余本祎,邢 程,蔡瑩瑩
(佳通輪胎中國研發(fā)中心,安徽 合肥 230601)
輪胎老化是其失效的主要原因之一,對于輕型載重(LT)類大規(guī)格輪胎,若使用環(huán)境溫度較高、日照時間較長,則更容易出現(xiàn)輪胎老化后耐久性能差的問題。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)對輪胎老化耐久性能進行了近15年的研究,目前已經(jīng)確定了其合適的室內(nèi)測試方法。
國家橡膠輪胎質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心在2016年開展了“汽車輪胎老化測試項目的研究”,邀請國內(nèi)輪胎企業(yè)一起開展同等條件下國內(nèi)外品牌輪胎老化耐久性能對比分析。研究結(jié)果表明:國內(nèi)品牌輪胎的老化耐久性能與國際行業(yè)標桿品牌輪胎存在一定差距;國內(nèi)品牌輪胎老化后的拉伸強度和拉斷伸長率都明顯下降,相比國際行業(yè)標桿品牌輪胎差距較大。
本工作分析輪胎老化機理,通過輕型載重子午線輪胎的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計提高其老化耐久性能,并試制成品輪胎進行試驗驗證。
與普通的輪胎耐久失效相比,輪胎老化耐久失效現(xiàn)象和成因都有一定差別,主要體現(xiàn)在以下3個方面。
輪胎實際使用過程中,有很多因素都會導致輪胎性能下降,但從機理上主要可以分為化學老化和機械老化兩種。
若僅使用長時間的轉(zhuǎn)鼓測試(機械老化)來模擬輪胎老化,輪胎性能下降不明顯。通過收集市場上舊輪胎發(fā)現(xiàn),不僅正常行駛多年的輪胎發(fā)生老化而出現(xiàn)性能下降的問題,實際上未使用過的備胎老化情況也很嚴重,性能下降程度僅略低于正常行駛的輪胎(為其70%~80%)。因此可以得出:對于輪胎老化,化學老化占主要部分,行駛里程不是關(guān)鍵影響因素,車輛類型、臭氧、濕度及路況對帶束層的損壞等影響因素也不是主要因素,影響輪胎老化程度的關(guān)鍵因素是環(huán)境溫度和輪胎類型。
老化時間的延長會使膠料的模量、硬度、含氧量和交聯(lián)密度都有增大的趨勢,但是拉伸強度、拉斷伸長率、剝離力和彎曲特性會隨著時間的延長而降低。
為對比輪胎老化前后膠料性能的變化,我公司進行了大量的物理性能測試。結(jié)果表明,老化使輪胎膠料的硬度和剛度增大,強度大幅下降,恢復形變的能力也降低,老化后輪胎進行室內(nèi)耐久性試驗,發(fā)生損壞的部位多為胎側(cè)和胎圈。分析認為,胎側(cè)膠和胎體簾布膠的硬度和剛度大幅提高,同時三角膠的強度大幅下降,可能對輪胎的耐久性能影響較大,即老化后輪胎膠料和簾線變硬、變脆,對輪胎耐久性能產(chǎn)生不利影響。
抽取不同規(guī)格、不同類型的輪胎,對比老化前后輪胎的室內(nèi)耐久性能(每個規(guī)格抽取4條輪胎,2條老化前進行測試,2條老化后進行測試)。試驗方法為:輪胎先充入氮氧(體積比為1/1)混合氣體,然后在65 ℃的烘箱中老化5周,且每周更新混合氣體;老化試驗結(jié)束后,參考FMVSS 139—2005《低氣壓耐久性能試驗方法》在轉(zhuǎn)鼓試驗機上進行試驗,直至輪胎損壞為止,若試驗達到200 h輪胎還未損壞,則手動停機,試驗結(jié)束。不同規(guī)格輪胎老化耐久性試驗結(jié)果如表1所示。
表1 不同規(guī)格輪胎老化耐久性試驗結(jié)果
