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        劣質(zhì)煤項(xiàng)目鍋爐裝置運(yùn)行總結(jié)

        2020-07-31 11:43:02蘇金祥
        關(guān)鍵詞:除氧器給水泵

        摘 要:本文介紹了中煤平朔劣質(zhì)煤綜合利用項(xiàng)目在平朔集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重要作用,簡(jiǎn)單介紹了整套裝置的組成、產(chǎn)量、產(chǎn)能,中煤平朔能源化工公司鍋爐裝置在試車過程中出現(xiàn)除氧器的除氧水含氧量偏高、下雨天氣鍋爐落煤管頻繁堵煤、風(fēng)機(jī)軸承冷卻水回收不了外溢造成電纜溝進(jìn)水等問題,運(yùn)行過程中出現(xiàn)鍋爐廠房環(huán)境溫度超標(biāo)、因?yàn)榻o水泵軸封泄漏大而造成除氧器壓力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求等問題。對(duì)試車和運(yùn)行中出現(xiàn)的問題的原因進(jìn)行原因分析,詳細(xì)介紹了對(duì)上述問題所采取的應(yīng)對(duì)措施。

        關(guān)鍵詞:除氧器;旋膜區(qū);給水泵

        1 裝置情況

        中煤平朔劣質(zhì)煤綜合利用示范項(xiàng)目是平朔公司“十二 五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃項(xiàng)目之一。該項(xiàng)目利用平朔礦區(qū)高硫、高灰、高揮發(fā)分、高灰熔點(diǎn)、中低熱值劣質(zhì)煤為原料,生產(chǎn)合成氨30萬t/a、硝銨40萬t/a,并副產(chǎn)高附加值的液化天然氣1.1億標(biāo)方/a。項(xiàng)目工程內(nèi)容包括一套30萬t/a合成氨裝置(副產(chǎn)1.1億標(biāo)方液化天然氣)、兩套18萬t/a硝酸兩套、兩套20萬t/a硝酸銨裝置,配備鍋爐、空分、供電、水處理、倉(cāng)庫(kù)、行政辦公樓等輔助工程。本工程是中煤平朔公司高標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃項(xiàng)目之一,設(shè)計(jì)建成有四臺(tái)160t/h循環(huán)流化床鍋爐,三開一備用,滿足全廠供汽需求。

        2 鍋爐裝置的流程

        2.1 鍋爐流程簡(jiǎn)述

        公司地處晉北地區(qū),配備了四臺(tái)太原鍋爐廠生產(chǎn)的次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐,平時(shí)三開一備。鍋爐型號(hào)TG-160/5.29-M型。本鍋爐為次高溫次高壓,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架π型布置。鍋爐設(shè)有輕型爐頂,運(yùn)轉(zhuǎn)層設(shè)置在8m標(biāo)高。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

        鍋爐主要由爐膛、絕熱旋風(fēng)分離器、自平衡回料閥和尾部對(duì)流煙道組成。爐膛采用膜式水冷壁,并設(shè)6組水冷屏,鍋爐中部是絕熱旋風(fēng)分離器,尾部豎井煙道布置兩級(jí)三組對(duì)流過熱器,過熱器下方布置兩組光管省煤器及一、二次風(fēng)各三組空氣預(yù)熱器。

