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        氧化鋁礦漿磨節(jié)能技術(shù)改造

        2020-08-06 13:24:22
        有色冶金節(jié)能 2020年3期
        關(guān)鍵詞:襯板旋流器磨機

        王 磊 苗 濤

        (中鋁山東有限公司, 山東 淄博 255052)

        0 前言

        隨著國內(nèi)鋁行業(yè)的發(fā)展,各企業(yè)都在引進先進的生產(chǎn)設(shè)備或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備進行技術(shù)改造,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。礦漿制備是氧化鋁生產(chǎn)的主要工序之一。在礦漿制備工序中,普遍采用球磨機或管磨機進行礦漿磨制。由于球磨機驅(qū)動電機功率很大,一般都在1 000 kW以上,整個礦漿制備工序電耗巨大。因此,改進磨機結(jié)構(gòu),優(yōu)化磨礦工藝,提高磨礦效率,對于降低磨礦電耗和生產(chǎn)成本具有重要意義。

        1 礦漿粒度對溶出率的影響

        鋁土礦溶出過程中,由于溶出條件及礦石特性等因素的影響,礦石中的氧化鋁無法完全進入溶液。實際反應(yīng)后進入到鋁酸鈉溶液中的氧化鋁與鋁土礦中氧化鋁的總量之比,就是氧化鋁的溶出率[1]。從理論上講,在其他條件相同時,礦漿粒度越細,其表面積就越大,礦石與溶液的接觸面積就越大,溶出效果就越好。但礦漿粒度過細,一方面會增加生產(chǎn)成本、降低生產(chǎn)效率;另一方面會使溶出赤泥變細,不利于后續(xù)分離沉降的進行[2]。因此,將礦漿細度控制在合適的范圍內(nèi)在氧化鋁生產(chǎn)中具有重要意義。山東某鋁公司甲氧化鋁廠磨礦粒度控制在100#篩篩上(+150 μm)20%~30%,乙氧化鋁廠控制在30%~40%,丙氧化鋁廠的磨礦粒度按照50#篩篩上(+300 μm)35%來控制,其溶出率都能滿足生產(chǎn)需要。據(jù)此對礦石進行系統(tǒng)溶出實驗,實驗數(shù)據(jù)見表1~2。

        表1 甲氧化鋁廠使用進口礦A不同磨礦粒度的溶出結(jié)果

        從表1可以看出,礦漿磨礦粒度+150 μm從36%到60%,對溶出率幾乎沒有影響;從表2可以看出,礦漿磨礦粒度+150 μm從40%到70%對溶出率的影響也很小,+150 μm達到76%時溶出率下降明顯。在實驗室篩上76%的礦樣很難制備,磨出礦樣粗細不一致,粒度不均勻,在一定程度上也會影響溶出率。因此,實際生產(chǎn)中在保證溶出率不過分降低的前提下可適當(dāng)放粗礦漿粒度,但即使放粗粒度也要保證粒度分布的均勻性,如果磨得粗細不均勻,也會影響溶出率,同時也會影響沉降效果。在保證溶出率的條件下,通過放寬磨礦粒度可以提高磨機產(chǎn)能,降低電耗。

        表2 乙氧化鋁廠使用進口礦B不同磨礦粒度的溶出結(jié)果

        2 提高礦漿磨產(chǎn)能的改進措施

        2.1 優(yōu)化管磨機研磨體

        在管磨機磨制礦漿時,磨體的填充率是影響磨礦效率的關(guān)鍵因素之一,經(jīng)過長期生產(chǎn)探索,研磨體填充率控制在26%~28%較為合適[3]。某氧化鋁廠礦漿磨共有3個倉,礦石從一倉進料,三倉出料。由于各倉物料的粒度差別較大,一般采用多級配球方法,球徑由各倉較大顆粒的礦石直徑?jīng)Q定,一般按照28d選取(其中d為礦石粒徑),每倉研磨體級配按照三級選取,每級球徑相差10 mm。合理選取研磨體的填充率和級配可以使磨機產(chǎn)能提高11%左右,對于降低礦漿磨球耗和礦漿磨成本意義重大[4]。配球級配的簡便方式見表3。

        表3 礦漿磨各倉的配球級配方式

        另外,根據(jù)物料的屬性,確定研磨體的直徑也是至關(guān)重要的一步,根據(jù)不同直徑的鋼球可確定不同的作用,見表4。

        表4 不同規(guī)格研磨球的作用

        2.2 優(yōu)化襯板

        管磨機襯板可調(diào)整研磨體運動狀態(tài),使研磨體在磨機運轉(zhuǎn)過程中機械能得到充分利用。襯板有多種形式,根據(jù)其外形和功能可分為平襯板、壓條襯板和凸棱襯板,各襯板的特點見表5。通過對襯板特性進行分析,結(jié)合凸棱襯板和壓條襯板的特點,設(shè)計新型襯板,如組合式襯板和波紋襯板。

        表5 不同類型襯板的特點

        2.2.1 組合式襯板

        組合式襯板是由提球襯板與壓條襯板變形而來,把壓條進行分離,通過螺栓把提球襯板鑲嵌在平襯板上,并與磨體連接在一起,其斷面圖如圖1所示。提球襯板可根據(jù)研磨體大小外形單獨設(shè)計,以提高襯板提球效率。在運行過程中,一般提球襯板磨損較快,可以快速進行更換;平襯板磨損較慢,可以多次重復(fù)使用,降低使用成本。組合式襯板具有帶球性能好、破碎研磨性能好、檢修更換方便、使用費用低等特點。管磨機一倉、二倉采用組合式襯板。