從表1可以看出:規(guī)格和負荷較小的輪胎,老化前后輪胎耐久性能基本沒有變化;規(guī)格和負荷較大的輪胎,老化后輪胎在低氣壓耐久性試驗中累計行駛時間大幅縮短,多數(shù)輪胎損壞情況為肩部和冠部開裂或掉塊(占70%),其他為胎圈起鼓(占30%)。由此可以判斷,老化耐久問題主要表現(xiàn)在大規(guī)格、高負荷輪胎上,LT類輪胎表現(xiàn)更為明顯,普通轎車輪胎則表現(xiàn)較好。
耐久性試驗與氧擴散能力有很大的相關(guān)性,充入的氣體通過擴散而引起膠料氧化降解和輪胎胎體內(nèi)部壓力升高,是室內(nèi)試驗和道路行駛過程中引起帶束層邊緣脫層進而產(chǎn)生破壞的重要因素。對輪胎室內(nèi)耐久性試驗而言,充氣壓力損失率較低的輪胎具有非常好的耐久性能。
在氣密層膠中使用溴化丁基橡膠[1-2]替代天然橡膠,可提高膠料老化后性能,氣密層的透氣率隨著膠料中溴化丁基橡膠含量的增大而顯著減小。為提高氣密層的保氣性能,還可以考慮增大氣密層厚度或者增加肩部膠條。
輪胎在行駛過程中,因受到負荷、制動力、驅(qū)動力和橫向力等作用,會導致輪胎某一部位受力較大。通過有限元模擬分析發(fā)現(xiàn),胎圈部位所受的應力較大?,F(xiàn)有輪胎結(jié)構(gòu)設計技術(shù)在胎圈部位會聚集大量的端點,包括簾布層反包端點、胎圈耐磨膠端點、胎圈包布端點、三角膠端點和增強層端點等。
胎圈部位的端點使其應力集中明顯,生熱較大,會導致簾布與橡膠粘合性能下降,不利于輪胎的耐久性能。在實際使用過程中,則表現(xiàn)為輪胎胎圈部位脫層,嚴重時影響汽車行駛的安全性。通過降低三角膠高度和調(diào)整簾布層端點高度,可以減小胎圈應力集中。圖1示出了設計方案優(yōu)化前后胎圈部位應力的有限元分析結(jié)果。
通過本次研究可以看出,兇險性前置胎盤患者相對于普通前置胎盤患者來說,面臨的威脅更大,可能導致的不良妊娠結(jié)局與不良新生兒結(jié)局的概率更高。另外,在一般資料對比中我們可以看出,高齡產(chǎn)婦、孕次和產(chǎn)次較高的產(chǎn)婦其發(fā)生兇險型前置胎盤的可能性更大,因此,臨床上對于此類前置胎盤產(chǎn)婦要給予特別關(guān)注。
從圖1可以看出,與優(yōu)化前輪胎相比,優(yōu)化后輪胎胎圈處剪切應力較小。
圖1 胎圈部位結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后應力有限元分析結(jié)果
分析老化耐久輪胎的損壞位置發(fā)現(xiàn),損壞大多由帶束層端點開始,然后分離1#和2#帶束層,最終導致輪胎肩部損壞。而帶束層端點的主要材料是帶束層邊膠[3],膠片貼合在1#和2#帶束層間。
采用有限元方法分析帶束層邊膠厚度對帶束層端點應力的影響,結(jié)果表明增大帶束層邊膠厚度有利于提高肩部耐久性能。
圖2示出了帶束層邊膠厚度對輪胎肩部剪切應力影響的有限元分析結(jié)果。
從圖2可以看出,帶束層邊膠厚度為1.6 mm的輪胎肩部剪切應力明顯小于帶束層邊膠厚度為0.8 mm的輪胎。
圖2 帶束層邊膠厚度對輪胎肩部剪切應力影響的有限元分析結(jié)果
按照GB/T 521—2012《輪胎外緣尺寸測量方法》測定輪胎充氣外緣尺寸。安裝在標準輪輞上的成品輪胎在標準充氣壓力下,原方案和優(yōu)化方案輪胎的充氣斷面寬分別為272.0和270.0 mm,充氣外直徑分別為808.0和809.0 mm,均符合國家標準要求(充氣斷面寬為257.0~280.0 mm,充氣外直徑為793.0~815.0 mm)。
按照GB/T 4501—2016《載重汽車輪胎性能室內(nèi)試驗方法》測定輪胎脫圈阻力。結(jié)果表明,原方案和優(yōu)化方案輪胎的脫圈阻力分別為36 892和36 116 N,均符合國家標準要求(不小于11 120 N)。