        燃燒系統(tǒng)由風(fēng)帽布風(fēng)裝置、旋風(fēng)分離器、U型回料閥、床下點(diǎn)火等系統(tǒng)組成。在燃燒系統(tǒng)中,給煤機(jī)將煤送入落煤管進(jìn)入爐膛,鍋爐燃燒所需空氣分別由一、二次風(fēng)機(jī)提供。一次風(fēng)機(jī)送出的空氣經(jīng)一次風(fēng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后由左右兩側(cè)風(fēng)道引入水冷風(fēng)室,通過水冷布風(fēng)板上的風(fēng)帽進(jìn)入燃燒室;二次風(fēng)機(jī)送出的風(fēng)經(jīng)二次風(fēng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱后,通過分布在爐膛前后墻上的噴口噴入爐膛,補(bǔ)充空氣,加強(qiáng)擾動(dòng)與混合。燃料和空氣在爐膛內(nèi)流化狀態(tài)下?lián)交烊紵⑴c受熱面進(jìn)行熱交換。爐膛內(nèi)的煙氣(攜帶大量未燃盡碳粒子)在爐膛上部進(jìn)一步燃燒放熱。夾帶大量物料的煙氣經(jīng)爐膛出口進(jìn)入絕熱旋風(fēng)分離器之后,絕大部分物料被分離出來,經(jīng)返料器返回爐膛,實(shí)現(xiàn)循環(huán)燃燒。分離后的煙氣經(jīng)轉(zhuǎn)向室、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器由尾部煙道排出。

        鍋爐的給水經(jīng)過水平布置的兩組光管式省煤器加熱后經(jīng)導(dǎo)水管進(jìn)入鍋筒。鍋筒內(nèi)的鍋水由集中下降管、分配管進(jìn)入水冷壁下集箱、水冷壁管、上集箱,然后由引出管進(jìn)入鍋筒。鍋筒內(nèi)設(shè)有汽水分離裝置,飽和蒸汽從鍋筒頂部的蒸汽連接管引至尾部低過進(jìn)口集箱,經(jīng)低溫過熱器、一級(jí)噴水減溫器、高溫過熱器、吊掛管、集汽集箱,最后將合格的過熱蒸汽引出。主要設(shè)備參數(shù)見表2。

        2.2 煙氣脫硝區(qū)(SNCR+SCR)工藝流程

        自氨水儲(chǔ)罐接出的20wt%氨水溶液經(jīng)過高壓離心泵送入爐區(qū)和除鹽水在管道中混合至5wt%左右經(jīng)過分配模塊分配至各層各個(gè)噴槍最終噴入合適的溫度區(qū)域。氨水的注入量控制是由SNCR初始NOx濃度值、鍋爐負(fù)荷、過氧量和氨氮比(NSR)等來控制的。

        在合適溫度區(qū)域內(nèi)噴入的還原劑氨水迅速分解為氨氣和煙氣中的NOx發(fā)生反應(yīng)生成N2和H2O從而達(dá)到脫硝的目的,未反應(yīng)的NOx和氨氣流入至下游催化劑層繼續(xù)進(jìn)行脫硝反應(yīng)。

        SCR反應(yīng)器操作溫度可在320℃~420℃,SCR反應(yīng)器內(nèi)置于上級(jí)省煤器和下級(jí)省煤器之間,溫度測(cè)量點(diǎn)位于SCR反應(yīng)器前的進(jìn)口煙道上,出現(xiàn)320℃~420℃溫度范圍以外的情況時(shí),溫度信號(hào)將自動(dòng)連鎖關(guān)閉相應(yīng)氨水溶液入口電動(dòng)開關(guān)閥MV-1101和MV-1201(2、3、4#爐以此類推)。

        反應(yīng)生成的水和氮?dú)怆S煙氣進(jìn)人下游設(shè)備并隨煙囪排入大氣。在SCR出口的尾部煙道設(shè)置NOx、O2和NH3濃度監(jiān)視分析儀。NH3濃度監(jiān)視分析儀監(jiān)視NH3的逃逸濃度小于10ppm,超過則報(bào)警。SCR內(nèi)設(shè)置聲波吹灰器,其可防止催化劑的堵塞。

        脫硫采用爐內(nèi)噴鈣+煙氣氨法脫硫協(xié)同工藝。

        2.3 鍋爐補(bǔ)水系統(tǒng)

