姬學(xué)良,王小青
(神華準(zhǔn)能資源綜合開(kāi)發(fā)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300)
準(zhǔn)格爾煤田探明地質(zhì)儲(chǔ)量267億噸,含有鋁、鎵、鋰、稀土等煤炭伴生資源,其煤炭燃燒后的粉煤灰中含氧化鋁50%,鎵82g/t,鋰290g/t,極具利用價(jià)值。如果填埋排棄,會(huì)造成極大的資源浪費(fèi)。我國(guó)鋁土礦超過(guò)一半依賴進(jìn)口,高品位鋁土礦短缺,尋找鋁土礦替代資源與開(kāi)發(fā)高效利用技術(shù)勢(shì)在必行。神華準(zhǔn)能集團(tuán)為此研發(fā)了粉煤灰鹽酸法提取氧化鋁技術(shù)并于2011年建成了4000噸/年氧化鋁中試裝置,至今已順利完成7次試驗(yàn)運(yùn)行。2013年,該工藝技術(shù)通過(guò)了中國(guó)有色協(xié)會(huì)和煤炭協(xié)會(huì)的鑒定,具有減量化、能耗低、成本低、資源利用率高、工藝流程短、產(chǎn)品種類多、環(huán)保的技術(shù)特點(diǎn),可生產(chǎn)氧化鋁、金屬鎵(4N)、鐵紅、凈水劑、碳酸鋰、橡塑填料等白泥基產(chǎn)品[1]。
“一步酸溶法”粉煤灰生產(chǎn)氧化鋁技術(shù)中,粉煤灰與鹽酸反應(yīng)后的料漿需要進(jìn)行液固分離,并對(duì)固體白泥進(jìn)行洗滌以回收氯化鋁,白泥無(wú)害化處理后外排。中試裝置2011年進(jìn)行了沉降分離與洗滌實(shí)驗(yàn),沉降效果差,無(wú)法滿足實(shí)驗(yàn)要求。經(jīng)過(guò)論證與實(shí)驗(yàn),改為板框過(guò)濾工藝,雖能滿足中試廠試驗(yàn)要求,但大型工業(yè)化后,存在流程復(fù)雜、投資高、占地面積大的缺點(diǎn)。連續(xù)沉降分離洗滌工藝在冶金、化工有成熟應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)開(kāi)展沉降分離洗滌方案研究,優(yōu)化與完善液固分離工藝,為工業(yè)化示范廠設(shè)計(jì)提供支撐,同時(shí)為示范廠項(xiàng)目的日常運(yùn)行提供理論依據(jù)與生產(chǎn)指導(dǎo)。
主要目的是研究新型絮凝劑對(duì)溶出料漿沉降分離、沉降洗滌性能的影響、洗滌效果及溫度對(duì)分離效果及絮凝劑添加量的影響。絮凝劑濃度為0.1%wt。絮凝劑最佳添加量:以15min的沉降速率、上清液浮游物、底泥固含量為選取標(biāo)準(zhǔn)。沉降速率以利用一定時(shí)間(≤15min)內(nèi)清液層占料漿體積的百分比表示。
溶液成分:氯化鋁300g/L,氧化鐵:5.5g/L,游離酸度(以HCl計(jì)):0.4%;料漿固含:150g/L、120g/L、105g/L、90g/L、60g/L。料漿溫度:85℃。
固含對(duì)絮凝劑的添加量的影響很大,隨著原料固含逐漸越大,料漿的沉降速率變慢,絮凝劑最佳添加量增大。固含從60g/L至150g/L時(shí),絮凝劑用量為0.1kg/t-干白泥至0.37kg//t-干白泥。清液層的浮游物含量范圍為0.027g/L~0.08g/L。底泥固含范圍267.86g/L~292.97g/L。其中,在料漿溫度為85℃,氯化鋁濃度為300g/L的條件下,料漿固含為120g/L時(shí),絮凝劑最佳添加量為0.3kg/t-干白泥;料漿固含為105g/L時(shí),絮凝劑最佳添加量為0.23kg/t-干白泥;料漿固含為90g/L時(shí),絮凝劑最佳添加量為0.18kg/t-干白泥。
料液氯化鋁含量:300g/L、274g/L、240g/L;游離酸度(以HCl計(jì)):0.35%;固含:120g/L;溫度:85℃;絮凝劑添加量0.3kg/t-干白泥。
