李 峰
(山西高河能源有限公司, 山西 長治 047100)
提升機作為煤炭生產(chǎn)中發(fā)揮運輸煤炭、作業(yè)人員以及設(shè)備的關(guān)鍵設(shè)備,其可靠性、安全性和低功耗性為其衡量其性能的關(guān)鍵指標。目前,大多數(shù)礦井提升機所采用的調(diào)速方式為轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,該方案在實際應(yīng)用中耗能大且占地面積大[1]。因此,需對提升機的傳統(tǒng)調(diào)速方式進行改造,在降低其能耗的基礎(chǔ)上提高其控制精度,進而確保整個提升系統(tǒng)的可靠性。
煤礦提升系統(tǒng)所選用的傳統(tǒng)調(diào)速系統(tǒng)以直流調(diào)速策略為主。直流調(diào)速以其容易控制且調(diào)速精度高等優(yōu)勢一直被廣泛應(yīng)用于提升系統(tǒng)的速度控制中。但是,由于直流調(diào)速策略先天的劣勢包括有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、環(huán)境適應(yīng)性差以及難以高速化等問題,一直制約著直流調(diào)速方式的發(fā)展。近年來,隨著電力電子技術(shù)和DSP 微處理器的發(fā)展,推動了交流變頻調(diào)速[2]。
交流變頻調(diào)速方式的控制系統(tǒng)主要經(jīng)歷了電壓/頻率恒定控制、矢量變換控制和直接轉(zhuǎn)矩控制三個階段。交流變頻調(diào)速方式具有調(diào)速范圍廣、調(diào)速精度高、動態(tài)型號好以及節(jié)能效果顯著等優(yōu)勢。
在實際應(yīng)用中,基于交流變頻調(diào)速理論所控制的對象有轉(zhuǎn)矩、速度以及位置等。而且,在實際控制中根據(jù)其應(yīng)用環(huán)境不同可以組成不同的閉環(huán)系統(tǒng)。變頻調(diào)速的基本原理如下:
式中:n0為提升系統(tǒng)三相電動機的轉(zhuǎn)速;f1為提升系統(tǒng)三相電動機定子繞組的電源頻率;p為提升系統(tǒng)三相電動機電機的極對數(shù)。
如式(1)所示,通過控制定子繞組的電源頻率可實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的控制,從而改變與電機減速器輸出軸的轉(zhuǎn)速,最終實現(xiàn)對提升系統(tǒng)速度的控制。
綜合對比變頻調(diào)速系統(tǒng)四種控制方式的優(yōu)劣性。其中,V/F 控制方式主要應(yīng)用于對調(diào)速精度要求不高的系統(tǒng);轉(zhuǎn)差頻率控制主要應(yīng)用于對響應(yīng)速度要求不高的系統(tǒng);直接轉(zhuǎn)速控制方式其對系統(tǒng)在低速區(qū)的控制效果不佳;矢量控制能夠?qū)崿F(xiàn)對瞬時轉(zhuǎn)矩的控制,具備參數(shù)補償和參數(shù)自適應(yīng)的優(yōu)勢[3]。因此,將矢量控制方式應(yīng)用于提升機的變頻調(diào)速系統(tǒng)中。變頻器作為變頻調(diào)速系統(tǒng)的核心,本文將著重介紹變頻器的選型。
變頻器選型時的一個重要依據(jù)為其所應(yīng)用負載的類型和特點。針對提升系統(tǒng)而言,其所承受的負載為重力,屬于恒轉(zhuǎn)矩負載的類型。對于該類負載類型而言,要求變頻具有較強的低頻轉(zhuǎn)矩提升能力和短時過流能力。通用變頻器的選型主要參照式(2):
式中:P為三相異步電動機的功率;T為三相異步電動機的轉(zhuǎn)矩;n為三相異步電動機的轉(zhuǎn)速。在對變頻器進行選型時,應(yīng)將其容量按照其所應(yīng)用系統(tǒng)電機容量的1.1~1.5 倍進行操作。