        從水處理車間來的20℃、0.9MPa的脫鹽水經(jīng)φ219× 6送到鍋爐車間界區(qū)以后分成三路:第一路是經(jīng)φ108×4管道通過LV-0271液位調(diào)節(jié)閥進(jìn)入除氧器作為正常的除氧器補(bǔ)水;第二路是送至鍋爐側(cè)的疏水箱里作為鍋爐上水。第三路是通過φ194×5冷渣器冷卻水母管進(jìn)入各臺(tái)冷渣器回收爐渣的熱量,從冷渣器出來的85℃、0.9MPa熱水管又分成φ159×4.5和φ108×4兩條管路,φ159×4.5作為冷渣器熱水母管把水分配到各臺(tái)運(yùn)行的除氧器,其中φ108×4管道的熱水返回化工區(qū)低壓除氧器。除氧器設(shè)備參數(shù)見表3。

        鍋爐在全公司化工裝置開起來以后,要接受由化工區(qū)變換系統(tǒng)來的145℃、0.5MPa(g)、400t/h的化工工藝熱水作為除氧器主要水源。

        3 試車節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)述

        3#、4#鍋爐于2014年6月16日8點(diǎn)開始上水打壓升壓速度0.3MPa/min,12時(shí)結(jié)束打壓,最高壓力7.28MPa。1#、2#鍋爐于2014年7月29日10點(diǎn)上水打壓,升壓速0.3MPa/min,12時(shí)結(jié)束打壓,最高壓力7.28MPa。

        1#鍋爐于2016年5月11日18:00點(diǎn)火開始煮爐,5月14日10:05停爐檢修。5月20日再次點(diǎn)火進(jìn)行管道吹掃,24日進(jìn)行了安全閥整定工作,24日17:17停爐檢修。6月23日22:38,1號(hào)爐點(diǎn)火投運(yùn),由于蒸汽指標(biāo)不合格(硅含量超標(biāo)),7月15日1號(hào)爐并網(wǎng)運(yùn)行。截止9月底累計(jì)運(yùn)行1448h。

        2#爐于2016年1月12日18:30點(diǎn)火開始煮爐,15日煮爐結(jié)束,直接進(jìn)行管道吹掃工作,1月22日進(jìn)行安全閥整定工作,1月29日2號(hào)爐并網(wǎng)運(yùn)行。之后間斷運(yùn)行至今,截止9月底累計(jì)運(yùn)行4996h。

        3#爐于2015年11月6日19:13點(diǎn)火開始煮爐,11月9日7:15分開始管道,當(dāng)日13:19因西側(cè)水冷壁泄漏,3號(hào)爐停車消缺。11月24日01:10重新點(diǎn)火,開始管道吹掃工作,12月1日完成安全閥整定工作后,投入連續(xù)運(yùn)行,截止9月底累計(jì)運(yùn)行5551h。

        2016年4月28日,3號(hào)鍋爐進(jìn)行滿負(fù)荷試驗(yàn),當(dāng)負(fù)荷升至150t/h,二次風(fēng)機(jī)電機(jī)線圈超溫(86℃),超電流(41.2A),排煙溫度略高(142℃),停止提負(fù)荷,后經(jīng)過處理達(dá)到滿負(fù)荷。

        4#爐于2015年10月4日首次點(diǎn)火成功,10月7日完成鍋爐煮爐工作后停爐消缺。10月11日再次點(diǎn)火,完成鍋爐吹管及安全閥整定工作,10月14日停爐消缺。10月21日點(diǎn)火進(jìn)行鍋爐72h穩(wěn)態(tài)運(yùn)行(未達(dá)額定負(fù)荷),期間進(jìn)行廠區(qū)管路吹掃工作,一直連續(xù)運(yùn)行至12月17日上午10點(diǎn)25分,鍋爐上水冷壁右側(cè)集箱與汽包連接管發(fā)生爆管事故。4號(hào)爐累計(jì)運(yùn)行1344h。

