滿足煤粉細度需要,實際運行中磨煤機電耗未明顯增加。污泥水分含量大,致使磨煤機入口風溫高負荷時由220 ℃左右大幅提升至290 ℃,磨煤機分離器出口煤粉溫度稍有下降2~3 ℃,由于摻配比例較小,對磨煤機個別參數(shù)造成的影響在可控范圍內(nèi),不至于對磨煤機的干燥出力構(gòu)成影響,具體參數(shù)對比見表7。
表7 1 號機1D 磨煤機摻燒污泥前后的參數(shù)對比
針對1 臺1 000 MW 超超臨界燃煤鍋爐污泥摻燒過程中重金屬分布規(guī)律開展試驗研究,通過現(xiàn)場試驗進行了大量飛灰、爐渣在不同負荷以及不同污泥摻燒比例下的重金屬分布規(guī)律,以及摻燒污泥后對制粉系統(tǒng)影響的研究。研究結(jié)果為燃煤電廠開展污泥摻燒,飛灰和爐渣中重金屬是否滿足當前環(huán)保標準要求,提供了重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。同時,得出的主要結(jié)論如下:
(1)污泥摻燒后對鍋爐效率影響比較小,固體不完全燃燒損失和灰渣物理熱損失都比較小。
(2)高卡印尼煤灰中SiO2含量為28.49%,CaO含量為20.2%,Al2O3含量為15.36%,F(xiàn)e2O3含量為15.6%。其它含量較多的為MgO 和SO3等成分。高卡印尼煤為強結(jié)渣燃料,嚴重沾污性煤,因此現(xiàn)場燃用高卡印尼煤時,要加強鍋爐吹灰。
(3)當摻燒污泥后,電除塵灰成分中SiO2和Al2O3含量明顯高于原煤灰成分中的含量,電除塵灰中Fe2O3,CaO,MgO,SO3含量低于原煤灰成分中的含量,說明摻燒污泥后,電除塵灰成分有一定程度的變化。
(4)當摻燒污泥后,爐渣灰成分中SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3含量明顯高于原煤灰成分中的含量,爐渣灰中CaO,MgO,SO3含量低于原煤灰成分中的含量,說明摻燒污泥后,爐渣灰成分有一定程度的變化。
(5)不同負荷以及不同摻燒比例時,爐渣和電除塵灰中Cu,Cr,Ni,Pb 等重金屬元素含量較多,說明這些重金屬元素揮發(fā)性較強,容易在飛灰中沉積;As,Co,Ga,Li,Cd,Sb,Hg 等重金屬元素含量較少。
(6)摻燒污泥后,給煤機頻繁斷煤,增加了現(xiàn)場運行風險,要加強給煤機運行狀態(tài)的監(jiān)控,同時提前做好風險預控措施,防止斷煤給鍋爐運行帶來不利影響。