張 隆,楊志平,黃偉華,葉運(yùn)棲,林松輝
(廣東電網(wǎng)公司 河源供電局,廣東 河源 517000)
隨著電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的不斷增大和直流輸電、特高壓輸電的興起,電網(wǎng)的運(yùn)行方式變得多樣且復(fù)雜[1]。同時(shí),隨著供電負(fù)荷容量越來(lái)越大及種類越來(lái)越多,變壓器的運(yùn)行噪聲問(wèn)題變得更加嚴(yán)重,變壓器噪聲異響問(wèn)題越來(lái)越突出[2]。
運(yùn)行中變壓器振動(dòng)主要包括鐵心和繞組的振動(dòng),多個(gè)振動(dòng)源共同作用產(chǎn)生異響[2-4]。磁致伸縮力和疊片間交變電磁力共同作用引起鐵心振動(dòng),交變的電磁力導(dǎo)致繞組振動(dòng),振動(dòng)通過(guò)變壓器油、夾件、墊木衰減傳播至外殼,產(chǎn)生噪聲[5-7]。變壓器鐵心的噪聲和振動(dòng)特性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),磁密在1.3~1.9 T范圍內(nèi)時(shí),噪聲大小和磁感應(yīng)強(qiáng)度成正比關(guān)系[8-9]。在交變磁場(chǎng)中,垂直于磁場(chǎng)方向的鐵磁材料尺寸相應(yīng)減小,平行于磁場(chǎng)方向的鐵磁材料尺寸相應(yīng)增加,即稱為磁致伸縮[10-11]。在交變磁場(chǎng)作用下,磁通飽和的鐵磁材料產(chǎn)生磁致伸縮,周期性變化的磁場(chǎng)導(dǎo)致鐵心周期性的振動(dòng)[12-13]。隨著供電負(fù)荷容量越來(lái)越大及電能質(zhì)量問(wèn)題的凸顯,高次諧波電流對(duì)其他用戶電氣設(shè)備的正常運(yùn)行產(chǎn)生影響,同時(shí),高次諧波電流注入電網(wǎng),加速變壓器磁屏蔽回路飽和,產(chǎn)生磁致伸縮噪聲,給變壓器運(yùn)維帶來(lái)不確定因素[14]。
導(dǎo)磁性材料在磁通變化的作用下形狀和體積的改變稱為磁致伸縮。當(dāng)導(dǎo)磁性材料磁通量還未達(dá)到飽和時(shí),形狀的改變量主要體現(xiàn)在長(zhǎng)度的變化上,稱為線磁致伸縮;當(dāng)導(dǎo)磁性材料磁通達(dá)到飽和后,其形狀的改變主要體現(xiàn)在體積的變化上,稱為體積磁致伸縮。典型鐵材料的磁致特性如圖1所示。
圖1 鐵的磁化曲線和磁致伸縮曲線
圖2為變壓器的三相五柱鐵心結(jié)構(gòu),空載運(yùn)行時(shí)的變壓器,一次繞組在電壓源u=u0sinωt的激勵(lì)下,鐵心中產(chǎn)生交變的主磁通φ0,磁通密度表達(dá)式為
圖2 主變鐵心結(jié)構(gòu)
式中:A為鐵心磁通截面積;Bs為鐵心飽和磁通密度;Hc為矯頑力。
變壓器鐵心磁通量未飽和之前,磁場(chǎng)強(qiáng)度和磁通密度關(guān)式為B=μH,磁場(chǎng)強(qiáng)度為
(1)
式中:μ為介質(zhì)磁導(dǎo)率。
在交變磁場(chǎng)作用下,硅鋼片微小形變可滿足以下條件:
(2)
通過(guò)式(1)、(2)可推導(dǎo)出鐵心磁致伸縮率計(jì)算式為
(3)
對(duì)式(3)求二次導(dǎo)數(shù),可得磁致伸縮引起鐵心振動(dòng)的加速度為
在線性、各向同性的鐵磁媒質(zhì)中,體積力密度計(jì)算式[2,15]為
(4)
根據(jù)能量守恒,由式(4)可推導(dǎo)出磁場(chǎng)力計(jì)算式為
式中:λZ為Z方向的磁致伸縮率;ΔlZ為Z方向的形變;E為彈性模量。
變壓器鐵心所受的磁場(chǎng)力和勵(lì)磁電流的頻率呈正比關(guān)系,電網(wǎng)高次電流諧波加速變壓器主磁路飽和,導(dǎo)致磁致伸縮率增大,使變壓器在正常運(yùn)行中振動(dòng)幅度增大,導(dǎo)致主變運(yùn)行聲音分貝增大,產(chǎn)生不規(guī)律的異響。
110 kV某變電站3號(hào)主變于2016年7月擴(kuò)建投運(yùn),目前3號(hào)主變主供負(fù)荷為35 kV側(cè)的鋼鐵廠,主變長(zhǎng)期存在過(guò)負(fù)荷運(yùn)行情況。巡視期間發(fā)現(xiàn)主變本體運(yùn)行中發(fā)出較大的間斷性異響,異響類似從變壓器本體內(nèi)部傳出的金屬摩擦聲。
為了判斷3號(hào)主變是否健康運(yùn)行和分析引起主變異響原因,對(duì)主變進(jìn)行停電檢修預(yù)試。經(jīng)過(guò)檢查分析,初步排除外部夾件及螺絲松動(dòng)造成的異響。
采用頻率響應(yīng)分析法對(duì)主變繞組進(jìn)行變形試驗(yàn),圖3~5分別為低壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線、中壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線和高壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線。