        4 試車中出現(xiàn)的問題及應(yīng)對(duì)措施

        4.1 除氧器除氧水溶解氧不合格(40~80μg/L)

        溶解氧含量超標(biāo)原因分析:

        ①設(shè)計(jì)要求除氧器運(yùn)行方式為定壓運(yùn)行,目前處于調(diào)試階段,對(duì)蒸汽量調(diào)整頻繁,導(dǎo)致鍋爐補(bǔ)水量及除氧器加熱蒸汽流量不穩(wěn)定??焖傺a(bǔ)水及加熱蒸汽壓力低、流量小導(dǎo)致除氧器內(nèi)補(bǔ)水不能迅速達(dá)到飽和狀態(tài),溶解氧含量波動(dòng)比較大;②原設(shè)計(jì)除氧器主要進(jìn)水為從化工區(qū)低壓除氧站來的熱水(設(shè)計(jì)進(jìn)水量為400t/h,溫度145℃),這股水進(jìn)入鍋爐裝置高壓除氧器的進(jìn)水口設(shè)置在除氧器旋膜區(qū)內(nèi)[1],在此區(qū)域內(nèi)蒸汽與進(jìn)水能夠充分傳熱傳質(zhì),除氧效果最理想。化學(xué)補(bǔ)充水(脫鹽水冷水)僅作為系統(tǒng)補(bǔ)充水調(diào)整除氧器液位使用,此管路進(jìn)入高壓除氧器的進(jìn)水口也布置在除氧器旋膜區(qū)內(nèi)。目前供水系統(tǒng)沒能經(jīng)過以上兩趟管路,而是采用冷渣機(jī)回水管路,此管路進(jìn)入高壓除氧器的進(jìn)水口布置在除氧器旋膜區(qū)下方,與加熱蒸汽傳熱效果較差,造成目前除氧器的加熱蒸汽達(dá)不到有效的除氧效果,進(jìn)入除氧頭很快便從上部排氣口排出,不僅浪費(fèi)大量蒸汽而且減緩了水箱內(nèi)溶解氧的排出;③單臺(tái)冷渣機(jī)運(yùn)行的設(shè)計(jì)冷卻水量為44t/h,單臺(tái)爐正常開車?yán)湓鼨C(jī)所需理論冷卻水量為88t/h,但實(shí)際運(yùn)行情況所需冷卻水量要高于設(shè)計(jì)值,且鍋爐平均負(fù)荷在100t左右,所以通過化學(xué)補(bǔ)充水作為主要進(jìn)水口目前仍不具備條件。

        確認(rèn)原因后,經(jīng)過同總調(diào)、生產(chǎn)技術(shù)部研究決定施行技術(shù)改造,將冷渣機(jī)回水管路并至化工區(qū)來水管路,讓除氧器補(bǔ)水進(jìn)入旋膜區(qū)內(nèi),強(qiáng)化旋膜區(qū)的傳質(zhì)傳熱,經(jīng)過技改后鍋爐給水溶解氧指標(biāo)達(dá)標(biāo)(<15μg/L)[2]。除氧器改造見圖1。

        4.2 下雨天,給煤機(jī)落煤管頻繁堵塞

        由于鍋爐燃煤筒倉(cāng)一直沒有投用,使用臨時(shí)存煤場(chǎng)來儲(chǔ)存燃煤。當(dāng)時(shí)正值雨季,雨天原煤水分含量較大,試運(yùn)期間出現(xiàn)2次因堵落煤管造成鍋爐停爐事故。燃煤主要靠汽車?yán)\(yùn),煤的來源地不固定,燃料煤的水分波動(dòng)大,也經(jīng)常堵塞落煤管,給運(yùn)行帶來極大地困難。經(jīng)過車間技術(shù)人員討論,決定在煤倉(cāng)及落煤管處安裝輸送裝置,編制了出現(xiàn)堵煤情況后的應(yīng)急預(yù)案,使操作人員能夠更好、更快的解決堵煤?jiǎn)栴}。