隨著料漿氯化鋁濃度的降低,料漿的沉降速率變快,底泥的固含量變大,絮凝劑最佳添加量降低。
實(shí)驗(yàn)條件:沉降料漿固含:150g/L、105g/L、90g/L、60g/L,洗滌液濃度:240g/L、160g/L、90g/L、40g/L、10g/L,溫度85℃的料漿進(jìn)行洗滌添加絮凝劑實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下:
洗滌過(guò)程中,不添加絮凝劑白泥也能正常沉降。隨著洗滌液氯化鋁濃度越低,沉降速度加快,底泥固含量變大。通過(guò)后序洗滌不加絮凝劑和加絮凝劑的實(shí)驗(yàn)對(duì)比,得出兩者的沉降速率接近。
從圖4可以看出,不加絮凝劑的清液層浮游物含量較高,加入絮凝劑后可降低浮游物含量。實(shí)際生產(chǎn)中可根據(jù)清液層浮游物含量來(lái)確定是否需要在洗滌時(shí)添加絮凝劑。
溶液成分:氯化鋁300g/L,氧化鐵5.5g/L,游離酸度(以HCl計(jì))0.4%;原料固含105g/L;料液溫度:85℃、75℃、65℃、40℃。
隨著料漿溫度的降低,料漿的沉降效果變差,沉降速率變慢。通過(guò)增加絮凝劑添加量可以改善絮凝沉降效果,其中75℃、65℃下的絮凝劑添加量增大至0.37kg/t干白泥時(shí),沉降效果較好。當(dāng)料漿溫度降至40℃時(shí),雖絮凝劑添加量已增至0.6kg/t干白泥,但其沉降效果依然較差。
氧化鋁中試裝置第七次全系統(tǒng)試驗(yàn)運(yùn)行139天,液固分離洗滌系統(tǒng)工藝流程為:溶出車間產(chǎn)生的稀釋礦漿與高效絮凝劑在分離沉降槽混合,加快液固分離,上層清液進(jìn)入深層過(guò)濾,沉降槽底流依次進(jìn)入一洗槽至六洗槽,與六洗槽來(lái)的洗滌水進(jìn)行逆向洗滌。該工序中主要考察的指標(biāo)是外排白泥的附氯(目標(biāo)9kg/t-干白泥),影響該指標(biāo)的主要因素為第六級(jí)洗滌槽的氯化鋁濃度。試驗(yàn)結(jié)果總結(jié)如下:分離沉降槽溢流液中AlCl3平均濃度246.18g/L;浮游物平均含量0.15g/L。白泥分離洗滌系統(tǒng)運(yùn)行效果良好,洗滌槽方面:一洗~六洗槽溢流AlCl3濃度分別為:129.64g/L、78.07g/L、56.46g/L、37.64g/L、20.86g/L、12.11g/L,溢流浮游物分別為:0.10g/L、0.12g/L、0.09g/L、0.12g/L、0.11g/L、0.13g/L。一洗~六洗底流AlCl3濃度略高于溢流溶液中AlCl3濃度,底流固含分 別 為:393.59g/L、372.31g/L、376.62g/L、356.93g/L、356.15g/L、336.02g/L。各級(jí)沉降槽固含并未出現(xiàn)梯度差,底流AlCl3濃度梯度變化明顯,有利于提高洗滌效果。絮凝劑添加量方面,總體平穩(wěn),絮凝劑添加量為0.36kg/t-干白泥。外排白泥指標(biāo)方面,外排白泥附氯為8.67kg/t-干白泥,白泥附鋁2.67kg/t-干白泥,平均白泥附液率43.72%[2]。
采用新型絮凝劑對(duì)粉煤灰酸法生產(chǎn)氧化鋁工藝溶出料漿開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)研究,掌握了新型絮凝劑對(duì)溶出料漿液固沉降分離性能的影響及具體參數(shù)。將實(shí)驗(yàn)室研究成果進(jìn)行工業(yè)化中試后,液固沉降分離各項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo),說(shuō)明采用“沉降分離+六次洗滌”的連續(xù)沉降分離洗滌工藝具有可行性。同時(shí),該工藝技術(shù)可為30萬(wàn)噸/年高鋁粉煤灰工業(yè)化示范項(xiàng)目液固分離工藝設(shè)計(jì)及運(yùn)行提供依據(jù)和支撐。