        圖1 組合式襯板斷面圖

        2.2.2 波紋襯板

        波紋襯板是把凸棱變?yōu)閳A弧形使其平滑,并增加了波紋的數(shù)量,使其提球高度降低、提球量增加,斷面圖如圖2所示。磨機三倉多采用波紋型襯板,以提高其研磨能力,但破碎能力弱,因此適用于磨機尾倉部位。

        圖2 波紋襯板斷面圖

        本次優(yōu)化是把波紋襯板安裝到三倉使用,可使管磨機研磨能力提高10%。在磨制工序中,管磨機可在粗磨倉室內(nèi)使用組合式襯板,配合直徑較大的鋼球初期具有破碎能力。在細磨倉內(nèi)使用波紋襯板配合鍛型研磨體進行細磨,達到較好的粒度分布效果。

        2.3 優(yōu)化隔倉板

        管磨機分為三倉結(jié)構(gòu),倉與倉之間通過隔倉板分開,隔倉板上布滿篩孔,其篩孔有兩種結(jié)構(gòu)形式:一種為同心圓型,另一種為徑向分布形式的長條孔,具有切割流線的性能。 當(dāng)孔徑相同時,同心圓形孔過料能力更強;而長條孔過料能力較弱,具有阻止大顆粒通過的特性。針對隔倉板的特性,一倉、二倉之間的隔倉板的篩孔為同心圓型,間距為15~18 mm,有利于礦漿過料;二倉、三倉隔倉板篩孔為徑向分布形式的長條孔,間距為13~15 mm,能有效阻止大顆粒通過,從而保證礦漿粒度合格。目前磨機內(nèi)礦漿流量在250 m3/h以上,其間隔倉縫隙阻礙礦漿的通過,造成一倉液位較高、倒料嚴(yán)重,同時一倉內(nèi)礦石較多,造成滿磨現(xiàn)象,使鋼球的破碎性能降低,產(chǎn)能降低。

        根據(jù)實際情況優(yōu)化隔倉板結(jié)構(gòu),隔倉板縫隙間距為一道篩板孔徑23~40 mm,二道篩板孔徑為20~25 mm,以用來增加礦漿的通過能力,進而提高產(chǎn)能。隔倉板間距優(yōu)化前后產(chǎn)能對比見表6。

        表6 隔倉板間距優(yōu)化前后產(chǎn)能對比

        2.4 優(yōu)化旋流器

        礦石經(jīng)礦漿磨粉碎后,與調(diào)配液摻配成為礦漿,再經(jīng)旋流器進行篩分;旋流器溢流進入溶出器,底流返回礦漿磨重新研磨。某鋁業(yè)公司對旋流器的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,采用新型蝸殼形預(yù)沉降水力旋流器,傳統(tǒng)旋流器和預(yù)沉降旋流器結(jié)構(gòu)如圖3~4所示。預(yù)沉降旋流器與傳統(tǒng)旋流器相比具有減少設(shè)備磨損和能耗、減少溢流跑粗顆粒、優(yōu)化溢流粒度等優(yōu)點。新型蝸殼形預(yù)沉降水力旋流器的特點如下:

        圖3 傳統(tǒng)旋流器

        1)物料進料流道設(shè)計成蝸殼形狀,進入旋流器流道長,物料在進料體內(nèi)獲得一個比較高的向心力和加速度,較大顆粒提前進行分離,提高了旋流器的分級效率。

        圖4 預(yù)沉降水力旋流器

        2)選用更加合理的旋流器底流口,可以更好地優(yōu)化底流排口物料粒度及旋流器的返砂比,提高分級效率,從而使旋流器更加穩(wěn)定高效,旋流器的循環(huán)負荷通常在1.5~2.5 kPa。經(jīng)過長時間的跟蹤測定,結(jié)合長磨的特點,其返砂比控制在20%~30%,可以在保證產(chǎn)品粒度的基礎(chǔ)上,降低循環(huán)負荷,使磨機達最佳狀態(tài)[5]。

        3 經(jīng)濟效益分析

        3.1 降低電耗

        某鋁業(yè)公司對礦漿磨系統(tǒng)實施改進之前,礦漿磨電耗約25 kWh/t-AO,經(jīng)過以上系統(tǒng)優(yōu)化,在產(chǎn)量不變的情況下,礦漿磨電耗降低至22.3 kWh/t-AO。電單價按0.54元/kWh計算,則一個年產(chǎn)100萬t的氧化鋁廠可降低用電費用約(25-22.3)×100×0.54=145.8萬元。

        3.2 其它效益分析

        1)礦漿粒度合理調(diào)正后,沉降性能改善,使得粗液浮游物含量從0.23 g/L降低至0.18 g/L以下,從而使得粗液精制過程中,助濾劑石灰乳的消耗減少。

        2)沉降性能改善后,洗滌效果也隨之提高,附損降低,由優(yōu)化前的19 kg/t-AO將至優(yōu)化后的13 kg/t-AO。

        4 結(jié)束語

        本文簡要分析了影響磨機產(chǎn)能的各種因素,通過優(yōu)化礦漿磨中的研磨體、襯板、隔倉板等部件并改進旋流器結(jié)構(gòu),提高了磨機產(chǎn)能,優(yōu)化了礦漿粒度,并降低了磨礦單位電耗。通過上述技改后,磨機產(chǎn)能提高了10%左右,降低礦漿成本8%左右,具有很大的推廣價值。當(dāng)前受疫情和潛在經(jīng)濟危機的影響,氧化鋁行業(yè)再次進入低迷期,因此必須不斷開發(fā)設(shè)備節(jié)能技術(shù),以最小的能耗去獲得系統(tǒng)的最大效益,氧化鋁企業(yè)才能增強競爭力,在動蕩的市場環(huán)境中存活下去。

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