        4.3 鍋爐風(fēng)機(jī)軸承冷卻水回收不了

        從公司循環(huán)水系統(tǒng)來的循環(huán)水送到鍋爐界區(qū)供裝置使用。鍋爐的風(fēng)機(jī)軸承冷卻水系統(tǒng)上水和回水管線都是φ108×4管線,上水壓力0.4MPa,冷卻水經(jīng)過軸承以后進(jìn)入各自的漏斗匯集到無壓回水管線,然后匯集進(jìn)入循環(huán)水收集池,再用循環(huán)水泵打回循環(huán)水系統(tǒng)。因?yàn)槭菬o壓回水,回水管線又長(zhǎng),導(dǎo)致漏斗大量循環(huán)水外溢進(jìn)入鍋爐房零米。但鍋爐房零米無排水系統(tǒng),冷卻水滲入電纜溝,電纜長(zhǎng)期泡在水里,造成重大安全隱患。雖然后期設(shè)計(jì)院將部分回水技改成有壓回水,但是又帶來觀察水量不方便、檢修隔離困難等問題。最后不得不重新鋪設(shè)回水明管到循環(huán)水池,才解決了這一簡(jiǎn)單又棘手的問題。

        4.4 4號(hào)鍋爐爆管事故

        4#鍋爐是2015年10月4日點(diǎn)火啟動(dòng),一直連續(xù)運(yùn)行至12月17日上午10點(diǎn)25分時(shí)水冷壁西側(cè)上聯(lián)箱至汽包導(dǎo)汽管爆管事故。經(jīng)專家取樣鑒定得出結(jié)論:爆管是由于短期過熱造成的,屬短期過熱爆口。在鍋爐和附屬管路的吹管期間,汽包及水冷壁(屏)受熱面出現(xiàn)過嚴(yán)重缺水和干燒,是導(dǎo)致水冷壁、導(dǎo)汽管及聯(lián)箱短期過熱失效和損傷主要原因。4號(hào)鍋爐經(jīng)過請(qǐng)專業(yè)人員、專業(yè)隊(duì)伍修復(fù)以后與2018年元月投入使用,運(yùn)行情況良好。

        4.5 輸渣系統(tǒng)增加除塵裝置

        調(diào)試初期,除渣系統(tǒng)的輸渣皮帶裸露在外,揚(yáng)塵非常大,人工清理渣溝浪費(fèi)大量的人力,整個(gè)鍋爐零米環(huán)境衛(wèi)生極差。要求設(shè)計(jì)院安裝除塵裝置后,效果不太明顯。揚(yáng)塵情況得到控制,但目前渣溝仍有散落的爐渣,每班需要專人進(jìn)行清理。2020年4月對(duì)輸渣皮帶溝頂部利用瓦楞鐵板進(jìn)行封閉,利用引風(fēng)機(jī)的吸力把渣溝飄起來的灰塵吸走。改造以后現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有一定的改觀。

        5 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及應(yīng)對(duì)措施

        5.1 鍋爐房上部環(huán)境溫度高

        鍋爐本體熱損失大,部分表面溫度超過100℃(鍋爐廠要求不能超過50℃),鍋爐外表面溫度超標(biāo)。鍋爐頂部散熱不暢,不僅操作環(huán)境十分惡劣,也使得電動(dòng)閥門元器件工作狀況變差,給事故發(fā)生留下隱患。鍋爐房散熱主要通過開窗戶散熱。后來經(jīng)過協(xié)商:EPC承包方給房頂加裝排風(fēng)扇,但是因?yàn)楣β侍?,環(huán)境狀況改善不大。目前散熱主要還是通過窗戶散熱(目前單臺(tái)爐運(yùn)行頂部溫度超過45℃)。