按照GB/T 4501—2016進行輪胎強度性能測試,試驗條件為:壓頭直徑 63 mm,充氣壓力410 kPa。試驗結(jié)果表明,原方案和優(yōu)化方案輪胎的最小破壞能分別為1 891和1 626 J,均符合國家標準要求(不小于972 J)。
高速性能試驗先按照GB/T 4501—2016進行,達到國家標準要求后,再按企業(yè)標準繼續(xù)進行試驗,直至輪胎損壞為止,試驗條件和試驗結(jié)果如表2所示。
從表2可以看出,原方案和優(yōu)化方案輪胎的高速性能均符合國家標準和企業(yè)標準的要求,優(yōu)化方案輪胎的高速性能優(yōu)于原方案輪胎。輪胎高速行駛過程中,離心力逐漸增大,胎冠溫度持續(xù)升高,膠料老化、性能下降,導致胎冠崩花掉塊。
表2 輪胎高速性能試驗條件和結(jié)果
老化耐久性能的驗證參考NHTSA烘箱老化測試方法,先對輪胎進行烘箱老化[老化氣體 氧氣和氮氣混合氣體(體積比為1/1),充氣壓力550 kPa(100%胎側(cè)壓力),溫度 (65±2.0) ℃,時間 35 d,氣體補充頻率 每周取出輪胎并更換氣體],以模擬輪胎在正常使用多年后輪胎性能下降的情況,該條件可以模擬輪胎使用4年后的情況。
輪胎烘箱老化結(jié)束后,進行室內(nèi)耐久性試驗,試驗條件見表3。
表3 輪胎耐久性試驗條件
輪胎老化后耐久性試驗結(jié)果表明:原方案輪胎累計行駛時間為37.8 h,總行駛里程為4 536 km,胎面花紋掉塊時試驗終止;優(yōu)化方案輪胎累計行駛時間為200 h,總行駛里程為24 000 km,試驗結(jié)束時輪胎外觀完好,無損壞,但無損檢測機檢測發(fā)現(xiàn)帶束層端點有氣泡。
從損壞現(xiàn)象上看,原方案輪胎胎面花紋掉塊,通過切割斷面可以看到輪胎內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了帶束層間的脫離(見圖3)。分析認為:烘箱老化過程中橡膠與氧氣加速反應,能快速模擬輪胎在自然使用條件下橡膠性能下降的過程;輪胎帶束層端點為胎面膠與胎側(cè)膠匯集處,烘箱老化過程導致膠料性能下降,且?guī)鴮佣它c本身是輪胎應力集中的位置,因此輪胎老化后進行耐久性試驗,一般都是帶束層端點先損壞,然后導致胎面花紋掉塊。這種損壞現(xiàn)象是典型的老化后耐久損壞。
圖3 老化后耐久性試驗結(jié)束后原方案輪胎斷面
優(yōu)化方案輪胎累計行駛200 h后外觀依然完好,無損檢測機檢測發(fā)現(xiàn)帶束層端點有氣泡。分析認為:在輪胎行駛過程中,帶束層不斷發(fā)生變形,導致帶束層端點不停地產(chǎn)生剪應變,會造成帶束層端點的鋼絲簾線與橡膠之間產(chǎn)生小縫隙;輪胎無損檢測時周圍環(huán)境抽真空,導致輪胎內(nèi)部的縫隙因為壓力的作用膨脹變大,再通過X光照射檢查時有縫隙的地方會以氣泡的形式展現(xiàn)出來。
圖4示出了優(yōu)化方案輪胎無損胎冠照片。帶束層端點縫隙在耐久性試驗中很常見,并不屬于嚴重的損壞。優(yōu)化方案輪胎的老化耐久試驗時間比原方案輪胎延長5倍以上。
圖4 優(yōu)化方案輪胎無損冠部照片
分析輪胎老化機理,通過優(yōu)化輕型載重子午線輪胎的結(jié)構(gòu)設計提高其老化耐久性能,并試制成品輪胎進行試驗驗證。通過采取增大氣密層厚度、調(diào)整胎圈區(qū)域各部件的應力分布以及增大帶束層邊膠厚度等優(yōu)化措施,可以大幅提高輪胎的老化耐久性能,同時輪胎的充氣外緣尺寸、強度性能、脫圈阻力和高速性能均能滿足國家標準和企業(yè)標準要求。