目前,可供選擇變頻器的廠家且性價比較高的品牌有:日本安川、三菱、富士以及西門子和丹佛斯等。綜合對比各品牌變頻器的性能,并以其性價比為主要參考指標,最終為提升系統(tǒng)選用變頻器的品牌為西門子。其6SE70 系列變頻器可采用多種控制方式,其中以矢量控制的性能最好。因此,最終選擇為提升系統(tǒng)選擇西門子6SE70 系列的變頻器。
由于提升機在實際應(yīng)用中存在滿載啟動的工況,還存在空載下放的工況。因此,一般情況下將提升機的平均提升力矩設(shè)定為其額定力矩值的1.3~1.6 倍。而對于電動機可為提升系統(tǒng)提供的最大轉(zhuǎn)矩應(yīng)為其額定負載轉(zhuǎn)矩的1.8~2 倍[4]。因此,變頻器的容量計算公式如式(3)所示:
式中:PCN為變頻器的容量;K為安全系數(shù),取K=2;ηM為三相異步電動機的效率;取ηM=0.85;cosφ 為三相異步電動機的功率因數(shù),取cosφ=0.25,;P為提升系統(tǒng)的額定功率。
高河煤礦所采用提升機的額定功率為800 kW,則對應(yīng)的變頻器的最小容量為5 019 kW。因此,所選用變頻器的具體型號為6SE70-5200。
傳統(tǒng)交流變頻調(diào)速系統(tǒng)采用的控制器類型為PID 控制器,該控制器具有結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性好以及可靠性高等優(yōu)勢。但是,在實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)PID 控制器無法解決提升系統(tǒng)在載荷變化大及載荷變化的非線性等問題。因此,還需對其控制策略進行重新設(shè)計。
近年來,模糊控制理論被廣泛應(yīng)用于各個行業(yè),且模糊控制理論具有控制精度高、響應(yīng)及時以及魯棒性好等優(yōu)勢。因此,將模糊控制理論與PID 控制器結(jié)合起來,即為模糊PID 控制器,且所采用模糊PID控制器中增添了對應(yīng)的自調(diào)整因子,以確保提升系統(tǒng)能夠根據(jù)其實時運行狀態(tài)及時調(diào)整控制器的參數(shù),以保證系統(tǒng)在最佳狀態(tài)運行[5]。
基于模糊控制理論以及自調(diào)整理論得到了矢量模糊控制器的比例因子為1/25;積分因子為1/10;微分因子為1。
為驗證上述所設(shè)計矢量模糊控制器的控制系統(tǒng),基于MATLAB 軟件對傳統(tǒng)PID 控制器、PI 控制器和矢量模糊控制器的控制性能進行仿真分析,并得到如下仿真結(jié)果:
1)傳統(tǒng)PID 控制器和矢量模糊控制器的響應(yīng)特性均優(yōu)于PI 控制器,具體表現(xiàn)為在PID 控制器和矢量模糊控制器下的空載穩(wěn)定所需時間較PI 控制器少2 s;且,矢量模糊控制器相對于傳統(tǒng)PID 控制器具有更快速、穩(wěn)定的控制效果。
2)基于矢量模糊控制器可確保提升系統(tǒng)從空載到穩(wěn)定運行狀態(tài)的加速過程中無任何的超調(diào)量,且穩(wěn)定時間僅為0.8 s。
3)當提升系統(tǒng)在運行存在擾動時,基于矢量模糊控制器下的提升系統(tǒng)未出現(xiàn)明顯的減速現(xiàn)象;而基于傳統(tǒng)PID 和PI 控制器下的提升系統(tǒng)出現(xiàn)了較為明顯的減速現(xiàn)象。
為進一步提升提升系統(tǒng)在實際應(yīng)用中的可靠性、穩(wěn)定性和節(jié)能效果,將基于矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用于高河煤礦提升系統(tǒng)中,并根據(jù)提升系統(tǒng)的參數(shù)為調(diào)速系統(tǒng)選用了西門子公司的6SE70-5200 變頻器和基于模糊控制的矢量控制器。經(jīng)仿真分析,基于矢量控制下的提升系統(tǒng)具有優(yōu)良的響應(yīng)特性、抗干擾特性等優(yōu)勢,應(yīng)在實際應(yīng)用中推廣。