        5.2 除氧器達(dá)不到設(shè)計(jì)工作壓力

        本裝置配備五臺(tái)電動(dòng)給水泵供正常使用,另外配備一臺(tái)柴油給水泵供廠用電中斷情況下給汽包供水。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)除氧器的工作壓力最高只能提到0.23MPa,除氧器水溫度在130℃。再往上升壓給水泵的軸承溫度就會(huì)一直上升超過75℃(設(shè)計(jì)值),造成軸瓦損壞。與鍋爐給水設(shè)計(jì)溫度158℃相差28℃,大約每小時(shí)浪費(fèi)627.2㎏標(biāo)煤,鍋爐按三開一備用計(jì)算,每年運(yùn)行8000h,多用標(biāo)煤15000t。經(jīng)過討論,大家認(rèn)為:本給水泵采用填料密封,填料泄漏比較大,并且為熱水。軸承填料冷卻水為循環(huán)水,在溫度高的時(shí)候容易結(jié)垢,堵塞上水管更進(jìn)一步加劇軸承溫度的上升?,F(xiàn)在準(zhǔn)備把填料密封改為機(jī)械密封,然后在進(jìn)一步提高除氧器壓力。

        5.3 化工區(qū)低壓除氧站來的熱水pH無法監(jiān)視

        化工區(qū)來的熱水(400t/h,145℃,1.7MPa)進(jìn)入鍋爐裝置的高壓除氧器,同冷渣器來的水匯合后經(jīng)過除氧器、給水泵升壓供給鍋爐。從試車至今共發(fā)生5次不明原因的爐水pH降低事件,最低pH達(dá)到4,每次都是按照《蒸汽》進(jìn)行處理,但是爐水指標(biāo)恢復(fù)至正常最快也用8個(gè)小時(shí),給鍋爐造成了嚴(yán)重的傷害,也帶來了巨大的設(shè)備隱患。通過調(diào)取DCS趨勢(shì)、實(shí)測(cè)取樣可以排除從水處理車間來的化學(xué)水pH低的可能性。從化工區(qū)來的熱水主要是由機(jī)組冷凝液、工藝?yán)淠航M成,由于熱水管線上沒有在線儀表監(jiān)視電導(dǎo)、pH等指標(biāo),平時(shí)只是定時(shí)取樣檢測(cè),監(jiān)視手段相對(duì)滯后。為此我車間打技術(shù)改造報(bào)告:要求增加在線電導(dǎo)儀,隨時(shí)監(jiān)視熱水電導(dǎo)。如有異常立即將熱水切除,避免損害鍋爐裝置。

        6 尚待解決的問題

        目前,鍋爐裝置運(yùn)行中還存在:①鍋爐給水溫度低、自動(dòng)化程度不高、備品備件不能及時(shí)供應(yīng)等問題,有些設(shè)備就是在等備件,給裝置穩(wěn)定運(yùn)行帶來了隱患,如何實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)定高產(chǎn)及長(zhǎng)周期運(yùn)行,還有大量工作要做;②設(shè)備安裝、設(shè)計(jì)缺陷還需要不斷修正或完善,例如,一二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)普遍偏高。雖然機(jī)動(dòng)部門一直在想辦法處理但是效果不明顯;一二次風(fēng)風(fēng)道由于設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足經(jīng)常出現(xiàn)裂紋,威脅安全穩(wěn)定運(yùn)行等等;③操作人員操作水平還需要不斷提高。今后我們?nèi)匀恍枰粩嗵剿髋c總結(jié),對(duì)裝置持續(xù)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以實(shí)現(xiàn)裝置的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。

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        [2] GB/T12145--2016.火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,2016: 1-9.

        作者簡(jiǎn)介:

        蘇金祥(1973- ),男,工程師,主要從事鍋爐、汽輪機(jī)裝置的安全生產(chǎn)管理工作,研究方向:鍋爐、汽輪機(jī)運(yùn)行管理。

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