圖3 低壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線
圖4 中壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線
圖5 高壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線
圖3~5結(jié)果顯示,在0.01~1 000 Hz全頻段中,變高、變中和變低三側(cè)在中頻率段和低頻率段相間符合性比較好,在高頻率段符合性偏差。中、低頻段不易受外界干擾,可以作為繞組變形的主要判據(jù)。同時(shí),在高壓場(chǎng)地,高頻信號(hào)源眾多,測(cè)試設(shè)備在高頻段容易受外界干擾,影響測(cè)量精確性,只能作為輔助判斷。
綜合繞組變形測(cè)試結(jié)果,可以判斷繞組變形測(cè)試結(jié)果合格,主變未發(fā)生繞組變形。
表1為主變油樣測(cè)試結(jié)果,各項(xiàng)氣體測(cè)試含量均在合格范圍內(nèi),三比值法結(jié)果顯示主變狀態(tài)正常,不存在放電等高溫過(guò)熱現(xiàn)象,可以排除內(nèi)部螺絲夾件等松動(dòng)導(dǎo)致主變異響。
表1 主變本體油色譜結(jié)果
綜合檢修試驗(yàn)和化學(xué)油樣測(cè)試結(jié)果,可以初步判斷主變本體不存在異常,運(yùn)行中的異響不是構(gòu)件松動(dòng)導(dǎo)致。
為了進(jìn)一步研究主變異響原因,2018年11月9日11:30—15:30在110 kV某站監(jiān)測(cè)3號(hào)主變異響發(fā)出時(shí)間、負(fù)荷特性及各項(xiàng)電能質(zhì)量參數(shù)。圖6為35 kV側(cè)荷特性曲線、三相電流有效值、三相電流總諧波畸變率曲線,現(xiàn)場(chǎng)主變異響信息采集時(shí)間點(diǎn)如表2所示。
圖6 負(fù)荷、電流諧波畸變率及異響對(duì)應(yīng)關(guān)系
表2 現(xiàn)場(chǎng)異響采集時(shí)間點(diǎn)
圖7~10分別為35 kV母線負(fù)荷諧波電流95%概率直方圖、電流總諧波畸變率、電流3次諧波畸變率、電流5次諧波畸變率。
圖7 諧波電流95%概率直方圖
對(duì)3號(hào)主變35 kV母線進(jìn)行負(fù)荷和電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析,同時(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)主變異響發(fā)生時(shí)間段。通過(guò)對(duì)比分析負(fù)荷特性曲線、電流總諧波畸變率曲線和主變異響時(shí)間記錄表,發(fā)現(xiàn)主變發(fā)生異響的時(shí)間和電流總諧波畸變率曲線存在相對(duì)應(yīng)關(guān)系,當(dāng)電流總諧波畸變率小時(shí),主變不存在異響,對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖3所示,電流總諧波畸變率大時(shí),主變存在異響。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證所供負(fù)荷諧波電流造成3號(hào)主變異響,申請(qǐng)對(duì)主變停電預(yù)試,在3號(hào)主變停電預(yù)試期間,把3號(hào)主變之前所供負(fù)荷轉(zhuǎn)供給2號(hào)主變(2號(hào)主變通常供的是居民負(fù)荷,不存在高次諧波超標(biāo)問(wèn)題,運(yùn)行無(wú)異響),由2號(hào)主變供鋼鐵負(fù)荷,2號(hào)主變運(yùn)行期間發(fā)出同樣的異響聲音,驗(yàn)證了3號(hào)主變運(yùn)行異響是諧波電流引起的。
圖8 電流總諧波畸變率
圖9 電流3次諧波畸變率
圖10 電流5次諧波畸變率
針對(duì)用戶引起電網(wǎng)諧波污染問(wèn)題,分析了高次諧波電流導(dǎo)致主變異響機(jī)理,推導(dǎo)出高次諧波電流和主變振動(dòng)的關(guān)系。變壓器鐵心所受的磁場(chǎng)力和勵(lì)磁電流的頻率呈正比關(guān)系,電網(wǎng)高次電流諧波加速變壓器主磁路飽和,導(dǎo)致磁致伸縮率增大,使變壓器在正常運(yùn)行中振動(dòng)幅度增大,產(chǎn)生不規(guī)律的異響;同時(shí),磁屏蔽邊緣的電磁吸力引起磁屏蔽邊緣振動(dòng),產(chǎn)生噪聲。
在實(shí)際運(yùn)行案例中,通過(guò)對(duì)電能質(zhì)量、主變聲響的監(jiān)測(cè)及負(fù)荷的調(diào)換,驗(yàn)證了主變異響是由高次諧波電流引起的。